賀孝一,張明飛,秦中華
國外某1 1 000000t/dt/d項(xiàng)目風(fēng)掃生料磨調(diào)試
Commissioning of Air-swept Raw Mill for a Overseas
Commissioning of Air-swept Raw Mill for a Overseas 1000t/d Project ject
賀孝一,張明飛,秦中華
本文介紹了風(fēng)掃生料磨的調(diào)試經(jīng)驗(yàn),通過改造出磨風(fēng)管,降低了磨機(jī)通風(fēng)阻力,增加了磨內(nèi)通風(fēng)量,提高了磨機(jī)的烘干能力;通過改造中心圓尺寸,增加了填充率,提高了磨機(jī)的出力,從而提高了磨機(jī)的產(chǎn)量,順利實(shí)現(xiàn)了達(dá)產(chǎn)目標(biāo)。
風(fēng)掃生料磨;烘干;調(diào)試
風(fēng)掃磨是最早出現(xiàn)、也是最簡單的磨內(nèi)烘干兼粉磨設(shè)備。2000年前后,由于國產(chǎn)輥磨、輥壓機(jī)尚未廣泛應(yīng)用,生料風(fēng)掃磨系統(tǒng)因投資省、操作簡單、原料水分適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于當(dāng)時(shí)的新建水泥生產(chǎn)線[1,2]。
隨著國內(nèi)機(jī)械制造水平的提高、研發(fā)能力的增強(qiáng),大型輥磨及輥壓機(jī)系統(tǒng)開始被大量應(yīng)用于新型水泥生產(chǎn)線,并已大面積取代了風(fēng)掃生料磨系統(tǒng),現(xiàn)在再討論風(fēng)掃磨系統(tǒng)的操作及調(diào)整經(jīng)驗(yàn),似乎已不適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的要求。然而由于國內(nèi)水泥產(chǎn)能過剩,走出去的步伐也逐漸加快,國內(nèi)許多設(shè)計(jì)院、水泥生產(chǎn)企業(yè)開始轉(zhuǎn)向國際市場。而水泥市場需求旺盛的國家,也正是經(jīng)濟(jì)相對落后、工業(yè)實(shí)力較弱的地區(qū),在一定條件下,風(fēng)掃磨系統(tǒng)可作為推選方案。
本文結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際,討論了風(fēng)掃磨的調(diào)試及整改經(jīng)驗(yàn),供同行參考。
原料采用三組分配料,分別為石灰石、粘土、鐵礦尾礦。原料濕基配比及原料綜合易磨性見表1。入磨綜合水分3.4%,雨季時(shí)由于石灰石堆場沒有設(shè)置頂蓋,粘土含水量也較大,入磨綜合水分可達(dá)7.1%。
表1 各原料濕基配比及原料綜合易磨性*
一般來說,生料中等易磨性邦德功為10~11kWh/t,而本廠原料邦德易磨性較正常值高,在生料中屬于較難粉磨的原料。
圖1和表2分別是該系統(tǒng)的流程圖和設(shè)備表。R90μm=15%時(shí)系統(tǒng)保證產(chǎn)量為80t/h。生料磨分為兩倉,一倉為烘干倉,二倉為粉磨倉。中間隔倉板的中心圓直徑為1 290mm,出磨風(fēng)管的直徑為1 190mm,二倉有效長度為8 403mm,理論最大填充率27.5%。
圖1 系統(tǒng)流程圖
表2 生料磨系統(tǒng)配置
系統(tǒng)投產(chǎn)初期,主要存在磨機(jī)產(chǎn)量低、烘干效果差、選粉機(jī)回料斜槽偶爾有泥塊、磨機(jī)裝球量受限等問題。產(chǎn)量只有52t/h左右,最大達(dá)到60t/h,與性能保證指標(biāo)存在著較大的差距。
4.1 磨機(jī)裝球量
表3是按照理論計(jì)算的不同裝球量與理論運(yùn)行功率、理論產(chǎn)量之間的關(guān)系表。
表3 磨機(jī)理論計(jì)算結(jié)果
從表3的關(guān)系中可以看出,要使磨機(jī)系統(tǒng)達(dá)到理論產(chǎn)量,必須使裝球量達(dá)到100t以上,磨機(jī)填充率25%左右。根據(jù)前期的調(diào)試經(jīng)驗(yàn),本臺生料磨系統(tǒng)最大裝球量只能到85t,填充率22%左右,超過這個(gè)填充率后,發(fā)現(xiàn)有大球串入烘干倉,影響烘干倉揚(yáng)料板的使用壽命。出現(xiàn)這一問題的原因在于,磨機(jī)帶負(fù)荷運(yùn)行過程中,物料會使磨機(jī)填充率上升,影響磨機(jī)的有效鋼球裝入量。顯然在磨機(jī)中心圓設(shè)計(jì)時(shí),未充分考慮這部分物料對磨機(jī)裝球量的影響,致使裝填量處于較低狀態(tài),運(yùn)行功率也只有1 450kW左右,主電機(jī)出力只占磨機(jī)裝機(jī)功率的80.5%。
