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        工業(yè)煙氣氨法-絡合法同時脫硫脫硝

        2017-08-18 01:51:36殷祥男房晶瑞馬騰坤
        化工環(huán)保 2017年4期
        關鍵詞:液氣氨法合法

        殷祥男,房晶瑞,馬騰坤,汪 瀾

        (中國建筑材料科學研究總院 綠色建筑材料國家重點實驗室,北京 100024)

        工業(yè)煙氣氨法-絡合法同時脫硫脫硝

        殷祥男,房晶瑞,馬騰坤,汪 瀾

        (中國建筑材料科學研究總院 綠色建筑材料國家重點實驗室,北京 100024)

        在脫硫脫硝噴淋裝置上采用氨法-絡合法處理工業(yè)煙氣??疾炝宋找簆H、Fe(Ⅱ)EDTA濃度、初始煙氣濃度、液氣比對煙氣同時脫硫脫硝效果的影響。實驗結果表明:吸收液的酸堿度通過影響Fe(Ⅱ)與EDTA的絡合形式進而影響NO去除率;SO2去除率主要受吸收液pH和初始SO2質(zhì)量濃度的影響;當吸收液pH大于8、吸收液Fe(Ⅱ)EDTA濃度大于0.100 mol/L、初始SO2質(zhì)量濃度小于1 500 mg/m3、初始NO質(zhì)量濃度為1 200 mg/m3時,SO2去除率均在95%以上,NO去除率為 54%;當液氣比由1 L/m3增大至4 L/m3時,有效脫硫時間和有效脫硝時間分別增長了7 min和4 min。

        氨法;絡合法;工業(yè)煙氣;同時脫硫脫硝

        現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展離不開化石燃料的燃燒,未經(jīng)處理的工業(yè)煙氣中含有高濃度的NOx和SO2,這是形成酸雨和光化學煙霧的主要原因[1]。工業(yè)實際應用中常采用石灰石-石膏法凈化煙氣中的SO2,再結合選擇性催化還原(SCR)工藝實現(xiàn)煙氣的脫硫脫硝[2]。這種聯(lián)合脫硫脫硝工藝雖能滿足排放標準的要求,但存在許多問題,如脫硫設備易結垢、廢水難處理、脫硝催化劑易中毒、占地面積大、運行成本高等。因此國內(nèi)外許多學者提出通過改進現(xiàn)有工藝實現(xiàn)煙氣中NOx和SO2的同時去除。氨法脫硫效率高、脫硫產(chǎn)物硫酸銨可轉化為氨肥使用,脫硫過程中無廢水、廢渣排放,是一種綠色脫硫工藝[3]。20世紀70年代日本住友化公司提出采用絡合法吸收難溶于水的NO,實現(xiàn)煙氣脫硝[4-6]。因此,可將氨法脫硫工藝與絡合脫硝工藝相結合,實現(xiàn)煙氣的同時脫硫脫硝。李宇奇等[7-8]采用鼓泡反應裝置進行了氨法-絡合法同時脫硫脫硝的研究。Yan等[9]同樣采用鼓泡反應裝置,通過向Fe(Ⅱ)EDTA溶液中加入(NH4)2SO3提高脫硝效率,在最佳條件下脫硝率可達80%。

        國內(nèi)外學者對氨法-Fe(Ⅱ)EDTA溶液絡合法吸收NO和SO2進行的研究大多數(shù)采用鼓泡反應裝置。這種裝置雖易于控制實驗條件,但與工業(yè)實際應用的噴淋吸收NO和SO2裝置有一定的差異。因此,本工作通過組建氨法-絡合法同時脫硫脫硝的噴淋系統(tǒng),研究了pH、初始NO濃度、液氣比(單位時間內(nèi)噴入吸收液與單位時間處理煙氣的體積比,L/m3[10])等工藝條件對煙氣脫硫脫硝效果的影響,并分析了作用機理。

