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        E型推移梁的研發(fā)與應(yīng)用

        2017-08-24 02:45:36程永濤
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年21期
        關(guān)鍵詞:綜采液壓支架

        程永濤

        摘 要:針對永煤公司陳四樓煤礦井下綜采工作面液壓支架回撤時(shí)切眼端頭的支護(hù)問題,機(jī)電制修廠技術(shù)人員與礦方進(jìn)行交流分析,設(shè)計(jì)新型產(chǎn)品并分三個(gè)階段下井試驗(yàn),最終設(shè)計(jì)出E型推移梁,該裝置既滿足了礦方提出的交替邁步自移的要求,又降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工作效率,使陳四樓煤礦五采區(qū)2513工作面的液壓支架得以安全有效的回撤。

        關(guān)鍵詞:綜采;液壓支架;回撤;E型推移梁;自移

        中圖分類號:TH16 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)21-0046-03

        引言

        煤礦綜合機(jī)械化采煤工作面稱為綜采工作面,在現(xiàn)代采煤工藝中,液壓支架是為了支撐和控制頂板,保證設(shè)備使用與人員安全[1],在綜采工作面占有重要的地位。在工作面采煤結(jié)束后,如何回撤工作面的液壓支架是礦井生產(chǎn)面臨的主要問題之一,針對該問題,各個(gè)不同的礦井都有不同的回撤工藝,但是,如何安全高效的回撤工作面的液壓支架一直是礦方研究的問題[2]。2014年,永煤集團(tuán)陳四樓礦井下五采區(qū)2513工作面回采結(jié)束,為了安全高效的回撤工作面液壓支架,陳四樓礦機(jī)電科與機(jī)電制修廠技術(shù)人員聯(lián)系,讓機(jī)電制修廠設(shè)計(jì)研發(fā)一種裝置,能使工作面待回撤支架能實(shí)現(xiàn)交替邁步自移,作為工作面切眼的端頭支護(hù)設(shè)備。針對該問題,機(jī)電制修廠技術(shù)人員經(jīng)過研究設(shè)計(jì),并通過與礦方溝通交流,多次下井試驗(yàn),設(shè)計(jì)出了E型推移梁,該設(shè)備的研制經(jīng)過三個(gè)階段。

        1 第一階段的研制

        陳四樓井下用的液壓支架為機(jī)電制修廠生產(chǎn)的ZY3800/16/35掩護(hù)式液壓支架,該支架寬1500mm,支撐高度為1600~3500mm,推移千斤頂行程700mm,每推移一次前進(jìn)600mm為一個(gè)布局。針對該支架的結(jié)構(gòu),結(jié)合SZZ730/160中雙鏈刮板轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)尾推移座(見圖1),利用推移座與支架連接能夠與支架相互推溜及拉移的功能,設(shè)計(jì)出了第一階段的“推移梁”(見圖2)。

        1.1 結(jié)構(gòu)簡介

        該推移梁總長3600mm,在梁中心處,設(shè)置一組推移雙耳,耳厚60mm,雙耳間距內(nèi)寬為86mm,雙耳與支架十字頭通過銷軸相連接。以該雙耳中心線為中心,兩邊分別各設(shè)置一組推移雙耳,這樣,推移梁上共設(shè)置三組推移雙耳,每組間距為1500mm,可布置三架液壓支架。推移梁兩端焊接有耳座,可與千斤頂通過十字頭相連接,起到磨架拉架的作用。

