周波 顧亞鋒
摘 要:本文運(yùn)用平頂山安泰華公司的FKQW-50/0.6“兩堵一注”封孔器封孔工藝,在河南能源云蓋山煤礦進(jìn)行了試驗(yàn)研究,認(rèn)為“兩堵一注”封孔器封孔工藝注漿壓力大,能主動(dòng)支護(hù)鉆孔,進(jìn)一步減少漏氣通道,抽采效果更好。
關(guān)鍵詞:“兩堵一注”封孔工藝;松軟煤層;效果分析
中圖分類號:TD712.6 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1003-5168(2017)06-0104-02
Experimental Study on the Application of Two-plug-in-hole Technology
in Soft Coal Seam
Zhou Bo GuYafeng
(Henan Yongjin Energy Co., Ltd.,Xuchang Henan 461670)
Abstract: In this paper, the FKQW-50 / 0.6 "two-shot-one-shot" sealing process of Pingdingshan Antehua Company was used to study the energy of Yungushan Coal Mine in Henan Province, and it was considered that the "two- Grouting pressure, can take the initiative to support drilling, to further reduce the leakage channel, extraction effect to further improve.
Keywords: "two plug a note" sealing process;soft seam;effect analysis
永煤集團(tuán)云蓋山煤礦一礦為煤與瓦斯突出礦井,礦井最大原始瓦斯含量10.78m?/t,瓦斯壓力0.42MPa,主采的二1煤層為三軟不穩(wěn)定煤層,煤層透氣性差,屬于勉強(qiáng)可抽放煤層。礦井原有的封孔工藝抽放后,煤層瓦斯含量依舊偏高,抽采效果一般,且工作強(qiáng)度大。于是礦井引進(jìn)平頂山安泰華公司的FKQW-50/0.6“兩堵一注”封孔器封孔工藝進(jìn)行試驗(yàn),效果較普通封孔工藝良好。
1 兩種封孔情況簡介
1.1 普通封孔操作流程
鉆孔施工完畢后,在封孔管12.5m處用合成樹脂封一道(兩三袋),再向注漿管頂端用合成樹脂封一道(兩三袋),取普通水泥兩袋(每袋50kg)倒入攪拌桶內(nèi)注水,水與水泥配比為1∶1,然后將便攜式注漿泵底端放入攪拌桶內(nèi),用19mm的高壓管連接注漿泵壓力表和注漿管,另一根高壓管在注漿泵的閥門一端接入壓風(fēng),開始注漿,當(dāng)封孔管開始返漿時(shí)停止注漿,關(guān)閉注漿管閥門,之后用黃泥進(jìn)行固孔[1]。礦井封孔方式封孔如圖1所示。
1.2 試驗(yàn)封孔的結(jié)構(gòu)和操作流程
1.2.1 試驗(yàn)封孔結(jié)構(gòu)。該裝置通過2個(gè)囊袋封堵一段鉆孔,2個(gè)囊袋之間有一段塑料管,塑料管上開設(shè)有鉆孔注漿口,先向囊袋注漿,通過囊袋膨脹封堵封孔段鉆孔,然后囊袋內(nèi)的漿液通過鉆孔注漿口向2個(gè)囊袋之間注漿,壓力達(dá)到1.7MPa,爆破閥爆開,向鉆孔壁滲透實(shí)現(xiàn)了鉆孔壁注漿,封堵漏氣裂隙。
1.2.2 試驗(yàn)封孔操作流程。該流程將兩個(gè)囊袋固定在封孔管的13m處(距孔口向里13m),和孔口向里5m處固定兩個(gè)囊袋,打開注漿閥門向鉆孔封孔段注漿,注漿期間根據(jù)壓力表的顯示情況(壓力在1.5~2MPa),確定是否加漿(低于1.5MPa,證明封孔段塌孔需要加漿)。
