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        柳鋼高爐煤氣干法除塵運(yùn)行管理優(yōu)化

        2017-09-17 10:47:39鄭海松唐志宏覃志強(qiáng)梁曉東
        科學(xué)與財(cái)富 2017年25期
        關(guān)鍵詞:爐況運(yùn)行管理布袋

        鄭海松+唐志宏+覃志強(qiáng)+梁曉東

        摘 要:從高爐爐況、干法除塵運(yùn)行工況,分析影響除塵布袋使用壽命的因素,介紹實(shí)施的高爐煤氣干法除塵運(yùn)行預(yù)警管理措施。

        關(guān)鍵詞:高爐;干法除塵;爐況;布袋;運(yùn)行管理

        1 前言

        柳鋼高爐煤氣干法除塵于1994-12應(yīng)用在煉鐵廠老4號(hào)高爐(306m3)投產(chǎn),歷經(jīng)了從內(nèi)濾式到外濾式的發(fā)展,設(shè)備和技術(shù)也取得了長(zhǎng)足進(jìn)步,煤氣含塵量長(zhǎng)期穩(wěn)定在10mg/m3以下,布袋壽命周期可達(dá)2年左右。 2016年二、三季度,受外圍因素的影響,爐況大面積波動(dòng),懸料頂溫超高次數(shù)多,高爐箱體干法布袋損壞較多,頻次也多。于是,高度關(guān)注干法除塵系統(tǒng),從荒煤氣流量、溫度、布袋壓差、放灰量、放灰揚(yáng)塵等運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行跟蹤,分析影響除塵布袋使用壽命的因素,提出高爐煤氣干法除塵運(yùn)行監(jiān)控預(yù)警管理優(yōu)化措施,本文進(jìn)行總結(jié)。

        2 干法除塵運(yùn)行工況

        2.1 高爐爐況

        2016年,煉鐵廠各高爐懸料頂溫過高次數(shù)合計(jì)232次,尤其是二、三季度,由于外圍條件的變化,高爐應(yīng)對(duì)處理不到位,爐況出現(xiàn)不同程度的波動(dòng),懸塌料頻繁,爐頂溫度超高(>500 ℃)頻數(shù)增多,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)達(dá)208次,尤其是5號(hào)高爐爐況波動(dòng)持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),次數(shù)最多(達(dá)81次),其他高爐也在15次以上。頂溫過高,只有大量打水或者減風(fēng)才能降低頂溫。

        2.2 干法除塵運(yùn)行情況

        高爐爐況不順,懸塌料、頂溫高次多,灰量也多,箱體布袋損壞也多,以1號(hào)A、5、6號(hào)高爐為例(見表1),同為1500m3高爐,5號(hào)高爐除塵灰數(shù)量大,比生產(chǎn)時(shí)間相同的1號(hào)A高爐多412車,箱體布袋損壞達(dá)48個(gè),相當(dāng)于生產(chǎn)一年時(shí)間不到,箱體布袋更換了3遍,不但生產(chǎn)組織困難,同時(shí)增加生產(chǎn)維修成本。

        2016年1~12月各高爐煤氣除塵大于1.0 mg/m3有14次,全廠均值大于1.0 mg/m3有2次,均在國(guó)家要求6.0 mg/m3以內(nèi)。

        3 影響布袋壽命的原因分析

        3.1 高爐塌料、管道行程

        干法除塵運(yùn)行工況與布袋使用壽命、荒煤氣含塵量有直接的關(guān)系。在較大的過濾負(fù)荷下,容易加速布袋的損壞,高爐的塌料、管道行程的形成,煤氣流急劇變化,大量小顆粒爐料未經(jīng)燃燒還原進(jìn)入荒煤氣,增加布袋過濾負(fù)荷,直接影響布袋使用壽命。5號(hào)高爐爐況波動(dòng)時(shí)間長(zhǎng),除塵灰比其他高爐多,反吹次數(shù)也多,布袋與骨架聯(lián)接處摩擦加劇,大部分布袋在此處損壞。

