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        預分解窯結球原因及處理措施

        2011-01-05 08:15:48王志紅
        水泥技術 2011年6期
        關鍵詞:窯頭窯內大球

        王志紅

        預分解窯結球原因及處理措施

        Reason and Solution to Ball Formation in Precalciner Kilns

        王志紅

        我公司2號窯為?3.3m×50m預分解窯,從4月6日到4月8日三天,窯內連續(xù)結直徑1.5m以上大球,處理過程中,造成窯止料共計21.5h,嚴重影響到熟料的產(chǎn)量和質量,影響到窯的正常運轉。

        1 結“大球”的機理

        結“大球”是預分解窯內的病癥之一。原燃料內含有較多的堿、氯、硫等有害化合物,這些化合物在熟料煅燒過程中揮發(fā),隨窯內煙氣后逸,當煙氣溫度降低時,原燃料中有害元素無法以氣態(tài)形式逸出,重新冷凝成液態(tài)或固態(tài)返回高溫區(qū),接著受熱后重新變成氣態(tài),這種反復循環(huán)富集增加了有害元素的濃度,他們富集在預熱器的某個部位,就形成了結皮,富集在窯內,就形成低溶物的核心,并被生料包裹成球。當窯徑小時,小球很難爬上窯皮,球就會越滾越大,尤其窯有后結圈時,球徑就會很大,甚至大于后圈直徑,將整個窯皮后眼堵死。這種“大球”一旦形成,就不會是一個。另一種情況是未完全燃燒的煤粉,在窯內燃燒,形成局部高溫,致使窯料局部熔融,粘結周邊窯料,當窯內含有低熔融有害元素化合物時,易形成結球。

        2 結“大球”的危害

        大球的產(chǎn)生不僅增加窯的負荷,影響窯內正常通風及物料的正常運轉,而且它反復翻滾,極大損害窯皮后部窯磚的壽命,使該部位的耐火磚成了窯內襯料的最薄弱環(huán)節(jié)之一。當大球滾向窯頭時,會威脅噴煤管及篦冷機安全,嚴重影響窯的正常運轉。

        3 導致窯內結“大球”的各種因素

        生料成分波動,液相量過多;喂料量不穩(wěn)定,導致窯尾、分解爐溫度時高時低,難以控制;設備故障率高,停機較為頻繁;原、燃材料中,硫、氯、堿等有害成分含量較高;煤粉質量波動大,入窯生料均化效果差,生料波動大;窯灰摻入不均勻;操作人員疏忽,溫度控制不當或長時間打慢車等。

        3.1 窯尾產(chǎn)生局部高溫使液相提前出現(xiàn)形成球核

        (1)窯頭煤秤喂煤波動,窯頭煤給定2.5t/h,窯頭喂煤壓力在13kPa至18kPa之間波動,造成窯頭煤粉燃燒不完全,窯高溫帶后移,使窯尾溫度過高,窯內提前出現(xiàn)液相,使窯很容易形成大球。

        (2)現(xiàn)階段用粘土與前段時間粘土分析比較,粘土中Al2O3明顯降低,粘土全分析見表1。

        (3)該批原煤質量較差,煤中含硫量經(jīng)化驗室測定為1.30%,遠高于控制指標。窯4月6日凌晨2:00點火后,升溫時間較長,造成煤灰大量不均勻摻入生料,煤灰中含硫量偏高,在生料中大量沉落造成入窯生料中SO3含量異常高,4月7日粘土堿含量是2.65%,高于控制指標,窯內硫堿比高,為大球形成創(chuàng)造了條件。

        3.2 燃煤品質差促進大球形成

        燃煤灰分高、熱值低、可燃性差容易導致煤粉不完全燃燒,有助于促進大球的形成。統(tǒng)計分析也表明,使用高灰分的煤易結大球,圖1為煤灰分與結大球次數(shù)的對應關系。

        結大球期間煤質分析見表2。

        表1 粘土全分析,%

        表2 結大球期間煤質分析

        表3 入窯生料成分(%)及率值

        圖1 煤灰分與結大球次數(shù)的對應關系

        3.3 煤粉不完全燃燒產(chǎn)生大球

        煤粉在窯內或分解爐內燃燒不完全時,會被帶到窯尾或較低級筒去燃燒,煤粉二次燃燒產(chǎn)生局部高溫,使液相在窯尾提前形成,隨著窯的轉動而形成球核。球核形成后向窯頭方向運動,由于離心力的作用使液相向表層運動,再粘附生料粉而形成大球中間層,有時窯內有后圈擋住大球,使其在窯尾來回滾動而越長越大,當自身重力足以克服后圈阻力時,大球就滾向燒成帶,粘附熟料粉形成大球表層,使球進一步變大。

