文/張倩
吸收塔漿液氯離子超標(biāo)原因分析及控制措施
文/張倩
本文以某電廠2*135MW機組煙氣脫硫工程實際運行情況為例,通過實驗分析與系統(tǒng)運行工況的改變查找漿液中氯離子濃度超標(biāo)的原因并提出相應(yīng)的解決措施,使?jié){液中氯離子含量回歸正常。
吸收塔漿液 氯離子 脫硫
本文通過實驗分析等方式查找高濃度氯離子產(chǎn)生的原因,并根據(jù)原因制定針對性解決措施,為脫硫系統(tǒng)的運行提供可靠的理論支持。
一般漿液中氯離子的來源主要由工藝水和煙氣兩部分構(gòu)成。工藝水在火力發(fā)電企業(yè)中主要是生水,該電廠設(shè)計的工藝水的補水水源是城市中水,正常城市中水氯離子的含量為150-200mg/l;煙氣中的氯離子主要來源于HCL氣體和灰塵中的氯化物,特別是灰塵顆粒中的氯化物占的比例又很大。
漿液中氯化物大多以氯化鈣的形式存在,鈣離子濃度的增大,在同離子效應(yīng)的作用下,將抑制石灰石的溶解,降低液相堿度,從而影響到吸收塔內(nèi)的化學(xué)反應(yīng),降低了SO2的去除率,導(dǎo)致脫硫效率下降。同時,會使石灰石化學(xué)活性嚴(yán)重降低,漿液的利用率下降,脫硫效率降低,為確保脫硫效率和實現(xiàn)達標(biāo)排放就需要提高液氣比,就會增加漿液循環(huán)系統(tǒng)電耗。
氯離子對不銹鋼造成腐蝕,破壞鈍化膜;不斷富集的氯離子會直接降低漿液的PH。由此引起的金屬的腐蝕、縫隙腐蝕及應(yīng)力腐蝕,造成漿液循環(huán)泵、攪拌器等設(shè)備的腐蝕嚴(yán)重,縮短設(shè)備壽命。
煙氣中的氯離子主要受煤中含氯量的影響,但通過改變配煤方式、改變煤種來檢查漿液中氯離子的濃度沒有明顯降低的趨勢。
火力發(fā)電廠用地下水作為工藝水的補水源,工藝水的氯離子含量在10-150mg/l,而該電廠工藝水補水源為城市中水,氯離子的濃度為150-210mg/l,高于同類型發(fā)電機組,增加了吸收塔中漿液氯離子含量。同時作為溶解石灰石的水也是中水,進一步提高了漿液中氯離子的含量。隨著脫硫漿液長期反復(fù)循環(huán)利用,氯離子在漿液中也會逐漸富集。
通過調(diào)整漿液密度,測定石膏品質(zhì)以及漿液中氯離子的濃度發(fā)現(xiàn)石膏脫水時的最佳漿液密度,在最佳漿液密度下生產(chǎn)石膏一方面降低了漿液中氯離子的濃度,同時也保證了石膏的品質(zhì)。
通過實驗分析,由圖1和圖2可以看出隨著漿液密度的減少,氯離子的濃度也一直再減少;石膏中的主要成分GaSO4.2H2O的含量減少,數(shù)值在合格范圍內(nèi);石膏中的氯含量增高,數(shù)值也在合格范圍內(nèi)。當(dāng)漿液的密度減少到1180kg/m3時,繼續(xù)減少到1175kg/m3時石膏中的氯含量增加很快,所以為了保證石膏的品質(zhì),最佳脫石膏時的漿液密度為1180kg/m3。
圖1:不同漿液密度對石膏品質(zhì)的影響
圖2:不同漿液密度漿液中氯離子的含量
上述分析表明,漿液中高濃度氯離子主要產(chǎn)生的原因是工藝水中的氯離子在系統(tǒng)中長期富集、石膏產(chǎn)量不夠、脫硫廢水排放效率低等。為了解決漿液中氯離子濃度高,該廠通過四方面的措施降低系統(tǒng)中氯離子的濃度。
提高電除塵效率,為了防止煙氣中攜帶大量的氯化物進入吸收塔漿液系統(tǒng)。該廠要求機組啟動過程中所有油燃燒器切除30min后立即投入電除塵運行,確保煙塵含量小于10mg/ m3。
氯離子濃度上升,應(yīng)增大廢水排放量和石膏漿液脫水,置換新鮮的石膏漿液。投運脫硫廢水處理系統(tǒng),保證脫硫廢水足量達標(biāo)排放。
石膏在脫水的過程中會帶走一定的氯離子,所以石膏在脫水時盡量少沖洗石膏餅;
合理使用濾液水,縮短濾液循環(huán)時間。注意控制其他冷卻水、雨水等進入漿液循環(huán)系統(tǒng),防止破壞吸收塔系統(tǒng)的水平衡。
(1)在不影響漿液循環(huán)量的前提下,通過使用中水制漿、降低供漿密度,增加補漿量、脫水過程中增加沖洗除霧器次數(shù)等措施補充新水以稀釋系統(tǒng)內(nèi)的氯離子含量。
(2)加強設(shè)備的維護并及時處理脫水及廢水系統(tǒng)所出現(xiàn)的缺陷,保證脫水及廢水系統(tǒng)正常運行,提高廢水系統(tǒng)投運率。
(3)提高廢水旋流站入口壓力,清除旋流器雜物,加大廢水排放流量。
(4)盡快投入除霧器沖洗,提高沖洗水量。
通過運行調(diào)整與跟蹤化驗,該廠吸收塔漿液的氯離子由最高15746mg/l降到了10000mg/ l以下,保證了脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。下一步要加強電除塵運行管理,確保投入率和除塵效果;強化脫硫運行人員參數(shù)調(diào)整能力,保證脫硫系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行;化驗人員要加強漿液中氯離子濃度的監(jiān)督檢查。
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