        3.2 煤氣溫度偏高

        (1)布袋運(yùn)行受荒煤氣溫度超高和高爐降頂溫打水等因素影響。干法除塵布袋耐高溫性差,荒煤氣溫度過高(>300 ℃)時(shí),高爐通過打水控制溫度,會(huì)使布袋粘結(jié),透氣性變差,增大過濾阻力,布袋易損壞。箱體煤氣溫度過高(>350 ℃),如無法降溫,則直接燒壞布袋。5號(hào)、6號(hào)高爐長(zhǎng)時(shí)間爐況波動(dòng),懸料頂溫高次數(shù)多,布袋損壞最多。

        (2)6號(hào)高爐干法除塵系統(tǒng)共有29個(gè)箱體布袋損壞,主要是2015年4季度6號(hào)高爐荒煤氣溫度超高頻次較多,所以在2016年1~2月就有15個(gè)箱體布袋損壞。5號(hào)高爐共有48個(gè)箱體布袋損壞,主要是6~9月荒煤氣溫度超高情況頻繁,其間就有32個(gè)箱體布袋損壞。

        3.3 布袋質(zhì)量

        (1)除塵布袋訂貨技術(shù)參數(shù)要求:耐溫≥300 ℃,短時(shí)350 ℃。查閱布袋運(yùn)行記錄發(fā)現(xiàn),當(dāng)荒煤氣溫度偏高(230 ℃~250 ℃)時(shí),就會(huì)有布袋損壞,說明布袋耐高溫差。

        (2)在2008年前,換布袋操作時(shí)可直接抽出布袋骨架,再抽起破損布袋進(jìn)行更換?,F(xiàn)在換布袋操作時(shí),布袋是緊貼著骨架的,無法先抽出骨架,需分段抽起來再用刀割開布袋,將骨架與布袋分離。骨架與布袋無法分離,說明布袋的強(qiáng)度較以前有所降低。

        3.4 布袋骨架及安裝質(zhì)量

        (1)布袋骨架在整個(gè)使用周期可更換3次布袋,每次操作都會(huì)造成骨架變形,損壞,進(jìn)而對(duì)布袋的支撐失效。更換布袋時(shí),如不能及時(shí)檢查更換受損布袋骨架,在用凈煤氣反吹清灰時(shí),布袋易受煤氣流沖擊而損壞。

        (2)班組要安排人員跟蹤布袋更換作業(yè)過程,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。如:布袋骨架是否聯(lián)接好,有無脫落;布袋卡簧是否裝好等。避免安裝質(zhì)量問題,影響布袋使用壽命。

        4 監(jiān)控預(yù)警措施

        4.1 系統(tǒng)關(guān)注

        干法除塵運(yùn)行的最終目的是降低煤氣含塵量,煉鐵的考核指標(biāo)是煤氣含塵量<3 mg/m3。從實(shí)際情況看,煤氣含塵量>1 mg/m3,即有箱體布袋破損漏灰,在煤氣含塵量達(dá)到3 mg/m3時(shí),箱體布袋破損情況已是較嚴(yán)重,很容易失控。從干法除塵系統(tǒng)運(yùn)行的荒煤氣溫度、布袋壓差、放灰量、放灰揚(yáng)塵等參數(shù)的異常變化開始,就要特別注意高爐的生產(chǎn)情況,在與高爐做好溝通聯(lián)系的同時(shí),要做好原始記錄,并按匯報(bào)制度及時(shí)反饋信息,針對(duì)不同的異常工況采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。

        4.2 處置原則

        首先,異常信息要流轉(zhuǎn)至相關(guān)人員能知曉,其次,當(dāng)值人員在異常沒有得到解決的情況下,負(fù)有信息重復(fù)發(fā)出及越級(jí)發(fā)出的職責(zé)。如荒煤氣溫度超高回報(bào)程序:干法除塵崗位→高爐值班室→班長(zhǎng)→車間值班工長(zhǎng)→車間領(lǐng)導(dǎo)→生產(chǎn)調(diào)度→點(diǎn)檢站→機(jī)動(dòng)科。

