江聚寧
摘 要:汽車前邊梁左右件為激光拼焊件,在實際沖壓使用中,沖壓第一序深拉延工序存在偶發(fā)開裂現(xiàn)象,為薄板側(cè)靠近焊縫處,嚴(yán)重時裂口延展至零件表面,造成零件報廢。通過分析激光拼焊板的原材料性能波動、沖壓模具設(shè)計、激光拼焊板品質(zhì)問題等確定了開裂的原因,并提出有效的整改措施。通過網(wǎng)格分析檢測確認(rèn)此次改善效果完全滿足現(xiàn)有生產(chǎn)要求。
關(guān)鍵詞:汽車縱梁加強件;激光拼焊板;開裂因素
引言
激光拼焊板技術(shù)是利用激光將不同厚度、不同材料及不同表面涂層的鋼板拼接在一起,可以為提高車身強度、降低汽車重量、減少汽車制造和運行成本提供顯著成效。目前,國內(nèi)外激光拼焊板的應(yīng)用已經(jīng)相當(dāng)成熟,傳統(tǒng)方式可以將激光拼焊板按照材料厚度、強度級別以及拼焊方式的不同分為:同厚度不同強度、不同厚度同強度及不同厚度同等強度三類。
車門內(nèi)板是汽車上典型的形狀復(fù)雜、拉延深的零件,發(fā)生開裂主要與激光拼焊板表面狀態(tài)、
力學(xué)性能、焊接強度以及零件的模具狀態(tài)等有較大關(guān)系。
1.激光拼焊板開裂因素
聚焦零件沖壓開裂,協(xié)同用戶排查,經(jīng)整理,主要因素以下幾點。
1)原材料性能波動。
2)落料坯料品質(zhì)問題:落料件外形尺寸確認(rèn)左、右前邊梁采用專用落料模,每批次結(jié)合落料件斷面質(zhì)量對模具刃口進行點檢和保養(yǎng)。通過每批次抽檢,外形尺寸與標(biāo)準(zhǔn)樣板在公差±1mm范圍內(nèi),平坦度≤2.0 mm,毛刺≤0.13 mm。
3)激光拼焊板品質(zhì)問題:拼焊件外形尺寸確認(rèn)。焊接采用專用夾具,夾具與拼焊件采用輪廓定位,誤差1mm;焊接工藝技術(shù),在焊接起始時存在時間差,焊接的開始和結(jié)束端有1MM收弧口產(chǎn)生。通過夾具調(diào)整,使其中一邊對齊,另一側(cè)人工打磨消除錯邊。每批次按標(biāo)準(zhǔn)樣件和檢測要點檢查并記錄,發(fā)往用戶現(xiàn)場實施抽檢,確認(rèn)外形尺寸與標(biāo)準(zhǔn)樣板在公差±1mm范圍內(nèi),達到用戶送貨標(biāo)準(zhǔn)??煞乐挂蚱春讣庑屋喞叽绯睿鸬臎_壓零件開裂。
4)沖壓設(shè)備精度:焊縫性能杯突實驗。杯突實驗:激光拼焊板生產(chǎn)線體裝有超聲波檢測儀,用于檢測焊接位置的漏焊、缺焊等缺陷,檢測設(shè)備精度高、確認(rèn)快,可以將廢品率控制在 0.5%。為了確認(rèn)激光拼焊板的焊接強度能否滿足縱梁加強件的拉延深度,此次隨機抽取兩張激光拼焊板進行杯突試驗,杯突試驗是評價金屬薄板成形性的試驗方法,經(jīng)常用于檢測激光拼焊板的焊接強度。從測試效果來看,兩張激光拼焊板在薄板熱影響區(qū)以外發(fā)生開裂,并且開裂方向與焊縫平行,滿足生產(chǎn)使用要求。
針對前期對用戶兩個廠區(qū)不同模具網(wǎng)格實驗的成型工序件進行對比,1號廠區(qū)的工藝補充面較2號廠區(qū)工藝補充面有差異。結(jié)合實際產(chǎn)線和模具狀態(tài),在用戶沖壓技術(shù)科支持和協(xié)調(diào)中,對1號廠區(qū)壓機閉合高度調(diào)整試做。(+50mm、+30mm、+15mm)沖壓,閉合高度+15mm左右材料發(fā)生開裂,模具閉合材料壓緊(此區(qū)域與焊縫位置較接近,約20mm位置)影響材料流動,導(dǎo)致深沖工序材料開裂。調(diào)試結(jié)果:通過1號廠區(qū)800T半自動沖壓線記錄,紅色圓圈區(qū)域工藝補充面較集聚,設(shè)備穩(wěn)定性較差于2號廠區(qū)全自動穩(wěn)定性。產(chǎn)線精度是要因。
