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        排氣歧管結(jié)構(gòu)形式對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)性能影響的試驗(yàn)

        2017-08-20 01:22:16王亞飛崔振偉吳喜慶韓艷輝
        汽車工程師 2017年5期
        關(guān)鍵詞:經(jīng)濟(jì)性發(fā)動(dòng)機(jī)

        王亞飛 崔振偉 吳喜慶 韓艷輝

        (1.中國第一汽車股份有限公司天津技術(shù)開發(fā)分公司;2.中國第一汽車股份有限公司技術(shù)中心)

        隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展,為解決能源供需矛盾,國家對(duì)乘用車的燃油消耗限值要求越來越嚴(yán)格。排氣歧管作為發(fā)動(dòng)機(jī)排氣系統(tǒng)的重要部件之一,其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的合理性對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力性和燃油經(jīng)濟(jì)性會(huì)產(chǎn)生直接影響。排氣歧管設(shè)計(jì)不合理,會(huì)使發(fā)動(dòng)機(jī)功率和扭矩明顯下降,油耗也會(huì)增加。基于以上問題,文章主要針對(duì)不同結(jié)構(gòu)形式的排氣歧管進(jìn)行了模擬分析和臺(tái)架試驗(yàn)對(duì)比,驗(yàn)證了其對(duì)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力性和燃油經(jīng)濟(jì)性的影響程度,從而為以后發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管的設(shè)計(jì)和優(yōu)化提供一定的指導(dǎo)。

        1 結(jié)構(gòu)形式

        文章分別設(shè)計(jì)了2種結(jié)構(gòu)形式的排氣歧管,主要區(qū)別在于催化器上方歧管部分的結(jié)構(gòu)和工藝形式,如圖1所示。方案1的歧管采用按4-1的連接形式布置的沖壓鋼板焊接形式,歧管分為上下2個(gè)半殼,由不銹鋼鋼板沖壓而成,然后將2個(gè)半殼焊接在一起;方案2的歧管采用不銹鋼鋼管焊接形式,由4根鋼管折彎后采用4-2-1的連接形式焊接在一起。

        圖1 2種方案排氣歧管結(jié)構(gòu)對(duì)比

        方案1的優(yōu)點(diǎn)在于管徑變化靈活,各支管合并方便,成本較低;缺點(diǎn)在于受沖壓工藝的限制,歧管無法進(jìn)行復(fù)雜的空間布置,各支管長度差異較大。方案2的優(yōu)點(diǎn)在于空間布置靈活,各支管長度差異較小,且可以實(shí)現(xiàn)1-4氣道、2-3氣道合并的4-2-1布局形式,有利于減小排氣干擾;缺點(diǎn)在于排氣歧管需要占據(jù)較大的布置空間,且較長的歧管結(jié)構(gòu)使排氣溫度有所下降,不利于催化器快速達(dá)到最佳工作溫度[1]。

        文章主要探討不同結(jié)構(gòu)形式的排氣歧管對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力性和燃油經(jīng)濟(jì)性的影響程度。為了減少其他因素的影響,這2種方案的排氣歧管采用相同的催化轉(zhuǎn)化器載體,且排氣入口和出口的位置也相同。

        2 模擬分析

        為了分析2種方案排氣性能的好壞,利用STAR-CCM+軟件分別對(duì)2種方案排氣歧管進(jìn)行模擬分析,邊界條件為:氣體在排氣管內(nèi)的流動(dòng)視為穩(wěn)態(tài)、絕熱的不可壓縮湍流;采用標(biāo)準(zhǔn)的k-ε湍流模型模擬湍流;排氣管的內(nèi)壁面認(rèn)為是水力光滑的;三元催化器載體采用多孔介質(zhì)模型處理;采用非耦合隱式算法,二階求解精度。

