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        中小型軋線超細(xì)晶粒鋼自動(dòng)控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)

        2017-07-18 16:52:39張亮
        山東工業(yè)技術(shù) 2017年14期

        張亮

        摘 要:中小型軋線由粗軋機(jī)組、中軋機(jī)組和精軋機(jī)組組成,控制系統(tǒng)主要包括主速度級(jí)連控制、測(cè)長(zhǎng)控制及中、精軋區(qū)活套控制。在超細(xì)晶粒鋼的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中需要增加對(duì)淬冷設(shè)備水泵和閥門(mén)的控制,用淬冷設(shè)備替代精軋區(qū)域的11號(hào)和12號(hào)軋機(jī),對(duì)軋機(jī)的活套控制、速度控制和成品測(cè)長(zhǎng)等進(jìn)行重新整定。棒材線超細(xì)精粒鋼自動(dòng)控制系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)主要就是完善增加系統(tǒng)的控制,解決由于淬冷設(shè)備的投入而可能出現(xiàn)的一系列問(wèn)題,以實(shí)現(xiàn)原有的控制功能。

        關(guān)鍵詞:超細(xì)晶粒鋼;活套控制;速度級(jí)聯(lián)

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.14.042

        1 綜述

        中小型車(chē)間自動(dòng)化控制系統(tǒng)采用ABB Master系統(tǒng),由多個(gè)AC450RMC過(guò)程站和PPA監(jiān)控系統(tǒng)組成。此軋線系統(tǒng)主要由18臺(tái)軋機(jī)組成,包括粗軋區(qū)域6臺(tái)軋機(jī),中軋區(qū)域6臺(tái)軋機(jī),精軋區(qū)域6臺(tái)軋機(jī),此外還包括3臺(tái)剪子以及各軋機(jī)間的設(shè)備檢測(cè)元件。在超細(xì)晶粒鋼的控制系統(tǒng)調(diào)試中,用淬冷設(shè)備替代精軋區(qū)域的11號(hào)和12號(hào)軋機(jī),需要增加穿水淬冷系統(tǒng)的控制部分,比如流量調(diào)節(jié)閥和各個(gè)切斷閥的控制,通過(guò)調(diào)節(jié)水流量來(lái)控制軋件在此區(qū)域的速度并調(diào)整軋件溫度。穿水淬冷設(shè)備除了出入口外是一個(gè)密封的系統(tǒng),因此原有的活套掃描儀檢測(cè)不到軋件,只能靠模擬原有檢測(cè)信號(hào)以完成整個(gè)系統(tǒng)的速度級(jí)聯(lián)控制及軋件的測(cè)長(zhǎng)控制。

        2 穿水設(shè)備功能實(shí)現(xiàn)

        在軋線區(qū)域增加三個(gè)水閥:開(kāi)關(guān)閥V1、溢流閥V2、開(kāi)關(guān)閥V3,操作畫(huà)面上增加超晶細(xì)粒鋼的穿水監(jiān)控等功能。增加一個(gè)流量檢測(cè)點(diǎn)和一個(gè)壓力檢測(cè)點(diǎn)在進(jìn)水管道上,可以根據(jù)流量或者壓力來(lái)進(jìn)行PID調(diào)節(jié)控制閥的開(kāi)口度,并以此來(lái)控制軋件的溫度及其搬運(yùn)速度。

        在11號(hào)軋機(jī)前,將檢測(cè)軋件位置的檢測(cè)元件由活套掃描儀換型為熱金屬探測(cè)器(HMD),用來(lái)控制三個(gè)水閥的啟停。設(shè)定淬冷設(shè)備到HMD的距離為L(zhǎng)1, 2#剪到HMD的距離為L(zhǎng)2,軋件的搬運(yùn)速度為V。

        t1=L1/V

        t2=L2/V

        軋制精細(xì)粒鋼時(shí),為減少冷卻水對(duì)管道及水閥的沖擊,調(diào)節(jié)閥應(yīng)在任意時(shí)間內(nèi)應(yīng)保持一定的開(kāi)口度:不軋鋼時(shí),開(kāi)關(guān)閥V1、V3常閉,溢流閥V2常開(kāi);軋鋼時(shí),在HMD檢測(cè)到軋件后,開(kāi)關(guān)閥V1、V3延時(shí)t1-0.3秒打開(kāi),溢流閥V2延時(shí)t1秒關(guān)閉。HMD檢測(cè)不到軋件后,延時(shí)t2秒后,所有調(diào)節(jié)閥恢復(fù)初始狀態(tài)。

        3 軋線速度級(jí)聯(lián)及測(cè)長(zhǎng)

        在軋線區(qū)域替換11號(hào)和12號(hào)兩臺(tái)軋機(jī),切斷了軋件控制系統(tǒng)中軋鋼的連續(xù)性,所以需要在實(shí)際的軋制過(guò)程中不斷進(jìn)行速度調(diào)整,從而實(shí)現(xiàn)淬冷設(shè)備和軋機(jī)速度的匹配。

        3.1 上游主速度參考值級(jí)聯(lián)

        在工藝計(jì)算時(shí),首先需設(shè)定成品軋機(jī)的MCCU值,然后根據(jù)系數(shù)R向前推算各工作軋機(jī)的速度,計(jì)算公式為: MCCUn-1=MCCUn/Rn(MCCU:主速度上游級(jí)聯(lián)值,成品軋機(jī)的MCCU為定值)。

