官明徽
(馬鋼工程技術集團設計研究院 安徽馬鞍山 243000)
馬鋼1#、2#豎爐于2001年建成投產(chǎn),并與2007年從原設計8m2擴容到10m2,產(chǎn)量由當初設計的80萬t/a,提高到120萬t/a。但隨著馬鋼(合鋼)搬遷,高爐的擴容增產(chǎn),特別是4#高爐的建成投產(chǎn),球團礦的供需矛盾凸顯出來,高爐球團礦的入爐比例低于15%[1],嚴重制約了高爐的生產(chǎn)。
為保證球團的供應,必須增加球團礦的供給,新建球團生產(chǎn)線因受場地及投資的限制不可行;結(jié)合以往對豎爐擴容改造的成功經(jīng)驗,以及現(xiàn)場生產(chǎn)的實踐,擬對現(xiàn)有2座10 m2的豎爐進行擴容改造。
1#、2#豎爐的擴容改造工程在設計過程中吸收消化了國內(nèi)大量豎爐工程實例,實現(xiàn)了裝備大型化和現(xiàn)代化,降低生產(chǎn)成本,符合國家節(jié)能減排、降本增效的產(chǎn)業(yè)政策和最新的環(huán)保要求。
馬鋼股份1#、2#豎爐大修改造項目設計指標為2座16 m2豎爐,單座豎爐生產(chǎn)成品球團礦為90萬t/a。
豎爐擴容改造后,1號烘干混勻機的處理能力需增大到250 t/h;因此必須對1號烘干混勻機進行改造。因受場地限制,只能利用現(xiàn)有烘干混勻機基礎,對其進行適當?shù)奶幚?,把筒體改為φ3.3×25 m,加大轉(zhuǎn)動機構(gòu)的負載能力,保證處理能力達到250 t/h-300 t/h。
煤氣燃燒爐是向烘干筒提供熱煙氣的燃燒裝置,爐體為臥式圓筒形,一端與烘干筒頭部相連。燃燒爐排出的煙氣溫度要求在900 ℃以下,所產(chǎn)生的煙氣由安裝在燃燒爐爐體上的煤氣燒嘴提供,燃燒室配用新型直流燒嘴和新型助燃風機。
助燃空氣由風機供風9-19No12.5D4(1450rpm),風壓為9.068 kPa,供風能力為21381 m3/h。
改造后系統(tǒng)的排煙量約為45000 m3/h,為了保證煙氣的排放,煙囪需做相應改造。煙囪直徑增大為1.8 m,煙囪高度仍為45 m。
1#和2#豎爐造球間,共計4臺φ6000 mm造球盤,造球機形式為老式造球盤,隨著產(chǎn)量的增加,現(xiàn)有造球機能力不夠,新增造球機因受場地限制,只能利用現(xiàn)有造球廠房和基礎,采用新型盤式回轉(zhuǎn)支承造球機,變頻調(diào)速[2],盤面傾角采用液壓調(diào)整,該造球機設計合理,結(jié)構(gòu)緊湊,運行平穩(wěn),減少盤面跳動,調(diào)節(jié)方便,造出的生球均勻,有利于改善生球質(zhì)量,綜合考慮到產(chǎn)量的增長和投入成本的預算,本次將現(xiàn)有的4臺造球機更換,采用新型盤式回轉(zhuǎn)支撐的造球機,規(guī)格為φ6500 mm,每臺造球機臺時產(chǎn)量能達到80 t左右,能滿足改造后近階段的生產(chǎn)需要。
豎爐本體的改造可借鑒現(xiàn)有豎爐擴容改造的成功經(jīng)驗,最大限度地利用現(xiàn)有廠房結(jié)構(gòu),在不對廠房結(jié)構(gòu)進行改動的基礎上,通過對豎爐爐型進行優(yōu)化設計,把1#和2#豎爐焙燒面積擴容至16 m2。具體如下:
2.3.1 焙燒帶改造
為了保證燃燒室廢氣能夠穿透球?qū)樱瑢挾仍瓌t上不做大的增加,根據(jù)豎爐生產(chǎn)實際,寬度以2500 mm為宜。
2.3.2 烘干床改進
