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        中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)鍋爐向鄰爐輸粉方案

        2018-01-12 10:02:40
        關(guān)鍵詞:粉機(jī)文丘里混合器

        (重慶發(fā)電廠,重慶 400053)

        帶有中間儲(chǔ)倉的煤粉鍋爐在我國電站鍋爐中占有較大比例,當(dāng)鍋爐停運(yùn)時(shí)需要將儲(chǔ)倉內(nèi)剩余的煤粉排出,以防止煤粉長期堆積引起自燃和爆炸[1]。

        煤粉自燃和爆炸與煤粉的揮發(fā)分、水分、灰分的大小,煤粉溫度,煤粉濃度和氧濃度有密切的關(guān)系。其中,煤的揮發(fā)分是最重要因素。一般來講,揮發(fā)分在10%以下的無煙煤基本不存在爆炸危險(xiǎn),隨著燃煤揮發(fā)分的增大,煤粉自燃和爆炸性傾向?qū)⒃鰪?qiáng)[2]。

        為解決燃煤緊張、煤質(zhì)低劣的問題,同時(shí)為了在燃用低熱質(zhì)、高灰分煤時(shí)穩(wěn)定燃燒,一些中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)鍋爐開始摻燒易燃易爆的煙煤、褐煤等。如重慶發(fā)電廠在2013年就引進(jìn)神華煙煤,與本地?zé)o煙煤進(jìn)行摻燒。由于摻燒了揮發(fā)分高的煙煤,在鍋爐停運(yùn)后就需要將粉倉內(nèi)的煤粉盡快排空,防止存粉自燃和發(fā)生爆炸。

        根據(jù)中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)特點(diǎn),有以下較簡單的方法可選。

        方法一:人工空倉清粉。人工清粉是目前長時(shí)間停爐后常采用的方法。使用該方法清粉,由于煤粉浮疏,不易收集,一般是將粉倉內(nèi)的煤粉直接排入鍋爐的灰、渣系統(tǒng)。這會(huì)造成煤粉浪費(fèi),所以在能源日趨緊缺的今天,采用這種處理方法是非常不經(jīng)濟(jì)的;同時(shí),排出的煤粉隨灰渣水進(jìn)入灰場,還造成環(huán)境污染和影響灰渣的綜合利用。

        方法二:臨爐負(fù)壓吸粉清倉。通過臨時(shí)管道連接,將停運(yùn)鍋爐粉倉煤粉送入臨爐制粉系統(tǒng),利用臨爐制粉系統(tǒng)負(fù)壓作用,進(jìn)行輸粉和清倉。輸粉管道接入臨爐制粉系統(tǒng)又有兩種接入方式,一是接入臨爐球磨機(jī)出口;二是接入臨爐排粉機(jī)入口。此方法會(huì)影響臨爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行。采用第一種接入方式,如果在煤粉輸送過程中,停運(yùn)鍋爐粉倉或輸粉管道中的煤粉發(fā)生自燃,則會(huì)引起臨爐運(yùn)行中的制粉系統(tǒng)發(fā)生自燃或爆炸。采用第二種接入方式,同樣是在煤粉輸送過程中,停運(yùn)鍋爐粉倉或輸粉管道中煤粉發(fā)生自燃時(shí),通過臨爐制粉系統(tǒng)三次風(fēng)再循環(huán),會(huì)引起臨爐制粉系統(tǒng)發(fā)生自燃或爆炸;并且煤粉接入排粉機(jī)入口,會(huì)加劇排粉機(jī)葉輪磨損;煤粉送入三次風(fēng)燃燒器燃燒,會(huì)抬高爐膛火焰中心及增大飛灰含碳量。

        為此,本課題致力于研究一種新型粉倉排粉方法,以克服上述兩種方法帶來的不安全、污染環(huán)境、浪費(fèi)煤粉的問題。

        1 新型停爐空倉方案選擇

        新型方案的設(shè)想是對擁有2臺以上(含2臺)中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)煤粉鍋爐的電站,采取將已停運(yùn)鍋爐粉倉內(nèi)的煤粉送入臨近正常運(yùn)行的鍋爐進(jìn)行直接燃燒。新型方案既要做到及時(shí)清空停運(yùn)鍋爐粉倉存粉,又不能影響臨爐正常運(yùn)行,還要保證臨爐制粉系統(tǒng)和鍋爐安全可靠。