        用淬冷設(shè)備替代11號(hào)和12號(hào)軋機(jī)后,需要在軋機(jī)速度級(jí)聯(lián)的控制上做相應(yīng)的調(diào)整,2#剪前由12號(hào)軋機(jī)改為10號(hào)軋機(jī)。故10號(hào)軋機(jī)的MCCU值理論上應(yīng)該由13號(hào)軋機(jī)的MCCU值及系數(shù)R來(lái)確定,但因?yàn)?0號(hào)軋機(jī)和13號(hào)軋機(jī)間經(jīng)過(guò)了淬冷設(shè)備,其速度值也會(huì)有相應(yīng)的衰減,因此還需要適當(dāng)調(diào)整10號(hào)軋機(jī)的MCCU值。根據(jù)多次的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,確定穿水水壓與此修正值成比例關(guān)系。

        3.2 上、下游比例調(diào)節(jié)速度級(jí)聯(lián)

        上、下游比例調(diào)節(jié)速度級(jí)聯(lián)分別向上游軋機(jī)和下游軋機(jī)傳遞速度調(diào)節(jié)量,由自動(dòng)活套控制產(chǎn)生此調(diào)節(jié)量的值,計(jì)算公式及公式中所用縮寫(xiě)意義如下:

        上游軋機(jī): PCCUn-1=(PCCUn/Rn)+LPROPUn(正常狀態(tài)下,設(shè)定成品機(jī)架的PCCU為0)

        下游軋機(jī): PCCDn+1=(PCCDn+LPROPD n+1)*R n+1(正常狀態(tài)下,PCCDn為0)

        PCCU:比例上游級(jí)聯(lián)調(diào)節(jié)值

        LPROPU:自動(dòng)活套控制產(chǎn)生的上游比例調(diào)節(jié)值

        PCCD:比例下游級(jí)聯(lián)調(diào)節(jié)值

        LPROPD:自動(dòng)活套控制產(chǎn)生的下游比例調(diào)節(jié)值

        10號(hào)軋機(jī)PCCU值與MCCU值的計(jì)算一樣,需要甩開(kāi)11號(hào)和12號(hào)軋機(jī),由13號(hào)軋機(jī)的PCCU值、系數(shù)R及LPROPD比例調(diào)節(jié)值來(lái)確定。計(jì)算公式如下:

        上游軋機(jī): PCCUn-3=PCCUn/Rn+LPROPUn

        下游軋機(jī): PCCDn+3=(PCCDn+LPROPDn+3)*Rn+3

        級(jí)聯(lián)調(diào)整完成后,計(jì)算軋機(jī)的最終速度參考值并直接發(fā)送給變頻系統(tǒng)。計(jì)算公式如下:

        MATSPn=MCCUn+PCCUn+PCCDn。

        3.3 測(cè)長(zhǎng)功能修正

        軋件測(cè)長(zhǎng)的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確度依賴(lài)于輥道上的檢測(cè)元件,在淬冷設(shè)備替換11號(hào)和12號(hào)軋機(jī)時(shí),需要模擬12號(hào)軋機(jī)前的檢測(cè)信號(hào)BZ和S2剪子前的檢測(cè)信號(hào)BC,并做好后面檢測(cè)元件的誤信號(hào)切除及信號(hào)強(qiáng)化等工作。穿水淬冷設(shè)備安裝后,12號(hào)軋機(jī)前的活套掃描儀無(wú)法檢測(cè)到軋件,為更好的跟蹤定位軋件位置,在11號(hào)軋機(jī)前安裝一個(gè)HMD,設(shè)定12號(hào)軋機(jī)前活套掃描儀到HMD的距離為L(zhǎng),軋制速度為V,則12號(hào)軋機(jī)前的檢測(cè)信號(hào)BZ可用此HMD加L/V秒延時(shí)來(lái)進(jìn)行模擬。

        軋件頭部到達(dá)12號(hào)軋機(jī)前活套掃描儀(由HMD加延時(shí)模擬)后啟動(dòng)修正長(zhǎng)度計(jì)數(shù)器,計(jì)數(shù)器由最后一架軋機(jī)的設(shè)定速度VSRF來(lái)進(jìn)行積分;當(dāng)S2剪子前的檢測(cè)信號(hào)BC檢測(cè)到棒材頭部時(shí)讀取計(jì)數(shù)器內(nèi)的測(cè)量值L。由測(cè)量值L和實(shí)際值L_SET(BZ與BC之間的距離)進(jìn)行比較得出設(shè)定速度與實(shí)際速度的比例系數(shù)K,同時(shí)對(duì)K進(jìn)行高/低限比較(設(shè)定區(qū)間為0.9—1.1),如果K超出設(shè)定區(qū)間,系統(tǒng)產(chǎn)生速度偏差報(bào)警。在連軋過(guò)程中取十次的比例系數(shù)K進(jìn)行加權(quán)求平均值,用以確定軋制過(guò)程中設(shè)定速度與實(shí)際速度的偏差系數(shù)Ksp,用于測(cè)長(zhǎng)積分的速度值為:Vsp=VSRF*Ksp

        4 系統(tǒng)運(yùn)行效果

        在棒材線超細(xì)晶粒鋼的生產(chǎn)中,通過(guò)動(dòng)態(tài)跟蹤、信號(hào)模擬等措施,最大限度地減少了軋機(jī)速度級(jí)聯(lián)控制、軋件測(cè)長(zhǎng)計(jì)算以及剪切中所出現(xiàn)的誤差,在不影響原來(lái)的生產(chǎn)節(jié)奏的前提下,有效地提高了成材率。

        參考文獻(xiàn):

        [1]棒材超細(xì)晶粒鋼自動(dòng)控制系統(tǒng)的研發(fā)[J].計(jì)算機(jī)光盤(pán)軟件與應(yīng)用.

        [2]軋線控制技術(shù)研究與應(yīng)用[J].機(jī)電信息.

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