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        渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)動(dòng)力渦輪超轉(zhuǎn)保護(hù)功能試驗(yàn)方案研究

        2017-10-30 08:23:10劉明春岳洋李華喬
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年31期
        關(guān)鍵詞:控制系統(tǒng)

        劉明春+岳洋+李華喬

        摘 要:文章以某渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)為研究對(duì)象,對(duì)其控制系統(tǒng)超轉(zhuǎn)保護(hù)功能試驗(yàn)方案展開(kāi)研究。提出一種有別于傳統(tǒng)丟失負(fù)載方法,并且使渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力渦輪發(fā)生真實(shí)超轉(zhuǎn)的方案,即斷開(kāi)負(fù)載桿給電子控制器的負(fù)載前饋信號(hào),快速下拉負(fù)載桿使得動(dòng)力渦輪轉(zhuǎn)速快速上升的方法實(shí)現(xiàn)動(dòng)力渦輪超轉(zhuǎn)。并且在不同狀態(tài)進(jìn)行了超轉(zhuǎn)保護(hù)功能試驗(yàn)驗(yàn)證,為該發(fā)動(dòng)機(jī)的定型提供了依據(jù)。

        關(guān)鍵詞:渦軸發(fā)動(dòng)機(jī);試驗(yàn)方案;控制系統(tǒng);超轉(zhuǎn)保護(hù)功能

        中圖分類號(hào):V233 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2017)31-0078-02

        渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)作為直升機(jī)的動(dòng)力裝置,通過(guò)動(dòng)力渦輪軸、動(dòng)力傳動(dòng)軸、主減速器內(nèi)的離合器、減速齒輪將動(dòng)力傳給旋翼,傳動(dòng)軸系復(fù)雜,任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障都可能導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力渦輪出現(xiàn)異常,導(dǎo)致動(dòng)力渦輪轉(zhuǎn)速瞬間急劇上升,此時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)必須及時(shí)觸發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力渦輪超轉(zhuǎn)保護(hù)功能以防止動(dòng)力渦輪超轉(zhuǎn)破裂,避免發(fā)生飛行安全事故。因此渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)需要在動(dòng)力渦輪發(fā)生真實(shí)超轉(zhuǎn)的情況下驗(yàn)證其控制系統(tǒng)動(dòng)力渦輪超轉(zhuǎn)保護(hù)功能是否滿足設(shè)計(jì)要求[1-3]。

        本文針對(duì)某渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)展控制系統(tǒng)動(dòng)力渦輪超轉(zhuǎn)保護(hù)功能試驗(yàn)方法研究。提出一種有別于傳統(tǒng)丟失負(fù)載方法,并且使渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力渦輪發(fā)生真實(shí)超轉(zhuǎn)的方案。

        1 問(wèn)題分析及方案設(shè)計(jì)

        現(xiàn)在大多數(shù)渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)是數(shù)字電子式,數(shù)字電子式發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)一般要求具有獨(dú)立的低壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速超轉(zhuǎn)保護(hù)裝置。獨(dú)立超轉(zhuǎn)保護(hù)裝置一般采用雙通道結(jié)構(gòu),每個(gè)通道具有相同的硬件,輸入輸出信號(hào)也一樣。獨(dú)立超轉(zhuǎn)保護(hù)裝置主要由CPU系統(tǒng)電路、信號(hào)調(diào)理電路、輸出控制電路及電源電路組成。

        渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)一般采用直接切斷發(fā)動(dòng)機(jī)和功率吸收裝置之間的傳動(dòng)軸的方式,使發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力渦輪達(dá)到發(fā)生真實(shí)超轉(zhuǎn)的目的,從而考核動(dòng)力渦輪超轉(zhuǎn)保護(hù)系統(tǒng)的功能。由于切削時(shí)傳動(dòng)軸的轉(zhuǎn)速很高,切斷后擺動(dòng)很大,會(huì)損壞發(fā)動(dòng)機(jī)輸出軸組件和測(cè)功器,并且在斷軸后,動(dòng)力渦輪失去負(fù)載,其轉(zhuǎn)速無(wú)法得到有效控制,試驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)比較大。

