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        聯(lián)合循環(huán)余熱鍋爐高壓過熱器泄漏原因分析及處理

        2018-01-17 07:46:35李志永左興堂張宗友
        冶金動力 2018年2期
        關(guān)鍵詞:燃機過熱器管束

        李志永,左興堂,張宗友

        1 機組概況

        鋼鐵廠燃用低熱值高爐煤氣燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組(簡稱CCPP)是當下較先進、技術(shù)應(yīng)用程度廣泛的節(jié)能環(huán)保技術(shù),為鋼鐵企業(yè)煤氣合理利用開辟了新用戶,其最大限度發(fā)揮煤氣效能,降低環(huán)境污染,實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟的良性循環(huán),滿足企業(yè)提高競爭力的迫切需要[1]。我廠150 MW燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組,主體設(shè)備從日本三菱公司成套引進,由重型燃氣輪機及配套高效軸流煤氣壓縮機,雙壓、雙缸混合冷凝式汽輪機、密閉自循環(huán)空冷發(fā)電機組成單軸聯(lián)合循環(huán)機組,機組配套一臺杭州鍋爐廠設(shè)計、制造的NG-M701S(DA)-R型余熱鍋爐,機組于2011年1月18日建成并投入運行。

        NG-M701S(DA)-R型余熱鍋爐為引進美國N/E公司技術(shù)制造的雙壓、帶自身除氧、臥式、無補燃、自然循環(huán)燃機余熱鍋爐,采用模塊化、全懸吊單排框架結(jié)構(gòu),如圖1所示。

        余熱鍋爐由5個受熱面模塊、除氧器和高、低壓汽包及附件組成。模塊按照煙氣流向順序布置,各受模塊內(nèi)的受熱面組成見表1。

        表1 各模塊內(nèi)受熱面組成

        余熱鍋爐主要參數(shù)如下:

        (1)燃機排氣煙氣參數(shù)

        環(huán)境溫度:10.1℃;

        大氣壓力:1013.2 hPa;

        濕度:55%;

        燃機背壓(靜壓):≤3010 Pa;

        燃機排氣流量:1475 t/h;

        鍋爐進口煙溫:543℃。

        (2)高壓蒸汽主要參數(shù)(設(shè)計工況)

        最大連續(xù)蒸發(fā)量:176.5 t/h;

        額定蒸汽出口壓力:7.39 MPa;

        額定蒸汽出口溫度:523℃。

        (3)低壓蒸汽主要參數(shù)(設(shè)計工況)

        最大連續(xù)蒸發(fā)量:33.5 t/h;

        額定蒸汽出口壓力:0.81 MPa;

        額定蒸汽出口溫度:265℃。

        2 高壓過熱器運行中出現(xiàn)的泄漏問題

        高壓過熱器分為高壓過熱器2(高溫段)和高壓過熱器1(低溫段),高壓過熱器2和高壓過熱器1布置在模塊1中,中間設(shè)置噴水減溫器。高壓過熱器采用吊掛式,整個模塊熱態(tài)向下膨脹約144 mm,下部聯(lián)箱與底部鋼梁用螺栓鉸接固定。高壓過熱器橫向排數(shù)為60排,縱向高、低溫段各4排,為管徑φ38.1的開齒螺旋鰭片管,前后兩排鰭片管鰭片外圓間隔各為24 mm,前兩排與后兩排管鰭片外圓間隔為120 mm;鰭片管長為18.5 m,管子材料為12Cr1MoVG,螺旋鰭片材料為SS409,鰭片管每隔3 m加裝一道防護格柵,共計5道,防護格柵由40mm×24mm×2mm扁鋼做成小方格固定每根鰭片管。

        高壓過熱器工質(zhì)流程為雙回路,工質(zhì)一次流過鍋爐寬度方向的兩排管子,如圖2所示。

        圖2 高壓鍋爐工質(zhì)流程

        來自高壓鍋筒的飽和蒸汽通過連接管進入高壓過熱器1進口集箱,依次流經(jīng)4排鰭片管,進入高壓過熱器1出口集箱,再由連接管引至噴水減溫器,根據(jù)高壓主蒸汽集箱出口汽溫進行噴水減溫后,進入高壓過熱器2進口集箱,又依次流經(jīng)4排鰭片管進入高壓過熱器2出口集箱,通過連接管至高壓主蒸汽集汽集箱后送入汽輪機。

