張永清,時雷
華能集團(tuán)達(dá)拉特發(fā)電廠
石膏脫水效果差的分析及調(diào)整
張永清,時雷
華能集團(tuán)達(dá)拉特發(fā)電廠
達(dá)拉特發(fā)電廠#7機(jī)組除灰脫硫系統(tǒng)進(jìn)行超凈改造后,石膏脫水系統(tǒng)一直不能正常運行,脫水效果差,石膏含水量高,經(jīng)過分析可能的原因并制定相應(yīng)的調(diào)整措施等一系列的工作,脫水效果恢復(fù)正常。并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了節(jié)能調(diào)整。
脫硫;石膏;脫水系統(tǒng)
達(dá)拉特發(fā)電廠四期2*600MW石灰石—石膏煙氣濕法脫硫系統(tǒng)采用山東三融工程公司的濕法就地氧化脫硫工藝,吸收劑為石灰石與水配置的懸浮溶液,副產(chǎn)品為石膏??刂葡到y(tǒng)為上海新華控制公司的DCS控制系統(tǒng)。
2016年進(jìn)行超凈改造,改造內(nèi)容包括低低溫省煤器、低低溫電除塵、引增合一、脫硫增容、增加濕式除塵器。其中脫硫增容包括更換噴淋層,增加托盤,增加煙道除霧器,吸收塔漿液池抬高,石膏排出泵更換及脫水系統(tǒng)增容。
#7爐超凈改造后隨機(jī)啟動,啟動后石膏脫水效果差,石膏表面顏色發(fā)黑,含水量高。
第一階段調(diào)整電除塵運行參數(shù)改善石膏品質(zhì)。
電除塵運行參數(shù)過低,導(dǎo)致進(jìn)入脫硫系統(tǒng)粉塵增加,粉塵阻礙了石灰石與SO2的接觸,降低了石灰石中Ca+的溶解速度,同時煙塵中的鋁離子與液相中的F+反應(yīng)生成對石灰石有包裹作用的氟化鋁絡(luò)合物,降低石膏脫水效果。針對這個原因采取的措施有:
(1)適當(dāng)提高電除塵參數(shù),通過降低濕除運行參數(shù)節(jié)能
一電場二次電流限值由800mA改為1000mA。
二電場二次電流限值由600mA改為1000mAA。
三電場二次電流限值由50%改為70%。
濕除二次電流限值由1200mA改為500mA。
(2)提高吸收塔運行液位,增加旋流站壓力。#7塔液位由9.7米提高到11米,旋流站壓力上升至150KPa。
調(diào)整后出石膏時含水量下降,但石膏表面仍發(fā)黑。石膏密度一直維持在1200kg/m3左右。
第二階段:調(diào)整氧化風(fēng)量,改變漿液成分組成。
氧化風(fēng)量不足將導(dǎo)致漿液中亞硫酸鈣含量增加,導(dǎo)致石膏脫水效果差。
通過查找資料,得出脫硫需要氧化風(fēng)量的計算公式為:
其中,SO2rem為脫出的二氧化硫總量,kg/h;
α為吸收塔區(qū)的自然氧化率,一般取7%-15%;
β為氧硫摩爾比,取0.5;
η02為氧化空氣利用率,一般取20%-40%;
ξ為干空氣中氧含量,取0.21%;
βg,air為干空氣的密度,1.29kg/Nm3。
根據(jù)燃煤量和燃煤硫份可計算出二氧化硫總量。機(jī)組啟動后平均燃煤量為209t/h,平均硫份為0.87%。計算出每小時產(chǎn)生SO23.64噸。每小時平均需氧量為12969m3。機(jī)組啟動后一直運行一臺氧化風(fēng)機(jī)運行時流量約8100m3/h。低于理論需氧量。
針對這個原因,采取的措施:
暫時停止出石膏,啟動第二臺氧化風(fēng)機(jī),使亞硫酸鹽繼續(xù)氧化,根據(jù)負(fù)荷情況調(diào)整氧化風(fēng)量16000m3/h。1天后開始出石膏,效果較好。
經(jīng)過以上調(diào)整,石膏密度在1170以上時,脫水效果較好,但低于1170時含水量又變大,脫水效果差。
第三階段:檢查旋流站底流濃度調(diào)整品質(zhì)。
旋流站分離效果差,會導(dǎo)致底流密度過低,影響石膏脫水效果。手動測量旋流站底流密度為1290kg/m3,含固量為38.%,而設(shè)計底流含固量應(yīng)為50%,即密度達(dá)到1410kg/m3。針對這個現(xiàn)象采取的措施是更換沉沙嘴。調(diào)整過程參數(shù)如下:
沉沙嘴口徑5個25mm 3個23mm,2個25mm 3個23mm,2個20mm 5個20mm石膏排出泵壓力(MPa) 0.5 0.5流量(m3/h) 90 92旋流站壓力(KPa) 150 150底流密度(kg/m3)1290 1315 1395 1471 0.5 0.51 92 90 150 150
更換完塵沙嘴后,旋流站底流密度明顯增加,在密度低于1170以下是脫水效果依然較好,石膏顏色也變白。石膏脫水系統(tǒng)恢復(fù)正常運行。
通過近40天的調(diào)整,已徹底解決了超凈改造后石膏脫水效果差的問題。并取得了以下運行經(jīng)驗,為以后的工作提供了依據(jù):
(1)石膏脫水效果的好壞與沉沙嘴的尺寸關(guān)系緊密,沉沙嘴口徑過大會導(dǎo)致旋流站分離效果差,皮帶機(jī)進(jìn)漿密度低且含有Ca?CO3,導(dǎo)致脫水效果差,#7爐沉沙嘴口徑不能超過20mm。
(2)電除塵的運行方式要根據(jù)負(fù)荷變化而調(diào)整,過度節(jié)能不利于脫硫系統(tǒng)的正常運行,在保證出口粉塵不超標(biāo)的情況下,可盡量降低濕除的運行參數(shù)做到節(jié)能。
脫硫系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)非常復(fù)雜,互相關(guān)聯(lián)又互相制約,調(diào)整運行方式時需考慮對其它因素的影響,通過查資料、現(xiàn)場取樣對比等方法解決日常運行中遇到的問題,為今后的異常工況下的處理提供了依據(jù)。
[1]朱國宇.脫硫運行技術(shù)問答1100題.中國電力出版社.
[2]周至祥,段建中,薛建明.火電廠濕法煙氣脫硫技術(shù)手冊.中國電力出版社.