劉陽++梁丹
摘 要:步進(jìn)式加熱爐出鋼過程中,爐門處于全開狀態(tài),造成熱量外溢,冷風(fēng)吸入,會增加能耗。為減少能源消耗,對現(xiàn)有出鋼機(jī)控制進(jìn)行優(yōu)化,增加爐門位置檢測傳感器,實現(xiàn)爐門出鋼過程中處于半開控制狀態(tài),降低爐門開啟高度,達(dá)到節(jié)約能源的目的。
關(guān)鍵詞:爐門;控制系統(tǒng);接近開關(guān);半開
中圖分類號:TG307 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
一、控制系統(tǒng)改造方案
加熱爐使用西門子PLC的S7-400系統(tǒng)來完成加熱爐的過程控制及過程檢測,使用的軟件分別為西門子公司的Step7和WinCC。
優(yōu)化前需要將爐門打開到最高極限后,出鋼機(jī)才會按照前進(jìn)—上升—后退—下降—后退的正循環(huán)順序有所動作。托臂運(yùn)行到后下限位時爐門才關(guān)閉,爐門和出鋼機(jī)的運(yùn)行相互之間無交叉。爐門控制優(yōu)化可改變以往運(yùn)行邏輯,爐門上升動作分兩步完成:爐門先小開啟度提升到位,出鋼機(jī)前進(jìn),在出鋼機(jī)托臂到達(dá)前進(jìn)極限前,爐門再上升到最高位,出鋼機(jī)托出鋼坯,托出鋼坯出爐后達(dá)后極限時爐門即關(guān)閉,與出鋼機(jī)下降同時進(jìn)行,從而減少爐門全開時間。
為防止?fàn)t門與出鋼機(jī)發(fā)生碰撞,程序編寫要充分考慮設(shè)備運(yùn)行的安全性,將爐門開啟高度和出鋼機(jī)進(jìn)退位置互相作為對方的連鎖條件??刂瞥绦蛄鞒虉D如圖1所示。
根據(jù)加熱爐高溫、潮濕的運(yùn)行環(huán)境以及加熱工藝要求,增加接近開個或傳感器檢測爐門中位。依流程圖編寫控制程序,返回中位檢測信號作為連鎖條件。為保證設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,當(dāng)位置檢測設(shè)備出現(xiàn)故障,爐門抬升到最高位時,出鋼機(jī)停止操作,避免誤動作造成設(shè)備損壞。當(dāng)爐門中位接近開關(guān)出現(xiàn)故障時,爐門抬升到最高位,出鋼機(jī)不動作,不能自動出鋼。在HMI上增加爐門中位返回指示和半開控制切除對話框,此時勾選此對話框,運(yùn)行原自動出鋼模式,可實現(xiàn)新舊模式間的切換。
二、控制系統(tǒng)優(yōu)化前后效果比較
1.優(yōu)化前運(yùn)行模式及其影響
出鋼過程中,出鋼機(jī)共分七步完成。第一步爐門打開到最高位,出鋼機(jī)第一步前進(jìn)到前進(jìn)極限;第二步上升到托臂與步進(jìn)梁水平相同位置;第三步出鋼機(jī)上升到上極限位托起鋼坯;第四步出鋼機(jī)托出鋼坯到出爐輥道中間位置;第五步出鋼機(jī)下降到步進(jìn)梁水平位置,將鋼坯放到輥道上;第六步出鋼機(jī)繼續(xù)下降到下極限位;第七步出鋼機(jī)退回到后極限,等待下一次出鋼。
通過出鋼過程中對出鋼機(jī)、爐門的運(yùn)行過程進(jìn)行實時測量,得出出鋼機(jī)和爐門的運(yùn)行時序圖及爐門開啟時間,具體數(shù)據(jù)如圖2所示。
通過出鋼過程中對爐門和出鋼機(jī)運(yùn)行時間進(jìn)行測量,整個出鋼過程爐門開啟時間長達(dá)67s,爐門處于全開狀態(tài)時間長達(dá)53s。根據(jù)爐內(nèi)壓力與吸入空氣量和熱損失的關(guān)系表可知,由于設(shè)計因素、操作習(xí)慣等原因影響,出鋼時爐門開啟幅度大,開啟時間長,造成爐內(nèi)熱量外溢。另外,爐膛內(nèi)外形成一定的對流空間,爐外的冷空氣流入爐內(nèi),造成爐內(nèi)溫度降低,這些都會導(dǎo)致只有通過增加煤氣燃燒才能保證爐內(nèi)溫度,也相應(yīng)地增加了爐內(nèi)空氣量,影響爐內(nèi)氛圍和燒鋼質(zhì)量。產(chǎn)生的大量高溫?zé)煔馕唇?jīng)蓄熱體利用而排出爐外,進(jìn)一步造成熱量損失,惡化操作環(huán)境。煙氣增加引起爐壓升高,使得爐門兩側(cè)縫隙四處冒火,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失及浪費(fèi)是相當(dāng)驚人的。
2.改造后設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)
控制優(yōu)化后,出鋼時爐門先小開啟度高度抬起,允許托臂通過即可,在出鋼機(jī)上升前即將到達(dá)前進(jìn)極限位置時,爐門打到全開位置,實現(xiàn)爐門半開功能。當(dāng)出鋼機(jī)將鋼坯托出爐內(nèi)到后極限位時,爐門關(guān)閉,改變以往出鋼機(jī)回到后下限位時爐門再關(guān)閉現(xiàn)象,這樣在出鋼機(jī)前進(jìn)和后退過程中可縮短爐門全開時間,有效降低爐內(nèi)的熱量損失。優(yōu)化后的爐門運(yùn)行時序圖如圖3所示。
由圖3中可知,優(yōu)化后爐門開啟時間由原來的63s縮短為43s,極大地縮短了爐門開啟時間,而爐門全開時間只有20s,縮短了爐門開啟時爐內(nèi)熱量外溢造成的熱量損失的時間。
該項目的實施,可縮短爐門的開啟時間及出鋼時間,提高操作人員的工作效率;節(jié)約煤氣消耗,減少爐外的冷風(fēng)吸入,使?fàn)t頭溫度變化不明顯,有利于減少因爐門開關(guān)造成的爐內(nèi)壓力波動,對保證鋼坯的表面質(zhì)量和減少鋼坯氧化燒損都有很大作用,可提高加熱爐的燃燒工藝質(zhì)量。
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