劉勝++劉愛平
摘 要:為進一步滿足消費者的要求,青州卷煙廠制絲車間圍繞“質(zhì)量更優(yōu)”的目標,結(jié)合公司“創(chuàng)建優(yōu)秀卷煙工廠”的要求,加強制絲質(zhì)量指標的研究,不斷提高精細化加工水平。切葉絲段作為制絲生產(chǎn)最為重要的環(huán)節(jié),故障停機會嚴重影響到后續(xù)物料加工的穩(wěn)定性,對產(chǎn)品質(zhì)量造成不可逆轉(zhuǎn)的影響。切葉絲段是一道至關(guān)重要的工序,為降低設(shè)備停機率,實現(xiàn)同質(zhì)化生產(chǎn),迫切需要解決切葉絲段故障停機。本文著重分析了造成故障停機的主要原因,并制定了相應(yīng)的設(shè)備及程序方面的改善措施,達到了降低故障停機率的目的。
關(guān)鍵詞:切葉絲;故障停機;流量穩(wěn)定性
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.24.004
1 概況
2017年廠部要求制絲線故障停機率≤0.42%。我廠制絲生產(chǎn)線分為出料段、潤料段、切葉絲段、儲絲段、烘絲段共五部分,通過統(tǒng)計分析得出各部分故障停機率分別為0.41%、0.31%、0.57%、0.38%、0.42%,其中切葉絲段故障停機率占比最高。所以綜合分析來看,解決切葉絲段故障停機率就能夠有效改善設(shè)備故障停機次數(shù),滿足生產(chǎn)要求。
2 現(xiàn)狀分析
通過對切絲機前后設(shè)備綜合分析校核,造成故障停機的原因主要是金屬探測器靈敏度低、送料振槽結(jié)構(gòu)缺陷、金屬探測器程序設(shè)計不合理三個方面。
(1)金屬探測器靈敏度低。金屬探測器是一種利用電磁感應(yīng)、渦流效應(yīng)等原理檢測金屬的設(shè)備,它對卷煙物料中的金屬雜質(zhì)(鐵、銅、不銹鋼等)產(chǎn)生感應(yīng)信號,以達到報警并剔除金屬的作用。從而保證物料清潔度,減少設(shè)備停機次數(shù)。實驗分析發(fā)現(xiàn),下料通道振動幅度過大時,影響了金屬探測器的靈敏度及穩(wěn)定性。我們利用振動儀,對下料通道進行振動模態(tài)測試,測試數(shù)據(jù)如下:
下料通道的振動位移S=0.562mm P-P>0.2 mm P-P(標準),所以導(dǎo)致當金屬剔除靈敏度參大于標準值時,造成葉料中的金屬漏檢。
(2)送料振槽結(jié)構(gòu)缺陷?,F(xiàn)場測量,送料振槽排料口兩側(cè)各有10cm槽板,葉料中的金屬會通過兩側(cè)的槽板送入切絲機,造成葉料中的金屬漏排,損壞切刀。
(3)金屬探測程序設(shè)計不合理。我們按質(zhì)量m<5g、5g≤m≤
10g 、m>10g,對葉料中的金屬雜質(zhì)進行分類,并進行了輸送時間、剔除時間實驗。實驗數(shù)據(jù)如表2??刂瞥绦蛑休斔蜁r間T36=5s953ms、剔除時間T25=2s821ms與實際控制時間T36=6s373ms、T25=2s287ms有較大差異,造成金屬雜質(zhì)漏排。
3 故障停機異常處理
(1)緊固下料通道。下料通道和振槽支撐距離較近,采用振槽支撐固定下料通道,降低下料通道振動幅度,從而保障金屬探測器靈敏度,實現(xiàn)金屬雜質(zhì)的有效剔除。
(2)加裝倒料板。使用2mm的不銹鋼板,按照設(shè)備結(jié)構(gòu)補齊空缺處,然后按圖紙裁剪加工倒料板并進行安裝調(diào)試。生產(chǎn)過程中活門打開,葉料能全部從活門排除,不流入振槽后面。
(3)完善金屬探測控制程序。修改調(diào)試控制程序,采用Simatic Manger監(jiān)控軟件,修改調(diào)試輸送時間和剔除時間T25=2s287ms、T36=6s373ms。通過現(xiàn)場實驗葉料中的金屬雜質(zhì)能準確輸送到排料口前,葉料中的金屬雜質(zhì)能準確排出。
4 結(jié)束語
切葉絲段是至關(guān)重要的工序,為降低設(shè)備停機率,實現(xiàn)同質(zhì)化生產(chǎn),迫切需要解決切葉絲段故障停機。本文著重分析了造成故障停機的主要原因,并制定了相應(yīng)的設(shè)備及程序方面的改善措施,并經(jīng)實施驗證達到了項目目標值,提高了對于產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性達到了降低故障停機率的目的。
參考文獻:
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