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        鐵路機(jī)車內(nèi)燃機(jī)車制動(dòng)缸壓力不緩解或緩解不到零的原因分析

        2018-01-04 13:18:07徐耀培
        大陸橋視野 2017年23期
        關(guān)鍵詞:分配閥風(fēng)缸制動(dòng)缸

        文/徐耀培

        鐵路機(jī)車內(nèi)燃機(jī)車制動(dòng)缸壓力不緩解或緩解不到零的原因分析

        文/徐耀培

        一、問題提出

        獨(dú)山子石化公司鐵路運(yùn)輸公司機(jī)務(wù)段配屬10臺內(nèi)燃機(jī)車,承擔(dān)著獨(dú)山子石化公司大部分原料運(yùn)入及化工產(chǎn)品運(yùn)出工作。這10臺內(nèi)燃機(jī)車所使用的制動(dòng)機(jī)全部為JZ-7型制動(dòng)機(jī)。2016年冬季,天氣寒冷,氣溫在零下20多度,我段DF4DD0256機(jī)車在一次作業(yè)過程中出現(xiàn)以下現(xiàn)象:在北站掛車后車輛試風(fēng)作業(yè)一切正常,途中運(yùn)行也沒有發(fā)生異常,列車到達(dá)煉化站制動(dòng)停車,車站列檢摘完車后給司機(jī)信號讓機(jī)車向前移動(dòng),司機(jī)緩解自閥后提手柄走車時(shí),發(fā)現(xiàn)機(jī)車輪對抱閘,機(jī)車制動(dòng)缸壓力未緩解。

        二、危害

        這種故障若不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理,將會(huì)造成閘瓦抱輪,直接影響牽引電機(jī)的正常轉(zhuǎn)速,使?fàn)恳姍C(jī)運(yùn)行電流過高,電流高導(dǎo)致牽引電機(jī)溫度升高,影響電機(jī)使用壽命;甚至?xí)斐蓜?dòng)輪遲緩或運(yùn)緩事故。因此必須引起高度重視,防止此類事件的發(fā)生。

        三、故障原因分析

        1.自閥常用制動(dòng)區(qū)的綜合作用

        該位置是列車運(yùn)行中,在正常情況下,使列車緩慢停車或調(diào)節(jié)速度時(shí)使用。常用制動(dòng)區(qū)設(shè)有最小減壓位和最大減壓位(列車管定壓為500kPa時(shí),最大有效減壓量為140kPa;列車管定壓為600kPa時(shí),最大有效減壓量為170kPa),在這兩位之間,隨著自閥手柄移動(dòng)的位置不同,列車管的減壓量也隨之不同。

        (1)自動(dòng)制動(dòng)閥

        調(diào)整閥先呈制動(dòng)狀態(tài),均衡風(fēng)缸和膜板右側(cè)的壓力空氣經(jīng)排氣閥口排向大氣。待膜板右側(cè)及均衡風(fēng)缸風(fēng)壓與柱塞在調(diào)整閥內(nèi)所處位置確定的風(fēng)壓后,調(diào)整閥膜板兩側(cè)壓力平衡時(shí),調(diào)整閥自動(dòng)呈制動(dòng)后的保壓狀態(tài)。重聯(lián)柱塞閥柱塞凸槽仍連通均衡風(fēng)缸管與中均管。緩解柱塞閥柱塞中心孔使總風(fēng)缸經(jīng)客貨車轉(zhuǎn)換閥(手柄在貨車位)通總風(fēng)遮斷閥管。同時(shí),柱塞凹槽將過充管與大氣連通,防止因過充柱塞左側(cè)有壓力空氣影響制動(dòng)。