5)模具精度:沖壓模具。針對1號廠區(qū)的產(chǎn)線和模具狀態(tài),對沖壓1號廠區(qū)沖壓模具跟蹤,改善模具狀態(tài)。調(diào)整沖壓機到底成型壓力;調(diào)整壓邊圈的平衡塊間隙;PB工藝補充面依2號廠區(qū)變更;對PB.PD成型鋼塊表面TD涂層部分失效,進行拋光。調(diào)試結(jié)果:通過1號廠區(qū)調(diào)試記錄,紅色圓圈區(qū)域工藝補充面依然偶發(fā)焊縫邊部的母材開裂。模具設(shè)計是沖壓開裂的要因。
6)沖壓工藝。
為了能夠了解沖壓后零件的真實狀態(tài),在生產(chǎn)過程中隨機抽取一個零件進行網(wǎng)格分析。網(wǎng)格分析用于測量實體零件減薄率,其分析結(jié)果可以清晰認(rèn)識零件減薄率的分布情況。
網(wǎng)格成形極限分析:在本工況條件下區(qū)域A由于材料力學(xué)性能波動、沖壓工況差異等因素影響下,第一工序已發(fā)生開裂現(xiàn)象。實驗結(jié)果:通過厚度應(yīng)變和網(wǎng)格應(yīng)變實驗,紅色圓圈區(qū)域安全裕度為10%,處于臨界區(qū)域邊緣,其他區(qū)域內(nèi)的測量點均位于安全范圍內(nèi)。模具工藝:前期模具整改期間提出,模具工藝的合理性。參與用戶技術(shù)部門、模具保全商討模具工藝合理性。模具設(shè)計中沒有設(shè)置焊縫端部的切邊工藝,因拼焊板的拼焊裝夾誤差和零件公差,疊加在拼焊后有1mm的錯邊和收弧口。此處的缺陷在成型時有偶發(fā)焊縫開裂和整車焊裝超差。通過對全工序模具檢討,PB成型模有多處優(yōu)化空間,后工序模具增加焊縫端部切邊無空間。與東風(fēng)日產(chǎn)相關(guān)部門對增加焊端切邊的工藝檢討打合:考慮模具能力及潛在風(fēng)險,暫不增加切邊工藝。
2.對策
2.1 確定方案
通過前期要因確認(rèn),積極協(xié)同用戶沖壓技術(shù)科的沖壓試做。
1、PB成型模具鑲塊新制,包括工藝造型變更,鑲塊TD處理;
2、用戶1號廠區(qū)對沖壓線PB工序沖壓機更換;
3、更換落料模老化鑲塊;
4、由2016年同期焊縫開裂率0.6%降至0.3%。
2017年6月底,結(jié)合調(diào)查結(jié)論,對用戶提出改善方案:不在現(xiàn)在基礎(chǔ)上增加模具改造風(fēng)險前提下,提出在厚板落料邊線增加工藝缺口的方案,一并與用戶研發(fā)中心評估該零件可實施的改善方案。結(jié)合零件數(shù)模,通過CAE仿真分析,初步確定落料模邊線的優(yōu)化方案。
2.2 實施方案
在前期采用激光切割C型工藝口后,試做效果明顯。
經(jīng)過前期激光切割試做的檢測報告,重新優(yōu)化落料邊線。對落料刃口線的鑲塊進行了新制。通過落料試制成功后,后序批量生產(chǎn)一個月。
2017年9月、10月開始試量產(chǎn)供貨,前邊梁批量試作不良率為0.01%,比2016年0.73%不良率下降0.72%
2.3方案效果
通過此次方案的實施,解決了原先零件成型工藝設(shè)計不合理及模具狀態(tài)老化,產(chǎn)生的焊縫開裂、邊部暗裂品質(zhì)不良;
改進后提高左、右前邊梁成材率0.72%,用戶每年左、右前邊梁使用量約108萬片,其經(jīng)濟效益每年約:1,080,000x0.72%X62.36=48.5萬元,該零件為長期使用零件,預(yù)計生命周期10年,項目總效益485萬元。
3.結(jié)論
前邊梁成型工藝優(yōu)化項目通過技術(shù)協(xié)同,最終實現(xiàn)在為客戶解決“老大難”質(zhì)量問題的同時,提升了零件成材率,同時為類似零件的前期設(shè)計提供了參考方向。
參考文獻
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(作者單位:廣州花都寶井汽車鋼材部件有限公司)