        典型的渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)控制規(guī)律為,通過(guò)調(diào)節(jié)燃油流量,保持動(dòng)力渦輪轉(zhuǎn)速np為常數(shù)。在地面臺(tái)架試驗(yàn)時(shí),由控制系統(tǒng)控制發(fā)動(dòng)機(jī)的燃油量以及測(cè)功器控制負(fù)載兩方面來(lái)保持np為常數(shù)。在發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行減速試驗(yàn)時(shí),負(fù)載桿快速下拉,測(cè)功器卸載,控制系統(tǒng)控制發(fā)動(dòng)機(jī)減油,但是二者之間的時(shí)間差會(huì)引起動(dòng)力渦輪轉(zhuǎn)速np超調(diào)。基于上述原因,負(fù)載桿會(huì)給電子控制器負(fù)載前饋信號(hào),來(lái)減小np超調(diào)。如果可以利用np超調(diào),將會(huì)得到動(dòng)力渦輪的真實(shí)超轉(zhuǎn)。綜上,在滿足試驗(yàn)?zāi)康牡那疤嵯?,結(jié)合試驗(yàn)成本和試驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn),本文提出另外一種使渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力渦輪真實(shí)超轉(zhuǎn)方法的探索。

        2 試驗(yàn)方法

        試驗(yàn)采用了斷開(kāi)負(fù)載桿給電子控制器的負(fù)載前饋信號(hào)(即“水門(mén)開(kāi)度信號(hào)”/負(fù)載桿“CLP信號(hào)”),在發(fā)動(dòng)機(jī)Tt45=T1,T2,T3狀態(tài)下(T1

        試驗(yàn)步驟如下:

        (1)起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)到ng=87%,進(jìn)行控制系統(tǒng)超轉(zhuǎn)保護(hù)功能檢查試驗(yàn)。

        (2)上推發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài)至Tt45為T(mén)1,穩(wěn)定運(yùn)行3min。

        (3)0.5s內(nèi)下拉負(fù)載桿減速到空慢狀態(tài)。

        (4)上推發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài)至Tt45為T(mén)2,穩(wěn)定運(yùn)行3min。

        (5)0.5s內(nèi)下拉負(fù)載桿減速到空慢狀態(tài)。

        (6)上推發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài)至Tt45為T(mén)3,穩(wěn)定運(yùn)行3min。

        (7)0.5s內(nèi)下拉負(fù)載桿減速到空慢狀態(tài)。

        3 試驗(yàn)結(jié)果及分析

        上推發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài)至Tt45=T1,0.5s內(nèi)下拉負(fù)載桿到空慢,數(shù)控系統(tǒng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)如圖1所示。由圖可見(jiàn)np上升速率逐漸降低,該次減速過(guò)程中np最大值為115.175%,靠近但并未達(dá)到控制器設(shè)置的超轉(zhuǎn)保護(hù)值116%,并未達(dá)到超轉(zhuǎn)保護(hù)的閾值,并未發(fā)生真實(shí)的超轉(zhuǎn)保護(hù)。

        上推發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài)至Tt45=T2,下拉負(fù)載桿減速到空慢,試驗(yàn)情況如圖2所示。圖2(a)為車臺(tái)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)曲線,圖2(b)為放大了超調(diào)部分的曲線。數(shù)控測(cè)到的np最大超調(diào)量115.886%,拉桿后1.2s,np=115.816%時(shí)刻超轉(zhuǎn)放油閥接通0.1s。車臺(tái)數(shù)據(jù)可見(jiàn),np轉(zhuǎn)速最大值116.35%時(shí)刻切斷燃油,持續(xù)0.2s。np=115.1%時(shí)(小于超轉(zhuǎn)保護(hù)值116%)恢復(fù)供油。且np逐漸穩(wěn)定在基準(zhǔn)轉(zhuǎn)速,np穩(wěn)定時(shí)間10.6s。np超轉(zhuǎn)保護(hù)控制精度為116%±1%,控制精度在此范圍內(nèi)。

