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        某型號柴油機油氣分離機構(gòu)優(yōu)化設(shè)計

        2018-01-09 07:27:25林華山于仙
        汽車實用技術(shù) 2017年12期
        關(guān)鍵詞:油氣分離曲軸箱單向閥

        林華山,于仙

        (1.廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司,福建 廈門 361021;2.廈門大學嘉庚學院,福建 漳州 363105)

        某型號柴油機油氣分離機構(gòu)優(yōu)化設(shè)計

        林華山1,于仙2

        (1.廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司,福建 廈門 361021;2.廈門大學嘉庚學院,福建 漳州 363105)

        為解決某上市車型售后市場反饋機油消耗量過大問題,通過模擬實驗的方法查找故障原因,優(yōu)化設(shè)計得到帶彎管的迷宮擋板式油氣分離機構(gòu),對優(yōu)化前后整機油耗測試結(jié)果進行分析,結(jié)果表明與優(yōu)化前相比,機構(gòu)優(yōu)化后機油消耗量降低 26.5%,機油燃油消耗比降低 36.3%,曲軸箱壓力有所上升且持續(xù)穩(wěn)定,避免了曲軸箱氣體竄入分離腔的現(xiàn)象。

        機油消耗量;油氣分離機構(gòu);彎管;迷宮擋板

        引言

        發(fā)動機正常工作時,氣缸內(nèi)部分未燃燒的可燃混合氣及燃燒廢氣會通過氣門與氣門導管間隙、活塞環(huán)端隙、活塞環(huán)與氣缸間隙等進入到曲軸箱內(nèi)[1-3]。這些竄氣使曲軸箱內(nèi)溫度與壓力升高,導致油底殼機油蒸發(fā)量增加,活塞做功行程背壓增大,降低發(fā)動機效率,同時導致油封漏油。這些進入曲軸箱的竄氣是氣體(包括空氣、已燃氣體、未燃氣體)、水蒸氣、機油氣溶膠顆粒及碳煙微粒等組成的復雜混合物[4,5],直接排入大氣則污染較重,故通常采用封閉式曲軸箱技術(shù)將竄氣引入至進氣系統(tǒng)及燃燒室內(nèi)。在該引流過程中竄氣中的機油蒸汽會沿途冷凝并吸附在進氣系統(tǒng)的部件上,如增壓器葉片、中冷器避免等,使發(fā)動機機油消耗量增加,另外機油在燃燒室內(nèi)易產(chǎn)生碳煙,增加有害物質(zhì)排放,同時在氣缸內(nèi)形成積碳,降低發(fā)動機工作性能[6-8],因此在曲軸箱通風系統(tǒng)中安裝油氣分離器變得十分必要,需要對曲軸箱竄氣進行油氣的有效分離。

        本文以某上市車型的柴油發(fā)動機為研究對象,針對售后市場反饋該款發(fā)動機機油消耗量過高的問題,分析該發(fā)動機油氣分離機構(gòu)工作原理,通過試驗重現(xiàn)故障現(xiàn)象并分析其原因,完成該油氣分離機構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計,對優(yōu)化前后的柴油機進行臺架試驗,得到發(fā)動機24小時機油消耗量、機油燃油消耗比、曲軸箱壓力數(shù)據(jù),并對測試結(jié)果進行理論分析。

        1 油氣分離機構(gòu)優(yōu)化設(shè)計

        1.1 單向閥式油氣分離機構(gòu)(優(yōu)化前)

        該柴油機采用的是單向閥式油氣分離系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 單向閥式油氣分離機構(gòu)結(jié)構(gòu)圖

        曲軸箱通風罩上布置有過濾絲網(wǎng)及單向閥,其下端與發(fā)動機缸體形成封閉的腔體即曲軸箱,其上端與有帶有通風管的殼體形成分離腔。

        發(fā)動機運轉(zhuǎn)過程中,發(fā)動機曲軸箱內(nèi)的竄氣經(jīng)過過濾絲網(wǎng)完成第一步油氣分離進入分離腔,該濾網(wǎng)采用鋼絲濾網(wǎng),竄氣通過時,其中所含帶的機油氣化珠則粘附到濾網(wǎng)上,同時由于濾網(wǎng)本身的氣阻作用,可以降低氣流速度同時控制竄氣的通過量。由于分離腔與發(fā)動機進氣端相連,在進氣吸力作用下該腔處于負壓狀態(tài),而曲軸箱在竄氣作用下壓力變大,故單向閥的塑料閥芯在兩側(cè)壓力差的作用下處于圖2中a圖所示的工作位,即該閥處于閉合狀態(tài)。當分離腔內(nèi)存積有一定機油時,單向閥塑料閥芯在機油重力作用下克服曲軸箱內(nèi)壓力而向下移動至圖2中b圖所示工作位,則機油從出油口及閥芯與閥座的出油口間隙流出,實現(xiàn)油氣的第二步分離。

