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        YJ17型供料成條機(jī)氣室改進(jìn)

        2018-01-02 08:40:12徐國(guó)慶
        設(shè)備管理與維修 2017年5期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)室進(jìn)風(fēng)口煙絲

        徐國(guó)慶,劉 浩

        (廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司柳州卷煙廠,廣西柳州 545006)

        YJ17型供料成條機(jī)氣室改進(jìn)

        徐國(guó)慶,劉 浩

        (廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司柳州卷煙廠,廣西柳州 545006)

        分析YJ17型供料成條機(jī)容易在吸絲道右段發(fā)生煙絲堵塞的原因,將原氣室腔左端1個(gè)進(jìn)風(fēng)口改為左右2個(gè)進(jìn)風(fēng)口,正壓氣流分別從2個(gè)進(jìn)風(fēng)口同時(shí)進(jìn)入氣室腔,使氣室腔內(nèi)部氣流更加均勻,減少吸絲道煙絲堵塞的次數(shù),提高設(shè)備有效作業(yè)率和產(chǎn)品質(zhì)量。

        氣室;煙絲堵塞;進(jìn)風(fēng)口;吸絲道

        10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.05.59

        0 引言

        ZJ17(YJ17-YJ27)卷接機(jī)組是我國(guó)煙草行業(yè)主流卷接設(shè)備之一,其中YJ17型供料成條機(jī)集機(jī)、電、液、氣、光于一體,采用風(fēng)力吸絲成型、煙條密度檢測(cè)控制煙絲流量風(fēng)力分選的工作原理,把送絲系統(tǒng)的煙絲經(jīng)松散、除雜、分選、計(jì)量,制成煙支單位長(zhǎng)度重量一致的煙絲條輸送到卷制成型機(jī)部分。目前我廠卷包車間共有23套ZJ17卷接機(jī)組,在生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)常發(fā)生煙絲堵塞現(xiàn)象,堵塞部位主要集中在吸絲道右段,且得不到徹底解決,影響設(shè)備的有效作業(yè)率。

        1 吸絲成形系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成和工作原理

        (1)結(jié)構(gòu)組成。吸絲成形系統(tǒng)主要由氣室、拋絲輥、前導(dǎo)板、后導(dǎo)板、吸絲帶、風(fēng)室體、弧形板等部件組成(圖1)。

        圖1 吸絲成形系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意

        (2)工作原理。如圖1所示,輸送帶以約10°的仰角和較高的速度向前拋出輸送煙絲,輸送帶的前部上方有一排與輸送帶寬度相等的吹風(fēng)孔,向下噴出一排正壓氣流,正壓氣流改變了煙絲的運(yùn)動(dòng)方向?qū)熃z吹向拋絲輥。稍重的煙絲團(tuán)、煙梗和雜質(zhì)憑借自身慣性進(jìn)入拋絲輥上方的螺旋回梗機(jī)構(gòu)并被輸出,完成梗簽的分離。煙絲在拋絲輥?lái)槙r(shí)針高速旋轉(zhuǎn)作用下被拋向由前、后導(dǎo)板組成的吸絲道,煙絲在吸絲道內(nèi)受氣室的正壓氣流和風(fēng)室體的負(fù)壓連續(xù)作用繼續(xù)向上運(yùn)動(dòng),直至被吸附于吸絲帶下,隨著吸絲帶在風(fēng)室體內(nèi)的運(yùn)行形成連續(xù)而均勻的煙絲束,輸送至煙支重量控制系統(tǒng),完成煙絲的吸絲成形工序。

        2 局部堵塞原因分析

        (1)原因分析。從正前方看拋絲輥與弧形板平行裝配,拋絲輥在勻速轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中將弧形板上的煙絲以相同的速度拋入吸絲道,吸絲道位于氣室的上方,且與氣室長(zhǎng)度相等。在吸絲道內(nèi),煙絲是依靠自身向上運(yùn)動(dòng)慣性以及氣室的正壓吹風(fēng)和風(fēng)室體的負(fù)壓共同作用而被吸附于網(wǎng)孔吸絲帶,這就要求氣室的正壓吹風(fēng)和風(fēng)室體的負(fù)壓對(duì)吸絲道左中右段的煙絲作用大小相同,否則就可能產(chǎn)生局部煙絲堵塞現(xiàn)象。

        實(shí)際運(yùn)行情況是風(fēng)室體的負(fù)壓管接口設(shè)計(jì)在左端,氣室的正壓管接口也設(shè)計(jì)在左端(圖2),使得吸絲道內(nèi)正負(fù)壓氣流的壓力從左向右逐漸減小,導(dǎo)致吸絲道內(nèi)左端向上氣流速度大于右端,在斜向上氣流的作用下吸絲道內(nèi)左端煙絲上升速度大于右端煙絲上升速度,右端煙絲運(yùn)行受阻,造成吸絲道右段煙絲容易堵塞。拆解噴氣室的斜向板發(fā)現(xiàn),氣室腔內(nèi)堆積的粉塵呈現(xiàn)從左向右逐漸增多的狀況,證明氣室右端氣壓不足,是吸絲道右段容易產(chǎn)生堵絲現(xiàn)象的主要原因。