2 現(xiàn)場封孔情況
試驗(yàn)地點(diǎn)情況:自22202中部切眼,自下向上38.3~70.5m,煤厚平均2.5m,瓦斯含量3.68~5.6m?/t,鉆孔間距2.4m。
對比鉆孔情況:ZQ-7~ZQ-14共8個(gè)鉆孔使用FBQW-50/0.6“兩堵一注”封孔器封孔,ZQ-15~ZQ-21共7個(gè)鉆孔和補(bǔ)Q-19號鉆孔,共8個(gè)鉆孔作為對比鉆孔,鉆孔孔深在75m左右,礦井采用礦用合成樹脂,兩堵一注封孔,封孔深度15m,充填長度12.5m,F(xiàn)KQW-50/0.6“兩堵一注”封孔器封孔深度13m,充填長度8m,封孔情況見表1。
3 鉆孔初抽濃度對比
鉆孔采用打一個(gè)封一個(gè),開抽一個(gè),測一個(gè)。鉆孔測定初抽濃度后記錄在檔,全部開抽后,進(jìn)行初抽濃度對比,對比顯示出使用FKQW-50/0.6“兩堵一注”封孔器封孔的初抽濃度,最高94.6%,明顯大于礦井的普通封孔,而且封孔20min后即可正常連抽,避免長時(shí)間不開抽使鉆孔內(nèi)的瓦斯沖開球閥,釋放到巷道內(nèi),造成瓦斯事故[2]。
4 組抽放參數(shù)對比
9月4日,試驗(yàn)鉆孔和對比鉆孔施工結(jié)束,規(guī)范聯(lián)網(wǎng)后,每天觀測一次,進(jìn)行組參數(shù)對比,觀測日期截止到9月30日,觀測時(shí)間27d。經(jīng)測定負(fù)壓基本一致,不進(jìn)行負(fù)壓對比,只對抽放鉆孔的組濃度和組流量進(jìn)行對比,見圖2、3。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,不論是組抽放濃度和組抽放混合流量,無明顯變化,根據(jù)測定情況進(jìn)行抽采量對比,經(jīng)過27d的抽放,試驗(yàn)封孔累計(jì)抽采量845.2m?,普通封孔累計(jì)抽采量709.9m?,累計(jì)抽采量提高了135.3m?(每天抽采量=抽放濃度×混合流量×抽放時(shí)間/100)。
5 封孔材料費(fèi)用對比
普通封孔材料費(fèi)用307.5元,試驗(yàn)封孔材料費(fèi)用260元,單孔材料費(fèi)用節(jié)約15%。
6 綜合評價(jià)
第一,普通封孔24h后開抽,或?qū)⑶蜷y呈半開狀態(tài),影響鉆孔的封孔質(zhì)量,由于受礦用合成樹脂強(qiáng)度限制,普通封孔方法注漿壓力低于1MPa,而安泰華公司的注漿壓力都在1.5MPa以上,且封孔充填段較短[3]。
第二,試驗(yàn)鉆孔注漿壓力大,能主動(dòng)支護(hù)鉆孔,膨脹力繼續(xù)壓密未曾充填的裂隙,進(jìn)一步減少漏氣通道,有效防止鉆孔漏氣產(chǎn)生煤體自燃現(xiàn)象。
第三,試驗(yàn)封孔裝置,自帶風(fēng)動(dòng)攪拌桶和注漿泵,操作簡單,受人為因素影響小,能降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率。
第四,該封孔工藝由里向外多層帶壓注漿,有效避免漿液外泄。
第五,封孔器的長度可根據(jù)實(shí)際需要制作,封孔劑單袋質(zhì)量輕,便于控制用量,降低了材料浪費(fèi)現(xiàn)象。
參考文獻(xiàn):
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[2]黃鑫業(yè),蔣承林.本煤層瓦斯抽采鉆孔帶壓封孔技術(shù)研究[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2011(10):45-48.
[3]王永安,趙耀江.瓦斯抽放鉆孔封孔方法的改進(jìn)[J].山西煤炭,2006(3):24-25.