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        #2爐主汽疏水管座焊縫頻繁泄漏原因分析

        2017-06-01 12:35:05王宜華王英全國家電投集團南陽熱電有限公司
        科學(xué)中國人 2017年15期
        關(guān)鍵詞:管座水管根部

        王宜華,王英全國家電投集團南陽熱電有限公司

        #2爐主汽疏水管座焊縫頻繁泄漏原因分析

        王宜華,王英全
        國家電投集團南陽熱電有限公司

        引言

        南陽某電廠2#爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的超高壓、自然循環(huán)、單爐膛四角切園燃燒、一次中間再熱、平衡通風、半露天布置、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱、“π”型煤粉固態(tài)排渣爐,容量為210MW,型號為:DG670/13.7—20。2#機組于2008年6月15日投入商業(yè)運行,截止到2016年12月31日,累計運行58840h。

        主蒸汽壓力為13.7MPa,主蒸汽溫度540℃;主蒸汽管道規(guī)格為Ф325*34,材質(zhì)為12Cr1MoV;主蒸汽疏水管規(guī)格為Ф28*4,材質(zhì)為12Cr1MoV。

        1 過程概述

        2015年7月15日,在#2爐小修中,對爐外管檢查發(fā)現(xiàn)#2爐甲側(cè)主汽疏水管座焊縫開裂,長度達半圈,但沒有裂透漏氣(如圖一所示),當時進行了割除重焊處理,于2015年7月29日#2爐并網(wǎng)運行。

        2016年6月5日,在機組運行中開裂泄漏,因無法解列,采取了帶壓堵漏措施,從2015年7月29日#2爐并網(wǎng)運行至2016年6月5日只運行了11個月再次開裂泄漏。

        2 原因分析

        2016年9月停爐小修,首先對#2爐甲側(cè)疏水管現(xiàn)場位置情況進行了觀察,并和#1爐甲乙側(cè)、#2爐乙側(cè)疏水管進行了現(xiàn)場勘察、對比,發(fā)現(xiàn)#1爐甲乙側(cè)、#2爐乙側(cè)疏水管都是呈L型布置,如圖四所示,沒有被固定,能夠自由膨脹和收縮,并能隨主蒸汽管道一起進行自由橫向移動,只有#2爐甲側(cè)疏水因正下方有大梁受阻,鍋爐安裝時只能改變方向并且疏水管中間被卡子固定,如圖二所示,#2爐甲側(cè)疏水管結(jié)構(gòu)存在問題,在下行的疏水直管段,局部被U型卡固定,具有結(jié)構(gòu)不合理,膨脹受阻問題。當主蒸汽管道受熱膨脹、溫降冷縮發(fā)生位移后,主汽疏水管隨主蒸汽管道同步位移。但鍋爐鋼架上布置的“U”形管卡限制主汽疏水管自由膨脹和移動。當主蒸汽管道發(fā)生位移時,受限位卡拘束的疏水管不能同步位移而膨脹受阻。在啟停爐過程中,膨脹受阻的疏水管在低周疲勞高應(yīng)力作用下,將應(yīng)力轉(zhuǎn)移至根部,由于管座焊縫根部幾何突變存在局部應(yīng)力集中,強度不足,最終在附加橫向外力作用下產(chǎn)生疲勞裂紋,當裂紋發(fā)展到一定程度時,最終導(dǎo)致根部開裂泄漏。

        停爐檢修期間,拆除保溫后對管座進行了觀察、分析,發(fā)現(xiàn)管座及管座焊接強度存在不足(原始管座如圖三所示),雖然不是要因,但是誘因,要求重新焊接時按規(guī)程要對管座進行焊接加強,并更換為加強管座,如圖六所示。2017年3月停爐檢修期間,對管座進行了跟蹤表面探傷檢查,無發(fā)現(xiàn)異常,至今運行良好。

        3 結(jié)論

        綜上所述,通過原因分析,本次#2爐主汽疏水管座焊縫頻繁泄漏的原因為結(jié)構(gòu)不合理,強度不足,膨脹不暢,導(dǎo)致根部應(yīng)力集中,產(chǎn)生疲勞裂紋,最終裂透泄漏。

        圖二

        圖一

        圖三

        圖四

        圖五

        圖六

        4 采取的措施及施工方案

        (1)對主蒸汽管道、新安裝的加強管座、疏水管進行光譜分析,避免錯用管材。(2)制定焊接、熱處理工藝,嚴格執(zhí)行焊前預(yù)熱、焊后熱處理、焊接過程的施工要求,保證施工質(zhì)量。(3)焊接完成后及時進行焊后熱處理,保證焊接接頭的金相組織正常。(4)焊后進行著色和磁粉探傷,保證管座焊縫焊接質(zhì)量。(5)熱處理后對焊縫進行硬度檢測,測量值要求在規(guī)程規(guī)定范圍內(nèi),對硬度不合格的焊口,必須重新熱處理。(6)將疏水管位置移至大梁另一側(cè),并做成U字型,保證膨脹自由,如圖五所示。(7)將管座更換成加強管座,根部焊成倒圓臺型,保證根部強度。(8)利用停爐備用及檢修機會,對該管座進行跟蹤復(fù)查,確保安全運行。

        #2 boiler main steam drain pipe weld frequent leak reason analysis

        Wang Yi-hua,Wang Ying-quan
        Henan NanYang Thermal Power Co.Ltd

        本文通過對#2爐主汽疏水管座焊縫頻繁泄漏的原因分析,提出了改進措施,對其他電廠防止此類現(xiàn)象的發(fā)生具有指導(dǎo)意義。

        焊縫;泄漏

        This paper#2 boiler main steam drain pipe weld the analysis of the causes of frequent leak,put forward the improvement measures,to prevent the occurrence of such phenomena in other power plant,has a guiding significance.

        Weld;leakage

        王宜華(1972-),男,主任工程師,國家電投集團南陽熱電有限公司,長期從事金屬、鍋爐壓力容器、焊接技術(shù)管理工作。

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