張凱波
摘 要:某廠1號(hào)機(jī)組給水系統(tǒng)串聯(lián)布置了3臺(tái)由東方鍋爐廠制造的JG-950型臥式加熱器,近幾年多次發(fā)生3號(hào)高加泄露事故。高加的作用是利用汽輪機(jī)的抽汽來加熱鍋爐給水,該設(shè)備性能的優(yōu)劣直接影響著發(fā)電廠熱效率。該文對(duì)此類缺陷進(jìn)行分析、總結(jié),以方便同型機(jī)組及時(shí)消除、避免類似缺陷的發(fā)生。
關(guān)鍵詞:高加 管束泄露 堵管 改進(jìn)措施
中圖分類號(hào):TM6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2017)06(b)-0087-03
某廠呼熱1號(hào)機(jī)組給水系統(tǒng)串聯(lián)布置了3臺(tái)由東方鍋爐廠制造的JG-950型臥式加熱器。高壓加熱器由水室、管束和外殼組成,管子同外管板采用脹接和焊接并采用高加大旁路系統(tǒng)。該機(jī)組投產(chǎn)至今,共發(fā)生7次高加管束泄露導(dǎo)致高加解列的事故,影響機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
1 設(shè)備原理與構(gòu)成
高加的作用是利用汽輪機(jī)的抽汽來加熱鍋爐給水,保證給水達(dá)到所要求的溫度,從而提高電廠熱效率和保證機(jī)組出力。給水回?zé)峒訜岬囊饬x在于采用給水回?zé)嵋院?,減少了進(jìn)入凝汽器的排汽量,降低了汽輪機(jī)冷源損失;另一方面,使工質(zhì)在鍋爐內(nèi)的平均吸熱溫度提高,提高了鍋爐給水溫度,提高汽輪機(jī)循環(huán)的熱效率。
為提高回?zé)嵯到y(tǒng)熱經(jīng)濟(jì)性,某廠3號(hào)高加內(nèi)設(shè)有過熱蒸汽冷段、凝結(jié)段、疏水冷卻段。過熱蒸汽冷卻段布置在給水出口流程側(cè),它利用具有一定過熱度的加熱蒸汽進(jìn)一步加熱較高溫度的給水,給水吸收了蒸汽過熱部分的熱量,其溫度可接近或等于、甚至超過加熱蒸汽壓力下的飽和溫度(傳熱端差可降為負(fù)值)。凝結(jié)段是利用蒸汽凝結(jié)時(shí)放出的熱量加熱給水的。進(jìn)入該段的蒸汽,根據(jù)流體冷卻原理、自動(dòng)平衡,直到由飽和蒸汽冷凝為飽和的凝結(jié)水(疏水),并匯集到加熱器尾部或底部,然后流向疏水冷卻段。
疏水冷卻段是把離開凝結(jié)段的疏水熱量傳給進(jìn)入加熱器的給水,從而使疏水溫度降到飽和溫度以下,疏水冷卻段位于給水進(jìn)口流程側(cè),并由包殼密閉。疏水溫度降低后,當(dāng)流向下一級(jí)壓力較低的加熱器時(shí),削弱了管內(nèi)發(fā)生汽化的趨勢(shì)。管板和吸入口(疏水冷卻段進(jìn)口)保持一定的疏水水位,使該段密封。管板的作用是防止凝結(jié)段的蒸汽進(jìn)入疏水冷卻段。疏水進(jìn)入該段后,在一組隔板的引導(dǎo)下彎曲流動(dòng),然后從疏出口流出,見圖1。
2 高加泄露的主要現(xiàn)象及危害
2.1 高加泄露的主要現(xiàn)象
在高加投運(yùn)中判斷管子是否泄漏,主要看疏水水位、疏水調(diào)節(jié)閥開度。如果疏水閥開度比該負(fù)荷條件下的通常開啟度大,并且負(fù)荷是穩(wěn)定的,這就要加強(qiáng)監(jiān)視。如果疏水水位持續(xù)上升,疏水調(diào)節(jié)閥開到最大仍不能維持正常水位,說明高加管子已泄漏。其主要現(xiàn)象如下。
(1)相同負(fù)荷下,給水溫度下降。
(2)相同負(fù)荷下,給水泵流量異常升高。
(3)相同負(fù)荷下,高加正常疏水調(diào)門開度較往常增大才能維持水位穩(wěn)定。
(4)相同負(fù)荷下,在上一級(jí)高加正常疏水調(diào)門開度無變化的情況下,本級(jí)高加水位異常升高。