        上推發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài)至Tt45=T3,下拉負(fù)載桿減速到空慢,試驗(yàn)情況如圖3所示。車臺(tái)動(dòng)態(tài)測(cè)量的數(shù)據(jù)顯示,np=116.34%峰值時(shí)刻,燃油切斷,斷油時(shí)間持續(xù)0.17s。np=115.1%時(shí)(小于超轉(zhuǎn)保護(hù)值116%)恢復(fù)供油。且np逐漸穩(wěn)定在基準(zhǔn)轉(zhuǎn)速110%,np穩(wěn)定時(shí)間11.4s。

        由表1可知,發(fā)生超轉(zhuǎn)時(shí)刻np最大值npmax的值,車臺(tái)測(cè)試數(shù)據(jù)比數(shù)控系統(tǒng)測(cè)試數(shù)據(jù)值高約0.46%-0.53%(96-108rpm) ,由于數(shù)控系統(tǒng)的采樣周期為0.1s,低于車臺(tái)的采樣周期0.001s,所以車臺(tái)測(cè)到的峰值時(shí)刻值要稍大一些;np的最小值npmin值同理。

        在發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài)T2減速到空慢時(shí),數(shù)控系統(tǒng)參數(shù)顯示,在np達(dá)到最大轉(zhuǎn)速值前0.1s-0.2s時(shí)刻,超轉(zhuǎn)電磁閥接通。車臺(tái)測(cè)試的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)顯示,在np到達(dá)峰值時(shí)刻,切斷燃油,切斷時(shí)間持續(xù)0.2s。超轉(zhuǎn)保護(hù)功能正常,超轉(zhuǎn)保護(hù)精度滿足超轉(zhuǎn)保護(hù)值116%±1%的要求。

        在發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài)T3減速到空慢時(shí),數(shù)控系統(tǒng)參數(shù)界面超轉(zhuǎn)電磁閥接通指示沒(méi)有亮,主要是因?yàn)殡娮涌刂破鞯牟杉芷?00ms,由于斷油時(shí)間太短數(shù)控系統(tǒng)并未顯示出該信號(hào)。由動(dòng)態(tài)測(cè)試數(shù)據(jù)可知,實(shí)際發(fā)生斷油的時(shí)間為170ms,實(shí)際上發(fā)生了超轉(zhuǎn)保護(hù),超轉(zhuǎn)放油閥的超轉(zhuǎn)保護(hù)功能正常且滿足要求。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        (1)本文得到的改進(jìn)方案可使渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力渦輪真實(shí)超轉(zhuǎn),并使試驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)和試驗(yàn)成本得到了有效的降低。

        (2)使用斷開(kāi)負(fù)載前饋信號(hào),快速下拉負(fù)載桿的方法成功的完成了某渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)動(dòng)力渦輪超轉(zhuǎn)保護(hù)試驗(yàn),為該型發(fā)動(dòng)機(jī)的定型提供了依據(jù)。

        (3)負(fù)載桿下拉前的燃?xì)鉁u輪轉(zhuǎn)速越高,Tt45越高,負(fù)載桿下拉后動(dòng)力渦輪轉(zhuǎn)速超調(diào)越大,越容易實(shí)現(xiàn)超轉(zhuǎn),np超調(diào)后到恢復(fù)平穩(wěn)所需要的時(shí)間越長(zhǎng)。

        參考文獻(xiàn):

        [1]廉筱純,吳虎.航空發(fā)動(dòng)機(jī)原理[M].西北工業(yè)大學(xué)出版社,2005.

        [2]張寶誠(chéng).航空發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)和測(cè)試技術(shù)[M].北京航空航天大學(xué)出版社,2005.

        [3]陳益林.航空發(fā)動(dòng)機(jī)試車工藝[M].北京航空航天大學(xué)出版社,2010.

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