        4.3 高爐荒煤氣溫度監(jiān)控預(yù)警制度

        (1)煤氣溫度偏低(<80 ℃)使布袋粘結(jié)。

        (2)溫度過高(>250 ℃)時(shí),此時(shí),高爐會(huì)通過打水控制溫度,將造成使布袋粘結(jié),導(dǎo)致布袋透氣性變差,過濾阻力變大,易損壞布袋。

        (3)煤氣溫度過高(>280 ℃),如無法降溫,則直接燒壞布袋。

        (4)煤氣溫度:① 如荒煤氣溫度>250 ℃,通知高爐打水降溫。 ② 荒煤氣溫度<230 ℃時(shí),聯(lián)系高爐關(guān)閉打水閥,防止過量打水致使布袋板結(jié)。③根據(jù)干法除塵的實(shí)際運(yùn)行工況,合理選擇投運(yùn)箱體數(shù)量。④記錄荒煤氣超高的數(shù)據(jù),包括溫度值、持續(xù)時(shí)間,班組存檔,作為監(jiān)控布袋使用壽命的原始依據(jù)。(荒煤氣溫度 >230 ℃即要記錄)

        4.4 反吹效果監(jiān)控制度

        在反吹效果差,反吹壓差降不下或反吹后壓差很快升高時(shí),說明布袋粘結(jié),透氣性變差,壓差高。過濾阻力變大,布袋易損壞。

        (1)聯(lián)系高爐,確認(rèn)高爐是否打水或蒸汽降溫,如荒煤氣溫度沒有超高,通知高爐關(guān)閉打水閥或蒸汽閥;通知巡檢人員、班長(zhǎng),檢查高爐爐頂打水閥或蒸汽閥是否關(guān)閉。

        (2)為保證整個(gè)干法系統(tǒng)的每個(gè)箱體的過濾負(fù)荷均衡,反吹清灰操作時(shí),必須要對(duì)1個(gè)系統(tǒng)的全部箱體進(jìn)行反吹。

        4.5 煤氣含塵量監(jiān)控制度

        煤氣含塵量異常(煤氣含塵量>1mg/m3)發(fā)出預(yù)警報(bào)告。

        (1)定期查漏,及時(shí)發(fā)現(xiàn),控制煤氣含塵量<1 mg/m3

        (2)周六、周日,每天的中夜班,巡檢人員每班次,在凈煤氣總管取樣處用玻璃管取樣2次(4 h1次),每次取樣時(shí)間60 min。

        (3)如發(fā)現(xiàn)取樣管棉花變黑或有粉塵,匯報(bào)給班長(zhǎng)、值班工長(zhǎng),值班工長(zhǎng)組織對(duì)干法箱體進(jìn)行檢漏,發(fā)現(xiàn)箱體有漏灰,及時(shí)停用箱體。

        4.6 重力除塵器監(jiān)控制度

        重力除塵器放灰有焦炭,重力除塵器、箱體灰量異常發(fā)出預(yù)警報(bào)告。

        (1)放灰有焦炭或灰量異常增加時(shí),預(yù)示高爐爐況異常,會(huì)有荒煤氣溫度超高現(xiàn)象。

        (2)高爐生產(chǎn)異常,灰量異常增加,放灰時(shí),爐灰不沾水,加濕效果差。

        (2)監(jiān)控荒煤氣溫度。

        5 結(jié) 語

        通過跟蹤分析干法除塵的日常運(yùn)行主要參數(shù),制訂運(yùn)行監(jiān)控預(yù)警管理措施,對(duì)異常情況及時(shí)干預(yù),采取積極和相應(yīng)措施處置,可以延長(zhǎng)布袋使用壽命,降低煤氣含塵量。

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