何偉
摘要:離心式壓縮機(jī)作為壓氣站的關(guān)鍵設(shè)備,其工作性能的良好性,決定了壓氣站運(yùn)行的穩(wěn)定I陛及可靠性,進(jìn)而會(huì)影響到天然氣的正常、安全輸送。從當(dāng)前壓氣站離心式壓縮機(jī)機(jī)組實(shí)際應(yīng)用情況來(lái)看,故障問(wèn)題仍是比較常見(jiàn)的,導(dǎo)致離心式壓縮機(jī)無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn),不利于天然氣生產(chǎn)任務(wù)的順利完成,并且還存在較大的安全隱患。為改善壓氣站離心式壓縮機(jī)機(jī)組工作性能,就需要采取針對(duì)性?xún)?yōu)化措施,杜絕故障問(wèn)題的出現(xiàn),文章對(duì)此進(jìn)行了詳細(xì)分析,對(duì)壓氣站建設(shè)和管理具有一定的指導(dǎo)作用。
關(guān)鍵詞:壓氣站;離心式壓縮機(jī);機(jī)組故障;優(yōu)化途徑
0引言
壓氣站在整個(gè)天然氣輸送管道中扮演著重要角色,主要起到過(guò)濾、分輸、計(jì)量、氣質(zhì)監(jiān)測(cè)等作用,而壓氣站這些作用的有效發(fā)揮,都是建立在離心式壓縮機(jī)機(jī)組正常、穩(wěn)定運(yùn)行基礎(chǔ)上的,所以,對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化改造,降低故障發(fā)生幾率,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。某壓氣站現(xiàn)役離心式壓縮機(jī)機(jī)組正常檢修頻率為每年一次,但是,在近幾年使用過(guò)程中,機(jī)組經(jīng)常出現(xiàn)溫度、壓力異?,F(xiàn)象,經(jīng)過(guò)對(duì)故障原因分析,決定使用旋風(fēng)分離器對(duì)其進(jìn)行改造,以有效解決離心式壓縮機(jī)機(jī)組故障問(wèn)題。
1壓氣站離心式壓縮機(jī)工作原理及功能
在對(duì)壓氣站離心式壓縮機(jī)機(jī)組故障進(jìn)行優(yōu)化處理之前,應(yīng)先了解其工作原理以及運(yùn)行特點(diǎn),以此作為理論依據(jù),確保故障問(wèn)題的有效排除。
1.1離心式壓縮機(jī)工作原理
離心式壓縮機(jī)又叫做透平式壓縮機(jī),由轉(zhuǎn)子和定子兩部分組成,主要包括葉輪、軸、氣缸、回流器、擴(kuò)壓器等元件,其主要作用是對(duì)空氣進(jìn)行壓縮,以滿足生產(chǎn)工藝需求。離心式壓縮機(jī)在運(yùn)行時(shí),葉輪的高速旋轉(zhuǎn)會(huì)生成離心力,此處壓力增強(qiáng),帶動(dòng)轉(zhuǎn)軸周?chē)臍怏w進(jìn)入到擴(kuò)壓器中,此時(shí)葉輪周?chē)鷰缀醪淮嬖跉怏w,處于真空狀態(tài),外部的空氣便會(huì)不斷涌入。如此反復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn),將葉輪處的氣體甩出并重新吸收,氣體便會(huì)始終處于流動(dòng)狀態(tài),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)空氣的壓縮。
1.2離心式壓縮機(jī)運(yùn)行特點(diǎn)
與傳統(tǒng)活塞式壓縮機(jī)相比,離心式壓縮機(jī)優(yōu)點(diǎn)眾多:(1)設(shè)備結(jié)構(gòu)更加簡(jiǎn)單緊湊,在減小體積和重量的同時(shí),還大幅提升了氣量;(2)運(yùn)轉(zhuǎn)效率較高,并且安全可靠,裝置元件磨損程度較弱,所需備件及維修費(fèi)較少,使用壽命較長(zhǎng);(3)對(duì)于化工介質(zhì)來(lái)講,離心式壓縮機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),能夠做到絕對(duì)無(wú)油。