        本文以重慶發(fā)電廠鍋爐向鄰爐輸粉改造案例,介紹中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)鍋爐向鄰爐輸粉燃燒方案的研究。

        重慶發(fā)電廠在摻燒神華煙煤后,在事故停爐或其他未燃完粉倉煤粉的停爐情況下,為防止粉倉煤粉自燃和爆炸,需要盡快排空粉倉內(nèi)的煤粉。

        重慶發(fā)電廠針對本廠鍋爐及制粉系統(tǒng)特點(diǎn),在大量分析研究的基礎(chǔ)上,采用了一種將停運(yùn)鍋爐粉倉煤粉送入臨爐一次風(fēng)燃燒器直接燃燒的方法。

        本方法首先從需停運(yùn)鍋爐排粉機(jī)出口接一根大口徑輸粉母管,母管前端安裝若干個(gè)文丘里混合器。停運(yùn)粉倉煤粉通過給粉機(jī)和臨時(shí)連接的金屬軟管進(jìn)入文丘里混合器。母管另一端分叉通過臨時(shí)連接的金屬軟管接入臨爐相應(yīng)的一次風(fēng)粉管的風(fēng)粉混合器入口。利用排粉機(jī)提供的壓力空氣,在文丘里混合器喉部產(chǎn)生負(fù)壓吸流區(qū),將停運(yùn)鍋爐粉倉煤粉送入運(yùn)行中的臨爐的一次風(fēng)燃燒器直接燃燒。臨爐排粉裝置如圖1所示。

        1、2為粉倉;3、4為給粉機(jī);5、6為金屬軟管;7、8為給粉機(jī)下粉管;9為文丘里混合器;10、13、14為閥門;11為文丘里混合器進(jìn)口管;12為輸粉母管。

        圖1臨爐排粉裝置

        此方法需預(yù)先在現(xiàn)場安裝輸粉母管和文丘里混合器,母管與排粉機(jī)出口之間安裝隔離門,并將母管兩端(含文丘里混合器及分叉管)設(shè)計(jì)成可倒換形式,即在一臺爐給粉機(jī)處的母管上設(shè)計(jì)安裝若干個(gè)文丘里混合器,在另一臺爐給粉機(jī)處設(shè)計(jì)安裝若干段與文丘里混合器一樣長度尺寸和接口的短管。當(dāng)不同的鍋爐停運(yùn)時(shí),將文丘里混合器和該短管互換位置,方便兩爐用同一根母管互相排粉進(jìn)入臨爐燃燒。鍋爐停運(yùn)前,母管上的隔離門處于關(guān)閉狀態(tài),金屬軟管不與給粉機(jī)連接,處于備用狀態(tài);鍋爐停運(yùn)后,給粉機(jī)停止下粉,拆下給粉機(jī)下粉管,使用金屬軟管將給粉機(jī)出口管接至文丘里混合器。同時(shí),停運(yùn)臨爐選定的需倒粉燃燒的燃燒器相對應(yīng)的給粉機(jī),用同樣的金屬軟管將輸粉母管另一端的分叉管接至該爐相應(yīng)的一次風(fēng)粉管風(fēng)粉混合器。拆除提供輸粉汽源的已停運(yùn)的排粉機(jī)與輸粉母管間的堵板,并開啟隔離門,啟動(dòng)運(yùn)行該排粉機(jī),啟動(dòng)需排粉給粉機(jī)。通過給粉機(jī)的葉輪給粉和文丘里混合器喉部的負(fù)壓吸流作用,即可將粉倉余粉送入臨爐燃燒。

        此方案可避免燃煤浪費(fèi),提高經(jīng)濟(jì)效益;可避免煤粉飛揚(yáng)和排放地溝,減少環(huán)境污染。

        2 粉倉存粉進(jìn)臨爐直接燃燒系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        下面結(jié)合圖1說明本方案的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。

