杜健
摘 要:鎂合金無論是相變潛熱還是比熱容均低于鋁合金,壓鑄時,由于流動性差且冷卻快,易出現(xiàn)缺肉、欠鑄等缺陷。文章通過提高模具溫度及鎂合金的加熱溫度,以此實現(xiàn)壓射速度的增加,進而大幅降低廢品率。
關鍵詞:鎂合金;壓鑄工藝;改善
為滿足投影機光學系統(tǒng)的強度、散熱等要求,其結(jié)構(gòu)零件通常使用的是壓鑄鎂合金或壓鑄鋁合金。而壓鑄鎂合金的相關性能雖然優(yōu)于壓鑄鋁合金,但由于光學結(jié)構(gòu)件的復雜性,導致其壓鑄的生產(chǎn)性較差,良品率不高。隨著鎂合金壓鑄技術的不斷改進與提升,可逐漸實現(xiàn)壓鑄鎂合金對壓鑄鋁合金的替代。
1 產(chǎn)品概況
某產(chǎn)品壁厚4.4mm,輪廓尺寸91mm×93mm×60mm,凈質(zhì)量113g,材料AZ91D,乃為常見型鎂合金壓鑄件。此產(chǎn)品具有復雜結(jié)構(gòu),模具在上下左右方向各有1側(cè)滑塊。介于產(chǎn)品功能,零件原先諸多部位具有過小的圓角,這對零件成形不利。
2 廢品分析
依據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計得知,此產(chǎn)品廢品率高達24%。通過深入分析259373件廢品,發(fā)現(xiàn)250378件為欠鑄(96.53%);缺肉為8995件(3.47%)。
3 欠鑄分析
(1)合金液被氧化過于嚴重,流動性下降。因存在溢流及澆注系統(tǒng),外加產(chǎn)品不合格,在持續(xù)壓鑄中,通常會產(chǎn)生>50%的回爐料。因鎂合金材料在進行熔煉過程中具有非常高的防護性要求,工廠中并無符合此要求的熔化爐,精煉條件并不滿足,在現(xiàn)實生產(chǎn)中,回爐料被直接送至保溫爐,操作者僅僅簡單化處理了合金液表面所漂浮的渣料。與精煉的成品合金錠相比,回爐料具有十分嚴重的被氧化情況,另外,流動性也比較差,此乃造成產(chǎn)品欠鑄的關鍵因素。(2)具有過低的模具溫度及合金澆注溫度。壓鑄過程中溫度把控乃是關鍵性工藝參數(shù),為較好滿足充型條件,獲取更佳成形質(zhì)量,需運用更為適宜的模具溫度與合金澆注溫度。設定保溫爐溫度為670℃,采用便攜式測溫儀,對加料前及加料后澆注腔當中合金的溫度進行測量,數(shù)值:加料之前為662℃,加料30s后為661℃,加料3分鐘之后為647℃,加料后溫度呈現(xiàn)顯著降低。壓鑄鎂合金過程中,采用模溫機經(jīng)熱油加熱模具,乃為最為理想方式,熱油持續(xù)流經(jīng)模具內(nèi)管道,自內(nèi)部加熱模具,促使模具達到并維持所需溫度。此種加熱方式,模具會始終具有穩(wěn)定溫度,可使產(chǎn)品質(zhì)量顯著提升,另外,還可達到延長模具壽命的目的,使生產(chǎn)具有穩(wěn)定節(jié)律。壓鑄鎂合金時,模具中溫度通常維持在180~280℃。設定模溫機溫度為240℃,采用紅外測溫儀,對持續(xù)生產(chǎn)中的模具溫度進行測量,得知靜模為170~180℃,動模190~200℃,靜模具有偏低的溫度。由數(shù)據(jù)得知,模具及合金液具有較低溫度,在壓鑄時,易出現(xiàn)冷隔及欠鑄等缺陷。
4 對策及驗證
4.1 成品合金錠與回爐料分作原料對比
由于鎂元素具有較為活潑的化學特性,易被氧化,在精煉與特殊除渣工藝缺乏狀況下,壓鑄過程中,將回爐料作為原料時,鎂合金液流動性較之成本,要低于后者。為了能夠更為確切的驗證原材料流動性對于鎂合金欠鑄缺陷所產(chǎn)生的實質(zhì)性影響,分別于不同批次,取成品合金錠與回爐料進行生產(chǎn),不改變其余工藝參數(shù),經(jīng)統(tǒng)計得知,回爐料欠鑄廢品率為23.4%,成品合金錠則為19.0%,由此得知,運用成品合金錠作為原料,相比于回爐料,在合金流動性方面要好于后者,能夠降低欠鑄比例。
4.2 提升合金液溫度
為對合金液溫度對鎂合廢品率所產(chǎn)生的影響進行驗證,將合金液的溫度維持在690℃,保持其他工藝參數(shù)不變,分用合金錠與回爐料,然后進行生產(chǎn)。經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計得知,回爐料廢品率16.2%,成品合金錠廢品率為13.4%。經(jīng)比較可知,當合金液的溫度維持在66℃時,對欠鑄廢品率進行通解可知,當升高合金液的溫度,無論是成品合金錠還是回爐料,均會使得欠鑄廢品率顯著下降。其中成品合金錠具有最好的工件質(zhì)量,且具有最低的廢品率。
4.3 提高模具溫度
因合金液溫度會嚴重影響模具溫度,將模溫機溫度分別設置為240℃與280℃,然后將合金液的溫度分設為660℃與690℃,分4次現(xiàn)場監(jiān)控模具溫度,結(jié)果見表1。
從表1得知,當提高合金液的溫度后(30℃),模具溫度也會隨之而得到提升(20℃左右),但提升模溫機40℃后,此時的模具溫度僅提了5℃左右。經(jīng)深入分析得知,可能是模具加熱流道在設計上存有問題,將模溫機原定溫度提高,難以將模具溫度提高。
5 結(jié)語
總而言之,當提高模具溫度及合金液溫度之后,便會增加合金液的流動性,還可大幅提升充型能力,顯著降低欠鑄廢品率。運用成品合金錠進行生產(chǎn),能夠降低廢品率,但幅度并不大,可通過改善壓鑄工藝條件,將廢品率高及回爐料流動性差的問題予以解決。
參考文獻
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