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        QC案例:降低電鍍變色不良率

        2017-08-12 02:51:24追夢QC小組
        上海質(zhì)量 2017年7期
        關(guān)鍵詞:對(duì)策產(chǎn)品活動(dòng)

        ◆追夢QC小組 / 文

        QC案例:降低電鍍變色不良率

        ◆追夢QC小組 / 文

        追夢QC小組來自尼西半導(dǎo)體科技(上海)有限公司,是AOS公司(Alpha and Omega Semiconductor)在上海松江出口加工B區(qū)的半導(dǎo)體封裝測試工廠。公司總部在美國加州硅谷,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、通信、工業(yè)、家電、新能源、汽車等相關(guān)的電源管理領(lǐng)域,是世界最大的電源功率半導(dǎo)體器件公司之一。

        追夢小組創(chuàng)建于2011年,7位成員均來自電鍍工序的不同部門,小組在公司內(nèi)部QCC擂臺(tái)賽活動(dòng)中連續(xù)5年榮獲獎(jiǎng)項(xiàng),并于2016年獲得全國優(yōu)秀質(zhì)量管理小組稱號(hào),在公司基層QC活動(dòng)中起到了模范帶頭作用。

        小組所在的電鍍工序的生產(chǎn)過程,是通過電化學(xué)反應(yīng)將純錫鍍?cè)诋a(chǎn)品表面,以增加產(chǎn)品的導(dǎo)電性、防腐蝕性和可焊性。電鍍工藝分為三個(gè)步驟,即“前處理(化學(xué)浸泡)——中處理(電鍍)——后處理(清洗烘干)”。電鍍完成后的產(chǎn)品表面應(yīng)呈純錫本色。如果產(chǎn)品電鍍后表面呈非純錫本色,即為變色缺陷,將被下一工序拒收,視變色程度作返工或直接報(bào)廢處理。

        課題選擇、現(xiàn)狀調(diào)查及目標(biāo)設(shè)定

        在2015年初,質(zhì)量部內(nèi)部反饋的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,電鍍產(chǎn)品的不良率較高,不僅造成公司生產(chǎn)成本升高,而且降低了客戶滿意度。秉承公司一貫要求的增效提質(zhì)降本的原則,為了盡快解決這一質(zhì)量問題,追夢小組將2014年9月至2015年2月的內(nèi)部異常單數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理和分類。數(shù)據(jù)顯示,變色是導(dǎo)致電鍍不良批次增加的主要因素,占不良批次的63%,通過進(jìn)一步數(shù)據(jù)分析,6個(gè)月平均變色不良率高達(dá)12000×10-6,且呈波浪形上升趨勢。因此小組選擇“降低電鍍變色不良率”為本次QC課題。

        小組確定課題后對(duì)現(xiàn)狀進(jìn)行了全面調(diào)查。由于正常生產(chǎn)過程中的部分變色產(chǎn)品被返工處理了,已無法準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)反映真實(shí)情況。為此,小組成員在現(xiàn)場全面檢查變色產(chǎn)品88批次,并將不良批次制成調(diào)查表,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品變色主要有“發(fā)黃、發(fā)黑、發(fā)藍(lán)及油污”四大類,隨后根據(jù)收集的數(shù)據(jù)制作柏拉圖,顯示發(fā)黃占比為76%,由此確認(rèn),“發(fā)黃變色”為主要癥結(jié)。

        找到癥結(jié)后,小組采用“理論測算法”和“相同問題歷史數(shù)據(jù)比較法”,設(shè)定活動(dòng)目標(biāo)為降低電鍍不良率至5000×10-6,通過對(duì)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)的分析,預(yù)計(jì)可以解決80%的問題,證明小組有能力有信心達(dá)到設(shè)定目標(biāo)。

        原因分析、要因確認(rèn)、制定對(duì)策

        針對(duì)“發(fā)黃變色不良率高”的問題,小組首先制作了整個(gè)電鍍流程圖,再運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法列出所有可能原因,然后根據(jù)其相互間的因果關(guān)系繪制關(guān)聯(lián)圖,對(duì)“發(fā)黃變色不良”作原因分析,共找出7條末端因素,分別為① 中和液濃度高;②純水更換不及時(shí);③鋼帶夾易積水漬;④風(fēng)口異物堵塞;⑤洗噴淋不全面;⑥電鍍液雜質(zhì)多;⑦水洗時(shí)間不夠。

        小組制定了要因計(jì)劃表,在現(xiàn)場檢測和使用模擬試驗(yàn)對(duì)末端因素逐一驗(yàn)證,找到以下兩條為主要原因:①鋼帶夾易積水漬;②洗噴淋不全面。

        針對(duì)要因一“鋼帶夾易積水漬”,小組首先進(jìn)行方案優(yōu)選,由于鋼表面容易形成水膜,小組提出變更材質(zhì)。首先是導(dǎo)體與非導(dǎo)體材質(zhì)的選擇,在深入研究和參考同行信息后選擇非導(dǎo)體材質(zhì)為優(yōu)選方案。對(duì)于非導(dǎo)體材質(zhì)繼續(xù)開展新一輪方案優(yōu)選,對(duì)不同材質(zhì)的經(jīng)濟(jì)性、有效性、可靠性、便捷性和可實(shí)施性五大性能評(píng)分,最終確認(rèn)使用PTS不導(dǎo)電夾子材質(zhì)為最佳方案。