為了提高生球進入預熱帶和焙燒帶球團的強度,考慮增大烘干面積,角度由原來的100 °提高到108 °,增大烘干面積,配套的烘干風量也進一步提高。
因現(xiàn)有的烘干箅板為豎條型箅板容易堵料,且易脫落到爐內(nèi),給生產(chǎn)和操作帶來不利的影響,本次將箅板全部改成橫條型,同時將固定爪加長使其不易脫落。
使用后現(xiàn)場基本解決箅板脫落爐內(nèi)的現(xiàn)象,堵料現(xiàn)象也基本杜絕。
2.3.3 導風墻改造
在保證焙燒面面積不受影響的條件下,適當增加導風墻寬度,使導風墻通風面積增大,與冷卻風量的增加相匹配,增加烘干廢氣量。
2.3.4 導風墻大水梁改進
考慮到導風墻面積和高度增加,其載荷也大幅提高,為了提高導風墻水梁強度,水梁鋼管由五根增加為六根。
同時考慮在導風墻的氣流接觸面堆焊耐磨材料,從而增加導風墻大氺梁的使用壽命。
原設計氺梁中間連接板采用不銹鋼板,但在在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),連接板并未起到連接作用,開爐后不久因受到高溫的燒烤,連接板發(fā)生扭曲變形,甚至撕裂。同時發(fā)現(xiàn)有的連接板卷曲后易形成導流管,引導含塵的高溫廢氣直接沖刷到導風墻大氺梁的鋼管上,因集中沖刷,雖然有耐磨堆焊層,但是還是在豎爐生產(chǎn)的后期,發(fā)現(xiàn)有局部穿孔,導致生產(chǎn)運行中不得已關閉該管道的冷卻水閥門。降低了豎爐導風墻的壽命。
本次取消原有的連接板,主要靠上部的橫托板設計成T型即起到托板作用,又起到連接作用。
使用后,豎爐導風墻大水梁使用壽命大幅提高,原使用壽命為1年作用,改造后可延長壽命約6個月左右。
2.3.5 爐身及其人孔的改進
爐身上部因直接與混氣室連接,燃燒室約1250 ℃的高溫廢氣直接對現(xiàn)有的爐身頂進行沖刷,時間長了,特別是產(chǎn)量提高后,且到生產(chǎn)的后期,耐材燒損或斷裂,使得高溫廢氣穿透耐材直達爐殼部位,高溫燒烤使爐殼發(fā)紅甚至燒透,影響生產(chǎn)。一般情況下,只能停產(chǎn)進行灌漿處理。雖然能緩解,但因耐材損壞,仍然堅持不了多久。
考慮到這些因素,在爐身頂部設計時,增加2個冷卻壁,將整個爐身上部覆蓋,即使出現(xiàn)以上情況,也能及時進行冷卻改善狀況,特別是爐子后期特別重要。
爐身人孔位置在齒輥的上方,內(nèi)有耐材隔溫隔熱,因耐火磚及保溫棉是后續(xù)砌筑,因此生產(chǎn)中易出現(xiàn)跑風漏氣現(xiàn)象。
為解決以上問題,爐身人孔采用迷宮設計,內(nèi)部采用石棉繩封堵,從而阻斷高溫廢氣的溢出。
2.3.6 齒輥破碎機
保持齒輥輥徑600 mm、輥間距80 mm不變,使齒輥數(shù)量由現(xiàn)有的8根增加到9根。輥子的破碎面采用特殊的耐熱及耐磨鋼制成,增加使用壽命。
2.3.7 直料管
豎爐直料管因所有高溫球團礦均通過豎爐下的2個直料管,其通道狹窄環(huán)境惡劣,經(jīng)常出現(xiàn)直料管磨通漏風等現(xiàn)象,雖然有冷卻壁進行冷卻,但是若是內(nèi)部磨通后,很快就會造成直料管報廢,更換直料管必須排空爐內(nèi)熾熱的球團礦,工作環(huán)境危險且惡劣,易出安全事故。
為解決以上情況,直料管設計采用雙層水箱的的結(jié)構(gòu)形式,第一層水箱磨通后,可將進出水管封堵,使其成為一個空箱體,外部冷卻水箱繼續(xù)冷卻,大大延長了直料管的使用壽命,提高了豎爐的作業(yè)率。
2.3.8 豎爐冷卻風系統(tǒng)