離心式壓縮機(jī)也存在一些缺點(diǎn):(1)應(yīng)用場(chǎng)合有一定的局限性,氣量較小或者壓比過(guò)高環(huán)境都不適用;(2)穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)范圍十分有限,機(jī)組控制難度較大,并且整體應(yīng)用成本較高;(3)機(jī)組效率有待提升,與活塞式壓縮機(jī)存在一定差距。
1.3壓氣站離心式壓縮機(jī)機(jī)組選型
離心式壓縮機(jī)選型是否合理,是影響機(jī)組運(yùn)行效果及應(yīng)用效益的主要因素之一,為確保離心式壓縮機(jī)與壓氣站的匹配性,避免出現(xiàn)設(shè)備故障現(xiàn)象,就需要做好設(shè)備選型工作。當(dāng)前,在天然氣長(zhǎng)輸管道中應(yīng)用離心式壓縮機(jī)時(shí),所用驅(qū)動(dòng)方式主要有燃?xì)怛?qū)動(dòng)和電力驅(qū)動(dòng)兩種,可結(jié)合實(shí)際情況,確定是否設(shè)置備用機(jī)組。以我國(guó)西氣東輸系統(tǒng)、陜京系統(tǒng)為例,對(duì)各壓氣站所用離心式壓縮機(jī)進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì),可以知道采用燃?xì)怛?qū)動(dòng)和電力驅(qū)動(dòng)的機(jī)組,分別占到了機(jī)組總數(shù)的60%和40%,且有70%的離心式壓縮機(jī)設(shè)有備用機(jī)組。
在選擇壓氣站離心式壓縮機(jī)機(jī)組時(shí),需要從以下3方面進(jìn)行考慮:(1)機(jī)組選型和配置基本都是一次到位,結(jié)合管線具體分布情況,以及天然氣輸送需求,分析不同時(shí)間段和輸送量條件下所需壓力,選擇功率與之相契合的機(jī)組;(2)綜合實(shí)用性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、便捷性等多個(gè)方面,對(duì)不同類(lèi)型機(jī)組進(jìn)行對(duì)比分析,確定最為合適的一種,并根據(jù)壓氣站實(shí)際情況,選擇最佳的驅(qū)動(dòng)方式;(3)位于同一個(gè)管線系統(tǒng)中的壓氣站,所用離心式壓縮機(jī)型號(hào)應(yīng)保持一致,方便后期管理、維護(hù)及維修工作的順利開(kāi)展,提高壓氣站整體運(yùn)行的穩(wěn)定性及可靠性。
2壓氣站離心式壓縮機(jī)機(jī)組故障
某壓氣站所用離心式壓縮機(jī),所設(shè)計(jì)的每天可壓縮氣體量為100×10m3,與鼓風(fēng)廠合作對(duì)其改造后,每天可壓縮氣體量為55×10m3,投入使用后,穩(wěn)定狀況較為良好。近幾年,整個(gè)機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性大大降低,設(shè)備故障現(xiàn)象發(fā)生次數(shù)明顯增多,其中3段出口處溫度和壓力偏高問(wèn)題尤為突出,分別從原來(lái)的1.3 MPa和135℃,升高到1.55 MPa和146℃。對(duì)離心式壓縮機(jī)運(yùn)行異常現(xiàn)象進(jìn)行分析,可以知道造成3段出口出溫度和壓力偏高的原因,主要為吸入的氣體中混有油液、管線內(nèi)腐蝕產(chǎn)物、藥劑顆粒等,沉積在壓縮機(jī)流道內(nèi),導(dǎo)致氣體無(wú)法通暢流通,造成壓力和溫度的異常升高。
