茹琦
摘要葉片堆積器的開發(fā)是在人工勞動強度大、原葉浪費嚴重的基礎上展開的,通過葉片堆積器左右門的導流作用,降低了人工操作的流程,從而降低勞動強度。在一定程度上降低了煙葉的損耗,控制了原葉的損耗,具有一定的回收利用價值。
關(guān)鍵詞葉片堆積器;開發(fā);技術(shù)
1研究背景
沈陽卷煙廠制絲車間作為一線的生產(chǎn)部門,一直堅持以產(chǎn)品質(zhì)量為中心,通過不斷地提高人員的維修技能和操作技能,使設備能夠更加穩(wěn)定、高效地運行,以實現(xiàn)精益生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)、高效和低耗。在實際生產(chǎn)過程中,我們時刻關(guān)注設備運行狀況,加強設備巡查,及時發(fā)現(xiàn)問題并進行分析處理。
鑒于新廠技改以來,我廠制絲車間片煙斷,原葉料處帶式輸送機與翻箱機交匯處,經(jīng)常會出現(xiàn)大量的糟碎的煙葉滑落和殘留現(xiàn)象,致使掉落的煙葉受到污染無法正常使用,造成大量的浪費和經(jīng)濟損失,而這種損失卻是由于裝備的缺陷的造成的,這不禁讓人反思如何能避免這種現(xiàn)象的出現(xiàn)。
經(jīng)過一系列的研究發(fā)現(xiàn)造成這種現(xiàn)象的有以下2點原因:1)由于煙包底部不平整,在皮帶運行間,摩擦力發(fā)生局部變化會使煙包發(fā)生傾斜現(xiàn)象。在此過程中往往會出現(xiàn)需要人力矯正,而在人力矯正的過程中,便會伴隨有煙葉的損失出現(xiàn);2)由于煙葉的完整性會受運輸過程,和投料過程等環(huán)境的影響,皮帶上的糟碎煙葉嚴重,需要人工收集兌入切片車內(nèi),而在此過程中容易造成煙葉污染進而無法使用,造成浪費和經(jīng)濟損失。
由此可見,片煙斷的煙葉損失是巨大的,而長此以往造成的經(jīng)濟損失也是無法估量的,如何解決這一問題便顯得迫在眉睫。
2研究方案
2.1實驗目標
目標1。復雜的作業(yè)流程導致了切片段長期存在2個III級體力勞動強度,通過流程優(yōu)化減少不必要的動作浪費,進而降低勞動強度,是精益管理的重要理念之一,不斷降低勞動者體力勞動強度既是社會進步的表現(xiàn),也是提升企業(yè)競爭力的重要手段。
目標2。根據(jù)車間工藝要求造碎煙葉浪費量不得超過3kg,因此折算出損失百分為10%目前煙葉損失量為2kg,以達到工藝要求,但本次實驗計劃將造碎煙葉損失量控制在1kg以內(nèi)。因此折算出損失百分比為3.3%。煙葉是煙草行業(yè)的主要生產(chǎn)原料,煙葉消耗的高低直接影響著企業(yè)的經(jīng)濟效益。
2.2葉片堆積器的結(jié)構(gòu)
1)材質(zhì)。我們綜合考慮了市面上的各種材料,從中選著了不銹鋼板和鋁合金板為備選,通過以下分析,詳情見表1、表2。
在綜合考慮并兼顧經(jīng)濟利益等條件下,不銹鋼板在硬度、造價的方面更為突出,并最終選為材料。
2)動力裝置選擇。方案1:機械式,具有穩(wěn)固性高、成本造價低、維修率低、不需要人工操作等優(yōu)點,但性能等級較低。方案2:電動式,具有穩(wěn)定性高、不需要人工操作、性能等級高等優(yōu)點,但相對于機械式其成本造價高,維修率高等不足。因此,綜合考慮,在動力裝置方面我們還是選著了機械式。
3)葉片堆積器左右門構(gòu)造。方案1:板式,工藝簡單,易段裂,材質(zhì)輕,成本造價低;方案2:槽鋼式,工藝復雜,不易段裂,材質(zhì)偏重,成本造價高;方案3:異形板式,工藝復雜,不易段裂,材質(zhì)輕,成本造價低。綜合考慮,選擇方案3異形板式。
4)接觸方式。方案一:紗線接觸,經(jīng)濟性高、耐磨性差、重量輕損、害皮帶程度輕;方案2:膠皮接觸,經(jīng)濟性高、耐磨性差、重量微重、損害皮帶程度嚴重;方案3:毛刷接觸,經(jīng)濟性較高、耐磨性強、重量較輕、損害皮帶程度嚴重。通過對3個方案的比較方案3毛刷接觸為最佳方案。
綜上所述,確定最佳方案為:(1)葉片堆積器結(jié)構(gòu)板材選擇不銹鋼材質(zhì)。(2)葉片堆積器的動力方式選擇機械式。(3)葉片堆積器的板材結(jié)構(gòu)方式選擇異形板式。(4)葉片堆積器與皮帶接觸方式選擇毛刷接觸。
3應用
3.1目標的驗證
1)目標1。通過葉片堆積器的倒流作用,我們可以看出,當煙包有傾斜時,堆積器左右門會使煙包改變方向,正常運行。無需人工導流后,降低了人工操作的流程,從而降低勞動強度。目標1達成。
2)目標2。通過對不同牌號造碎煙葉浪費量的統(tǒng)計,以及每批煙造碎煙葉浪費量的統(tǒng)計,浪費煙葉平均為0.8kg,遠遠小于車間的3kg浪費上線,而又低于原浪費值2kg。達到目標值1kg標準,目標2達成。
3.2效益分析
本項目投入0.2萬元改造成本,成功化解了兩方面的問題;同時,項目還帶來如下方面的附加效益。
1)直接經(jīng)濟效益鞏固期3個月內(nèi)共生產(chǎn)580批煙。
節(jié)約煙葉成本:580x(2-0.8)×32元/kg(我廠煙葉平均單價)=22272元。
2)間接經(jīng)濟效益。(1)降低了工人的勞動強度。(2)避免了不同牌號煙葉的混雜,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
4結(jié)論
通過對其材質(zhì)、動力裝置、構(gòu)造、接觸方式等的研究篩選,并最終選著最優(yōu)方案,定型應用。使煙包改變方向,并正常運行。無需人工導流后。而且通過葉片堆積器的應用,并且達到了一定的經(jīng)濟效益。
最終結(jié)果證明了葉片堆積器的可利用價值,并且其造價低廉,可應用性極大,在很大程度上能降低損耗,增加經(jīng)歷收益,具有一定的推廣應用價值。endprint