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        十字槽盤(pán)頭螺釘早期失效分析及改進(jìn)

        2017-10-24 08:00:22齊延生泮戰(zhàn)俠白培謙胡曉峰
        汽車實(shí)用技術(shù) 2017年20期
        關(guān)鍵詞:滲碳脫碳十字

        齊延生,泮戰(zhàn)俠,白培謙,胡曉峰

        (陜西重型汽車有限公司質(zhì)量管理部,陜西 西安 710200)

        十字槽盤(pán)頭螺釘早期失效分析及改進(jìn)

        齊延生,泮戰(zhàn)俠,白培謙,胡曉峰

        (陜西重型汽車有限公司質(zhì)量管理部,陜西 西安 710200)

        通過(guò)對(duì)十字槽盤(pán)頭螺釘宏觀檢查、化學(xué)成分分析、硬度測(cè)試等物理金相性能分析,確定了其早期失效的主要原因是由于設(shè)計(jì)技術(shù)要求不能滿足使用要求,導(dǎo)致螺釘發(fā)生批量性滑扣現(xiàn)象,通過(guò)對(duì)十字槽盤(pán)頭螺釘表面滲碳淬火處理,并嚴(yán)格控制熱處理工藝,確保熱處理質(zhì)量,效果良好。

        螺釘;早期失效;滲碳淬火

        CLC NO.: U466 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2017)20-87-02

        引言

        某重型卡車后上車扶手固定用十字槽盤(pán)頭螺釘在試裝過(guò)程中出現(xiàn)批量性嚴(yán)重滑扣現(xiàn)象。后上車扶手在車上的固定方式為通過(guò)螺釘與車身內(nèi)側(cè)板凸焊螺母相連接,十字槽盤(pán)頭螺釘所起作用一方面是緊固連接相關(guān)零部件,另一方面是對(duì)凸焊螺母焊接后進(jìn)行調(diào)型及清除焊渣。為了查明該批十字槽盤(pán)頭螺釘滑扣原因,筆者對(duì)滑扣的失效件進(jìn)行了檢查和分析。

        1 理化檢驗(yàn)

        1.1 宏觀檢查

        送檢的兩件十字槽盤(pán)頭螺釘分別來(lái)源于兩個(gè)不同批次。1#螺釘滑扣長(zhǎng)度約為12mm,起始于割尾錐端約6mm處,見(jiàn)圖 1所示;2#螺釘滑扣長(zhǎng)度約為 3mm,起始于割尾錐端約6mm處,見(jiàn)圖2所示。

        1.2 硬度測(cè)試

        在失效的兩件十字槽盤(pán)頭螺釘上取樣,測(cè)試其硬度,檢驗(yàn)采用 MH-6顯微維氏硬度計(jì),依據(jù) GB/T4340.1-2009《金屬維氏硬度試驗(yàn) 第一部分:試驗(yàn)方法》進(jìn)行檢驗(yàn),檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表 1。1#十字槽盤(pán)頭螺釘基體硬度與螺紋牙尖處硬度差異較大,螺紋牙尖處硬度較低。2#十字槽盤(pán)頭螺釘基體硬度與螺紋牙尖處硬度相同。

        圖1 1#螺釘外觀形貌

        圖2 2#螺釘外觀形貌

        表1 零件硬度

        1.3 化學(xué)成分(%)

        在失效的兩件十字槽盤(pán)頭螺釘上取樣進(jìn)行化學(xué)成分分析,檢驗(yàn)采用金屬材料元素分析儀(直讀光譜儀),依據(jù)GB/T4336-2002《碳素鋼和中碳合金鋼火花源原子發(fā)射光譜分析方法》進(jìn)行檢驗(yàn),結(jié)果符合10B21鋼成分的技術(shù)要求,見(jiàn)表2。

        表2 零件的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))

        1.4 金相檢查

        在失效的十字槽盤(pán)頭螺釘縱截面上進(jìn)行金相檢查,檢驗(yàn)采用GX51金相顯微鏡,依據(jù)GB/T13298-91《金屬顯微組織檢驗(yàn)方法》進(jìn)行檢驗(yàn),1#螺釘橫截面基體組織為回火索氏體+鐵素體,螺紋部分整個(gè)牙型完全脫碳,脫碳層深度平均為1.55mm,見(jiàn)圖3、4所示。2#螺釘橫截面基體組織為回火索氏體,螺紋部分未見(jiàn)異常,見(jiàn)圖5、6所示。

        圖3 1#螺釘基體組織 500X

        圖4 1#螺紋部分組織 50X

        圖5 2#螺釘基體組織 500X

        圖6 2#螺紋部分組織 50X

        2 綜合分析

        理化檢查結(jié)果表明,失效的1#十字槽盤(pán)頭螺釘硬度、化學(xué)成分符合技術(shù)要求,螺紋部分整個(gè)牙型完全脫碳;失效的2#十字槽盤(pán)頭螺釘硬度、化學(xué)成分、金相組織均符合技術(shù)要求,螺紋部分未見(jiàn)異常;因此脫碳不是引起十字槽盤(pán)頭螺釘失效的主要原因。