在對(duì)離心式壓縮機(jī)故障進(jìn)行分析時(shí),主要分4步完成:(1)判斷壓力和溫度變化是否正常,工作人員利用專(zhuān)業(yè)儀器對(duì)壓力和溫度進(jìn)行測(cè)量,得知壓力和溫度分別偏高0.02 MPa和2℃,沒(méi)有超出規(guī)定誤差范圍,3段出口和4段出口管線表面溫度分別為130℃和110℃,兩處Dcs顯示的數(shù)值分別為145.6℃和121.5℃,表明溫度確實(shí)有所升高,而壓力也會(huì)增大;(2)對(duì)離心式壓縮機(jī)振動(dòng)情況進(jìn)行分析,判斷振動(dòng)是否正常。在檢測(cè)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)某轉(zhuǎn)子吸入端的振動(dòng)值有所變化,比試運(yùn)時(shí)高出了10 um,由原來(lái)的30 um增大至40 um。在離心式壓縮機(jī)投入使用后,該轉(zhuǎn)子的振動(dòng)值會(huì)在36 um和46 um之間不斷變化,無(wú)法保證振動(dòng)值的穩(wěn)定性,每次波動(dòng)時(shí)間大約為2 h,之后振動(dòng)值會(huì)在38 um和40 um之間逐漸趨于穩(wěn)定。與往年相比,該轉(zhuǎn)子吸入端振動(dòng)值變化較大,高出了往年的1-2倍。利用S8000診斷系統(tǒng),對(duì)離心式壓縮機(jī)振動(dòng)情況進(jìn)行分析,由診斷結(jié)果可判斷該轉(zhuǎn)子不具備良好的動(dòng)平衡性能,即機(jī)組會(huì)出現(xiàn)異常振動(dòng)現(xiàn)象;(3)從工藝流程角度進(jìn)行分析,判斷離心式壓縮機(jī)的運(yùn)行是否規(guī)范、合理。通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn),離心式壓縮機(jī)回流閥處,沒(méi)有出現(xiàn)泄露現(xiàn)象,閥門(mén)基本應(yīng)用功能良好;同時(shí),每個(gè)分離器也都處于良好工作狀態(tài),液位真實(shí),可正常排液,基本應(yīng)用功能可有效發(fā)揮,整個(gè)離心式壓縮機(jī)機(jī)組均沒(méi)有泄露現(xiàn)象發(fā)生。在3段出口處壓力、溫度出現(xiàn)異常升高后,為順利完成天然氣輸送作業(yè),壓氣站采取了相應(yīng)措施,對(duì)離心式壓縮機(jī)運(yùn)行狀態(tài)加以調(diào)控。具體操作是對(duì)機(jī)組進(jìn)行降壓處理,將壓力及流量分別控制在2.35-2.4 MPa和15 000-15 500 m3/h之間,降壓處理后,3段出口出的壓力和溫度增大幅度有所減小,轉(zhuǎn)子吸入端的振動(dòng)值變化也逐漸穩(wěn)定,離心式壓縮機(jī)各項(xiàng)參數(shù)基本滿足正常運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)要求;(4)對(duì)離心式壓縮機(jī)3段出口處壓力升高現(xiàn)象進(jìn)行分析,找出造成這種問(wèn)題的根本原因。由機(jī)組實(shí)際運(yùn)行情況可知,壓力和溫度僅在3段出口處有所升高,而4段出口處的壓力和溫度沒(méi)有明顯變化,由此可推測(cè)4段流道出現(xiàn)堵塞,導(dǎo)致氣體無(wú)法通暢流動(dòng)。因?yàn)榱髁坎蛔?,氣量減少,使得流道內(nèi)壓力升高,出口總壓和進(jìn)口總壓比值變大,溫度隨之升高。氣體在流通過(guò)程中,油液、管線內(nèi)部腐蝕物、藥劑顆粒等雜物,碎氣體進(jìn)入到流道內(nèi),受壓力和溫度的影響,粘附在流道內(nèi)壁,隨著時(shí)間的推移,逐漸堆積堵塞流道。在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)該壓氣站所用離心式壓縮機(jī),其4段流道都存在堵塞現(xiàn)象,以3段和4段較為嚴(yán)重。對(duì)沉積物進(jìn)行取樣分析,發(fā)現(xiàn)雜物粒徑普遍在600 gm左右,最大粒徑超過(guò)了2000 gm。當(dāng)前離心式壓縮機(jī)所用分離器,可以分離出的雜物,液滴和固體最小粒徑分別為400 gm和200 gm,難以實(shí)現(xiàn)較為理想的分析效果,為有效過(guò)濾掉進(jìn)入流道內(nèi)的雜物,需在流道入口處提升分離器分離效果。
3壓氣站離心式壓縮機(jī)機(jī)組故障的優(yōu)化途徑
