張 彪,周 慧,岳 良
(1.國(guó)網(wǎng)湖北省電力有限公司電力科學(xué)研究院,湖北 武漢 430077;2.文華學(xué)院,湖北 武漢 430074)
RB試驗(yàn)是指當(dāng)機(jī)組發(fā)生部分主要輔機(jī)故障跳閘,機(jī)組最大理論出力低于當(dāng)前實(shí)際負(fù)荷時(shí),機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)(CCS)將機(jī)組負(fù)荷快速降到所有輔機(jī)實(shí)際所能達(dá)到的相應(yīng)出力,并能控制機(jī)組參數(shù)在允許范圍內(nèi)保持機(jī)組繼續(xù)運(yùn)行。RB試驗(yàn)是協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)乃至整個(gè)熱工控制系統(tǒng)在調(diào)試及運(yùn)行過(guò)程中的一個(gè)綜合性項(xiàng)目,是對(duì)機(jī)組故障工況下運(yùn)行能力及對(duì)控制系統(tǒng)性能的檢驗(yàn)。RB類(lèi)型可分為風(fēng)機(jī)跳閘RB、燃料跳閘RB及給水泵跳閘RB,其中以燃料跳閘類(lèi)中的一次風(fēng)機(jī)RB及給水泵RB的試驗(yàn)難度最大[1]、[2]。
本文總結(jié)了兩臺(tái)國(guó)產(chǎn)典型超臨界機(jī)組的RB試驗(yàn),從機(jī)組設(shè)備特點(diǎn)、控制策略、試驗(yàn)過(guò)程、試驗(yàn)數(shù)據(jù)、問(wèn)題的分析及處理等方面作了分析比較。項(xiàng)目1為配置3臺(tái)雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)的350 MW超臨界機(jī)組,鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限公司制造;項(xiàng)目2為配置中速磨正壓直吹制粉系統(tǒng)的660 MW超臨界機(jī)組,鍋爐由東方鍋爐廠有限公司制造。
目前,多數(shù)大型超臨界直流機(jī)組采用以鍋爐跟隨為基礎(chǔ)的協(xié)調(diào)控制,鍋爐主控滑壓控制主汽壓力,汽機(jī)主控主調(diào)機(jī)組功率。水煤比控制采用水跟煤的控制策略,水煤比粗調(diào)中間溫度,鍋爐一、二級(jí)減溫控制實(shí)現(xiàn)主汽溫度的細(xì)調(diào)[3]、[4]。
RB工況時(shí),機(jī)組自動(dòng)轉(zhuǎn)入汽機(jī)跟隨模式(TF),主汽壓力根據(jù)預(yù)先設(shè)置好的滑壓曲線(xiàn)實(shí)行閉環(huán)控制,功率開(kāi)環(huán)控制。RB目標(biāo)負(fù)荷理論上對(duì)應(yīng)的是單臺(tái)輔機(jī)的最大出力負(fù)荷,而實(shí)際上也是由剩余燃料量產(chǎn)生的熱負(fù)荷決定的,控制策略上由鍋爐主控目標(biāo)指令生成邏輯實(shí)現(xiàn)。
項(xiàng)目1中的鍋爐主控指令綜合了煤質(zhì)的變化因素,即鍋爐主控指令=(當(dāng)前鍋爐主控指令/當(dāng)前功率)*單臺(tái)輔機(jī)最大出力負(fù)荷,且不同的RB類(lèi)型對(duì)應(yīng)不同的鍋爐主控指令變化速率。項(xiàng)目2中的鍋爐主控指令直接由單臺(tái)輔機(jī)最大出力線(xiàn)性對(duì)應(yīng)求得,沒(méi)有考慮煤質(zhì)因素,試驗(yàn)結(jié)果也證實(shí)了在動(dòng)態(tài)過(guò)程中水煤比失調(diào)較為嚴(yán)重,見(jiàn)后文分析。
如上述,RB目標(biāo)負(fù)荷由剩余燃料量產(chǎn)生的熱負(fù)荷決定,而主汽壓力由汽機(jī)主控控制。因此,主汽壓力的動(dòng)態(tài)變化過(guò)程決定了功率的變化過(guò)程。主汽壓力的控制方式分為定壓控制、滑壓控制和定-滑壓控制等方式。定壓方式減負(fù)荷時(shí),優(yōu)點(diǎn)在于汽機(jī)調(diào)門(mén)可持續(xù)關(guān)閉降低負(fù)荷,主蒸汽流量逐步減小,充分利用了鍋爐的蓄熱能力,有利于主汽溫度的穩(wěn)定;缺點(diǎn)是機(jī)組負(fù)荷與主汽壓力不匹配,經(jīng)濟(jì)性差,且給水泵RB時(shí)可能導(dǎo)致鍋爐上水困難?;瑝悍绞綔p負(fù)荷時(shí),優(yōu)點(diǎn)在于汽輪機(jī)調(diào)門(mén)開(kāi)度較大,利于汽輪機(jī)的安全運(yùn)行;缺點(diǎn)在于機(jī)組功率下降緩慢(特別在無(wú)汽機(jī)調(diào)門(mén)禁開(kāi)邏輯時(shí),負(fù)荷容易反調(diào)),待鍋爐蓄熱釋放完畢之后,物料不平衡的矛盾開(kāi)始顯露,表現(xiàn)在過(guò)熱度波動(dòng)大、主再熱汽溫下降過(guò)快而危及汽輪機(jī)安全。
