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        變負(fù)荷條件下降低火電機(jī)組廠用電的運(yùn)行優(yōu)化措施

        2017-05-16 01:18:41萬燕成毛志慧
        湖北電力 2017年9期
        關(guān)鍵詞:背壓水流量凝汽器

        萬燕成,毛志慧

        (湖北能源鄂州發(fā)電有限公司,湖北 鄂州 436000)

        0 引言

        近年來,隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”,社會用電總量趨于平穩(wěn),同時(shí)電力裝機(jī)總?cè)萘靠焖僭鲩L,國內(nèi)電力供應(yīng)由短缺轉(zhuǎn)向過剩,電力調(diào)峰已成為常態(tài)。由于燃煤火電機(jī)組具有負(fù)荷變化區(qū)間大、調(diào)峰能力強(qiáng)的特點(diǎn),為克服新能源接入對電網(wǎng)穩(wěn)定性的影響,電網(wǎng)企業(yè)傾向于用燃煤火電機(jī)組來調(diào)峰。參與電力調(diào)峰的燃煤發(fā)電機(jī)組,往往運(yùn)行負(fù)荷低于設(shè)計(jì)負(fù)荷,運(yùn)行參數(shù)低于設(shè)計(jì)參數(shù),這導(dǎo)致設(shè)備的運(yùn)行效率下降,廠用電率上升。廠用電率是衡量發(fā)電廠效率的直接經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)之一,如何降低調(diào)峰機(jī)組在低變負(fù)荷下的廠用電率對于燃煤發(fā)電廠提高經(jīng)濟(jì)效益、改善市場競爭力具有重要意義。

        鄂州發(fā)電有限公司(下簡稱“鄂電公司”)裝機(jī)有兩臺650 MW超臨界燃煤火電機(jī)組,采用東方汽輪機(jī)有限公司制造的N650-24.2/566/566凝汽式型汽輪機(jī),一次中間再熱,三缸四排汽,雙背壓凝汽器。針對電網(wǎng)調(diào)峰造成設(shè)備運(yùn)行效率低的問題,鄂電公司通過對設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行優(yōu)化,使相關(guān)設(shè)備在不同負(fù)荷下均能以較高效率運(yùn)行,有效地降低了設(shè)備用電,提高了經(jīng)濟(jì)效益。以下介紹鄂電公司有關(guān)設(shè)備運(yùn)行優(yōu)化的一些措施案例。

        1 循環(huán)水泵的運(yùn)行優(yōu)化

        循環(huán)水泵是電廠系統(tǒng)中耗電較大的輔機(jī)設(shè)備,用于向凝汽器以及開式循環(huán)水系統(tǒng)提供循環(huán)冷卻水。鄂電公司650 MW超臨界機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)[1]采用擴(kuò)大單元制,額定負(fù)荷下每臺機(jī)組配有兩臺2 540 kW循環(huán)水泵,循環(huán)冷卻水雙進(jìn)雙出,不同機(jī)組循環(huán)水可通過出口聯(lián)絡(luò)管連接。當(dāng)運(yùn)行負(fù)荷低于額定負(fù)荷時(shí),考慮停止運(yùn)行一臺循環(huán)水泵以減少廠用電,但同時(shí)循環(huán)冷卻水流量降低也會引起凝汽器背壓上升,汽輪機(jī)作功減少。因此,需要綜合考慮汽輪機(jī)功率以及循環(huán)水泵用電,以獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。

        1.1 循環(huán)水冷卻水流量變化對凝汽器背壓的影響

        汽輪機(jī)低壓缸排氣經(jīng)循環(huán)冷卻水冷卻后凝結(jié)成液態(tài)并在凝汽器中產(chǎn)生真空,凝汽器內(nèi)的絕對壓力p即為背壓。在一定負(fù)荷下,循環(huán)冷卻水的流量對凝汽器背壓p具有很大影響。凝汽器背壓p可通過飽和蒸汽溫度-壓力曲線由飽和蒸汽溫度ts對照得出。當(dāng)排汽流量G以及換熱表面積A一定時(shí),凝汽器中的飽和蒸汽溫度可計(jì)算為:

        其中:tw1、tw2分別為循環(huán)冷卻水的進(jìn)口、出口溫度(℃);Δt為冷卻水溫升(℃);δt為凝汽器端差(℃)。

        根據(jù)凝汽器中的熱平衡計(jì)算[2-4],蒸汽凝結(jié)放出的溫度等于冷卻水溫度升高帶走的熱量,即有:

        其中Δtm為蒸汽至冷卻水的平均傳熱溫差;Gw為循環(huán)冷卻水流量;hs和hw分別為排汽比焓值和凝結(jié)水比焓值;cp為比熱容,常溫下取值4.187;通常情況下,純凝汽式汽輪機(jī)的hs-hw的值變化較小,計(jì)算中通常取值2 180 kJ/kg[3];因此,根據(jù)式(3)冷卻水溫升Δt可改寫為

        由于凝汽器換熱采用近似的逆流傳熱形式,即有:

        將式(6)帶入式(4)中,凝汽器端差δt可分別改寫為:

        其中k為換熱器總體傳熱系數(shù),同一凝汽器內(nèi),其中C表示其他可影響換熱的變量,在同一凝汽器內(nèi)為常數(shù)[5];G和A在同一機(jī)組和負(fù)荷下為常數(shù);Gw為循環(huán)冷卻水流量(t/h);可以看出,(Δt+δt)之和隨著Gw的下降而增大。

        由式(1)至式(7)可以看出,飽和蒸汽溫度ts是循環(huán)冷卻水流量Gw與循環(huán)水入口溫度tw1的函數(shù),當(dāng)tw1變化不大時(shí),飽和蒸汽溫度ts可表示為

        當(dāng) Gw下降時(shí),(Δt+δt)之和增大,飽和蒸汽溫度ts亦隨之增大,即Gw與ts成反比。由于凝汽器背壓p與蒸汽溫度ts是對應(yīng)的,因此凝汽器背壓p與循環(huán)冷卻水流量Gw亦成反比。

        根據(jù)式(1)至式(8)以及650 MW機(jī)組的實(shí)測數(shù)據(jù),從中可以得出循環(huán)冷卻水流量與凝汽器背壓(低背壓測)的關(guān)系曲線。實(shí)測數(shù)據(jù)取自同一季節(jié)的不同時(shí)段,保持江水水位(循環(huán)水水源)以及循環(huán)水入口溫度tw1近似相等,其中tw1≈17至18℃。如圖1所示,650 MW機(jī)組在相似的負(fù)荷工況下(約480 MW),循環(huán)冷卻水流量降低會導(dǎo)致凝汽器背壓上升;由于循環(huán)水流量受江水水位影響,水位高時(shí)循環(huán)水流量亦高,當(dāng)只開啟一臺循環(huán)水泵時(shí),凝汽器低背壓側(cè)的壓力約為4.78-5.32 kPa,而當(dāng)開啟兩臺循環(huán)水泵時(shí),凝汽器低背壓側(cè)的壓力約為3.80-4.14 kPa。

        圖1 650 MW機(jī)組循環(huán)水流量與凝汽器背壓(低背壓側(cè))關(guān)系曲線Fig 1 Relationship curve of the powerto back pressure in the condenser at 650 MW unit

        1.2 凝汽器背壓變化對汽輪機(jī)功率的影響

        根據(jù)汽輪機(jī)的工作原理,凝汽器的背壓上升會導(dǎo)致汽輪機(jī)作功減少。當(dāng)凝汽器背壓由末級臨界壓力pc上升為p時(shí),汽輪機(jī)功率變化ΔP可表示為[3]、[6]:

        其中δ(ΔHt)為整機(jī)理想焓降比的變化量,δ(ΔHt)僅為pc/p的函數(shù);η’ri為未考慮余速損失和濕汽損失的汽輪機(jī)的內(nèi)效率,一般取常數(shù)0.9;xm為級的平均干度,一般取常數(shù)0.94;χ為修正系數(shù),取常數(shù)0.93;Δ (δhc2)為末級余速損失,Δ (δhc2)僅為 pc/p的函數(shù)。ωc為汽輪機(jī)末級的臨界速度,通常取常數(shù)370 m/s;Ab為動葉出口截面積,取常數(shù);κ為氣體絕熱指數(shù),定溫定壓下為常數(shù);由于δ(ΔHt)和Δ (δhc2)都只是 pc/p的函數(shù),因此ΔP也僅為pc/p的函數(shù);而pc僅為蒸汽流量G的函數(shù),即功率變化量ΔP是凝汽器背壓p以及蒸汽流量G的函數(shù)。