        小組針對(duì)兩條要因,遵循5W1H原則,分別制定了相應(yīng)的對(duì)策(見表1),目標(biāo)量化、措施具體、責(zé)任到人。

        對(duì)策實(shí)施

        對(duì)策實(shí)施一:更換為PTS材質(zhì)夾子。

        首先,小組提供鋼夾子樣本委托供應(yīng)商定制尺寸一致的PTS材質(zhì)的夾子。由于PTS為新材質(zhì),小組結(jié)合應(yīng)用環(huán)境和使用要求,取22個(gè)新夾子做加嚴(yán)模擬實(shí)驗(yàn),對(duì)PTS夾子性能進(jìn)行確認(rèn)(見表2)。試驗(yàn)結(jié)果符合生產(chǎn)工藝要求。

        隨后在安裝完畢后,小組在7月15日至29日內(nèi)每班2批次進(jìn)行隨機(jī)抽樣檢查,連續(xù)試樣30批次均未在夾子部位發(fā)現(xiàn)水漬及發(fā)黃現(xiàn)象。

        表1 對(duì)策表

        表2 PTS夾子性能確認(rèn)表

        結(jié)論:使用PTS夾子后,夾子部位不積水漬,產(chǎn)品發(fā)黃現(xiàn)象均未發(fā)生。對(duì)策有效!

        對(duì)策實(shí)施二:優(yōu)化噴淋方式。

        小組經(jīng)過頭腦風(fēng)暴法選出3種解決方案設(shè)計(jì)噴淋方式(見表3)。

        針對(duì)立柱雙頭出水方案,小組經(jīng)過測算得出安裝4根立柱即可滿足全覆蓋,為提高沖洗壓力,將出水口徑由2mm減至0.8mm,同時(shí)也節(jié)約了用水量。小組先與設(shè)備供應(yīng)商確認(rèn)改造設(shè)想可行,接下來要求采購部門與供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià),協(xié)調(diào)供應(yīng)商上門安裝4個(gè)立柱噴頭并調(diào)試投產(chǎn)。

        洗噴淋方式優(yōu)化后,小組連續(xù)在7月20日至8月20日內(nèi)的生產(chǎn)檢查中進(jìn)行甲基璜酸殘留檢測,共檢測30批次,均未發(fā)現(xiàn)殘留超標(biāo)。

        表3 優(yōu)化噴淋方案

        結(jié)論:優(yōu)化后的洗噴淋能全面均勻沖淋產(chǎn)品,無甲基璜酸殘留超標(biāo),對(duì)策有效!

        效果檢查

        (1)活動(dòng)前后變色不良率變化趨勢比對(duì) 在小組活動(dòng)后,電鍍變色不良率明顯降低,8月至12月平均值為4553×10-6(見表4),小組活動(dòng)目標(biāo)達(dá)到。

        (2)活動(dòng)前后課題目標(biāo)比對(duì)

        (3)活動(dòng)后問題變化比對(duì) 發(fā)黃變色不良產(chǎn)品由原來占總數(shù)的76%下降至34%,發(fā)黃變色不良率由9212×10-6降至1533×10-6,降幅達(dá)83%。

        經(jīng)濟(jì)效益

        表4 活動(dòng)前后變色不良率統(tǒng)計(jì)

        追夢QC小組經(jīng)過活動(dòng)成功降低62%變色不良率,大幅減少返工時(shí)間從而提升生產(chǎn)產(chǎn)出,同時(shí)也減少了因可能的漏檢導(dǎo)致的客戶抱怨。

        此外,由于使用PTS不導(dǎo)電夾子,提高了鍍槽有效電流,從而降低了鍍槽錫的消耗。經(jīng)過鞏固期5個(gè)月的使用量的統(tǒng)計(jì),退鍍鋼帶藥水使用量下降13.7%;電鍍槽陽極錫球消耗量下降6.1%。在本次活動(dòng)中,除去小組改裝PTS夾子成本和改裝洗噴淋成本,在8月至12月共取得經(jīng)濟(jì)效益15余萬元,并取得公司財(cái)務(wù)和持續(xù)改進(jìn)委員會(huì)審核認(rèn)可。

        小組把本次QC活動(dòng)中所取得的有效措施納入標(biāo)準(zhǔn)化工作,將內(nèi)容和依據(jù)更新至文件規(guī)范中并通過審批,以利于將來開展培訓(xùn)和定期檢查。

        總結(jié)及下一步打算

        在小組成員的共同努力下,本次QC活動(dòng)成功降低了電鍍產(chǎn)品的變色不良率,不僅為公司節(jié)約了成本,降低了客戶抱怨風(fēng)險(xiǎn),而且提高了小組成員的解決分析問題的能力。小組將推廣應(yīng)用這些經(jīng)驗(yàn),提升工作效率,行之有效地解決實(shí)際問題。

        小組團(tuán)隊(duì)對(duì)于QC工具方法系統(tǒng)運(yùn)用尚不熟練,需要進(jìn)一步的鞏固、加強(qiáng)和規(guī)范。針對(duì)近期公司兩次收到關(guān)于可焊性不良的客戶抱怨,電鍍追夢QC小組已再次集結(jié),希望盡快解決這個(gè)問題,提升客戶滿意度。

        [作者單位:尼西半導(dǎo)體科技(上海)有限公司]

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