孟令柱
(永貴能源開發(fā)有限責任公司新田煤礦貴州黔西551500)
新田煤礦選煤廠塊煤脫介系統(tǒng)改造
孟令柱
(永貴能源開發(fā)有限責任公司新田煤礦貴州黔西551500)
簡單介紹了新田煤礦選煤廠通過對塊煤系統(tǒng)中塊煤脫介篩篩板及篩下溜槽的改造,成功降低生產成本提高產品質量的情況。
重介;脫介篩;介耗;溜槽
新田煤礦選煤廠隸屬于永貴能源開發(fā)有限責任公司,設計入選能力1.20Mt/a,采用塊煤重介淺槽+末煤脫泥無壓給料三產品重介旋流器+粗煤泥TBS+細煤泥浮選和尾煤濃縮壓濾回收聯(lián)合工藝流程,系統(tǒng)具備塊煤分級入洗、末煤部分和全部入洗功能。項目于2013年3月20日開工,2014年3月20日聯(lián)合試運轉。
新田煤礦選煤廠塊煤分選系統(tǒng)采用重介淺槽分選,對應兩臺脫介篩(塊精煤和塊矸石),一臺ERIEZ/ HMDA-7型磁選機回收介質,但在實際生產過程中,由于入選原煤中泥質頁巖多,細粒級煤含量高,造成介耗大,平均介耗為5kg/t,嚴重時塊精煤脫介篩甚至出現(xiàn)稀介質向出料口串料現(xiàn)象,直接導致停產,因此必須進行工藝改造,降低介質消耗。
塊煤介質回收系統(tǒng)如圖1所示,塊精煤經脫介篩分為三段(合介段、稀介段、8mm分級段),合介直接進入合介桶,稀介通過磁選機回收后再返回系統(tǒng),分級段篩下物進入末原煤,矸石經脫介篩脫介后合介直接進入合介桶,稀介經磁選機回收后再返回系統(tǒng)。
在實際生產過程中,由于新田煤礦選煤廠入洗原煤中的矸石屬于高泥化程度矸石,矸石泥化現(xiàn)象嚴重,造成稀介質濃度高,影響磁選機回收效果,使磁選尾礦帶介加大介質消耗。
塊精煤脫介篩含有分級段,該段長度短,不僅不能起到相應的分級效果,塊精煤產品仍需進一步篩分,去除其中細粒級產品,還降低了脫介段長度,減少介質在篩面的停留時間,當稀介質濃度高時,不能完全透過篩面,從而產生稀介質向分級段串料的現(xiàn)象,嚴重影響生產。
圖1
2.2.1 脫介篩篩板更換
原脫介篩篩面組成如圖2所示,篩面分為合介段、稀介段、分級段,分級段篩孔為8mm,合介段和稀介段篩孔為0.5mm,將分級段篩板更換為0.5mm篩板如圖3所示。
圖2
圖3
2.2.2 篩下溜槽及管道改造
原分級段篩下物為末煤,如圖4所示,篩末煤與末原煤混合進入末煤分選系統(tǒng),合介直接進入合介桶,稀介經磁選機回收后返回系統(tǒng);現(xiàn)將原有的篩下末溜槽底部封閉,采用管道將封閉后的溜槽與稀介段溜槽出料管道相連接如圖5所示,稀介經磁選機回收后返回系統(tǒng),塊煤產品經雙層分級篩分選出篩末煤、中塊煤、小塊煤產品。
圖4
圖5
2.2.3 篩面噴水改造
原篩面有兩道噴水如圖6所示,在更換后的篩面上方增加一道噴水如圖7所示,由于塊精煤產品中細粒級物料含量達到7%,原有的噴水量不足,增加噴水加強了脫介效果。
圖6
圖7
改造后增加了物料在篩面的停留時間,稀介質能更好的透過篩面進入磁選機回收,改造后未發(fā)生過稀介質向出料端串料的現(xiàn)象;增加噴水量能更好的將細粒級物料表面粘附的介質沖洗掉,同時也有助于降低稀介質濃度,有利于提高了磁選機的回收率,改造后介耗降低至1.4kg/t。
改造前塊精煤脫介篩分級段長度不足,分級效果差,篩上塊精煤仍需進一步分級去除其中的細粒級產品,而現(xiàn)有塊精煤入倉前分級篩處理能力有限,造成塊煤限下率高,影響塊精煤銷售;改造后塊精煤經過產品分級篩去除其中的細粒級物料,限下率降低,塊煤銷售較好,產品結構和質量產量沒有受到影響。
新田煤礦選煤廠經過對塊煤脫介篩的改造后成功把噸煤介耗降低了3.6kg/t,按年處理量1.20Mt/a計算,磁鐵礦粉價格為1500元/噸,經改造后每年可降低生產成本432萬元。
孟令柱(1988-),男,山東滕州人,中國礦業(yè)大學工程學士,從事選煤廠生產管理工作,現(xiàn)就職于永貴能源開發(fā)有限責任公司新田煤礦。