        通過式(9)至(10)以及650 MW超臨界機(jī)組的性能試驗(yàn)實(shí)測數(shù)據(jù),可計(jì)算出650 MW超臨界機(jī)組背壓由臨界壓力上升時(shí)電功率的變化曲線。如圖2所示,汽輪機(jī)的電功率隨著凝汽器背壓p升高而下降。

        圖2 650 MW機(jī)組電功率與凝汽器背壓的關(guān)系曲線Fig 2 Relationship curve of the flux of circulating waterto back pressure in the condenser at 650 MW unit

        1.3 循環(huán)水泵運(yùn)行數(shù)量優(yōu)化

        650 MW機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)采用擴(kuò)大單元制,即額定負(fù)荷下每臺機(jī)組配有兩臺循環(huán)水泵,兩臺機(jī)組的循環(huán)水管道采用聯(lián)絡(luò)管連接,即機(jī)組可根據(jù)實(shí)際負(fù)荷選擇1-4臺循環(huán)水泵運(yùn)行。當(dāng)負(fù)荷較低時(shí),若停止運(yùn)行一臺循環(huán)水泵,即雙機(jī)運(yùn)行3臺或單機(jī)運(yùn)行1臺循環(huán)水泵,較之額定工況可節(jié)約循環(huán)水泵用電Ps=2540 kW(即單臺循環(huán)水泵功率),但循環(huán)水流量下降會導(dǎo)致凝汽器背壓上升,汽輪機(jī)功率下降。

        根據(jù)圖2可制定優(yōu)化措施:

        (1)當(dāng)凝汽器背壓0<p< 4.2 kPa時(shí),如圖2所示,在該范圍內(nèi)背壓對汽輪機(jī)的功率影響較小,因此背壓上升造成電功率的損失可以忽略。

        (2)當(dāng)凝汽器背壓4.2<p<5 kPa時(shí),機(jī)組背壓變化上升造成電功率的損失Pl可計(jì)算為:

        其中W表示兩臺機(jī)組平均負(fù)荷;△p’為背壓在4.2-5 kPa范圍之內(nèi)的凝汽器壓力變化量之和;N表示背壓在4.2-5 kPa范圍內(nèi)凝汽器的個(gè)數(shù);-0.75%為該壓力范圍內(nèi)背壓上升對功率影響的比例系數(shù),即圖2中該段的斜率。

        (3)當(dāng)凝汽器背壓p>5 kPa,機(jī)組背壓變化量△p’造成電功率的損失Pl可計(jì)算為:

        -1.08%為該壓力范圍內(nèi)背壓上升對功率影響的比例系數(shù),即圖2中該段的斜率。

        因此,在運(yùn)行過程中根據(jù)凝汽器背壓的不同,通過計(jì)算節(jié)約的廠用電功率Ps和損失的發(fā)電功率Pl,當(dāng) Pl>Ps時(shí),選擇運(yùn)行四臺循環(huán)水泵;而當(dāng) Pl<Ps時(shí)則選擇停止運(yùn)行一臺或多臺循環(huán)水泵。

        2 凝結(jié)水泵的運(yùn)行優(yōu)化

        凝結(jié)水泵是電站系統(tǒng)中另外一種耗電量較大的輔機(jī),用于向除氧器以及給水系統(tǒng)提供凝結(jié)水。鄂電公司650 MW超臨界機(jī)組每臺機(jī)配備兩臺100%流量的6 kV變頻凝結(jié)水泵,一臺運(yùn)行,一臺備用。凝結(jié)水泵通過除氧器上水調(diào)門及其旁路調(diào)門向除氧器供水。由于凝結(jié)水泵是單機(jī)變頻運(yùn)作,變負(fù)荷情況下,系統(tǒng)增加的能耗主要來自調(diào)門的節(jié)流損失。因此,在不同負(fù)荷條件下,可通過優(yōu)化調(diào)門開度以及凝結(jié)水泵的頻率來降低凝結(jié)水泵運(yùn)行電流,從而減少設(shè)備用電。