        3.4 窯操作不當引起結球

        (1)為了提高分解爐溫度,提高入窯生料分解率,分解爐用煤量過大,兩把火比例失調。

        (2)入窯生料喂料量波動大,很容易擾亂窯的熱工制度。加減煤跟不上喂料量的變化,也很容易導致煤粉的二次燃燒。

        (3)窯速過低。由于2檔托輪4號瓦發(fā)熱,車間限制窯速設定不能超過2.6r/min,窯實際轉速2.3r/min,窯內物料填充率過高。窯速正常時,窯內物料填充率為12%左右,填充率過高時,極易在窯燒成帶后面形成后結圈,導致窯內通風不暢,煤粉燃燒不完全,造成結大球;窯速過低時,極易使窯通風量過大,窯頭煤粉燃燒不完全,窯高溫后移,物料在窯尾提前形成液相。(4)入窯生料率值硅率偏低將使液相量偏高,物料容易結塊。入窯生料率值波動大,易引起回轉窯結大球。

        入窯生料變化見表3。

        (5)喂料量波動大且劇烈時,很容易擾亂窯的熱工制度。由于操作的滯后特征,加減煤跟不上喂料量的變化,甚至出現(xiàn)斷料也不能及時減煤,也很容易導致煤粉的二次燃燒,也易引起回轉窯結大球。

        3.5 設備工藝故障頻繁

        開停窯頻繁,窯的運轉率低,窯內熱工制度波動大,造成窯內部分物料未經(jīng)分解爐,直接由三級預熱器進窯或由二級預熱器經(jīng)四級預熱器直接入窯,形成塌料現(xiàn)象,塌料機會越多,窯內結球越容易。

        3.6 預熱器系統(tǒng)因漏風點多,系統(tǒng)負壓偏低,系統(tǒng)總負壓只達到4200Pa左右,分解爐爐內和出口溫度過低,尾煤在分解爐內燃燒不完全,引起系統(tǒng)紊亂性塌料后,煤粉在窯尾燃燒,形成局部高溫,形成結皮,處理時進入窯內,極易形成球核。

        4 回轉窯窯內結球的處理方法

        若窯內已經(jīng)形成料球,應對成球的原因進行全方位分析,找準原因,對癥下藥。如料球比較小,操作上應適當增加窯內通風,使火焰順暢,必須注意窯尾溫度的控制,使其不要過高;可略微減少窯頭用煤,保證煤粉的完全燃燒,并適當減少喂料量,稍降低窯速,讓窯內的料球滾入燒成帶;等料球到燒成帶后,再降低一些窯速,用大火在短時間內將其燒垮或燒小,以免進入冷卻機發(fā)生堵塞或砸壞篦板,但此時應特別注意窯皮的情況。如果結球較大,可采用冷熱交替法進行處理;當料球在過渡帶時不易前行進入燒成帶,這時可將噴煤管伸進去,適當降低喂料量,燒1~2h后將煤管拉出再燒1~2h,周而復始,直到料球破裂;若實在不能使其破裂,便可停窯冷卻1~2h后點火升溫,讓料球因溫差過大而破裂。注意在處理過程中,切忌讓大料球滾入冷卻機內,那樣會對冷卻機造成較大損傷;另應控制窯尾溫度不能過高,避免后面的小料球接二連三地出現(xiàn)。

        5 回轉窯窯內結球的預防措施

        根據(jù)大球的形成機理,為預防結球可采取如下措施:

        (1)選擇合適的配料方案,穩(wěn)定生料成分。采取工藝措施,加強入窯生料喂料穩(wěn)定;加強工藝管理力度,提高入窯生料成分的均勻性。發(fā)揮好原料預均化堆場的作用,提高生料均化庫均化效果。

        (2)盡量選用含有害成分物質較低的原燃材料,特別是煤;要加強燃煤的均化,并在能夠滿足生產(chǎn)要求的同時盡可能降低煤粉細度;煅燒過程中要加強風與煤混合,盡量避免煤粉過粗而引起的不完全燃燒;如使用揮發(fā)分較低的煤粉,因其著火速度慢、燃燒時間長,火力強度不集中,應盡量降低煤粉的細度和水分。

        (3)提高窯速,實現(xiàn)薄料快燒,穩(wěn)定操作,保持窯內熱工制度穩(wěn)定。

        [1]余定德.窯外分解窯結蛋原因的研究[J].水泥,1989,(9).

        [2]周正立.預分解窯結蛋成因及解決措施[J].水泥技術,1993,(6).

        [3]肖成平.預分解窯結蛋機理研究[J].水泥,1998(4).

        TQ172.622.29

        B

        1001-6171(2011)06-0086-02

        通訊地址:紅古祁連山水泥股份有限公司技術管理處,甘肅蘭州 730080

        2011-04-28;

        呂 光

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