        圖2 單向閥工作原理示意圖

        1.2 故障原因分析

        根據(jù)售后反饋機油消耗量過大的故障現(xiàn)象,初步分析其原因是油氣分離不徹底,導致機油無法正?;亓?,故對該單向閥式油氣分離機構(gòu)的工作過程進行試驗模擬。將曲軸箱通風罩與發(fā)動機缸體連接,曲軸箱通風管連接于空濾后轉(zhuǎn)接箱處,此時分離腔在發(fā)動機轉(zhuǎn)速踩到最高時負壓為,但單向閥中的塑料閥芯并未向上移動,即無法封閉分離腔孔,此時用手堵住單向閥兩側(cè)孔或留較小空隙,輕踩油門塑料閥芯則可自行被吸上。

        由上述試驗可以看出該缸蓋罩在發(fā)動機正常工作狀態(tài),在未給塑料閥芯施加外力的情況下,靠發(fā)動機工作過程中自然形成的壓差單向閥始終無法自行關(guān)閉。其主要原因是發(fā)動機未工作時,塑料閥芯一直處于圖2中b圖所示位置,當發(fā)動機正常工作時,隨著轉(zhuǎn)速逐漸增加,曲軸箱內(nèi)竄氣量增加,但部分竄氣通過單向閥的出油口直接進入了分離腔,故當發(fā)動機正常工作時,雖然分離腔已達到負壓,但是由于出油口(圖2中所示)竄氣的進入導致分離腔負壓變小,塑料閥芯上下表面壓力差不大,故無法移動至圖2中a圖所示位置,即單向閥無法閉合。而竄氣直接進入分離腔必然造成售后市場所反饋的機油消耗量過大的故障現(xiàn)象。

        1.3 帶彎管的擋板式油氣分離機構(gòu)(優(yōu)化后)

        針對以上故障原因分析,對本柴油機油氣分離機構(gòu)進行優(yōu)化設(shè)計,優(yōu)化后結(jié)構(gòu)示意圖如圖3所示。即取消原有的單向閥,而在分離腔內(nèi)增加迷宮擋板結(jié)構(gòu)用于油氣分離,并在擋板下方增加接油彎管用于排出分離出來的機油。

        圖3 優(yōu)化后油氣分離機構(gòu)結(jié)構(gòu)圖

        具體優(yōu)化設(shè)計如下:

        (1)分離腔內(nèi)采用迷宮擋板結(jié)構(gòu)

        迷宮擋板式結(jié)構(gòu)如圖4所示,油氣混和氣通過濾網(wǎng)后在通過分離腔時,反復在擋板上撞擊,同時換向,在撞擊過程中實現(xiàn)油氣分離。擋板具有氣阻降低流速作用,油氣混和氣在經(jīng)過分離腔時,利用氣流密度及流速變化來實現(xiàn)進一步分離。

        圖4 迷宮擋板式分離腔

        (2)增加彎管回油機構(gòu)

        每個擋板下設(shè)置有彎形管,結(jié)構(gòu)示意圖如圖5所示。

        圖5 彎管機構(gòu)結(jié)構(gòu)示意圖

        該彎管用于收集分離出來的機油,取代了原有單向閥的作用,彎形管中機油達一定量后,在壓力作用下,實現(xiàn)機油回流。同時由于彎管凹型處存在積油,起到一定密封作用,防止了曲軸箱內(nèi)的氣體由此進入分離腔。

        2 機油油耗測試及結(jié)果分析

        2.1 試驗說明

        為了驗證油氣分離機構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計效果,將優(yōu)化前后的油氣分離機構(gòu)安裝于試驗用柴油機中,并將其安裝于整機試驗臺架上,在完成柴油機的基本磨合測試后,進行機油消耗、機油燃油比、曲軸箱壓力的參數(shù)測量。