項(xiàng)目1中采用了滑壓降負(fù)荷方式,設(shè)置了偏小的滑壓速率,增加了汽機(jī)調(diào)門(mén)禁開(kāi)邏輯,優(yōu)化整定了汽機(jī)主控調(diào)壓PID參數(shù),使得降負(fù)荷過(guò)程中盡量與汽機(jī)閥門(mén)特性曲線(xiàn)大致匹配,綜合了定、滑壓降負(fù)荷的優(yōu)點(diǎn),減少機(jī)組在高風(fēng)險(xiǎn)工況的時(shí)間,維持了機(jī)組主要參數(shù)的穩(wěn)定。項(xiàng)目2采用滑壓降負(fù)荷方式,未設(shè)計(jì)調(diào)門(mén)禁開(kāi)邏輯,滑壓設(shè)定值下降較快,使得負(fù)荷一度反調(diào),試驗(yàn)時(shí)間延長(zhǎng),機(jī)組參數(shù)波動(dòng)較大。
從靜態(tài)角度分析,RB目標(biāo)負(fù)荷對(duì)應(yīng)一定的給水量、風(fēng)量及燃料量,此靜態(tài)關(guān)系可根據(jù)機(jī)組實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置。從動(dòng)態(tài)機(jī)理分析角度,RB過(guò)程中,鍋爐各物料動(dòng)態(tài)不平衡,單臺(tái)輔機(jī)跳閘后,理論上給水量及燃料量可一步降到位,但考慮到鍋爐的蓄熱,機(jī)組負(fù)荷不可能一步降到位。如何釋放并充分利用鍋爐的蓄熱,實(shí)際上是影響RB試驗(yàn)品質(zhì)的核心問(wèn)題,而鍋爐主汽溫受到水煤比及汽機(jī)調(diào)門(mén)的綜合影響[5]。因此,需要設(shè)置合理的水、煤的調(diào)節(jié)速率,用以匹配鍋爐蓄熱釋放速率(表現(xiàn)為汽機(jī)調(diào)門(mén)動(dòng)作速率)。對(duì)于作為過(guò)熱汽溫粗調(diào)手段的過(guò)熱度而言,給水量對(duì)其影響較為快速,RB工況時(shí)根據(jù)給水調(diào)節(jié)特性設(shè)置合理的給水調(diào)節(jié)速率以保持過(guò)熱度的穩(wěn)定;RB工況下一般切除鍋爐上層燃料,因此汽機(jī)調(diào)門(mén)及燃料的變化對(duì)主汽溫的先期影響較為快速,而后才會(huì)受到過(guò)熱度的影響。
項(xiàng)目1中采用RB發(fā)生時(shí),快降燃料慢降給水的原則,保證過(guò)熱度的相對(duì)穩(wěn)定,并配合汽機(jī)調(diào)門(mén)的前期快速動(dòng)作,使主汽溫也保持了相對(duì)穩(wěn)定。
項(xiàng)目1機(jī)組負(fù)荷315 MW,主汽壓力22.8 MPa,DEH在單閥控制方式,兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)在變頻自動(dòng)控制方式,3臺(tái)磨煤機(jī)在運(yùn)行狀態(tài)。試驗(yàn)開(kāi)始后,鍋爐主控切為手動(dòng)狀態(tài),機(jī)組進(jìn)入TF(汽機(jī)跟隨)控制方式,汽機(jī)主控根據(jù)滑壓曲線(xiàn),以0.5 MPa/min的速率自動(dòng)調(diào)節(jié)汽機(jī)調(diào)門(mén)進(jìn)行降壓、降負(fù)荷,目標(biāo)負(fù)荷230 MW。RB觸發(fā)時(shí),切除一臺(tái)磨煤機(jī),10 s后切除半臺(tái)磨煤機(jī),并投油助燃,給水控制根據(jù)實(shí)際燃料量進(jìn)行自動(dòng)跟蹤。
表1 項(xiàng)目1一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)數(shù)據(jù)表Tab.1 Primary air fan RB test data of project 1
圖1 項(xiàng)目1一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)曲線(xiàn)Fig.1 Primary air fan RB test figures of project 1