        1.2 工作過程介紹

        推移梁配合支架工作示意圖如圖3所示。

        初始狀態(tài),1、2、3號支架與推移梁連接在一起,同時(shí)升起三架支架,使三架支架支護(hù)4號支架端頭區(qū)域的巷道頂板。通過推移梁前端的“耳座+十字頭+千斤頂+鏈條”可將4號支架從工作面磨架拉移出來,然后回撤出去?;爻吠?號支架,將1、2、3號支架的推移千斤頂推出,使推移梁往前移動(dòng)一個(gè)布局,然后將1號、3號支架落下,同時(shí)收回這兩架支架伸出的千斤頂,由于2號支架與推移梁連接成一體,因此推移梁不移動(dòng),1號、3號支架往前移動(dòng),再將1號、3號支架升起支撐巷道頂板,落下2號支架,收回2號支架伸出的千斤頂,使2號支架往前移動(dòng)一個(gè)布局。這樣就能實(shí)現(xiàn)三架支架交替邁步自移,繼續(xù)支護(hù)5號支架端頭區(qū)域的頂板,然后再將5號支架磨架拉移出來,回撤出去。

        1.3 推移梁優(yōu)缺點(diǎn)

        該推移梁的設(shè)計(jì),使掩護(hù)式支架擺脫了絞車通過鋼絲繩拉動(dòng)支架前移的現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)了交替邁步自移過程。該推移梁的使用節(jié)省了回撤的時(shí)間,降低了工人往復(fù)拉動(dòng)鋼絲繩的繁重工作量,但是由于該推移梁與支架連接后(見圖2),支架與推移梁之間間隙較大(50mm),支架與支架之間間隙更大(200mm),導(dǎo)致支架在交替邁步自移時(shí),會(huì)出現(xiàn)支架和推移梁傾斜的現(xiàn)象,需要工人用單體或者千斤頂來修復(fù),在加大工人工作量的同時(shí)造成了一定的安全隱患。

        2 第二階段的研制

        第一次設(shè)計(jì)的推移梁經(jīng)過下井試驗(yàn),雖然能適當(dāng)?shù)奶岣吖ぷ餍剩沁€不能滿足工作面回撤支架時(shí)高效安全的要求。機(jī)電制修廠技術(shù)人員與礦方結(jié)合,相互交流,總結(jié)出第一次設(shè)計(jì)中的不足及優(yōu)點(diǎn),在保留第一階段推移梁優(yōu)點(diǎn)的前提下,設(shè)計(jì)出了第二階段的“推移框架”(見圖4)。

        1、推移框架;2、支架

        2.1 結(jié)構(gòu)簡介

        該推移框架總長3690mm,總寬1485mm。與第一次設(shè)計(jì)最大的不同是,相比推移梁,該推移框架多了三條梁,每條梁長1100mm,梁間距為1400mm,推移框架前邊及左右兩邊各焊接一塊鋼板,鋼板與底面夾角為30°,起到滑靴作用,便于支架更好的推移。此推移框架推移雙耳由原來的三組變?yōu)閮山M,雙耳中心距為1640mm,相鄰兩組梁中心線與雙耳中線相重合,這樣可以使支架在推移過程中兩邊都受到梁的限制,改善推移過程中出現(xiàn)的扭曲問題。

        2.2 工作過程介紹

        推移框架配合支架工作示意圖如圖5所示。

        工作時(shí),剛開始與第一階段是一樣的,將1號、2號支架升起,支護(hù)3號支架端頭處區(qū)域,通過推移梁前端的耳座等輔件將3號支架從工作面磨架拉移出來,再通過絞車,回撤出3號支架,接著將1號、2號支架推移千斤頂同時(shí)推出,使推移框架往前移動(dòng)一個(gè)布局,而后將1號支架降落,收回推移千斤頂,這時(shí)2號支架與推移框架成為一體,因此,1號支架往前移動(dòng)一個(gè)布局,再升起1號支架,此時(shí)1號支架與推移框架成為一體,落下2號支架,收回2號支架推移千斤頂,2號支架往前移動(dòng)一個(gè)布局,完成一次交叉邁步自移。如此往復(fù)進(jìn)行操作,實(shí)現(xiàn)支架的回撤。

        2.3 推移框架優(yōu)缺點(diǎn)