        圖2 改進(jìn)前氣室結(jié)構(gòu)示意

        (2)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。氣室長(zhǎng)度為820 mm,原正壓進(jìn)風(fēng)口中心線到氣室腔左端邊緣的距離為15.5 mm,將氣室均分為左中右3段,即正壓進(jìn)風(fēng)口位于氣室左段中部位置。統(tǒng)計(jì)車間23套ZJ17卷接機(jī)組16第二季度(4-6月)煙絲堵塞情況,平均每月每臺(tái)機(jī)發(fā)生煙絲堵塞165次,耗時(shí)420 min;其中左中右3段出現(xiàn)煙絲堵塞次數(shù)分別為每月平均7,22和136,即在吸絲道右段發(fā)生煙絲堵塞次數(shù)占總煙絲堵塞次數(shù)的82.4%。

        3 改進(jìn)措施

        將原氣室左端1個(gè)進(jìn)風(fēng)口改為左右2個(gè)進(jìn)風(fēng)口,正壓氣流從2個(gè)進(jìn)風(fēng)口同時(shí)進(jìn)入氣室腔,使氣室腔內(nèi)部氣流更加均勻,吸絲道內(nèi)左中右向上氣流速度基本相同,改進(jìn)后氣室結(jié)構(gòu)示意見(jiàn)圖3。

        圖3 改進(jìn)后氣室結(jié)構(gòu)示意

        (1)連接管路設(shè)計(jì)計(jì)算。經(jīng)測(cè)量原正壓氣源低壓風(fēng)機(jī)出氣口、氣室進(jìn)氣口直徑均為45 mm,為不改變氣室腔小吹風(fēng)孔吹出的氣體流量,改造后風(fēng)室腔的2個(gè)進(jìn)風(fēng)口橫截面積相等,且分別是原進(jìn)氣口橫截面積的一半。計(jì)算得出改造后風(fēng)室腔的2個(gè)新接口直徑為32 mm。

        (2)氣室改造。在氣室右端開(kāi)1個(gè)直徑32 mm的孔,孔的中心線到氣室右端邊緣的距離為15.5 mm,左、右進(jìn)風(fēng)孔中心線位置對(duì)于氣室中心位置對(duì)稱。

        (3)管連接法蘭。氣室左、右進(jìn)風(fēng)孔設(shè)計(jì)安裝氣源管路連接法蘭,法蘭連接管口內(nèi)徑為32 mm。

        (4)三通接頭。三通接頭中1個(gè)接頭內(nèi)徑為45 mm,用于連接正壓氣源接口,另外2個(gè)接頭內(nèi)徑32 mm,分別連接氣室左、右2個(gè)法蘭。

        (5)改造實(shí)施。將2個(gè)連接法蘭分別用螺絲安裝在氣室2個(gè)進(jìn)氣孔上(安裝右端法蘭時(shí)需要將該機(jī)副回絲帶驅(qū)動(dòng)馬達(dá)安裝位置水平轉(zhuǎn)動(dòng)90°角)。用2根長(zhǎng)度相同內(nèi)徑32 mm的氣管將左右法蘭與三通接頭連接,用1根內(nèi)徑為45 mm的氣管將三通接頭與低壓風(fēng)機(jī)出氣口連接。

        4 改進(jìn)效果

        吸絲成形系統(tǒng)改進(jìn)后運(yùn)行3個(gè)月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,總堵塞次數(shù)36(改進(jìn)前165),左、中、右段堵塞次數(shù)分別為9,17,10(改進(jìn)前分別為7,22,136),平均每月每臺(tái)機(jī)發(fā)生煙絲堵塞次數(shù)減少至36次,耗時(shí)78 min;吸絲道煙絲堵塞頻次降低,減輕了操作強(qiáng)度,提高了設(shè)備的工作效率。

        [1]董祥云.YJ17/YJ27卷接機(jī)組培訓(xùn)教材[M].北京:中國(guó)科學(xué)技術(shù)出版社,2001.

        [2]石光源,周積義,彭福蔭.機(jī)械制圖[M].北京:高等教育出版社,1998.

        [3]賴建鴻,黃于蕓,楊忠斌.PROTOS卷煙機(jī)吸風(fēng)室尾部從動(dòng)輪組件改進(jìn)[J].設(shè)備管理與維修,2016(9):79-80.

        TS43

        B

        〔編輯 李 波〕

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