吳建新 潘文智 楊興華 李洪燕
【摘 要】簡要介紹了沼氣膜分離的基本原理,對集裝箱式沼氣提純設(shè)備及提純工藝流程進行了概述,分析總結(jié)了集裝箱沼氣提純設(shè)備調(diào)試期間出現(xiàn)的進氣瞬時流量低、壓縮機排氣壓力達不到設(shè)計值、系統(tǒng)運行壓力低等問題的現(xiàn)象、原因和處理措施。
【關(guān)鍵詞】集裝箱式設(shè)備;沼氣提純;調(diào)試
沼氣的主要成份是50%-70%的CH4、30%-50%的CO2和少量的H2S、H2O、N2、H2、NH3和CO等氣體。未經(jīng)處理的普通沼氣由于其中的CO2降低了沼氣的能量密度和熱值,限制了其利用范圍。而經(jīng)凈化和提純后的沼氣CH4質(zhì)量分數(shù)可達97%以上,幾乎與天然氣無異,被稱為生物天然氣,可輸入管網(wǎng)或作車用燃料替代石化天然氣[1-2]。沼氣凈化提純主要是指對H2S、CO2等雜質(zhì)的脫除,其中脫除CO2是主要的任務(wù)。根據(jù)分離凈化原理的不同可分為:吸附法、膜分離法、低溫分離法等[3]。
膜分離法原理是利用各氣體組分在膜表面的吸附能力不同,溶解、擴散速率不同,在膜兩側(cè)分壓差的推動下,大部分CO2等組分和少量的CH4透過膜壁進入滲透側(cè)分離出去,大部分CH4在高壓側(cè)作為生物天然氣輸出。與傳統(tǒng)分離方法相比,膜分離法具有分離效率高、體積小、能耗投資較低、管理方便等優(yōu)點。
北京合力清源科技有限公司設(shè)計組裝了一套膜法集裝箱沼氣提純設(shè)備,用于將沼氣提純成為生物天然氣,經(jīng)調(diào)試后,取得了較好的效果,現(xiàn)將試車過程進行總結(jié),與同行們探討。
1 設(shè)備概況
集裝箱式沼氣提純設(shè)備單體部件體積較小,所有部件均集成在一個20尺的標準集裝箱內(nèi),高集成化,安裝簡單,占地面積小,后期維護保養(yǎng)方便。產(chǎn)品可移動,實現(xiàn)多個項目共用一套提純設(shè)備,降低初始投資,提高項目經(jīng)濟性。
膜提純設(shè)備運行主要工藝參數(shù):額定處理量:100m3/h;氣量調(diào)節(jié)范圍0-100%;排氣壓力~1Mpa;NH3<10ppm;H2S<30 ppm;O2<3%;進氣溫度<40℃;產(chǎn)品氣CH4含量≥97%。
經(jīng)過脫硫、脫水的沼氣經(jīng)壓縮機壓縮后,首先通過一級過濾器-油水分離器進行除水、除油、除塵,然后進入冷凍干燥機降溫進一步除水,接著進入二級過濾器去除飽和水、除油、除塵,經(jīng)過活性炭除油器吸附油分子及氨、最后經(jīng)過兩級過濾器以除塵、除殘油,得到凈化的氣體。凈化后的氣體進入膜分離系統(tǒng)進行分離純化,分離出的二氧化碳通過管道匯集后排入大氣,而制得的所需濃度的甲烷氣為產(chǎn)品氣即生物天然氣,其中CO2≤3%,CH4≥97%,壓力約為1.0MPa,可作為民用燃氣或汽車燃料使用,工藝流程見圖1。
2 調(diào)試過程中問題及處理措施
2.1 設(shè)備進氣瞬時流量低
本套提純設(shè)備設(shè)計處理原始沼氣量為100m3/h,運行中發(fā)現(xiàn)進氣的瞬時流量為35m3/h-75m3/h之間,達不到設(shè)計流量。
原因分析:調(diào)試地點位于某沼氣發(fā)電廠院內(nèi),使用的沼氣是從該發(fā)電廠雙膜沼氣柜中儲存的沼氣,通過支管道引到提純設(shè)備進口,由于設(shè)備距離氣柜較遠,大約100m,管道較長,而且現(xiàn)有管道管徑為DN40,僅為提純設(shè)備進氣口DN80的一半。可能由于輸送量有限,造成瞬時流量低。還有一種可能是壓縮機本身未達到設(shè)計要求。
處理措施:從進氣壓力為-9.7Kpa至-15.6Kpa數(shù)據(jù)看,壓縮機有較強的吸力,進氣管道管徑小可能是造成流量不足的原因。為進一步驗證可能性,將進氣管道和提純設(shè)備進氣口斷開,直接使用空氣進行試驗,發(fā)現(xiàn)壓縮機能夠達到設(shè)計流量,排除了壓縮機設(shè)計問題。更改進氣管道,使之與設(shè)備進氣管道管徑相符,進氣瞬時流量達到設(shè)計值。
