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        常減壓裝置常壓塔頂一級回流罐含硫污水PH自控系統(tǒng)的應(yīng)用

        2017-08-27 10:48:00張嘯王龔陳明非
        世界家苑 2017年7期

        張嘯 王龔 陳明非

        摘 要:介紹了由NALCO公司開發(fā)的煉油廠常減壓裝置常壓塔頂回流罐V02含硫污水PH值TrueSense COMS自動(dòng)控制技術(shù)的應(yīng)用,通過在線PH值監(jiān)測系統(tǒng)、注劑自動(dòng)控制器和變頻控制器實(shí)現(xiàn)對注劑泵的控制,從而使PH值被穩(wěn)定控制在設(shè)定范圍內(nèi)。現(xiàn)場應(yīng)用表明該系統(tǒng)達(dá)到了煉油裝置低溫部位工藝腐蝕的要求以及系統(tǒng)設(shè)計(jì)的預(yù)期目標(biāo),該系統(tǒng)的研制成功為煉油裝置工藝防腐蝕提供了先進(jìn)的科技手段。通過在常減壓蒸餾裝置實(shí)施緩蝕劑自動(dòng)加劑系統(tǒng),從而提高了常頂系統(tǒng)緩蝕劑注劑的平穩(wěn)率,可將緩蝕劑的加注量控制在緩蝕效果最佳的控制點(diǎn)。

        關(guān)鍵詞:常減壓;緩蝕劑;自動(dòng)控制;工藝防腐蝕

        1常頂系統(tǒng)腐蝕機(jī)理

        常頂系統(tǒng)的主要腐蝕環(huán)境為低溫H2S-HCI-H2O腐蝕,主要以HCI腐蝕為主。H2S在參加反應(yīng)過程中,沒有被消耗,實(shí)際起到催化劑的作用,加快腐蝕電池的陽極和陰極的電化學(xué)反應(yīng),從而大大加快了碳鋼在鹽酸溶液中的腐蝕速率。主要腐蝕部位為常壓塔上部6層塔盤,塔體及部分揮發(fā)線,塔頂冷凝系統(tǒng)。一般氣相部位腐蝕較輕微,液相腐蝕較嚴(yán)重,尤其以氣液兩相轉(zhuǎn)變的“露點(diǎn)”部位腐蝕最為嚴(yán)重。常頂腐蝕控制最關(guān)鍵的就是常頂PH值的控制。PH值在水腐蝕控制中占有舉足輕重的地位,這是因?yàn)镻H值直接體現(xiàn)了氫離子在水中的含量,而作為酸性質(zhì)子的氫離子是驅(qū)動(dòng)腐蝕的主要力量。而且,PH值也是間接指示結(jié)垢傾向的指標(biāo)。單一Cl離子并不能代表系統(tǒng)內(nèi)的所有酸,而PH卻可以體現(xiàn)為系統(tǒng)內(nèi)所有酸堿平衡后的結(jié)果,也可以反映出腐蝕或結(jié)垢的傾向。并不是PH值越高,腐蝕速率就越低。PH值從2提高到5.5的過程中腐蝕速率持續(xù)下降,而當(dāng)PH高過4.5后其腐蝕速率斜率遞減。PH值高過5.5,不同的腐蝕原理又開始驅(qū)動(dòng)腐蝕速率的提高,當(dāng)在6.5-10之間時(shí),腐蝕率在7.5左右又會(huì)急速提升。因此初餾點(diǎn)PH值控制范圍最好在5-6之間。常頂分離器的PH值通常比初餾點(diǎn)高0.5-1.5個(gè),因此應(yīng)該通過合適的中和劑控制在5.5-6.5之間。而超過6.5會(huì)使垢下腐蝕趨勢加劇。當(dāng)PH值持續(xù)升高,氣相中的弱酸及H2S就會(huì)大量進(jìn)入液相,從而產(chǎn)生更嚴(yán)重的腐蝕。另外酸堿也會(huì)通過如酸性水汽提、電脫鹽洗水以及裝置補(bǔ)水涌入常減壓蒸餾系統(tǒng),從而影響或表現(xiàn)為PH的變化。通過在線測量和控制,能快速檢測到偶發(fā)的pH值變化,從而盡量減少此類問題的影響。

        2加注前常頂?shù)腜H值控制情況

        有學(xué)者研究指出,穩(wěn)定的PH值控制對于塔頂系統(tǒng)的腐蝕控制相當(dāng)重要。當(dāng)PH值小于6時(shí),HCI的腐蝕會(huì)很嚴(yán)重;而當(dāng)PH值大于8時(shí),H2S的腐蝕作用最強(qiáng)。因此塔頂回流罐的PH值應(yīng)控制在7-7.5較合適。目前西太石化常減壓裝置常頂系統(tǒng)加注某牌號的中和型緩蝕劑,通過試驗(yàn)分析得出,常頂系統(tǒng)PH值控制在5.5-6.5之間緩蝕劑效果比較好。

        在未采取緩蝕劑自動(dòng)加注系統(tǒng)措施之前,控制常頂系統(tǒng)緩蝕劑加注量時(shí)主要通過人工定時(shí)測定常壓塔頂回流罐V02含硫污水PH值,然后調(diào)節(jié)計(jì)量泵控制緩蝕劑的加注量,該方法不僅勞動(dòng)強(qiáng)度大,而且難以及時(shí)、有效的調(diào)節(jié)緩蝕劑加注量。

