摘要:簡(jiǎn)要井筒工作面注漿施工過(guò)程、方法、取得的效果以及施工過(guò)程中出現(xiàn)的部分問(wèn)題和解決方法。
關(guān)鍵詞:工作面注漿、施工方法、骨料配比、出現(xiàn)的問(wèn)題及解決方法。
基建礦井針對(duì)井筒基巖段含水層多,涌水量大的問(wèn)題,井筒施工時(shí),一般都采用地面預(yù)注漿或工作面預(yù)注漿的方法,在井筒周圍形成封水帷幕,以利于井筒的掘砌施工。具體到某一個(gè)井筒是采用地面預(yù)注漿,還是工作面預(yù)注漿,要根據(jù)井筒檢查孔的水文地質(zhì)資料確定。當(dāng)含水層較多,層位分散,預(yù)計(jì)涌水量較大時(shí),宜采用地面預(yù)注漿;當(dāng)含水層較少,預(yù)計(jì)涌水量也不大時(shí),則可采用工作面預(yù)注漿,以保證注漿效果,盡量縮短建井工期。下文介紹某煤礦三個(gè)井筒工作面注漿施工方案和過(guò)程。
1 特性簡(jiǎn)介
1.1 斷層:與礦井邊界斷層相交,且斷層落差較大,傾角較大,裂隙比較發(fā)育,易導(dǎo)通上下含水層,灰色、微綠、夾少量紫斑、雜色泥質(zhì)結(jié)構(gòu),巖石有受擠壓現(xiàn)象,裂隙滑面發(fā)育,巖石裂隙破碎。
1.2 煤頂板含水層:灰色微綠、細(xì)粒結(jié)構(gòu),石英、長(zhǎng)石為主,裂隙發(fā)育,分選中等、堅(jiān)硬。
2 注漿方案和過(guò)程
2.1 方案
(1)主井:二次分解注漿
(2)風(fēng)井:一次全注漿
(3)副井:一次分層注漿
2.2 注漿前準(zhǔn)備工作
井筒施工至注漿設(shè)計(jì)位置后,永久支護(hù)跟至工作面。若無(wú)法跟至工作面,可以采取臨時(shí)噴漿支護(hù),然后清理工作面,做好打鉆前準(zhǔn)備。先將工作面按止?jié){墊設(shè)計(jì)刷大,然后澆筑混凝土止?jié){墊。為防止工作面出水對(duì)混凝土施工質(zhì)量產(chǎn)生影響,考慮添加適量減水劑,添加量根據(jù)安裝截水槽將淋水導(dǎo)入吊盤水箱。若工作面涌水較大,無(wú)法施工普通止?jié){墊,應(yīng)采用止?jié){墊下鋪設(shè)濾水層的方法施工止?jié){墊。濾水層采用碎石鋪設(shè),待止?jié){墊澆筑好并養(yǎng)護(hù)一段時(shí)間后可以在工作面搭設(shè)鉆機(jī)平臺(tái)。
2.3 過(guò)程
(1)主井計(jì)劃鉆進(jìn)79m,鉆深308+79=387m。實(shí)際鉆進(jìn)及出水量:1#孔67m、3m/h;2#孔74m、20.8m/h;3#孔75m、2m/h;4#孔68m、2m/h;5#孔79m、21m/h;6#孔74m、1.5m/h。
(2)風(fēng)井計(jì)劃鉆進(jìn)47m,鉆深310+47=357m。第一鉆1#鉆孔至42.5m時(shí),出水2m/h,注漿。其余5個(gè)鉆孔進(jìn)47m均無(wú)水。
(3)副井借鑒主、風(fēng)井的注漿方案和后來(lái)的施工成果,利用一個(gè)止閥墊對(duì)含水層及以上的破碎帶分層注漿。第一層:計(jì)劃鉆進(jìn)39m,鉆深301+39=340m,實(shí)際第一鉆7#孔鉆進(jìn)33m時(shí)出水12m/h,開始注漿,其余鉆孔鉆進(jìn)39m均無(wú)水。第二層:計(jì)劃鉆進(jìn)60m,鉆深301+60=361m,實(shí)際第一鉆5#孔鉆進(jìn)55m時(shí)出水25m/h,開始注漿,其余鉆孔鉆進(jìn)60m均無(wú)水。
3 注漿采用的方法
設(shè)計(jì)壓力:一次注漿的終壓為9MPa,分層的一次為10MPa、二次為9MPa。
采用方法:
(1)工作面鋪設(shè)止?jié){墊、預(yù)埋6個(gè)、8個(gè)孔口管(φ108×6mm無(wú)縫鋼管加工,長(zhǎng)4m,預(yù)埋3.5m),孔口管向外徑向角3°,切向角120°。
(2)地面注漿,井筒附近放置注漿機(jī),通過(guò)高壓管,根據(jù)注漿的終壓輸送6個(gè)配比漿液(2:1、1.5:1、1.25:1、1:1、0.75:1、0.6:1)。