        (2)中繼閥

        由于總風(fēng)缸緩解柱塞閥、客貨車轉(zhuǎn)換閥(手柄在貨車位)通總風(fēng)遮斷閥套彈簧側(cè),使總風(fēng)遮斷閥呈關(guān)閉狀態(tài)。由于均衡風(fēng)缸減壓,中繼閥膜板活塞左側(cè)中均室壓力降低,在制動(dòng)管及膜板活塞右側(cè)的壓力空氣推動(dòng)下打開排氣閥口,制動(dòng)管壓力空氣由排氣口排向大氣,其減壓量與均衡風(fēng)缸的減壓量相同時(shí),膜板活塞兩側(cè)壓力平衡,排氣閥口關(guān)閉,呈制動(dòng)后的保壓狀態(tài),全列車制動(dòng)。

        (3)分配閥

        由于制動(dòng)管減壓,副閥由緩解位經(jīng)局部減壓位至制動(dòng)位,柱塞凹槽開通制動(dòng)管經(jīng)局減止回閥與局減室和充氣閥柱塞尾端小孔與大氣的通路,引起分配閥附近制動(dòng)管局部減壓,以提高主閥制動(dòng)的靈敏度。同時(shí),柱塞尾端還切斷了工作風(fēng)缸與降壓風(fēng)缸的通路,柱塞中心孔還連通降壓風(fēng)缸經(jīng)保持閥通大氣的通路,待降壓風(fēng)缸壓力降至與制動(dòng)管壓力相等時(shí),活塞在彈簧作用下右移至中立位,降壓風(fēng)缸停止減壓。

        主閥因制動(dòng)管的減壓量呈制動(dòng)位,總風(fēng)經(jīng)主閥供氣閥口及常用限壓閥柱塞凹槽向小膜板活塞上方和作用風(fēng)缸充風(fēng)。當(dāng)作用風(fēng)缸壓力達(dá)到24kPa時(shí),充氣閥由緩解位移至作用位,柱塞凹槽切斷了制動(dòng)管與工作風(fēng)缸的通路,防止逆流破壞制動(dòng)作用;柱塞尾端切斷了制動(dòng)管經(jīng)局減止回閥排向大氣的局減通路,結(jié)束局減作用。直到小膜板活塞上方作用風(fēng)缸的增壓與大膜板活塞上方制動(dòng)管的減壓量相適應(yīng)(比例為2.5∶1)時(shí)呈中立位,總風(fēng)停止充風(fēng)。如制動(dòng)管減壓量過大,當(dāng)作用風(fēng)缸壓力達(dá)到常用限壓閥調(diào)整的壓力時(shí),常用限壓閥由正常狀態(tài)自動(dòng)呈限壓狀態(tài),切斷總風(fēng)向作用風(fēng)缸等處充風(fēng)的通路,停止充風(fēng)起限壓作用。

        (4)作用閥

        由于作用風(fēng)缸增壓,作用閥呈制動(dòng)位,總風(fēng)缸壓力空氣經(jīng)供氣閥向制動(dòng)缸和膜板上方充氣,機(jī)車發(fā)生制動(dòng)作用,當(dāng)膜板兩側(cè)壓力平衡時(shí),自動(dòng)呈保壓位。

        (5)制動(dòng)缸

        由于壓力空氣充入制動(dòng)缸,推動(dòng)活塞及活塞推桿壓縮緩解彈簧移動(dòng)產(chǎn)生推力,經(jīng)傳動(dòng)裝置使閘瓦壓緊車輪,產(chǎn)生制動(dòng)作用。制動(dòng)缸壓力的大小與作用風(fēng)缸壓力有關(guān),當(dāng)列車管定壓為500kPa時(shí),常用全制動(dòng)最高壓力340~360kPa;列車管定壓為600kPa時(shí),常用全制動(dòng)最高壓力 400~430kPa。

        2.故障判斷

        綜上所述,機(jī)車制動(dòng)缸壓力的變化,受分配閥、作用閥的控制,而與自閥、中繼閥無任何關(guān)系。自閥只是控制中繼閥的壓力變化,而中繼閥只是控制制動(dòng)管的壓力變化。根據(jù)制動(dòng)系統(tǒng)原理,判斷該故障為:①分配閥故障;②作用閥故障。