        機組自2011年投產(chǎn)約一年以后,高壓過熱器2開始發(fā)生泄漏問題,至2013年底高壓過熱器2共計發(fā)生6次引起停爐的泄漏事件,停爐檢查發(fā)現(xiàn)防振支架處過熱器鰭片管磨損,鰭片損壞后直接磨損管壁,受熱面打水壓均可發(fā)現(xiàn)2~3處泄漏點,集中在下數(shù)第2,第3道防振支架的角部,即左數(shù)第28~33根管子處(共60根),其間過熱器底部聯(lián)箱疏水管發(fā)生3次相同位置的焊口斷裂(如圖3所示)嚴重影響機組的正常生產(chǎn)。

        圖3 高壓過熱器疏水管斷裂宏觀

        3 高過2泄漏原因分析

        我廠余熱鍋爐發(fā)生的問題主要都集中在高壓過熱器2,高壓過熱器1的情況要好很多,檢查其余模塊受熱面運行良好,沒有發(fā)生磨損。與其他型式的鍋爐相比,余熱鍋爐結(jié)構(gòu)比較特殊,運行時極易產(chǎn)生振動,煙氣進入余熱鍋爐后受進口煙道截面形狀的影響,煙氣流的擾動較大,煙氣壓力分布也不均勻,當煙氣橫向沖刷到管束上時會使管子晃動,嚴重時還會造成管子振動。振動最主要原因是,管束外部繞流引起的卡門漩渦脫離頻率和駐波振動頻率比較接近,引起旋渦的誘發(fā)振動;模塊內(nèi)煙氣速度選取過高也是造成管束振動的原因[2]。結(jié)合我廠機組運行實際情況,分析認為高過2主要由以下幾點原因引起振動進而磨損泄漏。

        (1)余熱鍋爐設(shè)計不合理

        我廠余熱鍋爐鰭片管長為18.5 m,比杭鍋同型號的燃機高出了4 m,鰭片管越長剛性越差,管間需要增加更多、更為牢固的防振隔板,以提高駐波振動頻率,使其與卡門漩渦振動頻率交錯,避免共振。另外燃機出口到高過二受熱面僅10.3 m,距離太短,沒有過度煙道,燃機出口螺旋的煙氣無法穩(wěn)流,旋轉(zhuǎn)的煙氣直接沖擊高過2受熱面,隨燃機負荷不同,煙氣的沖擊中心不斷變化,加劇了管屏的振動。

        (2)機組運行方式不當

        受鋼鐵企業(yè)主流程生產(chǎn)特性影響,為配合公司煤氣動態(tài)調(diào)整,機組需要頻繁升降負荷參與煤氣調(diào)峰工作,聯(lián)合循環(huán)機組升、降負荷的速度比燃煤機組快得多,從滿負荷調(diào)整至半負荷僅需約25 min,負荷調(diào)整期間燃機排氣流量、溫度、壓力變化速率很大,對鰭片管的材料與結(jié)構(gòu)特性提出較大考驗,疲勞破壞、交變應(yīng)力等引起的問題不可避免。

        (3)模塊防振措施不足,防振格柵強度不夠

        我廠余熱鍋爐高壓過熱器沿管束長度方向設(shè)計安裝有5道由40mm×24mm×2mm扁鋼制作的防振格柵,格柵為梳齒狀采用點焊固定。實際運行中高過2受面工作環(huán)境最為惡劣,受煙氣直接沖擊,防振格柵強度不足,檢修時發(fā)現(xiàn)高過2第2、3、4道防護格柵完全松動脫落,防振格柵脫落后進一步加劇管束及管屏的整體晃動。管束的自由晃動,加劇了鰭片管的磨損情況,鰭片磨光后直接磨損管壁,從面造成高過2鰭片管磨損泄漏;而整體管屏的晃動造成底部聯(lián)箱連接件螺栓松動脫落,加劇疏水管晃動,造成疏水管斷裂。

        4 改進措施

        針對以上原因,我廠結(jié)合機組中修機會,分兩次對高過2鰭片管進行整體更換,與廠家技術(shù)人員反復(fù)論證檢修方案,采取對應(yīng)措施以降低過熱器管束及管屏的整體晃動,避免管束磨損。

