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        淺談25型客車軸箱前蓋檢修存在問題及對策

        2017-10-23 02:53:41王學雨南寧鐵路局柳州機車車輛監(jiān)造項目部
        新商務周刊 2017年10期
        關鍵詞:質(zhì)量

        文/王學雨,南寧鐵路局柳州機車車輛監(jiān)造項目部

        淺談25型客車軸箱前蓋檢修存在問題及對策

        文/王學雨,南寧鐵路局柳州機車車輛監(jiān)造項目部

        介紹了25型客車軸箱前蓋在工廠檢修過程中發(fā)生前蓋耳部裂損、前蓋與軸箱端面組裝間隙過小、前蓋銹蝕等3種缺陷,詳細分析了這些缺陷發(fā)生的原因并提出針對性解決措施,以便在檢修過程中有效地消除缺陷及隱患,不讓帶有缺陷的前蓋裝車使用,確保鐵路運輸安全。

        25型客車軸箱前蓋;檢修;存在問題;對策

        隨著我國鐵路的大發(fā)展、大提速,現(xiàn)在已進入高速客運時代,客運運輸已成為我國鐵路運輸?shù)闹髁?,對列車的檢修質(zhì)量要求越來越高,尤其客車轉向架上的每一個部件檢修都是重點中的重點,柳廠年檢修25型客車量為900余輛,在軸箱前蓋檢修過程中發(fā)生前蓋耳部裂損、前蓋與軸箱端面組裝間隙過小、前蓋銹蝕等3種缺陷發(fā)生,雖頻次不多,且都在工廠內(nèi)控制住沒有帶缺陷出廠,但軸箱前蓋是客車轉向架輪對軸箱裝置上關鍵零部件,其檢修質(zhì)量直接影響行車安全,因此有必要對這些缺陷發(fā)生的原因進行系統(tǒng)分析,并針對問題采取相應的措施加以解決,以保證客車運行安全。

        1 存在問題

        共統(tǒng)計柳廠檢修25型客車軸箱前蓋6880件,其中一次檢修合格6761件,前蓋耳部裂損9件,前蓋與軸箱端面組裝間隙過小10件,前蓋銹蝕100件,具體數(shù)據(jù)統(tǒng)計詳見表1和圖1。

        表1 25型客車軸箱前蓋缺陷統(tǒng)計表

        圖1 25型客車軸箱前蓋缺陷頻率

        2 原因分析

        2.1 軸箱前蓋拋丸除銹不干凈 軸箱前蓋檢修前須對其進行拋丸除銹,若除銹不干凈將直接影響后工序軸箱前蓋的清洗和外觀檢查,前蓋裂損不容易被檢修工作者發(fā)現(xiàn),致使有裂損的前蓋流入合格品區(qū)。

        2.2 前蓋檢修工作臺位光線不足 軸箱前蓋檢修時須對前蓋表面進行裂損檢查,檢查方法為目視檢查,現(xiàn)場檢修工作臺位只有一盞日光燈,光線不足,環(huán)境不夠明亮,有礙于檢修工作者對前蓋裂損的識別判斷能力。

        2.3 軸箱前蓋油漆薄 軸箱前蓋檢修合格后須對其噴涂防銹底漆和面漆,要求油漆總和厚度≥120μm,用油漆測厚儀抽樣測量所發(fā)生銹蝕的軸箱前蓋油漆厚度,具體數(shù)據(jù)見表2。由表2數(shù)據(jù)可知軸箱前蓋油漆薄,致使前蓋組裝交車完成經(jīng)雨水淋濕后發(fā)生銹蝕。

        表2 銹蝕軸箱前蓋油漆厚度測量值

        2.4 前蓋組裝時使用的電動扳手扭力過大 軸箱前蓋組裝時需先用電動扳手對防松螺母進行預緊,然后用扭力扳手對防松螺母緊固并檢驗力矩值,緊固力矩范圍值為(200~220)N·M?,F(xiàn)場所使用的電動扳手,型號為P1B-FF-22C,扭力力矩范圍值為(220~300)N·M,扭矩過大,在對防松螺母進行預緊過程中容易超過標準力矩范圍值,軸箱前蓋打得過緊,致使發(fā)生扳手扭力檢驗扭力值失真、軸箱前蓋耳部裂損、前蓋與軸箱端面間隙過小等缺陷。