        要區(qū)分這兩個(gè)故障,首先,將自閥、單閥均置于運(yùn)轉(zhuǎn)位,排出制動(dòng)缸內(nèi)的壓力空氣,關(guān)閉分配閥列車管塞門或分配閥總風(fēng)塞門,制動(dòng)管的壓力變化無法控制作用閥的壓力變化,機(jī)車始終呈緩解狀態(tài)。若單閥制動(dòng)和緩解性能良好,為分配閥故障,反之為作用閥故障。因此,經(jīng)上述試驗(yàn)可以判定為分配閥故障。

        四、應(yīng)急處理

        為了順利完成這趟運(yùn)輸任務(wù),在不耽誤生產(chǎn)的情況下,可以關(guān)閉分配閥的列車管塞門或分配閥總風(fēng)塞門,排出制動(dòng)缸內(nèi)的壓力空氣維持運(yùn)行至回段檢修處理。在進(jìn)站制動(dòng)停車時(shí)需注意:自閥減壓停車前應(yīng)將單閥置于制動(dòng)區(qū),讓機(jī)車提前上閘(制動(dòng)缸壓力大小由自閥減壓量定),防止因車輛制動(dòng)力過大造成斷鉤事故的發(fā)生。

        五、后續(xù)及應(yīng)對措施

        回段檢修拆下分配閥進(jìn)行解體時(shí)發(fā)現(xiàn),由于當(dāng)時(shí)氣溫特別低,分配閥內(nèi)部有水分進(jìn)入發(fā)生凍凝,造成緊急限壓閥失靈。由于常用限壓閥在限壓狀態(tài)時(shí),切斷了作用風(fēng)缸經(jīng)常用限壓閥柱塞凹槽由主閥排氣口的排氣通路。作用風(fēng)缸的壓力空氣不能排出,機(jī)車也就不可能得到緩解。常用限壓閥由限壓狀態(tài)向正常狀態(tài)自動(dòng)轉(zhuǎn)換,必須依靠緊急限壓閥的止閥呈緩解狀態(tài),開放閥口為作用風(fēng)缸提供一條排氣通路之后,才能保證常用限壓閥由限壓狀態(tài)可靠的向正常狀態(tài)自動(dòng)轉(zhuǎn)換。

        為此,機(jī)務(wù)段采取多項(xiàng)措施避免類似事情再次發(fā)生。

        (1)定期更換風(fēng)源凈化裝置中的干燥劑。風(fēng)源凈化裝置裝在機(jī)車空壓機(jī)和總風(fēng)缸之間,其主要作用是為了降低壓縮空氣的濕度,過濾掉壓縮空氣中的水分,提高壓縮空氣的質(zhì)量。裝置中的干燥劑由于長時(shí)間使用,其干燥過濾效果已經(jīng)不是太好,所以機(jī)務(wù)段要定期對風(fēng)源凈化裝置中的干燥劑進(jìn)行更換。

        (2)機(jī)車分配閥上加裝電加熱套。雖然風(fēng)源凈化裝置對降低壓縮空氣的濕度有很好的作用,但在實(shí)際工作中還會(huì)有少量的水分進(jìn)入管路和閥體中。在極嚴(yán)寒的天氣中,機(jī)車分配閥內(nèi)部容易發(fā)生凍凝現(xiàn)象,影響到閥件的動(dòng)作靈活度,造成制動(dòng)系統(tǒng)的故障,影響到機(jī)車的安全運(yùn)行。在分配閥上加裝電加熱套,通電加熱后,即使閥體中有少量水分也不會(huì)發(fā)生凍凝。這就有效避免了因天氣寒冷發(fā)生的分配閥凍凝現(xiàn)象。

        獨(dú)山子石化公司鐵路運(yùn)輸公司機(jī)務(wù)段)

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