        當(dāng)機(jī)組負(fù)荷較高時(shí),全開上水調(diào)門,可將節(jié)流損失降至最低;而當(dāng)機(jī)組負(fù)荷較低時(shí),凝結(jié)水流量隨之降低,為了減少節(jié)流損失,應(yīng)盡量降低凝結(jié)水泵的運(yùn)行頻率,同時(shí)增加調(diào)門開度。但凝結(jié)水泵頻率過低會導(dǎo)致電機(jī)大量發(fā)熱,影響使用安全,因此鄂電公司汽輪機(jī)運(yùn)行過程中凝結(jié)水泵頻率f>33 Hz。同時(shí),在低負(fù)荷條件下,上水調(diào)門的開度不宜過大,一般不超過70%的開度,以保證流量、負(fù)荷突然增大時(shí)凝結(jié)水流量具有一定的快速調(diào)節(jié)余量。因此,綜合考慮各種因素后制定以下節(jié)能措施:

        (1)當(dāng)汽輪機(jī)功率P>350 MW時(shí),將上水調(diào)門全開,凝結(jié)水泵采用頻率控制,可使節(jié)流損失降至最低。

        (2)當(dāng)汽輪機(jī)功率P<350 MW時(shí),控制凝結(jié)水泵頻率f>33 Hz,上水調(diào)門開度<70%。

        圖3為650 MW機(jī)組凝結(jié)水泵運(yùn)行電流與調(diào)門開度的關(guān)系曲線圖。如圖3所示,當(dāng)汽輪機(jī)功率約300 MW(小于350 MW)時(shí),凝結(jié)水泵的運(yùn)行電流與上水調(diào)門的開度成反比;隨著調(diào)門開度由47%增加到56%,凝結(jié)水泵運(yùn)行電流降低了7 A,即減少用電Ps=UI=7×6 000=35 kW。而當(dāng)汽輪機(jī)功率大于350 MW時(shí),全開上水調(diào)門,凝結(jié)水泵的電流只與汽輪機(jī)功率相關(guān)。

        圖3 650 MW機(jī)組調(diào)門開度與凝泵電流的關(guān)系曲線Fig 3 Relationship curve of the opening of regulate valve to the electric current of condensate pump at 650 MW unit

        5 結(jié)語

        鄂電公司650 MW機(jī)組在負(fù)荷變化時(shí),綜合考慮了停運(yùn)循環(huán)水泵的汽輪機(jī)功率損失和循環(huán)水泵用電,制訂了循環(huán)水泵運(yùn)行數(shù)量的方案,每減少運(yùn)行一臺循環(huán)水泵負(fù)荷可減少用電2 540 kW。負(fù)荷較低時(shí),通過增加除氧器上水調(diào)門開度同時(shí)減少凝結(jié)水泵工作頻率,降低了節(jié)流損失,使凝結(jié)水泵運(yùn)行電流降低了5 A,減少用電30 kW;在高負(fù)荷條件下,將上水調(diào)門全開,可使節(jié)流損失降至最低,凝結(jié)水泵的運(yùn)行電流下降7 A,減少用電42 kW。

        循環(huán)水泵與凝結(jié)水泵的案例表明,在調(diào)峰負(fù)荷變化的情況下,運(yùn)行優(yōu)化是減少廠用電、提高經(jīng)濟(jì)效益的有效途徑。減少廠用電的措施可包括:(1)對于多臺運(yùn)行的設(shè)備,可以通過優(yōu)化運(yùn)行臺數(shù)減少用電;(2)對于單機(jī)運(yùn)行的設(shè)備,可以通過控制設(shè)備運(yùn)行電流減少用電。類似措施在諸如磨煤機(jī)、空氣壓縮機(jī)等其他設(shè)備的應(yīng)用中也取得較好的節(jié)能效果。

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