        1 實驗部分

        1.1 試劑和材料

        乙二胺四乙酸二鈉(EDTA)、七水合硫酸亞鐵、亞硫酸銨:分析純;氨水:質(zhì)量分數(shù)20%~25%。

        SO2、NO氣體:高純,北京氙禾玉商貿(mào)有限公司。

        噴淋吸收液:由一定濃度的Fe(Ⅱ)EDTA溶液與質(zhì)量分數(shù)為20%~25%的氨水組成。

        尾氣吸收液:pH為8 、濃度為0.200 mol/L的Fe(Ⅱ)EDTA溶液。

        1.2 實驗裝置

        氨法-絡合法同時脫硫脫硝裝置示意見圖1。由圖1可見,該裝置主要包括煙氣模擬系統(tǒng)、煙氣加熱系統(tǒng)、噴淋吸收系統(tǒng)及煙氣檢測系統(tǒng)。噴淋塔為有機透明玻璃材質(zhì),高2 m、內(nèi)徑60 mm。噴嘴采用低壓實心錐型不銹鋼噴嘴,噴霧角度60°,吸收液流量為40~200 mL/min。模擬煙氣由空氣和SO2、NO按一定比例配制而成,流量保持在20 L/ min。模擬煙氣在管式爐中加熱后,由塔底進入噴淋塔。通過溫控器調(diào)節(jié)煙氣的噴淋塔入口溫度為50℃。吸收液由塔頂噴淋,煙氣與吸收液對流運動。吸收后的液體返回貯液槽,經(jīng)蠕動泵進行下次循環(huán)。凈化后的氣體一部分進入煙氣分析儀進行煙氣分析,另一部分經(jīng)尾氣吸收液再次凈化后排放。當SO2和NO去除率處于相對穩(wěn)定階段時,這段時間定義為有效去除時間。

        圖1 氨法-絡合法同時脫硫脫硝裝置示意

        1.3 分析方法

        采用德圖公司testo350型煙氣分析儀測定煙氣中NO和SO2質(zhì)量濃度;采用梅特勒公司S220型精密pH測試儀測定吸收液pH。以噴淋塔進出口的NO、SO2質(zhì)量濃度計算NO和SO2去除率。

        2 結果與討論

        2.1 吸收液pH的影響

        在Fe(Ⅱ)EDTA濃度為0.100 mol/L、初始SO2質(zhì)量濃度為1 500 mg/m3、初始NO質(zhì)量濃度為800 mg/m3、液氣比為4 L/m3的條件下,吸收液pH對NO和SO2去除率的影響見圖2,吸收液pH對有效去除時間的影響見圖3。

        由圖2可見:當吸收液pH為2時NO和SO2去除率均較低,分別為14%和15%;隨著吸收液pH的增大,SO2去除率一直增大,當pH為8時可達96%;而NO去除率隨著吸收液pH的增大先增加后降低,吸收液pH為6時NO去除率最大為50%。由于SO2是易溶于堿性溶液的酸性氣體,因此吸收液pH越高則脫硫效果越好。吸收液的酸堿度通過影響絡合劑的結合形式影響其脫硝性能,吸收液pH對Fe(Ⅱ)EDTA分子形式的影響可用下式表示,Y代表EDTA。

        當溶液pH為6~8時,有效的絡合劑形式Fe(Ⅱ)EDTA的濃度最大、脫硫脫硝效果最好。

        由圖3可見:有效脫硫時間隨吸收液pH的增大而延長,這是因為溶液吸收SO2的飽和量隨pH的增加而增大;當吸收液pH低于6時,隨著pH的增大有效脫硝時間緩慢延長;當吸收液pH超過8時,有效脫硝時間急劇縮短,這是因為吸收液中Fe(Ⅱ)EDTA濃度隨pH的增大先緩慢增加,后因堿度過高產(chǎn)生沉淀而迅速降低。

        圖2 吸收液pH對NO和SO2去除率的影響

        圖3 吸收液pH對有效去除時間的影響

        2.2 Fe(Ⅱ)EDTA濃度的影響

        絡合劑的加入量不僅影響脫硫脫硝效果還關系到成本問題,因此考察絡合劑的用量對工業(yè)實際應用很重要。在吸收液pH為8、初始SO2質(zhì)量濃度為1 500 mg/m3、初始NO質(zhì)量濃度為800 mg/m3、液氣比為4 L/m3的條件下,F(xiàn)e(Ⅱ)EDTA濃度對NO和 SO2去除率的影響見圖4,F(xiàn)e(Ⅱ)EDTA濃度對有效去除時間的影響見圖5。