        2.5 檢修工作者自檢、互檢未到位 軸箱前蓋的檢修流程為:

        在整個輪對軸箱裝置檢修流程工序中,零部件檢修完成后工作者須做好自檢、互檢工作,即工作者在零部件檢修完成后須工作者本人按標準檢查一遍,同時安排有另一位工作者按標準再復核一遍,做到質(zhì)量雙重把關,本次發(fā)生缺陷的前蓋均在最后一道工序時被發(fā)現(xiàn),可見前面工序中檢修工作者并沒有做好自檢、互檢工作,致使有缺陷的軸箱前蓋流到最末環(huán)節(jié)。

        3 解決對策

        3.1 提高軸箱前蓋除銹質(zhì)量 增加軸箱輪對的打砂時間,直到除銹質(zhì)量達到Sa2級,若除銹質(zhì)量未達標而流入下工序的,將返回重新進行拋丸除銹,直到達標為止。

        3.2 改善檢修臺位的照明度 在檢修臺位新增一盞日光燈,保證檢修臺位光線明亮。

        3.3 調(diào)研新型號小扭力的電動扳手 聯(lián)系電動扳手廠家,提供不同型號的電動扳手試用,找到不超標準扭力200 N·M同時扭力又不是太小的電動扳手,電動扳手預緊后,保證扭力扳手還能有扭一圈的緊固余量。

        3.4 工作者做好自檢、互檢工作 制定獎勵懲罰機制,做到全員抓質(zhì)量,互檢工作者發(fā)現(xiàn)有前蓋耳部裂損、前蓋油漆厚度不足120μm等缺陷的軸箱前蓋,將給予獎勵,同時嚴格考核檢修工作者。

        4 取得效果

        4.1 在輪對軸箱裝置拋丸除銹工序每條輪對增加5分鐘的拋丸時間,前蓋除銹質(zhì)量效果顯著,達到Sa2級,見圖2中1。

        4.2 在檢修工作臺位新增一盞25瓦日光燈,(見圖2中2)軸箱前蓋檢修臺位光線充足,環(huán)境明亮,軸箱前蓋裂損缺陷可直接發(fā)現(xiàn)。

        4.3 在現(xiàn)場多次試用多個廠家不同型號的電動扳手,選用了型號為P1B-DV-20C,扭力力矩為(160~200)N·M 的電動扳手,(見圖2中3)軸箱前蓋組裝時用電動扳手預緊后,扭力扳手還須扭一圈,防松螺母才能緊固,螺母預緊前扭力未超過200 N·M。

        4.4 嚴格實施獎勵懲罰機制,(見圖2中4、5和6)極大的調(diào)動了互檢工作者發(fā)現(xiàn)問題的積極,同時提高了檢修工作者的工作責任心,營造了全員抓質(zhì)量的工作氛圍,不僅軸箱蓋檢修質(zhì)量得到提高,其他零部件的檢修質(zhì)量也得到很大提高。

        圖2 措施執(zhí)行情況

        5 結束語

        通過對25型客車軸箱前蓋檢修存在問題的系統(tǒng)分析,不斷總結經(jīng)驗,采取有針對性的防控措施,提高了25型客車軸箱前蓋檢修質(zhì)量。本文選取的是25型客車中的一個關鍵零部件檢修存在問題進行分析,25型客車零部件眾多,要保障25型客車整體檢修質(zhì)量還須繼續(xù)深入客車檢修中的各個工序過程,將各零部件存在問題一一消除,提高25型客車的整體檢修質(zhì)量,確保鐵路運輸安全運行。

        王學雨(1988-),男,助理工程師,本科,研究方向:機車車輛工藝。

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