        2.1 排氣壓降損失分析

        排氣壓降損失是反映排氣系統(tǒng)流通性好壞的一個(gè)重要指標(biāo),壓降損失越小,排氣阻力就越小,發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣流通性就越好,就更有利于發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力性和燃油經(jīng)濟(jì)性的提高[2]。

        通過對(duì)2種方案進(jìn)行模擬分析,分別得到它們各部分的壓降損失值,計(jì)算結(jié)果,如表1所示。從表1可以看出,壓降損失主要集中在排氣歧管入口至催化器本體段。在排氣歧管入口至催化器上端處(即各支管段),方案1的壓降損失明顯高于方案2,尤其是1缸和3缸的壓降損失高出1倍左右。在催化器本體段,2種方案壓降損失相差不大,方案1略優(yōu)于方案2。在催化器下端至排氣歧管出口處,2種方案壓降損失都很小,且相差不大。綜合來看,排氣歧管各支管段是造成2種方案壓降損失差異的主要部位,采用沖壓形式的方案1受工藝限制的原因,4個(gè)支管差異較大,各支管在排氣時(shí)存在干擾,是導(dǎo)致排氣壓降損失較大的主要原因,而方案2的各彎管走向較方案1更合理,壓降損失也更小。

        表1 2種排氣歧管方案的各缸壓降損失對(duì)比 kPa

        2.2 排氣均勻性分析

        各缸排氣壓降損失的均勻性影響發(fā)動(dòng)機(jī)排氣過程的穩(wěn)定性。各缸壓降損失越不均勻,則排氣壓力差異就越大,發(fā)動(dòng)機(jī)排氣就越不穩(wěn)定。受不穩(wěn)定排氣影響,發(fā)動(dòng)機(jī)工作穩(wěn)定性也會(huì)下降,導(dǎo)致功率和扭矩下降,油耗增加。

        壓降損失相對(duì)偏差值能夠較好地反映出各缸排氣壓降損失的均勻性,壓降損失相對(duì)偏差值計(jì)算公式為:

        式中:Ki——第i缸壓降損失相對(duì)偏差,%;

        Pi——第i缸排氣總壓損,kPa;

        n——缸數(shù),此處n=4。

        圖2示出2種排氣歧管方案的各缸壓損相對(duì)偏差計(jì)算結(jié)果。從圖2中可以看出,方案1中各缸壓降損失相對(duì)偏差較大,均大于方案2。尤其是1缸、2缸和4缸,壓降損失都超過了12%,而方案2均在4%以內(nèi)。方案1各支管長度差異較大,而方案2各支管長度比較均勻,使得各缸壓降損失相對(duì)偏差較小,排氣均勻性更好,更有利于提高發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力性與燃油經(jīng)濟(jì)性。

        圖2 2種排氣歧管方案的各缸壓損相對(duì)偏差計(jì)算結(jié)果

        2.3 排氣干擾分析

        如果排氣歧管結(jié)構(gòu)布置和各支管長度不合理,不同氣缸之間的排氣諧波就會(huì)相互影響,當(dāng)某缸排氣門剛打開時(shí),正好趕上其他缸排氣傳過來的壓力波峰值,使該缸歧管內(nèi)壓力過大,就會(huì)影響廢氣順利排出。由此造成壓降損失增大,影響發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力性和經(jīng)濟(jì)性[3-6]。

        圖3示出2種方案的排氣歧管排氣流動(dòng)軌跡線圖。從圖3可以看出,在方案1中,前3缸在排氣時(shí)對(duì)第4缸都有一定干擾,尤其是第3缸排氣后對(duì)即將排氣的第4缸干擾較大,影響第4缸廢氣順利排出,其他各缸干擾相對(duì)較小。在方案2中,1缸與4缸排氣支管相互連通,2缸與3缸排氣支管相互連通,排氣時(shí)相互連通的兩缸有一定干擾。但根據(jù)四缸發(fā)動(dòng)機(jī)1-3-4-2的點(diǎn)火順序,方案2的4-2-1布置形式避開了即將點(diǎn)火的相鄰兩缸產(chǎn)生的排氣干擾。較小的排氣干擾也是方案2排氣壓降損失較小的原因之一,同時(shí)也有利于排氣噪聲的降低。