        當(dāng)鍋爐停運(yùn)后,停運(yùn)鍋爐煤粉倉1內(nèi)還存有未燃用盡的煤粉。將給粉機(jī)3下部下粉管(圖中虛線)7拆除,通過金屬軟管5將給粉機(jī)與文丘里混合器9的喉部接管座連接。

        根據(jù)臨爐負(fù)荷情況,停運(yùn)臨爐若干臺給粉機(jī)4,拆除其下粉管8,用金屬軟管將輸粉母管12與鄰爐相應(yīng)的一次風(fēng)管風(fēng)粉混合器相連接,通過閥門13控制開關(guān)。

        文丘里的進(jìn)口管11與氣源連接,氣源由排粉風(fēng)機(jī)(也可以用壓縮空氣等氣源,根據(jù)電廠現(xiàn)場情況確定)提供。

        排粉系統(tǒng)各部件連接完成后,接通氣源,開啟閥門10和閥門13,調(diào)節(jié)閥門10可調(diào)節(jié)風(fēng)量;開啟給粉機(jī)3送粉,調(diào)節(jié)給粉機(jī)的轉(zhuǎn)速可以控制給粉量。運(yùn)行中的臨爐的其余給粉機(jī)可根據(jù)負(fù)荷和燃燒情況進(jìn)行開啟和給粉調(diào)節(jié)。粉倉1內(nèi)的煤粉即可通過送粉系統(tǒng)進(jìn)入臨爐系統(tǒng)燃燒。

        以上實(shí)施方案中是以連接兩臺給粉機(jī)為例介紹的,實(shí)際也可多臺給粉機(jī)同時(shí)與文丘里裝置連接(為減小對臨爐的影響,以不超過一層燃燒器的數(shù)量為好),同時(shí)進(jìn)行送粉以加快粉倉排粉速度。停運(yùn)鍋爐過來的風(fēng)、粉混合物也可通入運(yùn)行爐的多個(gè)一次風(fēng)管,以減少系統(tǒng)阻力及各角燃燒器粉量偏差。

        3 重慶發(fā)電廠臨爐排粉裝置實(shí)例介紹

        3.1 現(xiàn)場及系統(tǒng)基本情況

        經(jīng)測量,重慶發(fā)電廠兩臺鍋爐粉倉之間距離91 m,粉倉寬度各10 m,即煤粉最遠(yuǎn)輸送距離有111 m。

        煤粉輸送風(fēng)來自于鍋爐排粉機(jī),額定壓力14.4 kPa,額定風(fēng)量120 000 m3/h。本方案擬采取的方法是風(fēng)粉氣流通過給粉機(jī)下邊的下粉管進(jìn)入一次風(fēng)管風(fēng)粉混合器,然后再通入爐膛。由于下粉管外徑為Φ159 mm,下粉管內(nèi)流速較高(可達(dá)50 m/s),估計(jì)阻力較大;由于設(shè)計(jì)資料缺失,風(fēng)粉混合器阻力系數(shù)未知,只能實(shí)驗(yàn)測得。因此,目前無法準(zhǔn)確計(jì)算風(fēng)粉混合物經(jīng)落粉管進(jìn)入該一次風(fēng)主管的阻力準(zhǔn)確值。但根據(jù)現(xiàn)有運(yùn)行參數(shù)可以進(jìn)行估算。

        3.2 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計(jì)

        根據(jù)現(xiàn)運(yùn)行參數(shù),正常運(yùn)行時(shí)從風(fēng)粉混合器一次風(fēng)進(jìn)口到燃燒器噴口的阻力損失在1 000~1 350 Pa左右。一次風(fēng)經(jīng)過混合器的阻力在100 Pa左右,而風(fēng)粉氣流經(jīng)下粉管進(jìn)入一次風(fēng)主管的阻力應(yīng)稍大于一次風(fēng)經(jīng)過混合器的阻力。因此,設(shè)計(jì)時(shí)考慮足夠的余量,風(fēng)粉氣流經(jīng)下粉管進(jìn)入一次風(fēng)主管再到爐膛的阻力應(yīng)不小于1 500 Pa。

