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        燒堿生產(chǎn)中氯氣尾氣吸收系統(tǒng)的改造

        2017-05-15 09:39:08馮利明
        河南化工 2017年4期
        關(guān)鍵詞:燒堿堿液次氯酸鈉

        馮利明,黃 健

        (焦作煤業(yè)(集團) 開元化工有限責任公司,河南 焦作 454150)

        燒堿生產(chǎn)中氯氣尾氣吸收系統(tǒng)的改造

        馮利明,黃 健

        (焦作煤業(yè)(集團) 開元化工有限責任公司,河南 焦作 454150)

        在離子膜制堿工藝正常生產(chǎn)和液氯銷售過程中,會產(chǎn)生一些氯氣尾氣,統(tǒng)稱尾氯,通過技術(shù)改造,將這部分尾氯回收到氯氣系統(tǒng)中,降低燒堿消耗,增加企業(yè)效益,達到安全生產(chǎn)和環(huán)保達標排放的目的。

        氯氣尾氣 ; 回收 ; 節(jié)支降耗

        0 前言

        焦作煤業(yè)(集團)開元化工有限責任公司燒堿裝置規(guī)模為20萬t/a離子膜燒堿。其原尾氯處理流程為:尾氯進入到除害塔里,通過含量為14%~16%的燒堿溶液循環(huán)吸收,取樣分析時,當次氯酸鈉循環(huán)槽循環(huán)堿液濃度≤3%,有效氯≥8%時,將次氯酸鈉溶液輸送至酸堿罐區(qū)待售,補充配制堿液至次氯酸鈉循環(huán)槽到一定液位備用。由于氯氣價格持續(xù)在低價位徘徊,而折百堿價格在3 000元/t左右,為了降低燒堿自用量,增加企業(yè)銷售收入,現(xiàn)對公司原有尾氯處理系統(tǒng)進行了技術(shù)改造,將尾氯引至濕氯氣過濾器出口,重新進入氯氣干燥系統(tǒng)處理利用,回收氯氣尾氣,可有效減少吸收堿液的消耗。

        1 改造前的尾氯處理工藝

        除害塔是采用堿泵對塔底的堿液(含量14%~16%)在次氯酸鈉循環(huán)槽中以循環(huán)的方式吸收尾氯,吸收后的廢氣由塔頂風機排到大氣中,堿液濃度<3%后外送次氯酸鈉罐區(qū),補充堿液由電解工段輸送。除害塔處理的尾氯包括液氯充裝時抽空泄壓的氯氣、電解陽極液排放罐內(nèi)逸出的氯氣、液化排污廢氯氣、氯氣系統(tǒng)應(yīng)急狀態(tài)下安全閥排放出的廢氯等。

        該尾氯處理工藝存在問題:因為液氯充裝時抽空泄壓氯氣、電解陽極液排放罐內(nèi)逸出氯氣尾氯濃度比較高時量也比較大,造成堿液消耗量大,據(jù)實際計量,每天可消耗15%的液堿15.7 m3。為了降低燒堿消耗,針對尾氯來源不同和量大小,對原有尾氯處理系統(tǒng)分兩步進行了改造。

        1.1 改造前的工藝流程

        改造前工藝流程如圖1所示。

        圖1 改造前工藝流程

        1.2 改造第一步

        通過查閱大量資料和其他氯堿企業(yè)交流,大多數(shù)氯堿企業(yè)包裝尾氯進入合成爐進行燃燒吸收制成合格鹽酸外賣。但由于開元公司將部分氫氣外賣和利用氫氣鍋爐燃燒氫氣生產(chǎn)蒸汽自用,氫氣產(chǎn)量不夠用,所以決定不采用尾氯進入合成爐燃燒制酸,而是將包裝尾氯送入到1#干燥塔進口處,經(jīng)1#、2#干燥塔、干氯氣過濾器和氯壓機進入氯氣系統(tǒng)重新液化包裝,既可增加液氯產(chǎn)量,又能減少燒堿消耗。

        圖2為改造第一步簡圖。

        圖2 第一步改造簡圖

        1.3 改造第二步

        電解槽開停車陽極液排入電解陽極液排放罐內(nèi),氯氣干燥系統(tǒng)氯水排入電解陽極液排放罐內(nèi),電解氯酸鹽分離器含氯淡鹽水排入電解陽極液排放罐內(nèi),造成電解陽極液排放罐內(nèi)逸出大量氯氣,這部分氯氣通常經(jīng)電解廢氯總管進入除害塔內(nèi),由濃度為14%~16%的液堿吸收制成次氯酸鈉溶液。經(jīng)查閱相關(guān)技術(shù)資料,根據(jù)公司氯氣系統(tǒng)運行狀況,現(xiàn)將這部分氯氣進行技術(shù)改造,進入氯氣干燥系統(tǒng),經(jīng)氯壓機送到液化包裝,既可增加液氯產(chǎn)量,又能減少燒堿消耗。

        圖3為改造第二步示意圖。

        圖3 第二步改造簡圖

        2 改造后總流程

        改造后總流程圖如圖4所示。

        圖4 改造后總流程圖

        3 改造效果

        改造全部完成后,根據(jù)統(tǒng)計,改造前公司每日消耗15%液堿18.33 m3,折合為3.6 t,改造后我公司每日消耗15%液堿6.875 m3折合為1.351 t,每日直接減少燒堿消耗2.249 t,節(jié)約成本6 859.45元,一年按300天計算:可減少燒堿消耗205.783 5萬元。

        4 結(jié)論

        進行第一步改造時,在未停車情況下進行,將氯壓機前壓力調(diào)成負壓操作。在濕氯氣過濾器出口預留口后加裝PVDF閥門,增加DN100普通碳鋼管道,與原廢氯氣進除害塔管道連接,同時在兩管道連接處加玻璃鋼U形管,防止?jié)衤葰庵械乃指Z進廢氯氣管道,對普通碳鋼管道造成腐蝕。第二步改造在系統(tǒng)停車檢修時完成,利用DN80UPVC管道與氯氣總管連接,V280罐體加裝遠傳壓力表、液位計。

        自改造以來,氯堿系統(tǒng)運行較為平穩(wěn),氯壓機運行電流、壓力等參數(shù)未見異常,另外,氯氣重回系統(tǒng)中去,提高成品產(chǎn)量,降低了副產(chǎn)品次氯酸鈉的生成,提高了經(jīng)濟效益。

        2017-01-12

        馮利明(1972-),男,工程師,從事氯堿工藝技術(shù)管理工作,電話:13939147140。

        TQ09

        B

        1003-3467(2017)04-0047-02

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