任飛翔+郝明輝+李繼明
摘 要:海四采油管理區(qū)對(duì)所管轄油井成立以來(lái)三年躺井原因進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)調(diào)查,從油藏特點(diǎn)、工況管理、管桿泵及井下工具配套、井況影響、作業(yè)質(zhì)量等方面分因素進(jìn)行分析,找出影響制約長(zhǎng)壽井的突出問(wèn)題和根源,并制定相應(yīng)的對(duì)策。
關(guān)鍵詞:躺井分析、電機(jī)、電纜、控制柜、低效
一、電潛泵采油系統(tǒng)的組成
電潛泵采油系統(tǒng)主要由井下和地面兩部分組成,電潛泵井下系統(tǒng)有電機(jī)、保護(hù)器、油氣分離器、多級(jí)離心泵、動(dòng)力電纜、電纜封割器、井下安全閥、單流閥、測(cè)壓閥、雙向流動(dòng)閥、測(cè)壓裝置(PSI/PHD)、扶正器等裝置組成。
電潛泵采油系統(tǒng)的地面部分6kV一變多控柜、采油變壓器、電泵母聯(lián)柜、電泵控制柜(變頻柜)、接線盒和采油樹(shù)井口等組成。
二、海四管理區(qū)地質(zhì)概況
海四采油管理區(qū)管轄埕島油田北區(qū)、西北區(qū)、中三區(qū)、中一、二區(qū)部分5個(gè)開(kāi)發(fā)單元,含油面積33.9km2,動(dòng)用儲(chǔ)量8914.54×104t,可采儲(chǔ)量1960.95×104t,共平臺(tái)29座,其中中心平臺(tái)1座、井組平臺(tái)17座、采修一體化平臺(tái)7座,單井平臺(tái)4座。
目前,海四生產(chǎn)管理區(qū)管轄油井198口,其中電泵井194口,螺桿泵井4口;電泵井開(kāi)井182口,螺桿泵開(kāi)井1口。
三、電泵井躺井分類(lèi)分析
1、躺井原因分類(lèi)
(1)故障原因分類(lèi):
2014-2016年海四管理區(qū)共發(fā)生躺井34口,電機(jī)故障50%,電纜故障41.2%,其中電纜連接處擊穿14.7%,5口在電纜連接包處擊穿,電纜連接施工質(zhì)量需加強(qiáng)。對(duì)34口油井躺井原因進(jìn)行分類(lèi),主要原因有機(jī)組故障、電纜故障、管柱漏失、地層出砂等,其中機(jī)組故障、電纜故障導(dǎo)致躺井共32口,占躺井總數(shù)91.2%。
(2)躺井前生產(chǎn)時(shí)間分類(lèi):
對(duì)34口油井躺井前本次生產(chǎn)時(shí)間進(jìn)行分類(lèi)(見(jiàn)下圖),生產(chǎn)時(shí)間最短、最長(zhǎng)的油井分別為36天、4773天,躺井高發(fā)階段為生產(chǎn)1-4年,共27口,占躺井總數(shù)70%。
2、電泵井躺井原因分析
(1)、機(jī)組故障
機(jī)組故障躺井17口,占所有油井躺井50%。造成機(jī)組故障躺井的原因主要為電機(jī)無(wú)絕緣(15口),占機(jī)組故障躺井8%。另外2口為電泵機(jī)組連接處斷裂。
(2)、電纜故障
電纜故障躺井14口,占所有油井躺井41%,其中過(guò)電纜封處及附近電纜擊穿5口。
(3)、地層出砂
地層出砂導(dǎo)致躺井1口,占所有油井躺井3%。地層砂埋躺井的原因主要為防砂失敗,CB1FB-1于2015年5月31日-6月28日采用新工藝:一次多層擠壓充填防砂,開(kāi)井后頂部封隔器在生產(chǎn)過(guò)程中突然解封造成環(huán)空中的砂子涌入管內(nèi)造成躺井。
(4)、管柱漏失
管柱漏失躺井1口,占所有油井躺井3%。管柱漏失躺井的原因主要為管柱腐蝕穿孔、管柱質(zhì)量不過(guò)關(guān)。
四、造成電泵井躺井的主要問(wèn)題