        系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計(jì)如表1所示。

        表1 粉倉存粉進(jìn)臨爐直接燃燒系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計(jì)

        表1中送粉母管設(shè)計(jì)參數(shù)為輸粉母管的主要計(jì)算結(jié)果。輸送管道的粉風(fēng)比0.8 kg/kg計(jì)算,則空氣量需要18.75 t/h,體積流量為14 500 Nm3/h。將排粉過程中的空氣定為與外界大氣相當(dāng),溫度為30 ℃,計(jì)算管內(nèi)實(shí)際流速為35.6 m/s,則送粉母管內(nèi)徑為400 mm,長度為111 m管道的沿程阻力損失約882 Pa。加上風(fēng)粉氣流經(jīng)下粉管進(jìn)入一次風(fēng)主管,再到爐膛的阻力1 500 Pa,送粉母管及到燃燒器噴口阻力之和為2 382 Pa。

        正常運(yùn)行時(shí)排粉機(jī)進(jìn)口風(fēng)門開度在50%~70%之間,風(fēng)機(jī)出口壓力在8~10 kPa左右,停爐后排粉機(jī)僅用作排粉,壓頭有足夠的余量可以克服管道阻力,風(fēng)量足以滿足輸粉要求。

        為防止輸粉空氣反竄進(jìn)入煤粉倉和保證給粉機(jī)下粉順暢,文丘里管內(nèi)部設(shè)計(jì)有前伸托板,以使文丘里管在落粉管處形成一定的負(fù)壓(按-100 Pa設(shè)計(jì))吸流區(qū)[3],保證正常落粉。文丘里管結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        圖2 文丘里管設(shè)計(jì)圖

        在粉倉排粉時(shí),同時(shí)可開啟進(jìn)入粉倉的氮?dú)庀到y(tǒng),向粉倉內(nèi)充氮,使粉倉內(nèi)形成正壓。這既可防止粉倉空氣進(jìn)入發(fā)生自燃,也可加快排粉速度(重慶發(fā)電廠摻燒神華煙煤時(shí),每個(gè)粉倉都設(shè)計(jì)安裝了1套氮?dú)舛栊詼缁鹣到y(tǒng))。

        需要說明的是,引射器內(nèi)流速高,磨損嚴(yán)重,且有可能產(chǎn)生靜電。管道應(yīng)有可靠的接地裝置,管道法蘭之間應(yīng)安裝防靜電金屬連接板,以釋放靜電,防止火花產(chǎn)生。

        排粉管道風(fēng)粉介質(zhì)經(jīng)下粉支管進(jìn)入臨爐一次風(fēng)管風(fēng)粉混合器,此處阻力損失未知,若阻力過大會(huì)降低輸粉能力,使排粉時(shí)間延長。

        3.3 系統(tǒng)運(yùn)行控制

        鍋爐計(jì)劃停運(yùn),按照運(yùn)行規(guī)程正常停爐方式燃空粉倉煤粉即可。本系統(tǒng)主要針對事故停爐或其他緊急停爐情況,清空粉倉存粉。

        鍋爐緊急停爐后,按照前述辦法連通臨爐輸粉系統(tǒng),根據(jù)粉倉粉位和臨爐負(fù)荷情況安排投入的倒粉給粉機(jī)和臨爐對應(yīng)的燃燒器數(shù)量。為便于調(diào)節(jié)整個(gè)鍋爐的燃燒,盡量限于安排最上一層一次風(fēng)燃燒器作為清倉倒粉燃燒器,對角兩兩安排為佳。

        本系統(tǒng)投入要保證臨爐的正常運(yùn)行,根據(jù)機(jī)組負(fù)荷和爐膛熱負(fù)荷的適應(yīng)情況,要及時(shí)調(diào)整燃燒強(qiáng)度。由于本系統(tǒng)輸送距離長,系統(tǒng)情況較復(fù)雜,因此應(yīng)優(yōu)先調(diào)整其它燃燒器,盡量使本系統(tǒng)在比較穩(wěn)定的狀態(tài)下運(yùn)行。