        該試驗所用發(fā)動機具體參數(shù)如表1所示。

        表1 試驗用柴油機性能參數(shù)

        具體實驗要求如表2所示。

        表2 試驗條件要求

        本測試利用CW160型電渦流測功機及FCMM-2型油耗自動測量儀完成所需參數(shù)的測量。測量時,發(fā)動機與電渦流測功機之間須采用彈性連接(試驗過程中需要設(shè)置外加風扇對柴油機進行吹拂散熱,保證發(fā)動機整體溫度,機油冷卻器接冷卻水,以便控制機油溫度,具體測試標準參GB/T18297-2001執(zhí)行。

        2.2 測試結(jié)果分析

        2.2.1 機油燃油消耗量及機油消耗量對比

        表3 優(yōu)化前后機油消耗量及機油燃油消耗比

        在測試的24小時內(nèi),優(yōu)化前后的機油消耗量及機油燃油消耗比數(shù)值如表3所示。由該表可知與優(yōu)化前數(shù)據(jù)相比,優(yōu)化后的油氣分離機構(gòu)24小時內(nèi)的機油消耗降低26.5%,機油燃油消耗比降低36.3%,即機油消耗減少明顯,優(yōu)化效果較好。

        2.2.2 曲軸箱壓力對比

        曲軸箱壓力過大容易導致密封圈漏油、發(fā)動機工作效率低等問題,故其壓力值也是驗證油氣分離機構(gòu)是否有效的重要指標。由圖6可以看出,發(fā)動機轉(zhuǎn)速在1800rmp以內(nèi)時,優(yōu)化后的油氣分離機構(gòu)可以降低曲軸箱內(nèi)壓力,超過該轉(zhuǎn)速后,曲軸箱壓力值平均增加0.1kpa,該數(shù)據(jù)表明優(yōu)化后曲軸箱內(nèi)無竄氣進入分離腔,彎管處密封效果比單向閥密封效果好。

        圖6 曲軸箱壓力對比圖

        3 結(jié)論

        通過對單向閥式油氣分離機構(gòu)工作原理及故障現(xiàn)象的分析,對該系統(tǒng)進行優(yōu)化并進行測試,可以得到如下結(jié)論:

        (1)帶彎管的擋板式分離機構(gòu)分離可靠,能有效相抵機油消耗量及燃油機油消耗比。

        (2)在彎管處存積分離出來的機油,可以起密封作用,保證曲軸箱內(nèi)氣體不從該處進入分離腔,隔離效果較好。

        [1] 孫建新.內(nèi)燃機構(gòu)造與原理[M]. 人民交交通出版社,2009.

        [2] 袁兆成. 內(nèi)燃機設(shè)計[M]. 機械工業(yè)出版社,2012.

        [3] 宗雋杰,倪計民. 曲軸箱通風系統(tǒng)油氣分離器的性能研究[J]. 內(nèi)燃機工程, 2010,31(1).

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        [8] 蔡小偉. 柴油機曲軸箱通風系統(tǒng)的試驗研究與開發(fā)[J]. 柴油機,2011,33(3),42-45.

        A Type of Diesel Engine Oil Separation System Optimization

        Lin Huashan1, Yu Xian2
        ( 1.Xiamen King Long United Automotive Industry Co, Ltd., Fujian Xiamen 361021; 2.Xiamen University_Tan Kah Kee College, Fujian Zhangzhou 363105 )

        One commercial vehicle already on the market is reported that the engine oil consumption is too much. The reason is found out through the simulation experiment, a baffle-type oil separation system with elbow is designed. Engine fuel consumption test is performed on the engine before and after optimization. Based on the analysis of the test results, the following conclusions are obtained, after optimization, the oil consumption is reduced by 26.5% and the fuel consumption ratio is reduced by about 36.3%, the pressure of the crankcase is stable, so as to avoid the phenomenon of gas channeling.

        engine oil consumption; oil separation system; elbow; baffle-type

        CLC NO.: U467 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2017)12-32-03

        U467 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7988 (2017)12-32-03

        10.16638/j.cnki.1671-7988.2017.12.012

        林華山(1984年出生)男,福建省,學士,工程師,研究方向:汽車動力系統(tǒng)研發(fā)。 基金項目:福建省自然科學基金(2015J01223),廈門大學嘉庚學院校級孵化項目(2015L07)。

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