在對(duì)壓氣站離心式壓縮機(jī)故障現(xiàn)象進(jìn)行分析,并總結(jié)出主要誘因后,便需要采取針對(duì)性措施對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化改造,以提高機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性和安全性,降低故障發(fā)生幾率。根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果可以得知,壓力、溫度異常升高,是該壓氣站離心式壓縮機(jī)存在的主要故障問(wèn)題,而分離機(jī)分離效果差導(dǎo)致流道阻塞,是造成故障問(wèn)題的主要原因,所以,在對(duì)離心式壓縮機(jī)機(jī)組故障進(jìn)行優(yōu)化時(shí),主要是通過(guò)對(duì)旋風(fēng)分離器進(jìn)行改造來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
此次改造所用分離器為旋流板式氣液分離器,其主體為兩端均是椎體的圓筒,分離器的核心部件為錐形旋流板,由多個(gè)葉片以圓的形式組合而成,每個(gè)葉片都設(shè)定有一個(gè)傾斜角度,在葉片的帶動(dòng)下,經(jīng)過(guò)的氣體將會(huì)成為旋轉(zhuǎn)氣流,在向心力所形成的慣性作用下,氣體中夾雜的油液,會(huì)沿著葉片所組成的圓的切線向外飛出,最終匯集到溢流槽中,進(jìn)而便能夠?qū)怏w中的油液清除干凈。使用該種類(lèi)型分離器,能夠有效分離出氣體中液滴直徑在5-75 um之間的油液,可以大幅減小壓力,不容易造成堵塞問(wèn)題。
現(xiàn)階段天然氣輸油管中所用分離器,主要有離心分離、慣性分離、過(guò)濾分離、重力分離幾種類(lèi)型,結(jié)合該壓氣站所用離心式壓縮機(jī)特點(diǎn),從經(jīng)濟(jì)性角度經(jīng)分析,可知離心分流器和重力分離器能夠?qū)崿F(xiàn)較為理想的優(yōu)化改造效果。使用兩種方案進(jìn)行改造時(shí),具體實(shí)現(xiàn)方式為分別是在現(xiàn)有分離器后方,增設(shè)一臺(tái)離心分離器,和用重力分離器取代現(xiàn)有分離器。對(duì)兩種方案進(jìn)行比較,從分離效果、操作管理、改造成本等幾方面進(jìn)行綜合分析,可以發(fā)現(xiàn)方案一明顯優(yōu)于方案二,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)較為理想的分離效果,有效清除掉氣體中夾雜的油液等雜質(zhì),而且總造價(jià)較低,經(jīng)濟(jì)效益良好,所以,決定采用方案一對(duì)離心式壓縮機(jī)進(jìn)行改造。即在現(xiàn)有的立式分離器后,增設(shè)一臺(tái)旋風(fēng)分離器,經(jīng)改造后,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)氣體中油液和雜質(zhì)較為理想的分離效果,離心式壓縮機(jī)流道不會(huì)出現(xiàn)堵塞問(wèn)題,有效解決了壓力、溫度異常升高故障。
4結(jié)語(yǔ)
對(duì)于壓氣站的穩(wěn)定運(yùn)行來(lái)講,必須要確保離心式壓縮機(jī)工作性能的良好性,杜絕故障問(wèn)題的出現(xiàn),進(jìn)而才能順利完成生產(chǎn)作業(yè)?;谏a(chǎn)生活對(duì)天然氣等能源需求量不斷提升,天然氣輸送管道建設(shè)及改建工程也在大力開(kāi)展,壓氣站作為整個(gè)管道系統(tǒng)的中轉(zhuǎn)站點(diǎn),其運(yùn)行情況與天然氣的輸送存在密切關(guān)系,只有加大對(duì)壓氣站關(guān)鍵性設(shè)備裝置的研究力度,采取有效措施和方法,對(duì)離心式壓縮機(jī)進(jìn)行優(yōu)化改造,才能保證機(jī)組正常、穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),避免故障問(wèn)題的出現(xiàn)。