由表1數(shù)據(jù)及圖1曲線(xiàn)分析可知,減小主汽壓力的滑壓速率有利于汽溫的穩(wěn)定,且機(jī)組負(fù)荷平穩(wěn)下降(試驗(yàn)時(shí)間約6 min),試驗(yàn)結(jié)束后能夠快速恢復(fù)工況。動(dòng)態(tài)過(guò)程中水煤配比合適,過(guò)熱度波動(dòng)幅度較小。
項(xiàng)目2機(jī)組負(fù)荷620 MW,主汽壓力24.3 Mpa,DEH在單閥控制方式,兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉在自動(dòng)控制方式,5臺(tái)中速磨運(yùn)行。試驗(yàn)開(kāi)始后,鍋爐主控切為手動(dòng)狀態(tài),機(jī)組進(jìn)入TF(汽機(jī)跟隨)控制方式,汽機(jī)主控根據(jù)滑壓曲線(xiàn),以1.4 MPa/min的速率自動(dòng)調(diào)節(jié)汽機(jī)調(diào)門(mén)進(jìn)行降壓、降負(fù)荷,目標(biāo)負(fù)荷300 MW。RB觸發(fā)時(shí),由于單臺(tái)一次風(fēng)機(jī)跳閘已經(jīng)相當(dāng)于切除了部分燃料,而后又迅速切除兩臺(tái)磨煤機(jī)(間隔3 s),加之鍋爐采用易燃的褐煤,導(dǎo)致鍋爐燃燒不穩(wěn),爐膛負(fù)壓大幅波動(dòng),致使鍋爐爐膛負(fù)壓低MFT動(dòng)作,試驗(yàn)失敗。而后,將切除兩臺(tái)磨煤機(jī)的時(shí)間間隔修改為8 s,再次試驗(yàn)時(shí)合格。
表2 項(xiàng)目2一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)數(shù)據(jù)表Tab.2 Primary air fan RB test data of project 2
圖2 項(xiàng)目2一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)曲線(xiàn)Fig.2 Primary air fan RB test figures of project 2
由表2數(shù)據(jù)及圖2曲線(xiàn)分析可知,由于采用了較大的滑壓速率,功率下降較慢,且一度反調(diào),試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)(約20 min);切除的一次風(fēng)機(jī)及磨煤機(jī)間隔仍較短,鍋爐燃燒不穩(wěn),爐膛負(fù)壓在-1327 Pa~1503 Pa之間波動(dòng);試驗(yàn)過(guò)程中動(dòng)態(tài)水煤比失調(diào),試驗(yàn)初期給水跟隨煤量迅速下降,導(dǎo)致過(guò)熱度上升過(guò)快;另外,試驗(yàn)初期時(shí)鍋爐的熱負(fù)荷大量減少,機(jī)組僅靠蓄熱緩慢降低負(fù)荷,主汽溫度應(yīng)逐步降低,但試驗(yàn)過(guò)程中汽溫不降反升,也進(jìn)一步印證了水煤比失調(diào)。
項(xiàng)目1機(jī)組負(fù)荷315 MW,主汽壓力23 MPa,DEH在順序閥控制方式,兩臺(tái)汽動(dòng)給水泵在自動(dòng)控制方式,3臺(tái)磨煤機(jī)在運(yùn)行狀態(tài),機(jī)組各主要控制系統(tǒng)投入自動(dòng)控制。試驗(yàn)開(kāi)始后,機(jī)組進(jìn)入TF模式,汽機(jī)主控根據(jù)滑壓曲線(xiàn),以0.5 MPa/min自動(dòng)調(diào)節(jié)汽機(jī)調(diào)門(mén)進(jìn)行降壓、降負(fù)荷;切磨投油等連鎖邏輯動(dòng)作正確;動(dòng)態(tài)水煤比配比合適,各主參數(shù)相對(duì)穩(wěn)定;試驗(yàn)持續(xù)約5 min,機(jī)組較快速地脫離危險(xiǎn)工況。
表3 項(xiàng)目1汽動(dòng)給水泵RB試驗(yàn)數(shù)據(jù)表Tab.3 Feed water pump RB test data of project 1
圖3 項(xiàng)目1汽動(dòng)給水泵RB試驗(yàn)曲線(xiàn)Fig.3 Feed water pump RB test figures of project 1
試驗(yàn)開(kāi)始時(shí),一臺(tái)汽泵跳閘觸發(fā)RB,由于給水控制的調(diào)節(jié)特性,運(yùn)行汽泵的出力會(huì)加大。試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)汽泵在高負(fù)荷段推力瓦溫上升過(guò)快,易導(dǎo)致給水泵跳閘。因此在控制策略上加以修改,仍然采用水跟煤的控制策略,但在試驗(yàn)初始階段將給水泵指令在30 s內(nèi)限制為0.01%/s,避免了運(yùn)行汽泵突然加大出力造成的推力瓦溫上升過(guò)快的問(wèn)題。
