◆朱雪艷 魏應(yīng)亮 丁 張崇印/ 文
QC案例:提高生產(chǎn)聚酰亞胺活門組件的合格率
活門組件是指通過一定的工藝方法將非金屬密封環(huán)置入金屬密封槽內(nèi)制成的產(chǎn)品,因此包含金屬基體和非金屬密封環(huán)兩個零件。由于活門組件兼具金屬基體的強(qiáng)度和非金屬密封環(huán)的密封性能,在閥門通用結(jié)構(gòu)中得到廣泛的應(yīng)用。
上海航天設(shè)備制造總廠生產(chǎn)的聚酰亞胺活門組件安裝于新一代高壓電磁閥上,用于控制增壓輸送系統(tǒng)氣路的打開與關(guān)閉。
2016年初,“膠出質(zhì)量”QC小組針對2015年整年生產(chǎn)的聚酰亞胺活門組件的生產(chǎn)情況進(jìn)行了匯總調(diào)查,發(fā)現(xiàn)不合格品的比重占到50%以上。針對該問題,QC小組于2016年2月對該月生產(chǎn)的聚酰亞胺活門組件合格率進(jìn)行了數(shù)據(jù)收集和分析。數(shù)據(jù)顯示:25件活門組件中合格數(shù)量僅為13件,合格率只有52%。無論從產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本,還是生產(chǎn)效率上來說,都是亟待解決的問題。因此,廠級領(lǐng)導(dǎo)對該活門組件提出了生產(chǎn)合格率為90%的指標(biāo)要求。為響應(yīng)廠級領(lǐng)導(dǎo)“膠出質(zhì)量”的口號,本QC小組將課題選定為提高生產(chǎn)聚酰亞胺活門組件的合格率。致合格率低下的主要癥結(jié)。
小組從橫向?qū)Ρ?、理論測算法和領(lǐng)導(dǎo)支持等方面確定實現(xiàn)該目標(biāo)是可行的。
QC小組首先對生產(chǎn)的聚酰亞胺活門組件進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和不合格品分類,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致聚酰亞胺活門組件合格率低下的主要原因在于:表面起泡、表面顏色偏淺和表面凹坑,并根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)制成了餅分圖,如圖1所示。從圖中可以發(fā)現(xiàn),“表面凹坑問題”占不合格品率的82.6%,是導(dǎo)
明確了問題的癥結(jié)后,QC小組進(jìn)行了客觀、徹底的原因分析。聚酰亞胺活門組件成型主要依靠機(jī)器升溫熔融聚酰亞胺粉料,聚酰亞胺在模具型腔中流動填充,最后靠機(jī)器加壓冷卻成型?;谏鲜龅木埘啺烦尚蜋C(jī)理,QC小組成員針對“表面凹坑”開展頭腦風(fēng)暴,將問題進(jìn)行歸類,最終得到了7個末端因素(見圖2):①操作人員的技能水平不足;②質(zhì)量意識培訓(xùn)時間短;③熱壓設(shè)備精度不足;④模具型腔面積不合理;⑤空調(diào)和除濕機(jī)未按照工藝規(guī)定開啟;⑥打壓放氣次數(shù)方法不合理;⑦聚酰亞胺原材料不合格。
小組針對這7條末端原因,制定了要因確認(rèn)計劃表,利用現(xiàn)場實地測量、試驗或調(diào)查分析等方法,逐一進(jìn)行了確認(rèn)。由此,小組共得出兩條主要原因,即:熱壓機(jī)精度不足和打壓放氣次數(shù)不合理。
針對這兩個要因,小組全體成員開動腦筋,相互啟發(fā),盡量依靠小組自己的力量,從各個角度提出改進(jìn)的想法。通過對方案進(jìn)行有效性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性等方面的分析,制定了對策計劃表,提出了實現(xiàn)對策的具體措施,確定了具體的負(fù)責(zé)人和規(guī)定了時間等要求。最終確定的對策為:改用精度更高的熱壓機(jī)、增加打壓放氣次數(shù)。
圖1 聚酰亞胺活門組件缺陷分析
圖2 導(dǎo)致聚酰亞胺表面凹坑的原因分析
1)對策實施一:改用精度更高的熱壓機(jī)
