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        塔里木油田超高壓高產(chǎn)氣井壓井方法初探

        2017-07-25 09:18:06鄭如森高文祥鄒國慶汪浩洋宋明哲中石油塔里木油田公司新疆庫爾勒841000
        化工管理 2017年18期
        關(guān)鍵詞:環(huán)空壓力壓井環(huán)空

        鄭如森 高文祥 鄒國慶 汪浩洋 宋明哲(中石油塔里木油田公司,新疆 庫爾勒 841000)

        塔里木油田超高壓高產(chǎn)氣井壓井方法初探

        鄭如森 高文祥 鄒國慶 汪浩洋 宋明哲(中石油塔里木油田公司,新疆 庫爾勒 841000)

        本文介紹三超氣井在油套連通、生產(chǎn)套管存在漏點、環(huán)空壓力超限的情況下,首先考慮井控風(fēng)險,結(jié)合壓井液類型、壓井液密度、壓井方法等,采用非常規(guī)壓井方法有效地控制風(fēng)險。

        三超氣井壓井;地面節(jié)流及分離裝置

        塔里木油田**號氣藏是超深、超高壓、高溫氣藏的典型代表,隨著天然氣勘探開發(fā)的不斷深入,目前大量的氣井在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)油管外環(huán)空或套管外環(huán)空持續(xù)帶壓的問題。異常環(huán)空持續(xù)帶壓氣井里面尤其以油套竄通(即生產(chǎn)油管與套管之間竄通)的高壓氣井問題最為突出,而外層技術(shù)套管壓力超過其管柱承受的極限壓力,可能導(dǎo)致整口井報廢,甚至引發(fā)天然氣竄漏至地層、泄漏至井口等無法控制的災(zāi)難性事故[1]。要及時控制風(fēng)險,徹底解決油套竄通及高壓氣井技術(shù)套管帶壓問題,需要壓井及徹底修井恢復(fù)井筒。以A井為例,對其井筒帶壓狀況和后期壓井過程中存在的突出問題進(jìn)行全面分析。

        1 A井基本情況

        A井于2014年2月12日完鉆,其完井管柱為“改造”-“投產(chǎn)”-“完井”一體化管柱(自上而下):油管掛+雙公短節(jié)+ 114.3x12.7mm斜坡油管+4"SP井下安全閥+114.3x12.7mm斜坡油管+114.3x9.65mm斜坡油管+88.9x9.52mm斜坡油管+ 88.9x7.34mm斜坡油管+88.9x6.45mm斜坡油管+5-1/2"THT封隔器+88.9x6.45mm斜坡油管2根+投撈式堵塞器+88.9x6.45mm斜坡油管+分層壓裂閥+93.2x10mm直連油管+POP球座(見圖1)。

        A井于2014年9月2日投產(chǎn),投產(chǎn)初期地層壓力為122MPa,地層溫度為170℃,平均氣產(chǎn)量70×104m3/d,投產(chǎn)后A環(huán)空壓力持續(xù)下降,后期不斷補壓,截止2016年10月20日,補壓達(dá)135次,累計補進(jìn)環(huán)空保護(hù)液48m3,B環(huán)空壓力在2014年10月28日由0MPa開始上漲,至15年6月29日上升到41MPa趨于穩(wěn)定,后呈現(xiàn)波動并整體下降趨勢,壓力測試放出可燃?xì)怏w;C環(huán)空壓力于2015年8月2日由0MPa開始上漲,最高漲至29.11MPa后呈現(xiàn)波動并整體下降趨勢,測試放出可燃?xì)怏w;D環(huán)空壓力0.05MPa無變化。2016年10月20日,生產(chǎn)油壓突然由83.11MPa下降至74.83MPa又恢復(fù)至83.94MPa峰值后持續(xù)下降,至壓井前下降至71.61MPa,A環(huán)空壓力由5.24MPa突升至40MPa后持續(xù)上升至73.65MPa,B環(huán)空壓力由21.2MPa漲至22.4MPa后下降至20.5MPa,C環(huán)空壓力由19.4MPa上漲至34.6MPa,為避免C環(huán)空屏障失效,現(xiàn)場通過毛細(xì)管線泄壓至8.22MPa,關(guān)閉后又快速恢復(fù)至34.6MPa。