        推移框架的設(shè)計(jì),既擁有第一階段推移梁的所有優(yōu)點(diǎn),又能實(shí)現(xiàn)支架交替邁步自移。在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,增加了三條梁,限制了底座的運(yùn)動(dòng),改善了支架在推移、拉移及磨架過程中的傾斜現(xiàn)象;三邊上增加滑靴裝置,讓推移梁移動(dòng)更為便利。但是在現(xiàn)場使用過程中發(fā)現(xiàn),梁與梁之間的間距為1400mm,支架居中放置,每邊各有50mm的間隙,支架的底座同樣會(huì)發(fā)生較大扭曲,與梁邊接觸,使梁的邊緣應(yīng)力過大;在推移的時(shí)候,支架的底座與推移框架的梁相互摩擦,使梁內(nèi)側(cè)磨損較大。這些問題都是該推移框架在使用過程中存在的不足,如何解決其不足之處,成為下一階段探索的主要問題。

        3 第三階段的研制

        通過觀察前兩個(gè)階段設(shè)計(jì)的產(chǎn)品在井下的使用情況,機(jī)電制修廠設(shè)計(jì)人員總結(jié)了產(chǎn)品在設(shè)計(jì)及使用過程中的不足,并及時(shí)改進(jìn),研發(fā)出了第三階段的“E型推移梁”(見圖6)。

        如圖6所示,新設(shè)計(jì)出的E型推移梁保持了第二次設(shè)計(jì)時(shí)的框架結(jié)構(gòu),在原有的基礎(chǔ)上,將三條梁長度由原來的1100mm延長為1400mm,使支架底座大范圍的處于梁與梁之間;梁與梁之間的間距由原來的1400mm變?yōu)?350mm,這樣使支架底座與梁之間的間隙更小,很好的限制了支架在移動(dòng)的時(shí)候左右扭曲的現(xiàn)象;在每條梁的末端與支架底座接觸的地方,焊接上一塊厚20mm,長600mm,材質(zhì)為NM360的低合金中厚板,增加了該區(qū)域的耐磨性能,使支架底座與梁相對移動(dòng)的過程中,減少對梁的磨損;由于推移框架在移動(dòng)的時(shí)候,往往都是往前移動(dòng),左右兩邊的位移量很小,因此去掉了推移框架兩邊的滑靴結(jié)構(gòu),只保留了前端的滑靴,簡化了推移框架的結(jié)構(gòu)。

        該E型推移梁設(shè)計(jì)制造完成后,礦方人員與機(jī)修廠技術(shù)人員交流,提出了若干問題,想繼續(xù)優(yōu)化設(shè)計(jì)該裝置。通過研究礦方提出的問題,機(jī)電制修廠技術(shù)人員對E型推移梁進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)出最終的產(chǎn)品,如圖7所示。

        最終設(shè)計(jì)出的E型推移梁相對上次的設(shè)計(jì)的主要有以下三方面的改進(jìn):

        (1)在E型推移梁的前端上面,打4個(gè)φ32的通孔,這四個(gè)孔與風(fēng)動(dòng)絞車的底座通過M30的螺栓相連接,使風(fēng)動(dòng)絞車安裝在E型推移梁上。如圖5所示,當(dāng)被回撤的3號支架拉倒巷道口處時(shí),巷道口處的絞車鋼絲繩完全收回,若要回撤4號支架,需要人工將鋼絲繩拉到被4號支架的位置,一個(gè)工作面短的有150m左右,長的有220m左右,若要人工不停的拖拉鋼絲繩,工作量大而繁重。E型推移梁上安裝的風(fēng)動(dòng)絞車正好可以彌補(bǔ)人工拉鋼絲繩的不足,當(dāng)回撤3號支架時(shí),將風(fēng)動(dòng)絞車的鋼絲繩同時(shí)掛在3號支架上,3號支架拉到巷道口時(shí),將風(fēng)動(dòng)絞車的鋼絲繩與巷道口絞車的鋼絲繩相連接,通過風(fēng)動(dòng)絞車,將鋼絲繩拉回,這樣既降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,又節(jié)省了時(shí)間,大大提高了工作效率。