1、電網(wǎng)波動(dòng)及控制柜故障,導(dǎo)致油井頻繁停井
油井異常突然停井,沒(méi)有經(jīng)過(guò)控制柜軟停功能緩沖,對(duì)油井電機(jī)、電纜沖擊很大,造成絕緣大幅降低,甚至導(dǎo)致油井停井、出砂井砂埋。
電網(wǎng)波動(dòng)及控制柜故障是造成油井異常停井的主要原因。受惡劣天氣、陸地電網(wǎng)影響,海上電網(wǎng)波動(dòng)較為頻繁,造成大面積停井,嚴(yán)重影響油井絕緣,甚至直接導(dǎo)致躺井。部分油井控制柜使用超過(guò)10年,元器件老化,控制柜故障率增高,造成油井異常停井;另外,變頻柜對(duì)電壓波動(dòng)十分敏感,電網(wǎng)短時(shí)小幅波動(dòng)時(shí),往往造成變頻柜停井。
2016年海四管理區(qū)大線波動(dòng)停井363口,其中變頻停井221口,占比60.7%。同母聯(lián)下變頻柜使用數(shù)量過(guò)多會(huì)導(dǎo)致諧波放大,影響油井生產(chǎn),增加控制柜故障率。
2、油井作業(yè)質(zhì)量、井下工具不過(guò)關(guān)
油井作業(yè)質(zhì)量、油管質(zhì)量、電纜質(zhì)量對(duì)油井壽命有直接影響。
(1)6口油井生產(chǎn)不足一年即發(fā)生躺井,主要原因?yàn)榉郎笆?dǎo)致出砂、電纜發(fā)生磕碰導(dǎo)致電纜擊穿;
(2)電機(jī)、過(guò)電纜封處電纜接頭處理質(zhì)量不過(guò)關(guān),造成電纜擊穿躺井。
3、低產(chǎn)低效
電機(jī)工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生熱量,而井液流經(jīng)電機(jī)表面帶走熱量,如果井液流速小于1ft/s時(shí),電機(jī)就會(huì)出現(xiàn)溫升現(xiàn)象,運(yùn)行溫度超過(guò)極限工作溫度,則絕緣材料老化和電機(jī)油損耗加劇,壽命縮短,每升高8OC絕緣材料壽命將要縮短一半。
地層能量不足、作業(yè)污染是造成油井低產(chǎn)低效井主要原因。部分油井所采地層注采對(duì)應(yīng)不完善,油藏發(fā)育不理想,造成油井產(chǎn)液量較低;油井射孔、作業(yè)時(shí),部分套管管壁雜質(zhì)隨壓井液進(jìn)入地層,造成近井地帶地層堵塞,表皮系數(shù)高,造成地層至井筒原油流動(dòng)通道不暢。引起電機(jī)過(guò)熱,縮短電機(jī)壽命。
4、井液結(jié)垢、粘度大、含硫化氫
(1)井液礦化度較高,結(jié)垢趨勢(shì)較嚴(yán)重,部分油井電泵機(jī)組起出后發(fā)現(xiàn)結(jié)垢嚴(yán)重,熱量無(wú)法及時(shí)散出,嚴(yán)重影響電泵機(jī)組壽命。
(2)井液粘度較大,流動(dòng)性較差,電泵舉升困難,日產(chǎn)液量低,影響電泵機(jī)組壽命。
(3)部分油井含硫化氫、二氧化碳,對(duì)油井管柱腐蝕嚴(yán)重,造成管柱漏失躺井。
五、電泵井運(yùn)行現(xiàn)狀及對(duì)策實(shí)施
海四管理區(qū)共有電泵井193口,油井工況復(fù)雜多樣:低絕緣(≤5MΩ油井20口,)、含砂井(17口)、低泵效油井≤25% (13口)。另外還存在電網(wǎng)不穩(wěn)定、老式控制柜較多等影響因素,造成油井生產(chǎn)不穩(wěn)定,躺井風(fēng)險(xiǎn)高,管理難度大。
1、問(wèn)題井對(duì)癥下藥,降低躺井風(fēng)險(xiǎn)
(1)低絕緣井待產(chǎn)作業(yè),消除躺井隱患,提高油井效益