        2 壓井施工難點

        圖1 A井井身結(jié)構(gòu)示意圖

        (1)C環(huán)空超壓。C環(huán)空外層套管抗內(nèi)壓強(qiáng)度為33MPa,其強(qiáng)度的80%為26.4MPa,C環(huán)空內(nèi)層套管抗外擠強(qiáng)度為60MPa,其強(qiáng)度的80%為48MPa,套管頭TF14-3/8"×10-3/4"-70額定壓力的80%為56MPa,試壓值為19MPa,根據(jù)API RP90-2計算C環(huán)空允許最大帶壓值為19MPa。目前壓力已達(dá)到34.6MPa,持續(xù)帶壓且測試放壓后快速恢復(fù)至原壓力,故在壓井過程中打開C環(huán)空應(yīng)急放噴管線放壓,并對放空氣燃燒處理,避免該壓力竄漏至D環(huán)空造成井況惡化。

        (2)生產(chǎn)套管存在漏點。生產(chǎn)過程中A環(huán)空壓力不能維持,持續(xù)補壓消耗有機(jī)鹽達(dá)48m3,目前雖然壓力上漲緩慢,但是否仍在滲漏,不能判斷,所以在壓井過程中打開A環(huán)空應(yīng)急放噴管線放壓,避免氣體進(jìn)入地層。

        (3)儲層保護(hù)工作要求高。本次壓井后修井作業(yè)工序較多,施工時間長且修井完后要進(jìn)行套管評價和二次完井,恢復(fù)單井產(chǎn)能,所以對壓井液性能要求較高,耐高溫且與地層要有很好的配伍性。又因該井地層壓力窗口窄,目的層鉆進(jìn)期間間斷漏失鉆井液1117.61m3,常規(guī)壓井液不但壓井不穩(wěn),且會污染儲層影響后期單井產(chǎn)量。

        (4)無液氣分離裝置。壓井過程中,要對A、C環(huán)空壓力控制放壓,由于A環(huán)空有環(huán)空保護(hù)液,在放壓過程中可能會放出液體,處于環(huán)保考慮,應(yīng)進(jìn)行液氣分離。而且該井氣產(chǎn)量高,地層物性好,正反擠壓井不能完全壓穩(wěn)地層,循環(huán)壓井過程中壓井液氣侵嚴(yán)重,需進(jìn)行循環(huán)脫氣,所以組織安裝節(jié)流管匯和液氣分離器進(jìn)行正反循環(huán)壓井。

        3 現(xiàn)場壓井施工

        由于油套已連通,且A環(huán)空測試已放出天然氣,C環(huán)空壓力持續(xù)上漲超過其允許帶壓值,且壓力無法釋放至允許帶壓值以下。該井一級屏障已經(jīng)失效,二級屏障退化,壓井前油壓71.61MPa,A環(huán)空壓力73.65MPa,B環(huán)空壓力20.5MPa,C環(huán)空壓力32.77MPa,D環(huán)空壓力保持相對穩(wěn)定0.05MPa。為使風(fēng)險不進(jìn)一步加劇,在目前井口條件下見圖2,首先采用氣田水進(jìn)行半壓井控制井口壓力,而后采用油基泥漿進(jìn)行壓井轉(zhuǎn)入修井作業(yè)。具體壓井施工過程如下。

        (1)氣田水半壓井。壓井采用逐步調(diào)低生產(chǎn)產(chǎn)量,油管內(nèi)擠入密度1.03-1.09g/cm3氣田水和密度1.4g/cm3有機(jī)鹽液體,A、C環(huán)空通過放噴泄壓方式進(jìn)行半壓井作業(yè)。在生產(chǎn)通道關(guān)閉后,油壓由71.61上漲至76.79MPa,A環(huán)空壓力由73.65上漲至77.26MPa,擠入液體27m3后油壓和A環(huán)空壓力先后出現(xiàn)拐點,判斷液體到達(dá)生產(chǎn)管柱泄漏點,計算漏點在井深4600米,擠入液體112m3壓井結(jié)束,關(guān)閉油管及A、C環(huán)空,油壓39.34MPa,A環(huán)空壓力71.63MPa,B環(huán)空壓力17.07MPa,C環(huán)空壓力3.37MPa。經(jīng)歷7天之后,油壓上漲至82.07MPa,A環(huán)空壓力上漲至82.75MPa,C環(huán)空壓力上漲至38MPa,再次正擠氣田水293m3,擠入25.3m3時,壓力出現(xiàn)拐點,與第一次壓井施工相似,壓井施工結(jié)束后,油壓37.24MPa,A環(huán)空壓力51.72MPa,B環(huán)空壓力18.07MPa相對穩(wěn)定,C環(huán)空壓力20.69MPa。經(jīng)歷2天21小時后,油壓上漲至80MPa,A環(huán)空壓力上漲至81.45MPa,C環(huán)空壓力上漲至38.62MPa趨穩(wěn)。