(5)滿負(fù)荷情況下,高加泄露可能導(dǎo)致汽包水位出現(xiàn)波動(dòng)。
(6)泄露較大的情況下,可能高加上端差較往常大,下端差較往常小。
(7)就地檢查設(shè)備,聲音異常,有漏流聲。
2.2 高加泄露的危害
高加管束泄露往往導(dǎo)致高加解列,其危害表現(xiàn)在3個(gè)方面。
首先造成汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子軸向推力增大,高加解列后,回?zé)嵯到y(tǒng)內(nèi)的抽汽量大大減少,這部分抽汽將繼續(xù)留在汽缸內(nèi)部繼續(xù)做功,引起機(jī)組脹差變化,威脅機(jī)組安全運(yùn)行。其次造成鍋爐安全、經(jīng)濟(jì)性能降低,高加解列后,給水只能通過大旁路進(jìn)入鍋爐,由于給水溫度的降低,導(dǎo)致給水在鍋爐內(nèi)部吸熱量增加,燃料消耗加大,機(jī)組帶相同負(fù)荷的情況下,鍋爐出力無形中增大,一般情況下,為防止鍋爐過熱會(huì)限負(fù)荷運(yùn)行。最后,在高加管束大量泄露、水位急劇上漲且的情況下,若發(fā)生抽汽逆止門不嚴(yán)密、卡澀動(dòng)作不及時(shí),高加汽側(cè)的水就會(huì)順抽汽管道進(jìn)入汽輪機(jī),發(fā)生汽輪機(jī)水擊事故。如果高加事故疏水門疏水量不夠或卡澀不能聯(lián)開,其導(dǎo)致的后果不堪設(shè)想。
3 高加泄漏的原因
(1)高加管束材質(zhì)、工藝不良,管子的規(guī)格、鋼號(hào)選用不當(dāng),其化學(xué)成分、機(jī)械性能等指標(biāo)無法滿足現(xiàn)場高溫高壓的實(shí)際生產(chǎn)需求均可能導(dǎo)致高加管束泄露。另外,管壁厚度不均勻也會(huì)使管壁沖刷加速。
(2)高加運(yùn)行工況惡劣,尤以3號(hào)高加最為顯著,長時(shí)間在惡劣工況下運(yùn)行導(dǎo)致高加泄露幾率升高。某廠多次發(fā)生3號(hào)高加泄露事故,由其技術(shù)參數(shù)可見(表1),3號(hào)高加的運(yùn)行條件最為惡劣。3號(hào)高加汽側(cè)進(jìn)汽溫度最高,而給水溫度卻又最低,溫差最大;另外,給水系統(tǒng)水側(cè)壓力各高加相同,3號(hào)高加汽側(cè)壓力最低,高加管束的內(nèi)外壓差最大。
(3)機(jī)組運(yùn)行過程中,高加投停不當(dāng)引起的振動(dòng)、熱沖擊導(dǎo)致管束泄露。高加管束跨距大,管子細(xì),在運(yùn)行過程中,殼側(cè)、管側(cè)流體往往會(huì)產(chǎn)生較大的擾動(dòng)力,管束產(chǎn)生受迫振動(dòng),當(dāng)激振頻率落入管束自振頻率區(qū)域內(nèi),會(huì)引起管束振動(dòng)變大,造成管束損壞。另外,高加投運(yùn)前暖管不充分、溫升率控制不當(dāng)?shù)榷紩?huì)造成端板與管束之間產(chǎn)生脹差,熱沖擊使得管束產(chǎn)生巨大的熱應(yīng)力,嚴(yán)重時(shí)發(fā)生變形、撕裂。
(4)機(jī)組負(fù)荷波動(dòng),導(dǎo)致抽汽過熱度降低,此時(shí)蒸汽中往往含有一定水分,由于過熱蒸汽冷卻段內(nèi)汽流速度較高,極易導(dǎo)致管束受到?jīng)_刷侵蝕。
4 高加泄露的處理
高加系統(tǒng)安全隔離后,確認(rèn)系統(tǒng)消壓,打開高加人孔門開展相關(guān)查漏、堵漏工作。在水側(cè)排空口送入一根60 mm的通風(fēng)軟管,將現(xiàn)場的壓縮空氣送入高加管束內(nèi)部,送氣量由小及大,加快內(nèi)部通風(fēng)、降溫,達(dá)到允許作業(yè)溫度。
