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        道路水泥熟料生產(chǎn)故障的處理

        2017-10-16 06:02:11高建華
        水泥技術 2017年5期
        關鍵詞:窯頭窯內(nèi)熟料

        高建華

        道路水泥熟料生產(chǎn)故障的處理

        Fault Handling of the Road Cement Clinker Production

        高建華

        1 簡述

        河南省同力水泥有限公司有2條2 500t/d帶TSD型分解爐的新型干法水泥生產(chǎn)線,一線以生產(chǎn)特種水泥熟料為主,二線以生產(chǎn)普通熟料為主。自公司運營以來,一線系統(tǒng)運行正常,工藝狀況良好。2009年改生產(chǎn)特種水泥后接連生產(chǎn)出高強抗硫酸鹽水泥、多系列油井水泥、中熱硅酸鹽水泥等多種優(yōu)質特種水泥,水泥銷售到全國各地,并遠銷俄羅斯等地。但2013年10月份在生產(chǎn)機場道路水泥時發(fā)生了一起嚴重的工藝生產(chǎn)故障,當時的情況如下:

        (1)窯前火焰溫度很高,發(fā)白刺眼,篦冷機取出的熟料嚴重黃心,有黃塊。

        (2)中控操作畫面上窯尾溫度低,窯尾負壓和三次風負壓明顯上升,窯電流高并且波動大。

        (3)窯尾密封處冒煙,嚴重時密封圈漏料。

        (4)從筒體掃描上看,窯前0~5m處溫度285℃偏高,中間5~10m的筒體也在250℃,10~18m筒體溫度200℃,18~20m易出現(xiàn)厚窯皮,20~25m處筒體280℃(見圖1)。

        圖1 筒體掃描圖

        2 原因分析和處理辦法

        我們判定此工藝故障為窯結圈,結圈部位在窯筒體18~20m處。此次故障造成熟料質量不合格,產(chǎn)量低,生產(chǎn)陷入被動。下面我們對結圈的原因從五個方面進行分析并作出處理。

        首先從窯頭燃燒器的工作情況進行分析,根據(jù)以往的回轉窯筒體掃描發(fā)現(xiàn)窯前0~5m處溫度285℃偏高,10~18m筒體溫度200℃偏低,現(xiàn)場感覺有明顯的振動,按照以往的生產(chǎn)經(jīng)驗判斷有結圈且圈后有蛋。由此認為窯頭燃燒器的使用環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,一線采用的是天津博納公司生產(chǎn)的四風道窯頭燃燒器,該燃燒器我們使用將近三年,對其特性已能掌握。但是其中的備件大多已到使用年限。我們根據(jù)該燃燒器特點進行了調(diào)整,并根據(jù)特種熟料和普通熟料的不同特點重新調(diào)整了燃燒器的旋流葉片旋向角度,調(diào)整后窯前升溫快,火焰溫度高并且穩(wěn)定。

        其次,我們從窯的操作中發(fā)現(xiàn)窯速和風煤料的配比失調(diào)也是造成窯皮分布不均勻甚至結圈的主要原因,針對生產(chǎn)道路硅酸鹽水泥熟料的特點,鐵含量比普通熟料高一倍,其燒結范圍比普通水泥熟料燒結范圍窄,大約50~80℃,生產(chǎn)中窯內(nèi)極易出現(xiàn)還原氣氛,窯內(nèi)物料多、料層厚,填充率大,造成物料在窯內(nèi)翻滾較慢,不靈活,易堆積,物料發(fā)粘極易長厚窯皮,發(fā)展成圈,后結圈嚴重影響系統(tǒng)通風,破壞窯內(nèi)煅燒制度,使熟料的產(chǎn)量低、質量差。為此我們改變舊操作思路,從以下幾方面處理:

        (1)運用薄料快轉即風煤料對口,盡量減少頭煤量,窯轉速由3.6r/min提高到3.9r/min,控制好窯的填充率,這樣還原氣氛明顯減少,減少煤粉不完全燃燒,主窯皮16~18m,窯皮平整,18~20m處的厚窯皮消失。

        (2)特種熟料相對普通熟料而言,鐵含量的提高對系統(tǒng)用風提出更高的要求,我們加大高溫風機拉風,這樣不僅窯頭煤粉燃燒狀況得到改善,預熱器系統(tǒng)的通風也得到質的提升。

        (3)篦冷機一段堅持厚料層操作,篦下壓力4 300±200Pa,以提高助燃的二、三次風溫,二次風溫1 100±50℃,三次風溫850±50℃。

        (4)在生產(chǎn)中勤觀察筒體掃描,發(fā)現(xiàn)窯皮有變厚跡象時,通過改變火點位置,將噴煤管伸入窯內(nèi)或拉出,改變火點位置至厚窯皮處,連續(xù)多次,來改變煤粉的沉落點,并且加上燃燒器內(nèi)外風的調(diào)節(jié),通過開大內(nèi)風、關小外風來處理。

        第三,加強對預熱器和分解爐系統(tǒng)的現(xiàn)場管理,加強對預熱器系統(tǒng)的密封堵漏,減少系統(tǒng)漏風。

        第四,合理選擇配料方案。從2009年生產(chǎn)特種熟料以來,熟料率值為:KH=0.90±0.02,SM=2.0±0.1,AM=0.90±0.1,鐵含量超高,硅率低易掛窯皮,燒結范圍窄不利于窯的長期運轉。

        為了這次能夠順利生產(chǎn)道路水泥,借鑒以前兄弟廠家的經(jīng)驗,在配料環(huán)節(jié)進行了調(diào)整,提高了熟料率值,SM為2.2±0.1,AM為1.0±0.1。調(diào)整后液相量減少,窯內(nèi)溫度分布合理,窯工況更加穩(wěn)定,同時,硅率的提高使得熟料3d強度也明顯上升。

        第五,控制原、燃材料中的有害成分,原、燃材料中的堿、Cl和S的含量對物料在窯內(nèi)產(chǎn)生液相的時間和位置影響較大。物料所含有害物質過多,其熔點降低,結圈的可能性增大。為此我們嚴把進廠原燃材料的檢驗環(huán)節(jié),多批次把好質量關。

        通過以上五方面的調(diào)整,窯系統(tǒng)通風狀況大幅改善,生產(chǎn)情況有很大改觀,窯的產(chǎn)量和熟料質量得到大幅度提升。

        [1]趙應武,過倫祥,張先成,等.預分解窯水泥生產(chǎn)技術與操作[M].北京:中國建材工業(yè)出版社,2008.■

        TQ172.719.9

        A

        1001-6171(2017)05-0103-02

        2017-04-19; 編輯:趙 蓮

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