        圖3 排氣歧管排氣流場軌跡線圖

        3 試驗(yàn)驗(yàn)證

        通過模擬分析可知,方案2在提高發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力性和燃油經(jīng)濟(jì)性上更有優(yōu)勢。為了驗(yàn)證分析結(jié)果的正確性,以及這2種方案對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力性和燃油經(jīng)濟(jì)性的影響程度,文章分別將2種方案的排氣歧管樣件搭載到同一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)上進(jìn)行了臺(tái)架試驗(yàn)。所搭載發(fā)動(dòng)機(jī)為排量1.3 L的直列四缸汽油機(jī),進(jìn)氣方式為自然吸氣,冷卻方式為水冷,壓縮比為10.9。

        臺(tái)架試驗(yàn)分別驗(yàn)證了發(fā)動(dòng)機(jī)不同轉(zhuǎn)速時(shí)的功率、扭矩、燃油消耗率和排氣背壓等值。為了更直觀地比較,將試驗(yàn)結(jié)果繪制為曲線圖,如圖4和圖5所示。從圖4可以看出,在低轉(zhuǎn)速時(shí)2種方案排氣歧管對(duì)扭矩的影響較小,在2 500 r/min以上時(shí),方案2扭矩值均高于方案1,平均高出0.9 N·m左右。2種方案對(duì)功率的影響比較小,在2 500 r/min以上時(shí)方案2功率比方案1平均高出0.38 kW左右。從圖5可以看出,在低轉(zhuǎn)速時(shí),方案2燃油消耗率略微高于方案1,在2 500 r/min以上時(shí),方案2燃油消耗率表現(xiàn)較好,平均比方案1低5.2 g/kW·h左右。排氣背壓方面,轉(zhuǎn)速越高,方案1與方案2背壓差異越大,在2 500 r/min以上,方案2較方案1排氣背壓低1~2 kPa。在排氣壓降損失、排氣均勻性及排氣干擾方面的良好表現(xiàn),使得方案2在臺(tái)架試驗(yàn)中排氣背壓要低于方案1,而較低的排氣背壓使得搭載方案2的發(fā)動(dòng)機(jī)功率和扭矩更高,燃油消耗率更低。

        圖4 發(fā)動(dòng)機(jī)外特性扭矩與功率對(duì)比曲線

        圖5 發(fā)動(dòng)機(jī)外特性燃油消耗率與排氣背壓對(duì)比曲線

        4 結(jié)論

        研究結(jié)果表明,采用4-2-1布置形式的不銹鋼鋼管焊接的排氣歧管在排氣壓降損失、排氣均勻性及各缸排氣干擾上均優(yōu)于采用4-1布置形式的沖壓鋼板焊接的排氣歧管,不銹鋼鋼管焊接形式的排氣歧管在臺(tái)架試驗(yàn)中性能表現(xiàn)也更佳。相比沖壓鋼板焊接形式的排氣歧管,搭載不銹鋼鋼管焊接形式的排氣歧管的某1.3 L發(fā)動(dòng)機(jī),在轉(zhuǎn)速為2 500 r/min以上時(shí)扭矩平均提升0.9 N·m左右,功率平均提升0.38 kW左右,燃油消耗率平均降低5.2 g/kW·h左右。匹配該排氣歧管的發(fā)動(dòng)機(jī)在動(dòng)力性和燃油經(jīng)濟(jì)性上均優(yōu)于匹配沖壓鋼板焊接形式排氣歧管的發(fā)動(dòng)機(jī),尤其當(dāng)轉(zhuǎn)速升高,排氣量增大時(shí),這種優(yōu)勢更加明顯。

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