經(jīng)過多次技術改造,現(xiàn)1#豎爐對應的冷卻風機為D900,其風量為900 m3/min,2#豎爐對應的風機為D850,其風量為850 m3/min,考慮到生產(chǎn)能力本次大幅提高,本次將這2臺風機同時擴容到D1200,風量和壓力分別為1200 m3/min和30 kPa。
2.3.9 帶冷機改造
現(xiàn)有1#和2#豎爐共用一臺80 m2輕型帶冷機,原對應的是2座8 m2豎爐,原設計處理能力120 t/h,目前已經(jīng)達到190 t/h,從使用情況來看,冷卻效果不佳,主要原因如下:
(1)超過原設計能力45%,且設備負載能力嚴重不足。
(2)球團物料上帶冷臺車時產(chǎn)生偏析,造成帶冷機頭、尾星輪兩邊拉力不均勻造成磨損。
(3)鏈節(jié)中的軸套、軸銷長期在高溫、超載、潤滑條件差工況下工作,造成磨損嚴重,累計到一定程度時兩條鏈節(jié)長度產(chǎn)生誤差,帶冷機運行過程中出現(xiàn)跑偏。
(4)物料在臺車上冷卻效果較差,主要原因是產(chǎn)量增加,而風機能力沒有增加,特別是風壓過小,料層吹不透;冷卻風量達不到要求,特別在夏季出現(xiàn)過燒皮帶現(xiàn)象。
這次擴容改造后,將帶冷機處理能力調(diào)整至250 t/h,臺車寬度為1800 mm,臺車料層不超過550 mm,帶冷機速度(調(diào)頻) ~1.2 m/min,最高速度為2 m/min;傳動電動機功率增加到37 kW;冷卻系統(tǒng)保持原有5臺風機,其中入料處3臺為G4-73型16號風機,出料處2臺風機為G4-73型14號風機。
傳動系統(tǒng)及頭尾輪:
根據(jù)理論計算如果產(chǎn)量達到250 t/h,帶冷機正常速度為1.2~1.5 m/min,調(diào)頻電動機功率37kW,傳動主軸直徑Φ400改成Φ430;相應的軸承座、大型聯(lián)軸器都要進行改動。
帶冷機傳動系統(tǒng)總速比為3150,電機到第一級減速器速比i1=31.5,為雙包絡蝸輪蝸桿減速器;第二級減速器速比i2=100,為硬齒面減速器;這一次硬齒面減速器能力要增加,機座號為ZFY800-100。
頭、尾鏈輪齒形需要加厚,鍛件合金鋼材質(zhì),齒面進行調(diào)質(zhì)處理。
臺車結(jié)構(gòu):
臺車寬度由現(xiàn)在的1500 mm改成1800 mm,通風面積也做相應的增加,臺車框架在剛性結(jié)構(gòu)上進行增強,每兩臺車之間增加一塊擋料板,目的是減少臺車在下料過程中漏料現(xiàn)象。
鏈板:
思想工作輔導員崗位工作的經(jīng)歷,我受到的最大感悟是學生工作事無巨細,考驗的正是我們工作的細致程度和成效,我們要努力成為“學生工作中的一顆細胞君”。眾做周知,細胞是構(gòu)成任何生命體的最基本的元素,它很脆弱,也很頑強,頑強到可以復制,可以感染,可以成長,最終形成有活力的一個一個獨立個體,這正是我們在學生工作中要做到的關鍵點。在學生的思想上、學習上、生活上,細中見成效,細中見成長。
鏈板是帶冷機傳動最主要部件,目前現(xiàn)場出現(xiàn)問題較多,使用壽命較短,磨損嚴重。這一次進行大改進,將鑄鋼鏈節(jié)改成合金鋼鋼板鏈節(jié)(鉚焊結(jié)構(gòu)),鏈節(jié)中隔套都要進行調(diào)整熱處理,銷軸表面進行淬火處理;增加鏈節(jié)厚度以增強鏈條強度。
風系統(tǒng)改造:
球團礦在帶冷機上冷卻風機風量、風壓是至關重要,一般情況冷卻1t燒結(jié)球團礦需要~2200 m3/h,總風量250 t/h×2200 m3/h=550000 m3;考慮到現(xiàn)在料層加厚,物料沒有進行篩分,臺車中球團礦透氣性很差,所以適當加大風機風量、風壓是可行的。這次改造還是5臺風機,前3臺風機所對應球團礦溫度最高,用G4-73型16號風機,風機風量為140000 m3/h;1#風機土建基礎還要向下降300 mm。2、3號風機只改變設備地腳螺栓。后面二臺風機保持不變G4-73型14號風機,風機風量為110000 m3/h;所以總風量為640000 m3/h。料層在450mm時風機風壓選用2000 Pa,改造后料層基本上在550 mm左右,所以這次選用3100 Pa。
下料漏槽:
這次改造帶冷臺車寬度發(fā)生變化,所以配套下料漏斗也要發(fā)生變化,料斗內(nèi)部采用階梯狀結(jié)構(gòu),斜面采用耐磨層堆焊或者為耐磨襯板[3]。
集塵隔熱罩:
隨著臺車加寬而改變,將臺車與隔熱罩之間做好密封,距離尾輪35m全部采用隔熱罩密封處理。
目前除塵點有二處,主要集中在下料點,從現(xiàn)場使用情況看來是不夠的,這次改造準備在尾輪再增加一個除塵收集點。
2.3.10 鏈板輸送機改造內(nèi)容
由于單臺豎爐生產(chǎn)能力125 t/h,鏈板輸送機寬度B=1000,輸送角度為23 °,輸送速度為0.13 m/s,電機功率為30 kW。
傳動系統(tǒng):
傳動功率增大30 kW,減速器能力做相應改動,型號為SHC Ⅱ 550-200-110 a;速比i=200;傳動系統(tǒng)土建基礎重新設計。
鏈板寬度:
隨著鏈板寬度增加,為提高鏈板剛性增加鏈板料斗鋼板厚度。
下料漏斗及除塵罩:
鏈板機下到帶冷機臺車的漏斗,寬度發(fā)生變化,漏斗內(nèi)部采用階梯狀結(jié)構(gòu),斜面采用耐磨層堆焊或者為耐磨襯板。
2.3.11 除塵系統(tǒng)改造
現(xiàn)場兩臺1#、2#除塵器為50 m2三電場,除塵效率較低,且隨使用年限增加,內(nèi)部部件損壞嚴重,除塵器外殼銹蝕嚴重,導致漏風率增加,需對本體進行更換改造。
對現(xiàn)有的2臺50 m2三電場進行改造,改造后除塵器50 m2四電場,主要作為生產(chǎn)除塵用。不在考慮環(huán)境除塵。
新建除塵器設計風量按20×104 m3/h考慮,入口含塵濃度~10 g/m3(標態(tài)),要求排放濃度≤50 mg/m3(標態(tài)),可作為單獨的環(huán)境除塵用。
三臺50 m2四電場除塵器建成后,各為其責,排放濃度≤50 mg/m3(標態(tài)),解除了過去除塵器即要考慮生產(chǎn)除塵又要兼顧環(huán)境除塵困擾,便于現(xiàn)場生產(chǎn)操作。
1#、2#豎爐擴容改造后,點火、烘爐及投料生產(chǎn)非常順利,隨著生產(chǎn)運行逐步平穩(wěn),各項生產(chǎn)指標穩(wěn)步上升,每座豎爐利用系數(shù)為7.10 t/m2·h,年產(chǎn)成品球團礦約90萬t/a。其他各項指標也達到先進水平,已經(jīng)達到和超過設計指標,對未來球團工程設計和發(fā)展方向具有借鑒意義。
馬鋼股份1#、2#豎爐大修改造工程在設計過程中充分聽取了現(xiàn)場工程技術人員的意見,同時吸收消化了大量的優(yōu)秀豎爐球團工程經(jīng)驗,為該工程順利投產(chǎn)奠定了良好的基礎。該工程設計與實施對未來球團工程進一部大型化、現(xiàn)代化有著重大的指導意義。