為了提高產(chǎn)量,必須增加裝球量。根據(jù)前期的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),中心圓直徑必須縮小至能滿足最大填充率32%的要求,直徑由原來的1 290mm改為1 040mm。圖2中箭頭所指部分是中心圓處后加的鋼板。中心圓封堵后,根據(jù)表4級配重新加入鋼球。從圖2可以看出,磨機(jī)急停狀態(tài)下,料層已到新加的中心圓擋圈部分。
圖2 中心圓改造
表4 磨內(nèi)補(bǔ)加球記錄*
4.2 磨尾彎管積料
風(fēng)掃磨系統(tǒng)主要靠風(fēng)力的作用把物料帶出磨機(jī),進(jìn)入選粉機(jī)進(jìn)行分選。由于風(fēng)掃磨系統(tǒng)通風(fēng)量大,為了降低磨機(jī)本體阻力,一般都設(shè)計(jì)成單倉磨,這樣大塊難碎物料就會積聚在磨尾,甚至?xí)氯糠殖鲲L(fēng)管道,影響磨內(nèi)通風(fēng)及烘干,進(jìn)而影響系統(tǒng)產(chǎn)量。這也是風(fēng)掃磨系統(tǒng)最常見的問題之一。
圖3是磨尾彎管及彎管內(nèi)積料情況。在調(diào)試期間,對磨尾彎管進(jìn)行了改造,加大出口風(fēng)管的角度,使隨風(fēng)帶入管道中的物料不易積聚在風(fēng)管內(nèi)。圖4是改造后的效果圖,從圖中可以看出,在風(fēng)管處沒有粗料堆積,只有一些粉料,保證了有效通風(fēng)面積。
改造后,磨機(jī)運(yùn)行功率為1 640kW左右,與理論計(jì)算值非常接近,磨機(jī)產(chǎn)量能夠穩(wěn)定在80~85t/ h,R90μm篩篩余在15%左右,回料斜槽現(xiàn)場也再無泥塊出現(xiàn),證明烘干能力也相應(yīng)提高。表5是生料磨系統(tǒng)最終考核結(jié)果。由于生料本身較難磨,相對于一般條件下的球磨系統(tǒng),磨機(jī)主電機(jī)電耗較高。
圖3 磨尾彎管及彎管內(nèi)積料
表5 生料磨考核結(jié)果
風(fēng)掃磨系統(tǒng)由于單倉設(shè)置,磨內(nèi)流速較快,一般適合于中等偏易磨的原料,而本廠原料易磨性為13.3kWh/t,屬較難粉磨的原料,風(fēng)掃磨系統(tǒng)并不是一個(gè)最佳選擇。
在考核階段,我們對磨機(jī)系統(tǒng)的風(fēng)量進(jìn)行了標(biāo)定,經(jīng)過熱平衡計(jì)算,得到磨內(nèi)各點(diǎn)的風(fēng)速情況(見表6)。整體上講,除磨尾風(fēng)管外,各點(diǎn)的風(fēng)速較為正常。磨尾風(fēng)管風(fēng)速接近28m/s,相比其他磨機(jī),風(fēng)速顯然過高,無形中增加了磨機(jī)阻力。這也說明,該磨機(jī)的粉磨能力與烘干能力的匹配存在著不足。在磨機(jī)設(shè)計(jì)階段,筆者認(rèn)為磨尾風(fēng)管設(shè)計(jì)成較小直徑,當(dāng)初主要是為了滿足粉磨能力的需要,但這樣卻影響了磨機(jī)系統(tǒng)的烘干能力。雨天原料水分增加時(shí)磨機(jī)產(chǎn)量下降明顯。
表6 磨內(nèi)各點(diǎn)風(fēng)量
風(fēng)掃生料磨具有系統(tǒng)簡單、烘干能力強(qiáng)、操作容易、投資省等特點(diǎn),比較適合原料易磨性較好的中小規(guī)模生產(chǎn)線配套選用。磨機(jī)及系統(tǒng)設(shè)計(jì)只有結(jié)合原料特點(diǎn),才能順利達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。
[1]王仲春.水泥工業(yè)粉磨工藝技術(shù)[M].北京:中國建材工業(yè)出版社,2000,(6).
[2]吳志明,鄒一峰,吳雨波.風(fēng)掃生料磨系統(tǒng)工藝與設(shè)備的改進(jìn)[J].中國水泥,2013,(6):93-94.■
TQ172.632.1
A
1001-6171(2017)03-0036-03
天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,天津300400;
2016-08-30;編輯:呂光