        本系統(tǒng)的投入可能對臨爐的燃燒工況產(chǎn)生影響,通過引風(fēng)機(jī)的自動(dòng)調(diào)節(jié)和各燃燒器風(fēng)壓調(diào)整,要始終保證爐膛負(fù)壓在-30~-50 Pa范圍波動(dòng),嚴(yán)禁正壓運(yùn)行;由于最上層參與臨爐倒粉燃燒的燃燒器風(fēng)量較大,可適當(dāng)減少其下層燃燒器的一次風(fēng)量,但一次風(fēng)速不得低于25 m/s[4],可間接起到低氧燃燒抑制NOx的產(chǎn)生;對二次風(fēng)燃燒器,可采用“正塔形”(上二次風(fēng)小,下二次風(fēng)大)的配風(fēng)方式[2]??傮w來說,爐內(nèi)平均煙氣含氧量控制在3%~5%為宜,最低氧量值不低于2%。

        鍋爐負(fù)荷較低時(shí),為穩(wěn)定燃燒可減少倒粉燃燒的燃燒器臺數(shù)和輸粉量,同時(shí)增大主力燃燒器的燃燒,并可根據(jù)需要投入助燃油槍助燃。

        通過觀察燃燒器的火焰情況,以及根據(jù)提供輸粉汽源的排粉機(jī)和倒粉給粉機(jī)的電流變化情況,可判斷粉倉存粉清空程度。系統(tǒng)輸粉逐步減少時(shí),應(yīng)適當(dāng)調(diào)整增大其他燃燒器的燃燒量;判斷粉倉已清空,應(yīng)適當(dāng)吹掃輸煤母管,然后停運(yùn)該系統(tǒng),將臨爐給粉系統(tǒng)恢復(fù)原狀,適時(shí)投入已接回的燃燒器。

        3.4 應(yīng)用效果

        重慶發(fā)電廠臨爐排粉裝置輸粉母管系統(tǒng)于2013年4月在現(xiàn)場安裝完成。2013年5月中旬,該廠1#機(jī)組按計(jì)劃進(jìn)行C級檢修,鍋爐按正常計(jì)劃停運(yùn),粉倉余粉估計(jì)在40 t左右。鍋爐停運(yùn)后,按照同時(shí)進(jìn)行2臺給粉機(jī)下粉要求,完成現(xiàn)場下粉管接口,啟動(dòng)臨爐排粉裝置,輸粉流暢,對臨爐燃燒無明顯影響。整個(gè)清倉作業(yè)持續(xù)7 h左右,排粉裝置停運(yùn)后,檢查粉倉清粉情況,發(fā)現(xiàn)除粉倉底部死角有少量余粉外,基本清除干凈。在之后1#和2#鍋爐的歷次非計(jì)劃停爐中,都利用該裝置進(jìn)行了臨爐倒粉燃燒,效果良好,既保證了鍋爐非計(jì)劃停運(yùn)制粉系統(tǒng)及設(shè)備的安全,又取得了良好的經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保效果。

        4 結(jié)論

        本方案可以使停運(yùn)鍋爐粉倉內(nèi)的煤粉快速排空,保證粉倉的安全。排出的煤粉直接進(jìn)入臨近鍋爐燃燒,避免了燃煤的浪費(fèi),可提高經(jīng)濟(jì)效益。通過合理設(shè)計(jì)的文丘里裝置,可使排粉過程更順暢,避免輸送空氣反串入煤粉倉,影響排粉。

        [1] 中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì). 火力發(fā)電廠煤和制粉系統(tǒng)防爆設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程:DL/T 5203—2005[S].北京:中國電力出版社,2005:20-23.

        [2] 樊泉桂,閻維平,閆順林,等.鍋爐原理[M].北京:中國電力出版社,2008:60,322.

        [3] 胡萌平,陳柏軍,趙仲琥.電站鍋爐手冊[M].北京:中國電力出版社,2005:217-219.

        [4] 張安國,梁輝.電站鍋爐煤粉制備與計(jì)算[M].北京:中國電力出版社,2010:212.

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