高壓加熱器查漏的最可靠方法是做氣密試驗(yàn)。對(duì)U型管管板式高壓加熱器,先開啟水、汽兩側(cè)的排空、放水閥,加熱器內(nèi)壓力降至零,再緩開人孔,并排除水室內(nèi)剩水,拆除螺栓連接著的分程隔板,清理管板表面。封閉殼體上所有接口,然后往殼體內(nèi)充氣,按規(guī)程要求充氣升壓。檢查人員進(jìn)入水室內(nèi)可在管板表面涂肥皂液,如果管內(nèi)有氣體或水沖出,表明該管子損壞。
對(duì)管口焊縫缺陷,可用尖頭鑿子鏟去缺陷部位,把管口清理干凈并使之干燥,然后對(duì)焊縫鏟除部分用鎳基合金焊條進(jìn)行補(bǔ)焊。管子破裂缺陷不能用補(bǔ)焊手段來消除,只能用堵管的方法解決??捎玫吞间撥囍瞥慑F形堵頭,堵頭小頭直徑為d-0.1,大頭直徑為d+0.1(d為管子內(nèi)徑),把堵頭打入破裂管的兩頭,然后與管端焊接牢固。
對(duì)于換熱管的爆管和泄露必須檢測(cè)準(zhǔn)確,堵管工藝、方法極為重要,堵管操作切不可隨意進(jìn)行。以某廠呼熱1號(hào)機(jī)為例,2011年7月22日,3號(hào)高加水位突然升高,高加解列,就地水位計(jì)顯示高水位,判斷為高加管束泄露,系統(tǒng)隔絕后打開水側(cè)人孔發(fā)現(xiàn)高加有3個(gè)管束爆管泄露,后堵9根管束。2011年08月31日,該機(jī)組3號(hào)高加正常疏水旁路門打開5圈的情況下,正常疏水調(diào)門開到100%,有時(shí)還要開啟事故疏水調(diào)門,在高加查漏試驗(yàn)后,證明3號(hào)高加泄漏。此次解體3號(hào)高加發(fā)現(xiàn)在原堵漏處旁邊有兩處漏點(diǎn),經(jīng)打磨后發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)面積擴(kuò)大,此次堵管12根。2011年12月21日,該機(jī)組3號(hào)高加再次發(fā)生管束泄露事故,解體發(fā)現(xiàn)在原堵漏處旁邊又有兩處漏點(diǎn),此次堵管兩根,影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
可見對(duì)泄露管束進(jìn)行預(yù)防性堵管是非常必要的,即人們常說的“梅花堵”,即在損壞管束周圍一圈進(jìn)行預(yù)防性堵管,避免造成高加的持續(xù)性泄露,另外堵管必須對(duì)稱堵管,即分程隔板上部和下部對(duì)稱。當(dāng)堵管數(shù)超過全部管數(shù)的10%時(shí),既增大了給水的壓力損失和對(duì)管系的沖刷程度,又加快了給水流速,應(yīng)重新更換管束。
5 預(yù)防高加泄漏措施
(1)正常情況下必須做到高加隨機(jī)啟停。
(2)當(dāng)發(fā)現(xiàn)高加管束泄漏時(shí),應(yīng)盡早停運(yùn)查漏,避免相鄰的管子沖刷、破壞,導(dǎo)致事故擴(kuò)大。
(3)加強(qiáng)對(duì)高加運(yùn)行狀態(tài)的分析監(jiān)督,建立高加運(yùn)行監(jiān)督分析臺(tái)賬。
(4)高加管束泄露后,對(duì)靠近泄漏管子的一層管子進(jìn)行預(yù)防性堵管,防止泄漏管子外圍鋼管因沖刷減薄而留下潛在泄漏隱患。
(5)加強(qiáng)設(shè)備劣化分析與檢修工作管理,每次檢修對(duì)泄漏管束區(qū)進(jìn)行檢測(cè)、標(biāo)定,檢查有無劣化趨勢(shì)并建立高加堵管設(shè)備臺(tái)賬。
(6)停機(jī)檢修過程中,化學(xué)監(jiān)督人員應(yīng)檢查管束的腐蝕、結(jié)垢情況,為設(shè)備管理、運(yùn)行提供理論依據(jù)。
(7)停機(jī)檢修過程中,對(duì)高加進(jìn)水三通閥進(jìn)行檢修,便于解列高加。
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