        圖4 Fe(Ⅱ)EDTA濃度對NO和SO2去除率的影響

        圖5 Fe(Ⅱ)EDTA濃度對有效去除時間的影響

        由圖4可見:當吸收液中無Fe(Ⅱ)EDTA即只用氨水吸收時NO去除率僅為15%;在吸收液中加入0.025 mol/L的Fe(Ⅱ)EDTA后,NO去除率增加20百分點;增大Fe(Ⅱ)EDTA濃度,則NO去除率緩慢增加;當Fe(Ⅱ)EDTA濃度大于0.100 mol/L時,繼續(xù)增大Fe(Ⅱ)EDTA濃度則NO去除率基本保持不變(50%)。這是因為隨著絡合劑濃度的增加,單位時間、單位體積內(nèi)吸收液的濃度增大,因此NO去除率增加。由于液氣比一定,則單位時間的氣液接觸面積恒定,因此當液體表面吸收飽和時繼續(xù)增大絡合劑濃度NO去除率不再增加。由圖4還可見:Fe(Ⅱ)EDTA濃度為0~0.125 mol/L時, SO2去除率均可保持在95%左右,說明Fe(Ⅱ)EDTA濃度的變化對SO2去除率影響不大。

        由圖5可見,SO2有效去除時間基本保持不變。由于NO飽和吸收量隨Fe(Ⅱ)EDTA濃度的增加而增大,所以當Fe(Ⅱ)EDTA濃度的增加時,NO有效去除時間延長。

        2.3 初始NO、SO2質(zhì)量濃度的影響

        工廠排放煙氣中的SO2、NOx濃度隨燃燒條件及燃料品質(zhì)的不同而改變。因此,考察SO2和NO濃度變化對去除效果的影響具有重要的意義。在吸收液pH為8、Fe(Ⅱ)EDTA濃度為0.100 mol/L、初始NO質(zhì)量濃度為800 mg/m3或初始SO2質(zhì)量濃度為1 500 mg/m3、液氣比為4 L/m3的條件下,初始SO2、NO質(zhì)量濃度對NO和SO2去除率的影響分別見圖6、圖7。

        圖6 初始SO2質(zhì)量濃度對NO和SO2去除率的影響

        圖7 初始NO質(zhì)量濃度對NO和SO2去除率的影響

        由圖6可見:當初始NO質(zhì)量濃度不變(800 mg/ m3)時,同時脫硫脫硝的NO去除率比單獨脫硝時的NO去除率增加了10百分點;此外可看出低濃度下SO2能夠促進絡合吸收NO反應的進行,隨著SO2質(zhì)量濃度的升高,因SO2與NO絡合競爭,導致NO去除率下降;當SO2高于1 000 mg/m3時,隨著SO2濃度增加SO2去除率逐漸降低。這是由于當SO2濃度超過吸收液的吸收能力時SO2去除率降低。

        由圖7可見:當初始SO2質(zhì)量濃度保持不變(1 500 mg/m3)時,SO2去除率均在95%左右;NO去除率則先增大后降低,當初始NO質(zhì)量濃度為1 200 mg/m3時,NO去除率達54%。NO去除率受絡合劑絡合NO能力的影響,一方面由拉烏爾定律知當NO濃度增加時,NO在氣相中的分壓增加,增大了氣液傳質(zhì)推動力,進而增加了NO的去除率;另一方面,吸收液的吸收推動力是一定的,當NO的濃度越低時,相應得到的吸收推動力就會越大,這樣NO的去除效果也越好;但隨著NO濃度的增加,每單位得到的吸收推動力就會相應的減少,NO去除效果也就隨著降低。這兩方面相互作用致使NO去除率隨NO濃度的增大先升高后降低。

        2.4 液氣比的影響

        在吸收液pH為8、Fe(Ⅱ)EDTA濃度為0.100 mol/L、初始SO2質(zhì)量濃度為1 500 mg/m3、初始NO質(zhì)量濃度為800 mg/m3的條件下,液氣比對NO和SO2去除率的影響見圖8,液氣比對有效去除時間的影響見圖9。