        進(jìn)一步分析十字槽盤(pán)頭螺釘?shù)挠猛荆浑y發(fā)現(xiàn)此螺釘實(shí)際服役過(guò)程中需起到調(diào)型、清理焊渣及連接三重作用。調(diào)型,是指調(diào)節(jié)相配合連接部分焊接螺母受熱后發(fā)生的變形;清理焊渣,是指焊接螺母焊接過(guò)程中焊接飛濺產(chǎn)生的焊渣,粘結(jié)在螺紋內(nèi)壁上,隨著十字槽盤(pán)頭螺釘?shù)男?,焊接螺母?nèi)壁上的殘留焊渣被及時(shí)清理出來(lái);連接,是指上車扶手與車門內(nèi)側(cè)板凸焊螺母相連接。從十字槽盤(pán)頭螺釘實(shí)際的服役過(guò)程分析可見(jiàn),其表面要硬,心部要有一定的韌性,因此引起十字槽盤(pán)頭螺釘失效的原因主要是:十字槽盤(pán)頭螺釘技術(shù)要求的硬度不能滿足使用要求,導(dǎo)致螺釘發(fā)生批量性失效現(xiàn)象。顯然,十字槽盤(pán)頭螺釘要保證滿足使用的力學(xué)性能要求,表面需進(jìn)行硬化處理,通常進(jìn)行淺層滲碳或碳氮共滲,然后直接淬火并低溫回火,使表面具有較高的硬度,心部又有足夠的強(qiáng)韌性,以保證十字槽盤(pán)頭螺釘在旋合進(jìn)入凸焊螺母時(shí),小微調(diào)整凸焊后的螺母焊接變形,并將影響旋合的內(nèi)螺紋焊渣剝離、碾出,從而實(shí)現(xiàn)后上車扶手與車身內(nèi)側(cè)板的有效連接。

        3 改進(jìn)及效果驗(yàn)證

        根據(jù)以上綜合分析結(jié)果,與十字槽盤(pán)頭螺釘生產(chǎn)單位溝通,嚴(yán)格控制熱處理工藝,確保熱處理質(zhì)量,避免螺紋部分脫碳;同時(shí)對(duì)十字槽盤(pán)頭螺釘表面處理方式及硬度要求進(jìn)行了優(yōu)化,具體為:

        1)對(duì)十字槽盤(pán)頭螺釘表面進(jìn)行滲碳處理,滲碳層深度為0.10~0.23;

        3)對(duì)十字槽盤(pán)頭螺釘熱處理后表面滲碳層硬度為≥450HV0.3;

        2)對(duì)十字槽盤(pán)頭螺釘熱處理后芯部硬度為 270~390 HV10。

        對(duì)優(yōu)化后的十字槽盤(pán)頭螺釘經(jīng)過(guò)半年的裝配現(xiàn)場(chǎng)及市場(chǎng)的跟蹤回訪,未發(fā)生類似問(wèn)題,改進(jìn)效果良好。

        [1] 張棟,鐘培道,陶春虎.等.失效分析[M].國(guó)防工業(yè)出版社,2008.

        [2] 蔡宏偉,巴發(fā)海,陸慧.等.金相檢驗(yàn)[M].中國(guó)計(jì)量出版社,2008.

        [3] 任頌贊,張靜江,陳質(zhì)如.等.鋼鐵金相圖譜[M].上??茖W(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社,2003.

        [4] 崔忠圻,覃耀春.金屬學(xué)與熱處理[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2013.

        [5] 沈蓮.機(jī)械工程材料[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2013.

        [6] 肖順樞.自攻螺釘控制氣氛淺層滲碳及其氣氛選擇,2012,27(2):5-11.

        [7] 吳銀飛,朱召泉.自攻螺釘拉剪耦合作用數(shù)值分析,2012,32(2):50-53.

        The Early Failure Analysis and the Improvement of the cross-recess screw

        Qi Yansheng, Pan Zhanxia, Bai Peiqian, Hu Xiaofeng
        ( Shaanxi Heavy Duty Automobile Co., Ltd. Quality Management Department, Shaanxi Xi’an 710200 )

        The paper showed that the design technical requirements can't meet operating requirement, which is the main reason of the cross-recess screw early failure. It causes the thread slipping. The improvement measures of the carburization quench on the Surface of the cross-recess screw and the effect is good.

        screw; Early Failure; Carburization Quench

        U466 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-7988 (2017)20-87-02

        10.16638/j.cnki.1671-7988.2017.20.030

        齊延生(1974-),工程師,就職于陜西重型汽車有限公司質(zhì)量管理部 。主要從事汽車零部件及總成質(zhì)量管控工作。

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