CB22B-2井絕緣為0,存在躺井隱患,油井管理區(qū)通過(guò)井組平臺(tái)作業(yè)期間對(duì)該井進(jìn)行待產(chǎn)作業(yè),本著效益的基礎(chǔ),管理區(qū)對(duì)該井油井生產(chǎn)資料及地層做了詳細(xì)的分析,確定CB22B-2井檢換大泵、維護(hù)作業(yè)的方案,將該井的電泵排量由100方上提至150方,作業(yè)后油井產(chǎn)液比作業(yè)前增44噸,日油增5噸,同時(shí)節(jié)省動(dòng)平臺(tái)費(fèi)用300萬(wàn)元。
(2)低液井伴液生產(chǎn),精研堵塞機(jī)理,延長(zhǎng)低效井壽命。
針對(duì)北區(qū)部分新井投產(chǎn)后泵效過(guò)低、不能正常生產(chǎn)的實(shí)際情況,2016年組織了CB6GA-13-14-16、6GB-9井四口低產(chǎn)井的伴液生產(chǎn),伴液后泵效顯著提升達(dá)到40%,延長(zhǎng)了電泵機(jī)組壽命;但伴液生產(chǎn)不是長(zhǎng)久之計(jì),下步將與科研所、工藝監(jiān)督中心深化地質(zhì)認(rèn)識(shí),精研堵塞機(jī)理,低成本治理低產(chǎn)低效井。
2、深化地面配電管理,降低停井幾率
變頻柜“三控”管理,降低故障停井率
①三控溫措施降低變頻柜超溫故障。針對(duì)海上平臺(tái)空間有限,控制柜擺放過(guò)于密集,不利于散熱的情況,制訂了三項(xiàng)控溫方法:一是變頻柜散熱風(fēng)扇運(yùn)行2年強(qiáng)制更換;二是配電間增加溫度控制;三是加裝大功率工業(yè)空調(diào),降低環(huán)境溫度。②升級(jí)模板,降低模板故障率。將240型變頻柜控制板升級(jí)到2812控制板,實(shí)現(xiàn)三相電流、電壓的監(jiān)控以及瞬間停井電流的記錄,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,降低模板故障率。
3、躺井深剖原因,改進(jìn)工藝,提高作業(yè)質(zhì)量
(1)優(yōu)化改進(jìn)電纜連接技術(shù),減少薄弱點(diǎn)
針對(duì)井口、過(guò)封、大小扁等3處電纜連接及穿越故障問(wèn)題,配套井口電纜穿越V型整體密封、過(guò)封電纜整體穿越、大小扁電纜鉛封焊接等3項(xiàng)新技術(shù),大小扁室內(nèi)連接,過(guò)封處現(xiàn)場(chǎng)先穿越后再連接,減少薄弱點(diǎn),優(yōu)選先進(jìn)工具,降低電纜連接躺井風(fēng)險(xiǎn)。
(2)規(guī)范電泵完井操作
現(xiàn)場(chǎng)配備濕度計(jì)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)環(huán)境濕度,濕度超過(guò)70%時(shí)暫緩注油、連接操作。自制電纜連接操作臺(tái),提高電纜連接操作質(zhì)量。
針對(duì)以上油井躺井原因的分類(lèi)以及問(wèn)題分析,海四生產(chǎn)管理區(qū)合理確定了控制躺井率及培養(yǎng)長(zhǎng)壽井短期和長(zhǎng)期規(guī)劃的目標(biāo),根據(jù)區(qū)塊特點(diǎn),改進(jìn)管理思路,攻關(guān)治理技術(shù),優(yōu)化配套模式,制定切實(shí)可行的對(duì)策,并分解任務(wù),落實(shí)責(zé)任,實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破、整體推進(jìn),提高管理區(qū)的油井管理水平,穩(wěn)定油井生產(chǎn),降低躺井率,努力實(shí)現(xiàn)油井5年免修期的目標(biāo)。endprint