詹雪蓮
摘 要: 主汽閥、調(diào)節(jié)閥是汽輪發(fā)電機(jī)組的重要部件 ,也是故障常發(fā)部件。文章根據(jù)在電力安裝實(shí)踐工作中的經(jīng)驗(yàn)及查找的一些資料 ,分析了主汽閥、調(diào)節(jié)閥幾種常見故障產(chǎn)生的原因、危害 ,并提出了一些防治方法。
關(guān)鍵詞: 汽輪機(jī);主汽閥;調(diào)節(jié)閥;故障
0 引 言
汽輪機(jī)的啟動(dòng)、停機(jī)和功率的變化,是通過調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)調(diào)節(jié)各汽門的開大或關(guān)小,從而改變進(jìn)入汽輪機(jī)的蒸汽流量或蒸汽參數(shù)來實(shí)現(xiàn)的。汽閥工作的正常與否直接影響到機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。隨著汽輪發(fā)電機(jī)組單機(jī)容量不斷上升,對(duì)調(diào)節(jié)系統(tǒng)的快速性、穩(wěn)定性提出了更高的要求?,F(xiàn)代大功率汽輪機(jī)采取了帶減壓閥的結(jié)構(gòu),大大減少閥門所需的提升力。提升力的減少卻為閥門的穩(wěn)定性帶來了新的問題。由于主汽閥、調(diào)節(jié)閥故障而引發(fā)的超速、負(fù)荷不穩(wěn)定等事故時(shí)有發(fā)生。要從根本上解決這些問題,除了提高和改善閥門的性能以外,更重要的是研究故障產(chǎn)生的原因,做好閥門的故障預(yù)測(cè)與診斷,發(fā)現(xiàn)故障源并及時(shí)處理,杜絕事故的擴(kuò)大。
1 汽輪機(jī)主汽閥、調(diào)節(jié)閥常見故障分析
根據(jù)多年的電廠安裝經(jīng)驗(yàn),主汽閥、調(diào)節(jié)閥常發(fā)生的故障有:閥桿卡澀、閥桿斷裂、閥座松動(dòng)等原因,以下針對(duì)這些故障進(jìn)行分析:
1.1 閥桿卡澀
閥桿卡澀是火電廠常見故障之一,閥桿卡澀導(dǎo)致閥桿卡死將使閥門不能關(guān)閉,在某電廠曾出現(xiàn)過汽輪機(jī)由于調(diào)節(jié)閥閥桿卡澀在機(jī)組甩負(fù)荷時(shí)發(fā)生超速,其它電廠由于閥桿卡澀而引起的啟機(jī)階段轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定,無法并網(wǎng),并網(wǎng)工況下負(fù)荷不穩(wěn)定的故障也時(shí)有發(fā)生,超高壓大功率汽輪機(jī)某些部件處于高溫條件下長期運(yùn)行,這些部件表面容易產(chǎn)生一種氧化層,如果不及時(shí)清理這種氧化層,閥桿將嚴(yán)重結(jié)垢,導(dǎo)致閥桿卡澀。
1.2 閥桿斷裂
閥桿變形導(dǎo)致閥座與閥芯相互摩擦,產(chǎn)生應(yīng)力,應(yīng)力過于集中會(huì)造成閥桿斷裂。另外還有一些其它原因。某電廠調(diào)節(jié)閥閥桿在運(yùn)行中發(fā)生斷裂,斷裂位置在排氣孔處。斷口分析表明,閥桿的斷裂性質(zhì)是過載導(dǎo)致的延性斷裂,材質(zhì)理化檢驗(yàn)結(jié)果表明閥桿的強(qiáng)度和硬度都低于技術(shù)條件要求,材質(zhì)的純凈度不高,閥桿的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及機(jī)械加工上的缺陷是閥桿斷裂的最主要原因。按照調(diào)節(jié)閥閥桿的設(shè)計(jì)要求,閥桿上的定位銷孔的位置應(yīng)位于自閥桿端部螺紋長度的約四分之一處,1#調(diào)節(jié)閥桿上定位銷孔的位置符合設(shè)計(jì)要求,在定位銷孔處未出現(xiàn)開裂,2#和3#調(diào)節(jié)閥桿的定位銷孔的位置都靠近閥桿螺紋上部的端面,都不符合設(shè)計(jì)要求,在2#和3#調(diào)節(jié)閥桿的定位銷孔都出現(xiàn)開裂,導(dǎo)致閥桿多處發(fā)生斷裂。閥桿的斷口分析表明閥桿的斷裂性質(zhì)是疲勞斷裂,裂紋自螺紋表面萌生,向內(nèi)部擴(kuò)展。設(shè)計(jì)上要求閥桿氮化時(shí)對(duì)螺紋以上區(qū)域應(yīng)做好防護(hù),防止氮化,閥桿的材質(zhì)檢驗(yàn)結(jié)果表明,閥桿端部的大面積及螺紋的局部有氮化層,表明閥桿在氮化過程中未能對(duì)螺紋進(jìn)行有效的防護(hù),致使閥桿端部及螺紋局部被氮化,在氮化組織中形成顯微裂紋,增加了螺紋的脆性,導(dǎo)致螺紋在運(yùn)行中出現(xiàn)局部剝落現(xiàn)象,形成偏載,進(jìn)一步加劇了螺紋處的應(yīng)力集中,最終導(dǎo)致閥桿疲勞斷裂。1#、2#和3#調(diào)節(jié)閥桿的斷裂性質(zhì)是疲勞斷裂,材質(zhì)都符合B/HJ479-2006的規(guī)定。閥桿在做氮化處理時(shí)未對(duì)螺紋進(jìn)行有效防護(hù),致使閥桿端部及螺紋局部被氮化,這是閥桿發(fā)生疲勞斷裂的主要原因。建議今后調(diào)節(jié)閥桿氮化時(shí)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求做好防護(hù),防止螺紋被氮化。