        (2)該E型推移梁增加了支架調(diào)偏裝置,若支架在拉移或者推移的過程中發(fā)生扭動(dòng)偏移,可以通過該裝置微調(diào)支架,使支架移動(dòng)路線回歸正常。該調(diào)偏裝置主要有調(diào)整千斤頂、十字頭(千斤頂與鏈條連接)、φ26*92圓環(huán)鏈及連接頭組成。該裝置安放在最外側(cè)兩條梁內(nèi),千斤頂在梁內(nèi),十字頭、鏈條與連接頭在梁外,各個(gè)部件通過銷軸連接。千斤頂為ZY3800/16/35掩護(hù)式液壓支架平衡千斤頂改制,圓環(huán)鏈為標(biāo)準(zhǔn)φ26*92-C圓環(huán)鏈(長度根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整),連接頭為ZF3200支架拉后溜連接頭改制而成。將連接頭插入ZY3800支架底座的平板車運(yùn)輸安裝孔中,旋轉(zhuǎn)連接頭,正好卡在底座的主筋板上,支架在移動(dòng)過程中若發(fā)生扭動(dòng),通過調(diào)節(jié)千斤頂,拉動(dòng)底座,使支架恢復(fù)正常移動(dòng)。該裝置操作方便,不需要工人另外用千斤頂或者單體柱糾正軌跡,在支架移動(dòng)的過程中就可以實(shí)現(xiàn)微調(diào),減少了支架與E型推移梁之間的相互摩擦,降低了梁的磨損程度。

        (3)在整個(gè)E型推移梁的上面焊接φ16的螺紋鋼,起到防滑的作用,保障了工人在工作時(shí)的安全,為工作面支架的回撤提供了安全保障。

        4 結(jié)束語

        E型推移梁經(jīng)過三個(gè)階段的研制,與2014年最終制作完成。該E型推移梁制作完成后已在陳四樓礦2513工作面(2014年)、24106工作面(2014年)、21401工作面(2015年)得到應(yīng)用。通過在礦井生產(chǎn)中的應(yīng)用得到以下結(jié)論:

        (1)能實(shí)現(xiàn)兩臺掩護(hù)式液壓支架支護(hù),提高了回撤的安全性。

        (2)縮短回撤時(shí)間,優(yōu)化回撤方式提高了工效,每天多回撤4-6架,整個(gè)工作面支架回撤工期縮短3天左右。

        (3)實(shí)現(xiàn)了雙掩護(hù)支架自移,避免人工搬運(yùn)單體柱和π型梁,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。

        (4)抬棚支護(hù)每班需4人配合作業(yè),利用該裝置后,可減少2人,按照每天兩個(gè)班作業(yè),回撤工作面16天工期,現(xiàn)只需投入2×2×16=64人工即可完成作業(yè),減少64個(gè)人工,降低了人工的投入與開支。

        (5)頻繁使用單體柱,乳化液投入很大,利用液壓支架做支護(hù),液壓支架連接回液管,減少了乳化液的消耗,起到節(jié)能降耗的作用[3]。

        因此,通過以上結(jié)論證明E型推移梁能實(shí)現(xiàn)綜采工作面液壓支架安全高效的回撤,提高礦井生產(chǎn)效益,對煤炭行業(yè)有著積極的影響[4],可以在礦井生產(chǎn)中大力推廣應(yīng)用。

        參考文獻(xiàn):

        [1]黨鐵果.E型推移與磨架裝置在煤礦液壓支架拆除中的應(yīng)用研究

        [J].中州煤炭,2016(4):103-105.

        [2]趙巖,符如康,崔文祥,等.綜采工作面回撤掩護(hù)支架自移與磨架裝置的研究與應(yīng)用[J].中州煤炭,2015(11):100-102.

        [3]崔文祥,符如康,王利偉,等.煤礦綜采工作面安全高效回撤裝備關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用[J].煤礦機(jī)械,2015,9(09):91-92.

        [4]黃輝.復(fù)雜條件下綜采面支架拆除工藝[J].中州煤炭,2014(1):27-29.

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