將熱壓設(shè)備更換后,小組重新進(jìn)行了10次熱壓試驗,測量熱壓結(jié)束時的模具加熱溫度,并進(jìn)行了過程能力分析。
結(jié)論:使用精度更高的熱壓設(shè)備后,模具加熱溫度均大于380℃,且過程能力高,滿足了對策目標(biāo)值要求。
2)對策實施二:將熱壓過程中的打壓放氣次數(shù)增加到6次
將打壓放氣次數(shù)設(shè)置為6次后,小組重新進(jìn)行了10次熱壓試驗,對樣品進(jìn)行剖切并測量離中心最近的氣泡位置,計算了過程能力指數(shù)。
結(jié)論:打壓次數(shù)改為6次后,氣泡的位置均≥21mm,且過程能力高,滿足對策目標(biāo)值要求。
所有對策實施完成后,小組按照新的情況進(jìn)行了試生產(chǎn),并收集數(shù)據(jù),用于檢查改進(jìn)效果。首先,小組收集了實施期6個批次的生產(chǎn)數(shù)據(jù),使用控制圖工具,通過修正計算,發(fā)現(xiàn)過程處于統(tǒng)計控制狀態(tài),過程穩(wěn)定。接著,小組收集和分析了鞏固期的生產(chǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)實施期和鞏固期的合格率相對于活動前均有了顯著的提升,滿足目標(biāo)值90%的要求。QC活動達(dá)到了預(yù)期的效果。最后,將對策實施后的效果與現(xiàn)狀調(diào)查時的狀況進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)表面凹坑的癥結(jié)得到了明顯解決,且無其他副作用產(chǎn)生,表面起泡問題和顏色偏淺問題也得到了有效改善。
同時,QC小組還計算了經(jīng)濟(jì)效益,以2016年9月到10月中旬生產(chǎn)的176件產(chǎn)品為例,合計可節(jié)省26萬元。
另一方面,小組的QC活動在短時間內(nèi)為“長五”首飛提供了大量的合格產(chǎn)品,產(chǎn)品的穩(wěn)定性能確保了長征5號運載火箭成功發(fā)射,為型號產(chǎn)品準(zhǔn)時交付提供了強(qiáng)有力的保障,帶來了極大的社會效益。
為了將取得的成果維持下去,防止問題的再次發(fā)生,小組制訂了鞏固措施,將措施進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化。對高精度熱壓機(jī)的使用和打壓放氣次數(shù)的增加均落實到了簽署完整的受控工藝文件中,并對鞏固措施實施后的效果進(jìn)行了跟蹤,現(xiàn)場確認(rèn)文件的執(zhí)行情況良好。
通過本次QC活動,我們“膠出質(zhì)量”QC小組在專業(yè)技術(shù)和管理技術(shù)方面都有了明顯的提升。同時,我們開展了小組成員自我評價,小組成員的質(zhì)量意識、QC知識、團(tuán)隊精神、解決問題的能力等方面都有了不同程度的提高。通過本次活動,小組還發(fā)現(xiàn)了表面顏色偏淺和表面起泡等問題,但在效果檢驗中發(fā)現(xiàn),此類問題在改善凹坑問題的同時都得到了有效的改善。
結(jié)合現(xiàn)有的閥瓣熱壓生產(chǎn)經(jīng)驗,小組成員將嘗試把取得的成果靈活應(yīng)用于提高聚三氟氯乙烯閥瓣熱壓的合格率上。
編者按
今年10月12~13日,上海市質(zhì)協(xié)舉行了2017年群眾性質(zhì)量管理活動成果交流會,今年全市申報QC小組成果306個,通過前期資料評審,推薦了28個QC小組進(jìn)行了成果交流發(fā)表。他們分別來自電力、交通、通信、航天、冶金、汽車、船舶、機(jī)械、建筑、食品、服務(wù)等行業(yè),開展的 QC小組活動課題有創(chuàng)新型,也有問題解決型。從本期起,本刊將陸續(xù)刊登其中的優(yōu)秀成果案例,以饗讀者。本期刊登的是榮獲2017年全國優(yōu)秀質(zhì)量管理小組稱號的上海航天設(shè)備制造總廠“膠出質(zhì)量”QC小組的成果案例,此項成果已成功地應(yīng)用于“長五”火箭的首飛,對于同類熱壓閥瓣的生產(chǎn)具有一定的借鑒意義。
(作者單位:上海航天設(shè)備制造總廠)