譚劍
摘 要:火力發(fā)電廠給水系統(tǒng)前置泵的工作效率與其電動機(jī)電流是成反比例變化,前置泵的工作效率高低對機(jī)組經(jīng)濟(jì)性有著不可忽略的影響。該文針對茂名臻能熱電有限公司#7機(jī)組A、B前置泵運(yùn)行中電流出現(xiàn)差異的現(xiàn)象,通過一系列的試驗分析,找出導(dǎo)致A、B前置泵電流差異的主要原因,并提出相應(yīng)的解決和改進(jìn)措施,最終消除這種差異現(xiàn)象,降低了廠用電率。
關(guān)鍵詞:給水前置泵 電流差異 沖蝕 效率
中圖分類號:TM31 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)02(c)-0025-02
茂名臻能熱電有限公司1×600 MW“上大壓小”#7機(jī)組,為東方汽輪機(jī)有限公司制造,型號:CC600/523-24.2/4.2/1.0/566/566,型式:超臨界、一次中間再熱、沖動式、單軸、三缸四排汽、雙抽汽凝汽式汽輪機(jī),#7機(jī)組配置2臺50%BMCR容量的汽動給水泵,用于機(jī)組正常運(yùn)行,每臺汽動給水泵各配置一臺型號為QG400/300CW的前置泵,為沈陽透平機(jī)械股份公司制造,前置泵為臥式單級雙吸渦殼式水泵,設(shè)計揚(yáng)程132 m,額定流量1267 m3/h,最小流量251 m3/h,工作電壓6 kv,轉(zhuǎn)速1480 r/min,額定工況效率82%。
2臺前置泵自投運(yùn)至今,都發(fā)生過泵殼腐蝕穿孔噴汽的現(xiàn)象,經(jīng)多次補(bǔ)焊處理正常。從2015年6月開始,A、B前置泵電動機(jī)電流出現(xiàn)差異,B前置泵電流比A前置泵電流大3~5 A左右,差異不是很明顯,但這種差異隨著時間的推移越來越大,至2015年9月已達(dá)到10~11 A左右。由于這種電流差異不正常,不但影響著設(shè)備的安全運(yùn)行,還影響了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,為找出A、B前置泵電流出現(xiàn)差異的故障原因,展開一系列的分析試驗。
1 #7機(jī)A、B前置泵電流差異原因分析
針對#7機(jī)A、B前置泵目前運(yùn)行的情況制定以下原因分析。
1.1 電流測量誤差
懷疑A、B前置泵電動機(jī)電流互感器CT二次側(cè)及電流變送器測量有誤差,在A、B前置泵電動機(jī)6 kV就地開關(guān)柜保護(hù)裝置顯示的電流數(shù)值乘以其變比,發(fā)現(xiàn)計算結(jié)果與DCS顯示數(shù)值基本相等,排除了電流測量有誤差的可能。
1.2 汽動給水泵最小流量閥內(nèi)漏
若B汽動給水泵最小流量閥閥芯內(nèi)漏,勢必造成B前置泵給水流量增加,電流相應(yīng)增加,使A、B前置泵電動機(jī)電流出現(xiàn)差異。為此,通過以下試驗檢查A、B汽動給水泵最小流量閥內(nèi)漏的情況。
給水流量測量系統(tǒng)設(shè)計:兩前置泵出口為流量孔板測量,兩汽泵出口為DCS邏輯折算得出,機(jī)側(cè)給水母管總流量也為DCS邏輯折算得出。
通過以上3個表進(jìn)行計算分析:
(1)當(dāng)A汽泵最小流量閥前、后電動隔絕門全關(guān)時,從表1、表2中,兩前置泵出口總流量的變化:(Q1-Q3)+(Q2- Q4)≈0。結(jié)論:A汽泵最小流量閥關(guān)閉時基本嚴(yán)密。
(2)當(dāng)B汽泵最小流量閥前、后電動隔絕門全關(guān)時,從表1、表3中,兩前置泵出口總流量的變化:(Q1-Q5)+(Q2- Q6)=(488-446)+(486-453)=75 t/h。結(jié)論:B汽泵最小流量閥關(guān)閉時內(nèi)漏,泄漏量約75 t/h。
(3)從表1、表3中,兩前置泵總電流的變化:
(I1-I3)+(I2-I4)=(37.7-36)+(47.9-46.6)=1.7+1.3=3 A。結(jié)論:B汽泵最小流量閥內(nèi)漏量75 t/h折算成電流為3A,也就是說,在#7機(jī)B前置泵電流比A前置泵電流大10~11A里,有3 A是由于B汽泵最小流量閥內(nèi)漏造成的。