4 選用骨料、配比合理使用
因注漿治水需要漿液擴(kuò)散較為廣泛,采用散裝32.5復(fù)合硅酸鹽水泥 、56Be/水玻璃、工業(yè)用NaCl粗鹽。注漿過(guò)程中觀察井筒上下壓力表的壓力變化,高壓注漿管的波動(dòng)幅度及震動(dòng)頻率,判斷其輸送漿液的大致范圍,及時(shí)調(diào)整漿液的配比,達(dá)到既能節(jié)省投資又能圓滿注漿的目的。
5注漿質(zhì)量檢驗(yàn)
5.1 施工過(guò)程檢驗(yàn)
注漿質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)包括:是否按設(shè)計(jì)要求施工,設(shè)計(jì)更改的原因及執(zhí)行情況,特殊問(wèn)題的處理。單孔檢驗(yàn)包括:一是單孔在注漿過(guò)程中,其注漿流量、注漿壓力隨時(shí)間的變化,從這種變化可分析巖體裂隙發(fā)育的程度及帷幕形成情況;二是單孔注漿前后的壓力試驗(yàn),通過(guò)計(jì)算壓水吸水量及其變化可評(píng)價(jià)注漿效果。
5.2 壓水試驗(yàn)
將最后一個(gè)注漿孔作為壓水試驗(yàn)孔,在注漿前及注漿后分別進(jìn)行壓水試驗(yàn),每次壓水試驗(yàn)都做兩個(gè)壓力點(diǎn),分別記錄壓水過(guò)程中的壓力和流量,穩(wěn)定時(shí)間不低于30min。并分別計(jì)算地層的滲透系數(shù),然后利用公式計(jì)算井筒的涌水量,評(píng)定注漿效果。
5.3 注漿效果及比較
主井第一次注漿掘進(jìn)后井壁淋水2m?/h,原最大出水量21m?/h,效率為85.7%;二次注漿后無(wú)水,效率為100%。副井二次注漿后無(wú)水,效率為100%。風(fēng)井一次全注漿掘進(jìn)中出水1m?/h,效率為96%,進(jìn)尺一段時(shí)間后無(wú)水。
風(fēng)井與主井之間有一大斷層,一次全注漿效果顯著,巖隙充填比較飽滿,整體性良好。主井因地質(zhì)條件復(fù)雜,巖層傾角較大,致使最后一孔出現(xiàn)卡鉆桿現(xiàn)象。只有采用一層分解注漿,影響了工程進(jìn)度,副井結(jié)合前兩井的優(yōu)點(diǎn),取其成功經(jīng)驗(yàn),利用一個(gè)止?jié){墊,對(duì)斷層和煤層預(yù)注漿,達(dá)到了最理想的結(jié)果,既節(jié)省了時(shí)間又節(jié)約了投資。
6 注漿中易出現(xiàn)的問(wèn)題及部分解決方法
因漿液屬于混合物,有微型顆粒,流通輸送中存在滯存現(xiàn)象,尤其在高壓端通于壓力表接口處、安全閥接口處較為明顯。經(jīng)常出現(xiàn)因堵塞爆裂輸出管與活塞缸體結(jié)合處的密封及沖掉高壓輸出管。采用間歇性吸收清水沖刷的方法,因是高壓很容易沖掉滯存的水泥,給整體注漿不會(huì)帶來(lái)任何影響。天氣較寒冷,為防止每次注漿后管內(nèi)存有積水,結(jié)冰減少漿液流通斷面,利用風(fēng)壓接入高壓輸液軟管,吹出管內(nèi)附存的水,給下次注漿創(chuàng)造了條件。儲(chǔ)液池中混合后的漿液利用4寸鋼管接上壓風(fēng),不停吹動(dòng)漿液,防止其沉淀或結(jié)塊。
7 結(jié)論
采用注漿堵水,雖然注漿量比較高,投入了一定的成本,但若能合理設(shè)計(jì)及施工,能徹底達(dá)到預(yù)期效果,方便了施工,提高了安全系數(shù)。井筒巖性較差、斷層傾角較大,此次注漿鞏固了井筒周圍的巖性,增強(qiáng)了井筒的整體強(qiáng)度,增大了抗斷層對(duì)井筒的剪切力,使井筒在今后的生產(chǎn)中能夠遠(yuǎn)遠(yuǎn)地超過(guò)服務(wù)年限。
參考文獻(xiàn):
《立井井筒地面預(yù)注漿工程注漿孔施工技術(shù)規(guī)范》、《井筒地面預(yù)注漿工程驗(yàn)收規(guī)范》
謝玉兵(1983-),男,安徽省淮南市人,民 族:漢 職稱:工程師,學(xué)歷:大學(xué)本科。研究方向:煤炭工程技術(shù)。