項(xiàng)目2機(jī)組負(fù)荷600 MW,主汽壓力23.6 Mpa,DEH在單閥控制方式,兩臺(tái)給水泵在自動(dòng)控制方式,5臺(tái)中速磨運(yùn)行。試驗(yàn)開(kāi)始后,鍋爐主控切為手動(dòng)狀態(tài),機(jī)組進(jìn)入TF(汽機(jī)跟隨)控制方式,汽機(jī)主控根據(jù)滑壓曲線(xiàn),以1.4 MPa/min自動(dòng)調(diào)節(jié)汽機(jī)調(diào)門(mén)進(jìn)行降壓、降負(fù)荷。
表4 項(xiàng)目2汽動(dòng)給水泵RB試驗(yàn)數(shù)據(jù)表Tab.4 Feed water pump RB test data of project 2
圖4 項(xiàng)目2汽動(dòng)給水泵RB試驗(yàn)曲線(xiàn)Fig.4 Feed water pump RB test figures of project 2
RB動(dòng)作時(shí),燃料量因兩臺(tái)磨煤機(jī)的切除(間隔7 s)一步到位至239 t/h,給水流量立即跟隨下降。初始控制策略設(shè)計(jì)為RB工況下取消過(guò)熱度的對(duì)給水流量的修正作用,導(dǎo)致過(guò)熱度在試驗(yàn)開(kāi)始后快速上升至91℃,運(yùn)行人員不得不切除運(yùn)行泵的自動(dòng)控制進(jìn)行手動(dòng)干預(yù)。后將過(guò)熱度主調(diào)PID限制在±80 t/h,允許其在RB工況的前60 s內(nèi)起作用,抑制了過(guò)熱度的快速上升。
項(xiàng)目2的汽泵RB試驗(yàn)滑壓速率設(shè)置為1.4 MPa/Min,同一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)一致,實(shí)踐證明不同輔機(jī)RB應(yīng)設(shè)置不同的滑壓速率。特別是汽泵RB的滑壓速率應(yīng)設(shè)置得較小,并在試驗(yàn)過(guò)程中優(yōu)化汽機(jī)調(diào)壓PID參數(shù),使主汽壓平緩下降,這樣有助于汽機(jī)調(diào)門(mén)的持續(xù)關(guān)閉,也有助于控制給水流量的增加。
(1)從控制角度來(lái)說(shuō),超臨界直流機(jī)組為一個(gè)三輸入三輸出的多變量耦合系統(tǒng),調(diào)節(jié)特性較為復(fù)雜。在機(jī)組試投協(xié)調(diào)及變負(fù)荷試驗(yàn)階段應(yīng)摸索機(jī)組的關(guān)鍵控制特性,如動(dòng)靜態(tài)水煤比、主汽壓控制特性、汽機(jī)調(diào)門(mén)特性等,為RB試驗(yàn)作準(zhǔn)備;從機(jī)理角度分析,鍋爐蓄熱為固有特性,應(yīng)加以合理利用,滑壓速率、調(diào)門(mén)速率、水煤比等與其息息相關(guān),以上因素協(xié)同作用才能取得較好的試驗(yàn)效果。
(2)在RB動(dòng)態(tài)試驗(yàn)之前,進(jìn)行靜態(tài)試驗(yàn)也是必要的。主要檢查RB至MCS、FSSS系統(tǒng)的信號(hào)正確性,輔機(jī)設(shè)備的聯(lián)鎖動(dòng)作邏輯等。
(3)RB發(fā)生時(shí),鍋爐主控設(shè)定值一般由RB目標(biāo)負(fù)荷經(jīng)“功煤比”生成,需注意量綱的轉(zhuǎn)換,避免試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)煤量設(shè)定值的突變。由于機(jī)組協(xié)調(diào)采用水跟煤的策略,應(yīng)將給水自動(dòng)中的切手動(dòng)條件放寬,避免試驗(yàn)一開(kāi)始就造成給水控制切為手動(dòng)。
(4)為保證試驗(yàn)成功及機(jī)組安全,RB發(fā)生時(shí)強(qiáng)制滿(mǎn)足油槍點(diǎn)火條件。對(duì)側(cè)一運(yùn)行輔機(jī)頻指令設(shè)置上限以避免出力過(guò)大造成執(zhí)行機(jī)構(gòu)卡死或設(shè)備損壞。
(5)針對(duì)配置不同制粉系統(tǒng)的機(jī)組,或是不同類(lèi)型的輔機(jī)RB試驗(yàn),應(yīng)制定符合設(shè)備特點(diǎn)的控制策略。
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