2.2 壓縮機排氣壓力達不到設(shè)計值
壓縮機額定排氣壓力為1.2Mpa,但運行過程中,壓縮機排氣壓力處于0.6Mpa-0.9Mpa之間,由此造成一級膜組進氣壓力為0.47Mpa-0.67Mpa之間,產(chǎn)品氣出口壓力僅為0.41Mpa-0.59Mpa之間等一系列問題。
原因分析:調(diào)試初期,由于存在產(chǎn)品氣達不到要求的可能,所以產(chǎn)品氣管道后端沒有連接任何儲氣容器,直接排到大氣中,相當于整個提純系統(tǒng)是一個開放的狀態(tài),造成壓縮機排氣壓力低于設(shè)計值。
處理措施:調(diào)節(jié)壓縮機的后部的手動球閥,通過控制球閥的開閉程度,來控制壓縮機的排氣量,同時,在產(chǎn)品氣排氣口臨時安裝球閥,用來控制氣體流量,使供需達到近似平衡狀態(tài),經(jīng)驗證,壓縮機排氣壓力達到1.2Mpa。
2.3 系統(tǒng)運行壓力低
通過控制壓縮機排氣口手動球閥解決壓縮機排氣壓力低的問題后,運行中發(fā)現(xiàn)在壓縮機排氣壓力達到1.2Mpa的情況下,一級膜進氣壓力為0.78Mpa-0.85Mpa之間,一級膜出氣(二級膜進氣)壓力在0.61Mpa-0.75Mpa之間,二級膜出氣(產(chǎn)品氣)壓力0.59Mpa-0.74Mpa,低于設(shè)計值,造成系統(tǒng)整體運行壓力低。
原因分析:在壓縮機排氣壓力、產(chǎn)品氣排放正常的情況下,出現(xiàn)系統(tǒng)壓力運行壓力低的狀況,說明系統(tǒng)排氣量過大,整個系統(tǒng)中未進行流量控制的有兩條管線,一條是一級膜組的滲透氣,主要是CO2和少量的CH4,直接排放到大氣中。另一條是二級膜組的滲透氣,由于其中存在較多的CH4,將這部分氣體回流至壓縮機前,經(jīng)過增壓后,再次經(jīng)過膜組進行CH4和CO2的分離,增加了CH4的回收利用率。這兩條管線不加以控制的話,會使壓力流失較大,造成系統(tǒng)運行壓力低。
處理措施:分別調(diào)節(jié)一級膜組和二級膜組的滲透氣管線上的球閥,控制滲透氣的量,系統(tǒng)壓力達到設(shè)計值,瞬時進氣流量、壓縮機排氣壓力、一級膜進氣壓力、二級膜進氣壓力、成品壓力風別為60m3/h、1.23Mpa、1.14Mpa、1.12Mpa和1.10Mpa,問題得到解決。
隨后連續(xù)運行8h,平均流量70m3/h,原始氣Ch4平均含量65.7%,成品氣壓力1.09 Mpa,CH4平均含量97.8%。
3 總結(jié)
經(jīng)過調(diào)試和運行實踐證明,集裝箱式沼氣提純設(shè)備運行穩(wěn)定,處理效果好,為保證該系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運行,應注意以下幾點:①滿足安全距離前提下,集裝箱式沼氣提純設(shè)備盡可能與氣源接近,使用與設(shè)備進口管徑相同的管道,以減少管道對氣體的阻礙;②注意系統(tǒng)的密閉性,避免外界氣體進入系統(tǒng)中;③操作人員要定時查看控制柜上的參數(shù),并對其變化做一個日常記錄,以備出現(xiàn)故障時進行分析;④按照說明書定期維護保養(yǎng),保證氣體品質(zhì)。
【參考文獻】
[1]Bauer F,Hulteberg C,Persson T,et al.Biogas upgrading-review of commercial technologies[R].SGC Report 2013:270.Malmo:Swedish Gas Technology Centre, 2013.
[2]程序,梁近光,鄭恒受,等.中國“產(chǎn)業(yè)沼氣”的開發(fā)及其應用前景[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2010,26(5):1-6.
[3]鄭戈,張全國.沼氣提純生物天然氣技術(shù)研究進展[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2013,29(17):1-8.
[責任編輯:田吉捷]