張建彪
摘 要:軸流風機是一種低壓頭,大流量的風機,與其他類型的風機相比,它具有更為全面的優(yōu)越性,因此被廣泛的運用到了工業(yè)生產(chǎn)中。但是由于軸流風機內(nèi)部結(jié)構(gòu)非常復雜,轉(zhuǎn)動部件很多,因此處理降低問題時有出現(xiàn)。本文通過對某工廠軸流風機失速導致出力降低的原因進行了分析,提出了一些預防軸流風機失速降低的措施,旨在保障風機的穩(wěn)定、安全、高效運行。
關(guān)鍵詞:軸流風機;出力降低;防范措施
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.24.029
1 設備概況
我廠煙風系統(tǒng)總共設有兩臺一次風機,是由沈陽鼓風機廠制造的,主要是采用動葉可調(diào)的型式,風機型號為型號:AST-1980/1400。主要參數(shù)如下:風機轉(zhuǎn)速1490r/min,風機效率是84.5%,風壓是11.26kPa,風量為112.02m3/s,進口密度是1.197kg/m3,入口溫度為20℃,葉片可調(diào)范圍45°,機組在正常運行時兩臺一次風機同時運行。產(chǎn)生的風源為熱一次風和冷一次風兩種,當風機轉(zhuǎn)動產(chǎn)生風量,未通過空氣預熱器加熱,直接經(jīng)冷一次風道,進入磨煤機混合風道進行配比風溫的稱冷一次風。當風機轉(zhuǎn)動產(chǎn)生風量通過空氣預熱器加熱后,進入磨煤機混合風道進行配比風溫的稱熱一次風。兩部分風經(jīng)混合風道配比成磨煤機入口所需溫度后,合為一處進入磨室進行煤粉干燥輸送的。
2 一次風機失速事故
2.1 事故概況
一次風機自今年4月份以來,風機風道在大負荷工況下出現(xiàn)異常噪音,且出現(xiàn)了兩次失速報警。
一次風機出現(xiàn)失速的特點區(qū)域都是在動葉開度達到65-72%左右時,電流值調(diào)節(jié)不大于10A的變化條件時,一次風機電流不能匹配時發(fā)生失速。
2.2 原因分析
在事故發(fā)生之后,通過查閱分散控制系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)得知,因為入口一次風門調(diào)節(jié)擋板幅度比較大,在保持其出口壓力不變的條件下,風機動葉開度及電流都有所下降,風扇出口流量也有所下降。經(jīng)過觀察,發(fā)現(xiàn)磨煤機一次風量減小時,風機動葉的偏置值會提高,兩臺風機的動葉逐漸變大,出口壓力增大。之后一次風機A 電流自96.8A 降至89.5A,出口壓力自11.32kPa 急劇下降到8.71kPa,動葉開度迅速自42.5%提高到51.8%,一次風機B 電流自95.9A 急速升至當前109.0A,動葉開度自52.4%上升到60.4%,出口壓力自11.41kPa 下降到9.46kPa。這表明,一次風機A 在這個時候已經(jīng)發(fā)生了失速(出口壓力相同的工作狀態(tài)下一次風機A 可能發(fā)生失速的概率比較大)。因為一次風機仍處在自動調(diào)節(jié)狀態(tài),為了可以保持一次風母管壓力,兩臺一次風機動葉開度越來越大,風機電流迅速上升,一次風機B 出口壓力的增加是隨著風機動葉開度增加而加大,而一次風機A 出口壓力卻因為風機動葉開度加大呈現(xiàn)出下降趨勢,說明此時一次風機A 已經(jīng)被完全壓制,發(fā)生失速事故不可避免。
3 軸流風機失速預防措施
(1)機組冷態(tài)啟動時,軸流風機啟動后待出口門全開后,立即開啟風機動葉5%以上,脫離失速區(qū)域。(2)啟動第二臺軸流風機時,待出口門全開后,應逐步開啟風機動葉至5%以上,在保證負壓穩(wěn)定的情況下,盡快將第二臺風機動葉開度與第一臺風機動葉開度調(diào)平。(3)兩臺軸流風機運行時,要保證其出力一致,盡量保持兩臺軸流風機的出口壓力、動葉開度、電流一致,防止出現(xiàn)搶風而導致風機失速。(4)運行中因一臺風機動葉自動故障無法投入時,要及時解除另一臺風機動葉自動,需要調(diào)整軸流風機出力時,手動進行調(diào)節(jié)并保持兩臺軸流風機電流一致,調(diào)節(jié)過程中操作要緩慢,防止兩臺軸流風機出力不平衡造成風機失速發(fā)生。(5)若運行中兩臺軸流風機動葉調(diào)節(jié)無法投入自動,啟停制粉系統(tǒng)時要派專人監(jiān)視鍋爐風煙系統(tǒng),與啟停制粉系統(tǒng)操作人員配合調(diào)整兩臺軸流風機風壓并保持風機出力平衡,防止軸流風機發(fā)生失速。(6)注意監(jiān)視各運行磨煤機入口風量,發(fā)現(xiàn)測量值或各粉管風速顯示不準時及時聯(lián)系熱工人員處理,若兩值顯示都低時,,應適當減小給煤量,防止一次風量低造成磨煤機跳閘和各一次風管堵塞,造成一次風量突變引起一次風機失速。(7)遇有停爐機會對軸流風機入口檢查,發(fā)現(xiàn)有雜物堵塞要及時清理干凈。
4 軸流風機失速處理措施
(1)在運行監(jiān)視中,發(fā)現(xiàn)風機失速報警,應立即檢查報警風機動葉開度指示,在失速跳閘開度以上時,應盡可能將風機動葉開度調(diào)整至跳閘開度以下后,檢查風機電流、出口壓力等相關(guān)風機運行參數(shù)的變化情況,結(jié)合就地檢查風機運行狀況,判斷風機實際運行情況。(2)發(fā)生軸流風機確實失速時,立即解除兩臺軸流風機動葉自動,手動關(guān)小兩臺軸流風機動葉,調(diào)節(jié)兩臺軸流風機電流、動葉開度一致,直至失速的軸流風機失速現(xiàn)象消失。(3)若因系統(tǒng)阻力增大,如一次風系統(tǒng)的風門、擋板誤關(guān)引起,應立即打開或打開備用磨煤機出口門,同時調(diào)整動葉開度。(4)待風機失速消除后,手動調(diào)節(jié)一次風壓至正常值后,再投入兩臺軸流風機動葉自動。(5)運行中當失速的軸流風機跳閘后,要確認RB動作正常,否則手動進行處理,并注意監(jiān)視運行軸流風機不超電流和鍋爐燃燒情況。(6)運行中當軸流風機跳閘后,RB動作正常,需檢查確認鍋爐等離子正常投入。(7)若風機并列過程中發(fā)生失速,立即關(guān)小未失速的風機動葉,同時開大失速的風機動葉,注意維持一次風壓、爐膛負壓、總風量在允許范圍內(nèi),如風機并列時失速,經(jīng)調(diào)整處理無效,應停止并列,恢復至原狀態(tài)。
5 結(jié)語
綜上所述,軸流風機在實際運行中發(fā)生時速事故導致其出力降低的原因非常復雜。所以在失速事故處理過程中,應該依據(jù)風機的性能、系統(tǒng)與特性認真分析,重視相關(guān)經(jīng)驗的總結(jié)和積累,這樣失速問題便不再會對風機的正常運行產(chǎn)生重要影響。
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