        由于氣田水壓井后油氣上竄速度快,且氣田水防氣竄能力弱,壓力上漲越來越快,不能為修井設(shè)備搬安爭取有效的安全時間,為了保護(hù)儲層和為下步工作爭取時間,采用油基泥漿進(jìn)行壓井。

        (2)油基泥漿正反擠壓井。油管內(nèi)正擠氣田水170m3后跟注密度1.73g/cm3油基泥漿60m3,結(jié)束后油壓2.65MPa,A環(huán)空壓力50.33MPa,B環(huán)空壓力17.07MPa,C環(huán)空壓力20MPa,經(jīng)歷2天后油壓10.23MPa,A環(huán)空壓力58.32MPa,B環(huán)空壓力18MPa,C環(huán)空壓力29.68MPa都趨于穩(wěn)定。各環(huán)空壓力依然較高,為實現(xiàn)徹底壓井,進(jìn)行油管穿孔作業(yè),穿孔井段6129.39-6130.39m,孔數(shù)10孔,孔徑7mm。油管穿孔后進(jìn)行正循環(huán)脫氣、反擠壓井共泵入油基壓井液241.4m3,結(jié)束后油壓20.68MPa,A環(huán)空壓力33.55MPa,B環(huán)空壓力22MPa,C環(huán)空壓力17.24MPa,之后B環(huán)空壓力上漲至39MPa趨穩(wěn)。

        正循環(huán)脫氣有一定效果,但地面罐容需進(jìn)行返出液體的計量、回收、脫氣,沒有足夠的空罐進(jìn)行液體脫氣循環(huán),且反擠壓井時漏點位置形成短路,漏點位置與穿孔位置之間環(huán)空可能存在氣體,處理起來較為復(fù)雜。為完全壓穩(wěn)井筒,連接壓井管匯及液氣分離器,拆除A環(huán)空放噴管線,連接反循環(huán)管線。

        圖2 壓井井口流程圖

        (3)節(jié)流循環(huán)脫氣。壓井前油壓12.3MPa,A環(huán)空壓力33.3MPa,B環(huán)空壓力33.1MPa,C環(huán)空壓力30.68MPa,正循環(huán)節(jié)流脫氣共泵入1.73g/cm3油基鉆井液143m3,返排129.3m3(密度1.6-2.0g/cm3),施工中B、C環(huán)空壓力穩(wěn)定,C環(huán)空出口持續(xù)點火,焰高0.5m左右,結(jié)束后油壓8.27MPa,A環(huán)空壓力53.79MPa,C環(huán)空壓力22.41MPa。再次進(jìn)行正循環(huán)節(jié)流脫氣,分三階段共泵入1.85g/cm3油基泥漿155m3,A環(huán)空壓力下降至3.38MPa,油壓18MPa;累計返出1.35-1.81 g/cm3混漿23.8m3,停泵觀察10min,A環(huán)空壓力下降至0.9MPa,油壓為0,井控風(fēng)險已得到控制。

        4 結(jié)語

        (1)A井在壓井過程中采用節(jié)流循環(huán)脫氣壓井的方法,有效地控制了井控風(fēng)險,且未發(fā)生井漏,很好地保護(hù)了儲層,為今后類似三超氣井壓井方法的選擇提供了借鑒。

        (2)對于類似超高壓高產(chǎn)氣井的壓井施工,井筒容積大且日產(chǎn)氣量高,完井管柱竄漏但未斷脫,油管穿孔位置和泄漏通道相距較遠(yuǎn),在循環(huán)壓井過程中存在短路,環(huán)空氣侵流體被循環(huán)出來的效率很低,循環(huán)壓井過程中必須配備節(jié)流管匯及液氣分離裝置。

        (3)超高壓高產(chǎn)氣井壓井過程中,尤其是對環(huán)空異常帶壓井的施工,保證井口裝備的安全和有效性是控制井控風(fēng)險的前提條件,對于油套連通的高產(chǎn)氣井進(jìn)行壓井施工作業(yè),冬季施工時放噴管線需采取保溫措施,防止放壓過程中產(chǎn)生的冰水化合物堵塞管線。

        [1]孫曉俊,黃鐘新,任亮等.油套竄通高壓氣井安全生產(chǎn)措施[J].天然氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì),2016,10(1):54-56.

        鄭如森(1987-),男,漢族,助理工程師,從事井下作業(yè)監(jiān)督工作。

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