        圖8 液氣比對NO和SO2去除率的影響

        圖9 液氣比對有效去除時間的影響

        由圖8、圖9可見:當液氣比由1 L/m3增大至4 L/m3時NO和SO2去除率分別提高了18百分點和5百分點,有效脫硫時間和有效脫硝時間分別延長了7 min和4 min;當液氣比超過4 L/m3時,NO和SO2去除率和有效去除時間均有所下降。分析可知液氣比越大,氣液之間的傳質(zhì)面積就越大,大的液氣比有利于傳質(zhì)性能的增強,加強氣體吸收的推動力。但是,液氣比大到一定程度時,液滴的凝聚性加強,致使實際有效比表面積不再增大,同時,液氣比的增大將會增加脫硫脫硝工藝的投資,導致經(jīng)濟效益降低。因此最佳液氣比為4 L/m3。

        3 結論

        a)NO去除率主要受絡合劑存在形式的影響,當吸收液pH為6~8時,有效脫硝絡合形式Fe(Ⅱ)EDTA的濃度最大,NO去除率高。SO2去除率主要受吸收液pH和初始SO2質(zhì)量濃度的影響,當pH大于8、初始SO2質(zhì)量濃度低于1 500 mg/m3時,SO2去除率均在95%上。

        b)隨Fe(Ⅱ)EDTA濃度的增加,NO去除率逐漸增大。當Fe(Ⅱ)EDTA濃度增大至0.100 mol/L后,NO去除率最高達54%。絡合劑濃度變化對SO2去除率影響不明顯。

        c)同時脫硫脫硝時的NO去除率比單獨脫硝時的NO去除率增加了10百分點,高濃度SO2可與NO絡合競爭導致NO去除率下降。

        d)當液氣比由1 L/m3增大至4 L/m3時,SO2去除率和NO去除率分別提高了5百分點和18百分點,有效脫硫時間和有效脫硝時間分別延長了7 min和4 min。

        [1]范宗良,負宏飛,李貴賢,等. 煙氣同時脫硫脫硝工藝研究進[J]. 當代化工,2014,43(10):2057 -2061.

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        (編輯 葉晶菁)

        Simultaneous desulfurization and denitration of industrial flue gas by ammonia-Fe(Ⅱ)EDTA complexation process

        Yin Xiangnan,F(xiàn)ang Jingrui,Ma Tengkun,Wang Lan
        (State Key Laboratory of Green Building Materials,China Building Material Academy,Beijing 100024,China)

        The industrial fl ue gas was treated by ammonia-Fe(Ⅱ)EDTA complexation process for SO2and NO removal in a spray system. The effects of absorption liquid pH,F(xiàn)e(Ⅱ)EDTA concentration,initial fl ue gas concentration and liquid-gas ratio on simultaneous desulfurization and denitration of flue gas were studied. The experimental results showed that:The absorption liquid pH affected the NO removal rate by affecting the Fe(Ⅱ)/EDTA complex forms;The SO2removal rate was mainly affected by absorption liquid pH and initial SO2mass concentration;When the absorption liquid pH was more than 8,the Fe(Ⅱ) EDTA concentration was more than 0.100 mol/L,the initial SO2mass concentration was less than 1 500 mg/m3and the initial NO mass concentration was 1 200 mg/m3,the SO2removal rate was above 95%,the NO removal rate was 54%;When the liquid gas ratio was increased from 1 L/m3to 4 L/m3,the effective desulfurization time and the effective denitration time were increased by 7 min and 4 min respectively.

        ammonia process;complexation process;industrial flue gas;simultaneous desulfurization and denitration

        X781

        A

        1006-1878(2017)04-0471-05

        10.3969/j.issn.1006-1878.2017.04.018

        2016 - 10 - 08;

        2017 - 03 - 21。

        殷祥男(1991—),男,山東省聊城市人,碩士生,電話 13806416259,電郵 yin_xiang_nan@163.com。

        國家重點研發(fā)專項(2017YFC0210801)。

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