        (1)強化防振格柵、設(shè)計制作格柵處管束防磨套管

        結(jié)合檢修換管重新制作加固的防振格柵,新格柵用寬80 mm厚18 mm的不銹鋼板代替原設(shè)計寬40 mm厚2 mm的扁鋼作為橫柵,固定鰭片管的格柵用寬24 mm厚6 mm的不銹鋼板切割成90 mm小塊后與橫柵進行焊接,把每根鰭片管固定在小方格內(nèi)。為避免防振格柵與管束間的磨損,將防振格柵處300 mm長的鰭片管局部管束更換為光管,在光管 上 焊 接 保 護 套 管 (φ51×5.5mm, 材 質(zhì)12Cr1MoVG),套管上焊導(dǎo)向塊(規(guī)格 20×12mm,材質(zhì)1Cr18Ni9Ti),消弭管束與防振支架之間的間隙及磨損,管束固定點結(jié)構(gòu)如圖4所示。

        圖4 管束固定點結(jié)構(gòu)

        (2)加裝防振橫梁,增加模塊整體強度

        分別在高過2前、后與高過1前、后的管束防振格柵位置設(shè)計加裝防振橫梁。防振橫梁截面長200 mm寬150 mm,由12 mm厚不銹鋼板制作而成,防振梁靠在防振橫格柵上,中心高與各層橫柵熱態(tài)膨脹后的中心相同,使橫梁推板中心在爐子熱態(tài)時,正好靠在鰭片管防振橫柵中心;高過2后與高過1前的防振橫梁間每隔一定距離裝有加強版,將防振橫梁連接為一個整體,提高受熱管屏的整體強度。橫梁兩端支撐處切開鍋爐側(cè)墻H型鋼保溫,用不銹鋼板做成#字型馬蹬焊接在H型鋼上,馬蹬上焊接不銹鋼板制作的方盒子,橫梁放在方盒子里,各方向留出足夠膨脹間隙,過熱器間防振橫梁結(jié)構(gòu)如圖5。

        圖5 過熱器間防振橫梁宏觀結(jié)構(gòu)

        (3)過熱器底部聯(lián)箱連接件加固

        余熱鍋爐原設(shè)計每個下聯(lián)箱有兩道連接件,共計四道。模塊為運輸?shù)跹b方便,在每個聯(lián)箱兩端焊有護板,安裝后切除,檢修時在剩余護板上焊接不銹鋼板,按照原設(shè)計重新加裝四道過熱器下聯(lián)箱連接件,使下聯(lián)箱連接件增加一倍,共計八道連接件,進一步固定管屏下部聯(lián)箱,防止聯(lián)箱晃動,同時將所有連接件的鉸接螺栓焊接固定,防止脫落。

        另外結(jié)合公司生產(chǎn)實際對機組運行方式進行優(yōu)化調(diào)整,聯(lián)合循環(huán)機組不作為配合鋼鐵主流程煤氣平衡的主要調(diào)峰機組,維持高負荷穩(wěn)定運行,同時制定機組負荷調(diào)整管理規(guī)定,如確需進行負荷調(diào)整,明確在不同負荷區(qū)間內(nèi)的調(diào)整速率及時間間隔,避免機組頻繁升降負荷及負荷升降速率過快造成燃機排氣溫度、壓力、流量的急劇變化,減緩對余熱鍋爐安全穩(wěn)定運行造成的不利影響。

        5 效果評價

        機組大修后距今運行已接近2年,通過對過熱器管束及管屏整體防振方案的創(chuàng)新改進,運行期間余熱鍋爐再未發(fā)生過熱器管束泄漏問題,結(jié)合例修停爐檢查各防振措施未見異常,運行良好,說明檢修方案技術(shù)處理得當,為聯(lián)合循環(huán)機組的安全運行打下了良好的基礎(chǔ)。

        [1]楊順虎.燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電設(shè)備及運行[M].北京:中國電力出版社,2003.

        [2]葉向群等.聯(lián)合循環(huán)余熱鍋爐管束振動的原因及防治措施[J].發(fā)電設(shè)備,2012(26):37-39.

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