綜上分析,#7機(jī)B前置泵電流比A前置泵電流大10~11 A,扣除3 A是由于B前置泵最小流量閥內(nèi)漏造成外,剩余的8 A就很可能是B前置泵工作效率偏低造成的。
1.3 B前置泵工作效率低
2016年1月對#7機(jī)B前置泵進(jìn)行解體大修檢查,解體后發(fā)現(xiàn)B前置泵驅(qū)動端泵蓋的高壓側(cè)(出水室)與低壓側(cè)(進(jìn)水室)之間隔離段擋套與不銹鋼密封環(huán)多處沖蝕嚴(yán)重,不銹鋼密封環(huán)固定螺絲松動,渦殼壁也有多處被沖蝕的現(xiàn)象,根據(jù)這種現(xiàn)象分析,首先是不銹鋼密封環(huán)固定螺絲松動,密封間隙增大,高壓側(cè)(出水室)泄漏至低壓側(cè)(進(jìn)水室)水流量增大,高壓側(cè)水壓為2.0 MPa左右,低壓側(cè)水壓為0.7 MPa左右,兩者壓力達(dá)3倍,通過密封間隙節(jié)流后水流速更高,高速水流對不銹鋼密封環(huán)及隔離段擋套產(chǎn)生強(qiáng)大的沖刷力,長期的沖刷致使不銹鋼密封環(huán)及隔離段擋套被沖蝕,高壓側(cè)(出水室)泄漏至低壓側(cè)(進(jìn)水室)的泄漏量也越來越大,B前置泵電流也相應(yīng)增大。
顯然易見,運(yùn)行中的B前置泵的高壓側(cè)(出水室)與低壓側(cè)(進(jìn)水室)發(fā)生短路,出水竄入進(jìn)水室,是造成B前置泵出力不足,工作效率低的直接原因。
2 改進(jìn)措施
(1)針對B前置泵泵殼原材料為鑄鋼,容易被腐蝕,泵殼也累次發(fā)生過腐蝕穿孔,采取更換不銹鋼泵殼,以提高其抗腐蝕、汽蝕的能力。
(2)針對B前置泵驅(qū)動端泵蓋的高壓側(cè)(出水室)與低壓側(cè)(進(jìn)水室)之間隔離段擋套與不銹鋼密封環(huán)的沖蝕部位,進(jìn)行打磨、清潔,再采用鑄鋼焊條進(jìn)行補(bǔ)焊及修銼、研磨。圖1、圖2、圖3為補(bǔ)焊修復(fù)后的隔離段擋套、不銹鋼密封環(huán)及裝復(fù)現(xiàn)場。
(3)針對B前置泵驅(qū)動端泵蓋的高壓側(cè)(出水室)與低壓側(cè)(進(jìn)水室)之間隔離段擋套不銹鋼密封環(huán)固定螺絲松動,使用安裝螺紋護(hù)套,在螺絲孔當(dāng)中安裝螺紋護(hù)套,螺紋護(hù)套有消除應(yīng)力,增強(qiáng)螺紋緊固的功能,并且,螺紋護(hù)套還有抗震與抗沖擊力的功能,解決螺絲的松動問題。
(4)修復(fù)B汽泵最小流量閥閥芯,減少最小流量閥的泄漏量,消除由于最小流量閥閥芯內(nèi)漏造成B前置泵的電流增加。
3 改進(jìn)效果
(1)2016年01月26日,B前置泵整體裝復(fù),投入運(yùn)行。27日A、B汽動給水泵并泵運(yùn)行,A、B前置泵運(yùn)行電流恢復(fù)相等。
(2)B前置泵電流降至正常后,取得顯著的經(jīng)濟(jì)效益。B前置泵電流總降幅達(dá)10 A,6 kV電動機(jī)一年可節(jié)省電量為:P=UIcosθ×24×365=1.732×6 000×10×0.95×24×365=864 822 kW·h。一年可節(jié)省資金約為:864 822 kW·h×0.5元/kW·h=432 411元。
4 結(jié)語
導(dǎo)致A、B前置泵電流出現(xiàn)差異的因素較多,根據(jù)實際運(yùn)行情況制定的原因分析是可行的,通過上述一系列的試驗,找出A、B前置泵電流差異的主要原因是B前置泵工作效率低所致,而造成B前置泵工作效率低是其高、低壓水室密封環(huán)處泄漏引起,經(jīng)采取相應(yīng)地改進(jìn)措施,最終徹底消除A、B前置泵電流差異的現(xiàn)象,恢復(fù)了B前置泵的設(shè)計工作效率,減少了B前置泵工作電流,降低了廠用電率,提高了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。
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