        未采取緩蝕劑自動(dòng)加注系統(tǒng)前常頂系統(tǒng)的PH值控制不穩(wěn)定,波動(dòng)較大,這樣勢必會(huì)造成緩蝕劑加注量不穩(wěn)定而影響緩蝕效果,同時(shí)也會(huì)造成緩蝕劑加注過量而引起浪費(fèi)。

        3中和劑自動(dòng)加注系統(tǒng)原理

        將常頂緩蝕劑加注所使用的計(jì)量泵改造為變頻控制,由服務(wù)器提供控制信號,同時(shí)在常壓塔頂V02的冷凝水管線上安裝在線PH計(jì)進(jìn)行在線測量,PH值數(shù)據(jù)采集頻次為1次/min,采集數(shù)據(jù)同步傳送至服務(wù)器,緩蝕劑自動(dòng)加注控制軟件隊(duì)PH值進(jìn)行分析后,將信號傳送至變頻器,通過調(diào)節(jié)變頻器頻率來調(diào)節(jié)常頂緩蝕劑加注泵的流量。直至緩蝕劑加注量接近系統(tǒng)設(shè)定的PH值,從而實(shí)現(xiàn)對常頂系統(tǒng)緩蝕劑加注的自動(dòng)控制。系統(tǒng)控制軟件采用通用電氣實(shí)業(yè)(上海)有限公司自動(dòng)加藥控制COMS系統(tǒng),根據(jù)對該牌號的緩蝕劑室內(nèi)緩蝕效果評定結(jié)論,將軟件中常頂系統(tǒng)PH值設(shè)定值為7,考慮流程因素,為了準(zhǔn)確的控制塔頂系統(tǒng)的實(shí)時(shí)PH值,軟件的自控響應(yīng)時(shí)間對于在線PH值,軟件的自控響應(yīng)時(shí)間相對于在線PH值測量值滯后30min進(jìn)行變頻調(diào)節(jié)。

        4加注后常頂?shù)腜H控制情況

        中和劑自動(dòng)加注系統(tǒng)服務(wù)器與大連西太石化公司局域網(wǎng)相連接,技術(shù)人員可以隨時(shí)從服務(wù)器或局域網(wǎng)上的任何一臺(tái)計(jì)算機(jī)上觀察常頂系統(tǒng)的PH值變化及緩蝕劑加注情況。

        目前為止,系統(tǒng)壓降正常、溫度正常、PH值指示正常、加藥泵、增壓泵運(yùn)行正常。

        4.1經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)試,目前此系統(tǒng)運(yùn)行狀況如下

        (1)增壓泵P62A/B最大量運(yùn)行,進(jìn)入PH分析儀的含硫污水量為1—3L/min,PH自控系統(tǒng)的PH設(shè)定值目前為6.3,可根據(jù)腐蝕速率變化情況跟蹤調(diào)整PH設(shè)定值。

        (2)加劑泵P63A/B根據(jù)V02含硫污水PH值變化自動(dòng)變頻調(diào)節(jié)注劑量,變頻范圍根據(jù)廠家建議控制在900—1500轉(zhuǎn)/min。

        (3)V02含硫污水PH值自動(dòng)調(diào)節(jié)的情況下目前控制在5.5—6.8之間。

        4.2使用效果

        V02含硫污水PH值自動(dòng)調(diào)節(jié)的情況下目前控制在5.5—6.8之間。

        在四月份投用之前和之后相比,V02PH趨勢明顯穩(wěn)定,而且腐蝕速率明顯下降,說明PH值的平穩(wěn)控制對常頂餾出線的腐蝕速率影響很大。

        5結(jié)論

        此系統(tǒng)注劑泵雖然具備一定范圍的變頻調(diào)節(jié)功能,但不足以完全應(yīng)對低硫油、高硫油以及瀝青工況的相互切換,車間經(jīng)過一段時(shí)間的摸索,目前采用的辦法是:配置一定濃度的中和劑,在各種工況下調(diào)節(jié)注劑泵的沖程旋鈕(瀝青工況下60%,高硫油30%,低硫油20%),余下的控制由注劑泵變頻調(diào)節(jié)完成。PH值控制仍有一定范圍的波動(dòng),PH值分析儀內(nèi)PID參數(shù)設(shè)置仍需進(jìn)一步調(diào)教以保證PH值的平穩(wěn)。

        參考文獻(xiàn)

        [1]孫家孔主編,石油化工裝置設(shè)備腐蝕與防護(hù)手冊[M].北京:中國石化出版社,1996.80-84

        [2]邵佳雄,常壓塔頂腐蝕控制[J].石油化工腐蝕與防護(hù),2004,21(3):16-18

        作者簡介

        張嘯,1981年8月出生,2005年畢業(yè)于大連理工大學(xué)化學(xué)工程與工藝(英語強(qiáng)化)專業(yè),學(xué)士學(xué)位,中級職稱,2017年9月前為大連西太平洋石油化工有限公司運(yùn)行二部工藝工程師,主管常減壓生產(chǎn)工藝。2017年9月開始擔(dān)任運(yùn)行二部安全總監(jiān)。

        (作者單位:大連西太平洋石油化工有限公司)

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