1.3 閥座松動(dòng)
高壓主汽閥是汽輪機(jī)進(jìn)汽的總閥門。汽輪機(jī)正常運(yùn)行時(shí),主汽閥全開,汽輪機(jī)停機(jī)時(shí),主汽閥關(guān)閉。其主要功能是,運(yùn)行中汽輪機(jī)的任一遮斷保護(hù)裝置動(dòng)作時(shí),主汽閥應(yīng)能快速關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)停機(jī)。若其中的閥碟與閥座的接觸面存在間隙,則會(huì)帶來高溫高壓氣體的泄漏,影響機(jī)組的停機(jī)動(dòng)作,下面就高壓調(diào)節(jié)閥閥座松動(dòng)的原因和處理方案做一下分析研究。
2 閥座松動(dòng)原因
高調(diào)閥閥座松動(dòng)是共性問題,某電廠在2008年底1號(hào)機(jī)大修時(shí)檢查閥座松動(dòng),對(duì)其割除返廠處理,當(dāng)時(shí)處理工藝為將過盈間隙由0.22mm放大到0.28mm,對(duì)閥座邊緣焊接固定。閥座二次松動(dòng)原因?yàn)橹圃鞆S對(duì)引進(jìn)型技術(shù)消化不良,安裝工藝達(dá)不到,在機(jī)組啟停及變工況過程中,閥座在受熱狀態(tài)下擴(kuò)散器過盈量減少導(dǎo)致松動(dòng)。機(jī)組運(yùn)行期間,閥座在高溫下產(chǎn)生變形,閥座的過盈量逐漸變小甚至消失,是導(dǎo)致閥座松動(dòng)的主要原因。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上,原閥座設(shè)計(jì)過短,與閥體之間接觸面積偏小,導(dǎo)致過盈力偏小。閥體母材材質(zhì)(10315AP,相當(dāng)于ZG15Cr1Mo1V)高溫力學(xué)性能余量過小,高溫下長期運(yùn)行過程中產(chǎn)生塑性變形,導(dǎo)致閥殼與閥座之間的過盈配合失效,也是閥座產(chǎn)生松動(dòng)的原因之一。
3 閥座松動(dòng)處理方案
2009年底起對(duì)閥座的材質(zhì)和結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),閥座材質(zhì)由10325PJ(12Cr2Mo)變更為X10CrMoVNb9-1(相當(dāng)于P91材質(zhì)),閥座結(jié)合處長度增加30mm,閥座配合緊力上限由0.23mm增大至0.28mm??紤]到高聯(lián)門已經(jīng)割除1次,對(duì)3號(hào)、4號(hào)高調(diào)閥閥座進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)更換。首先采用鉆削方案將銷子拔出,然后制作專用工具用千斤頂將舊閥座呈向上拉的態(tài)勢(shì)。在舊閥座底部加裝密封板,注入液氮將其快速冷卻,消除過盈量后將閥座拔出,用鏜削機(jī)將高調(diào)閥基孔按照新型閥座尺寸加工至橢圓度、錐度、粗糙度合格。新閥座在液氮中緩冷后浸泡50min,快速將新閥座放入閥坑基孔內(nèi)。工裝壓板壓緊至閥座恢復(fù)常溫,加工銷孔、檢驗(yàn)密封線,縫焊螺塞,最后檢查管道無異物。機(jī)組修后高調(diào)閥閥序保持為1-2-3-4,機(jī)組啟動(dòng)過程中盡可能減小閥座與閥體的溫差,保證暖機(jī)充分。
4 結(jié)論
汽輪機(jī)主汽閥、調(diào)節(jié)閥是汽輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)的重要部件,也是事故多發(fā)部件,為了降低事故發(fā)生率、減少事故的損失,就必須做好故障分析及診斷工作。本文綜合分析了汽輪機(jī)主汽閥、調(diào)節(jié)閥幾種常見的故障,并做了分析,提出了可行的建議及方法,希望在主汽閥、調(diào)節(jié)閥遇到故障問題時(shí)能為大家提供一些參考意見,也為主汽閥、調(diào)節(jié)閥能夠長期安全穩(wěn)定運(yùn)行提供一些幫助。
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