劉清元,王衛(wèi)德
窯頭電收塵器的改造
Improvement of Electric Precipitator of Kiln Fire Hood
劉清元1,王衛(wèi)德2
某公司5 000t/d水泥熟料生產(chǎn)線于2009年投產(chǎn),窯頭電收塵器規(guī)格型號為33/12.5/3×11/0.45,設計出口含塵排放濃度50mg/m3。隨著使用時間的延長,收塵器的效果越來越差,實際排放濃度遠高于國家30mg/m3的新標準,迫切需要進行改造。經(jīng)過對比,該公司選用臨界脈沖軟穩(wěn)電源技術對電收塵器進行了改造,改造效果良好,具體方案介紹如下。
臨界脈沖軟穩(wěn)電源技術,不同于傳統(tǒng)“火花監(jiān)測”控制方式,是將輸出電壓始終控制在瞬時工況下的火花始發(fā)點以下臨界處,系統(tǒng)可以根據(jù)電場內(nèi)部工況而變化,自動調節(jié)、動態(tài)適應,實現(xiàn)了連續(xù)場強最高化。該電源特性如下:
(1)臨界脈沖電源具有硬件儲能與限能和微脈沖式供電特性,輸出的電壓隨工況(電場內(nèi)溫度、濕度、壓力、粉塵濃度、粒度、比電阻以及市電波動)的變化,能自動調節(jié)、動態(tài)適應,使輸出電壓值穩(wěn)定位于火花始發(fā)點以下臨界區(qū)。
(2)電壓無須大幅降低或關斷以熄滅火花,連續(xù)輸出臨界電壓,可實現(xiàn)最理想的,也是運行中最高的場強(荷電場強、驅進場強)。
(3)能使電場保持在“二次電子崩”與“流注初期”狀態(tài),空間自由電荷最多,荷電效率最高。二次電子崩:當初始電子崩發(fā)展到陽極時,初始電子崩中的電子迅速跑到陽極上中和電量。留下來的正離子作為正空間電荷使后面的電場受到畸變和加強,同時向周圍放射出大量光子。這些光子在附近的氣體中導致光游離,在空間產(chǎn)生二次電子。它們在正空間電荷所畸變和加強了的電場的作用下,又形成新的電子崩,稱二次電子崩。
圖1 不均勻電場流注的發(fā)展
應用流注理論描述放電過程見圖1。在電場作用下,電子崩由陰極向陽極發(fā)展,由于氣體原子(或分子)的激勵、電離、復合等過程產(chǎn)生光電離,在電子崩附近由光電子引起新的子電子崩,電子崩接近陽極時,電離最強。光電子產(chǎn)生的子電子崩匯集到由陽極生長的放電通道,并幫助它的發(fā)展,形成由陽極向陰極前進的流注(正流注),流注的速度比碰撞電離快。同時,光輻射是指向各個方向的,光電子產(chǎn)生的地點也是隨機的,這說明放電通道可能是曲折進行的。正流注達到陰極時,正負電極之間形成一導電的通道,可以通過大的電流,使間隙擊穿。如果所加電壓超過臨界擊穿電壓(過電壓),電子崩電離加強,雖然電子崩還沒有發(fā)展到陽極附近,但在間隙中部就可能產(chǎn)生許多光電子及子電子崩,它們匯集到主電子崩,加速放電的發(fā)展,增加放電通道的電導率,形成由陰極發(fā)展的流注(負流注)。
(4)高電壓低電流。在使電壓保持在臨界區(qū)的同時,避免了大量的無效電耗,實現(xiàn)小電流供電。而且,采用高頻技術,功率因數(shù)高。
2.1 改造前電收塵器運行情況
由于電收塵器運行時間較長,加之平時缺少必要的維護,電收塵器的運行狀況很不理想,運行參數(shù)偏離正常設計指標較遠,電場的電流、電壓均偏低,收塵效率大幅度下降。具體見表1。
表1 改造前運行情況
2.2 改造內(nèi)容
2015年1月,該公司利用大修機會對窯頭電收塵器的3個電場電源進行了更換,并對3個電場內(nèi)部進行檢查維護,主要進行了極板間距調整、振動裝置檢查調整、極絲檢查調整,更換了電場瓷瓶,在電收塵出風口加裝了橫向導風槽型板。電氣控制方面,增加和更換了PLC模塊,與DCS系統(tǒng)兼容并入中控操作系統(tǒng)。
2.3 改造后運行效果
2015年1月改造完成,經(jīng)過一周的調整,收塵器逐步運行正常之后該公司請專業(yè)檢測單位對收塵器運行效果進行了多次檢測,檢測結果表明收塵器平均排放濃度在20mg/m3左右。改造后各項運行參數(shù)見表2。
表2 改造后運行情況
從檢測數(shù)據(jù)分析可知,電收塵器技改后粉塵排放濃度優(yōu)于國家30mg/m3的新標準,達到了改造目標。
電收塵器改造后運行過程中主要存在的問題是余熱發(fā)電解列后粉塵排放超標。由于電收塵器對粉塵比電阻比較敏感,余熱發(fā)電解列后廢氣溫度由原來的110℃升高到280℃左右,電場的電壓、電流隨之波動較大,影響到收塵效果,造成排放濃度升高,該公司也對該工況條件下的運行情況進行了檢測。余熱發(fā)電解列后運行參數(shù)見表3。
表3 余熱發(fā)電解列后運行參數(shù)
為了解決余熱發(fā)電解列后排放超標的問題,該公司修復了篦冷機噴水系統(tǒng),通過噴水等措施將煙氣溫度降到200℃以下,增加了煙氣濕度,有效降低了粉塵比電阻,提高了粉塵導電能力和荷電效率,很好地解決了余熱發(fā)電解列后排放超標的問題。
該公司窯頭電收塵器電源改造實踐證明,利用新型電源技術對老式電收塵器改造是可行的,而且投資僅為袋收塵器改造的30%左右。
但是也應該注意,電收塵器本體完好程度是該技術能否改造成功的關鍵,改造企業(yè)首先應做好這方面的工作;另外由于電收塵器本身的特性,在遇到窯系統(tǒng)塌料等工況時,窯頭粉塵排放會短時超標?!?/p>
TQ172.688.1
A
1001-6171(2017)03-0093-02
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2016-09-22;編輯:趙蓮