夏忠濤
(中國(guó)石化長(zhǎng)城能源化工(寧夏)有限公司,寧夏銀川 750411)
甲醇合成催化劑MK-121還原控制研究
夏忠濤
(中國(guó)石化長(zhǎng)城能源化工(寧夏)有限公司,寧夏銀川 750411)
針對(duì)中國(guó)石化長(zhǎng)城能源化工(寧夏)有限公司甲醇運(yùn)行部的合成裝置,對(duì)甲醇合成催化劑MK-121還原過程控制進(jìn)行了詳細(xì)闡述,并對(duì)還原過程進(jìn)行了詳細(xì)分析,對(duì)以后的使用情況進(jìn)行了總結(jié)。
甲醇;催化劑;MK-121;還原;活性
甲醇合成反應(yīng)是在銅作為催化劑的情況下,由H2和CO、CO2反應(yīng)生成甲醇,而催化劑在使用前不經(jīng)過還原是不具有活性的,催化劑還原過程各指標(biāo)控制的好壞直接影響催化劑使用壽命及產(chǎn)率,因此在催化劑還原過程中必須嚴(yán)格控制各項(xiàng)指標(biāo);本文針對(duì)中國(guó)石化長(zhǎng)城能源化工(寧夏)有限公司甲醇運(yùn)行部合成裝置甲醇合成催化劑MK-121還原過程控制進(jìn)行詳細(xì)闡述和使用情況總結(jié)。
中國(guó)石化長(zhǎng)城能源化工(寧夏)有限公司甲醇項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)甲醇44.64萬(wàn)t,甲醇合成裝置采用丹麥托普索公司設(shè)計(jì)的中壓甲醇合成工藝,使用由該公司生產(chǎn)的MK-121型催化劑,該催化劑為Cu/Zn/Al 系催化劑,合成馳放氣送至氫回收變壓吸附裝置回收氫氣;甲醇反應(yīng)器采用直管式沸水反應(yīng)器,塔徑為3 600mm,列管內(nèi)徑40mm,數(shù)量3 600根,列管長(zhǎng)8 720mm,換熱面積4 202.8m3,反應(yīng)溫度220~260℃,反應(yīng)壓力為8.0~9.0MPa,裝填催化劑40m3。
甲醇合成催化劑MK-121的主要成分CuO是不具有活性的,只有將CuO通過H2還原反應(yīng)生成Cu,催化劑才具有活性,還原反應(yīng)是一個(gè)強(qiáng)放熱反應(yīng),反應(yīng)式如下所示∶
CuO+H2→ Cu+H2O Δ H450K=-89.00kJ/mol
在還原過程中應(yīng)特別注意控制催化劑床層溫度,防止催化劑過熱發(fā)生銅晶粒燒結(jié)而損害催化劑,活性溫度的控制與出水量有著直接的關(guān)系,受催化劑制備工藝及條件的影響,合成催化劑的還原將產(chǎn)生物理水和化學(xué)水,而還原反應(yīng)是一個(gè)可逆反應(yīng),必須將生成的水及時(shí)排出,否則會(huì)造成催化劑反復(fù)還原氧化;還原操作是開車過程中很重要的一個(gè)操作環(huán)節(jié),每爐催化劑活性的高低除與催化劑自身的生產(chǎn)質(zhì)量和裝填質(zhì)量有關(guān)外,很大程度上還取決于催化劑還原質(zhì)量的好壞,它將對(duì)裝置的生產(chǎn)能力產(chǎn)生長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響,因此必須嚴(yán)格細(xì)致認(rèn)真地進(jìn)行還原操作。
本次甲醇合成催化劑還原采用高氫還原,在丹麥托普索公司現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員的指導(dǎo)下,甲醇合成催化劑MK-121還原工作開始,整個(gè)還原過程經(jīng)過了升溫恒溫階段、還原主期、二次升溫階段、還原末期四個(gè)階段,歷時(shí)78h還原工作圓滿完成;整個(gè)甲醇合成催化劑MK-121還原過程如下∶
3.1 升溫及恒溫階段
2013年11月16日11∶37,甲醇合成催化劑MK-121還原工作具備條件,投用蒸汽噴射器開始對(duì)合成反應(yīng)器內(nèi)催化劑升溫,升溫速率控制在20℃/h以內(nèi),于16∶00升溫至96℃恒溫,做氫氣閥開度與合成反應(yīng)器入口氫氣濃度實(shí)驗(yàn),于19時(shí)實(shí)驗(yàn)結(jié)束繼續(xù)升溫,11月17日3∶00合成反應(yīng)器內(nèi)催化劑床層溫度升至180℃,恒溫3h。此階段于6∶00結(jié)束,整個(gè)階段物理水出水量為215.5kg,耗時(shí)18h23min。
3.2 還原主期
由于氫氣分析儀故障,氫氣加入時(shí)間推后,合成反應(yīng)器內(nèi)催化劑床層溫度繼續(xù)保持在180℃恒溫。11月17日16∶10開始加入氫氣流量為150m3/h,合成反應(yīng)器入口氫氣濃度為0.27%;17∶50增加氫氣流量至400m3(標(biāo))/h,合成反應(yīng)器入口氫氣濃度為0.93%,還原反應(yīng)開始,生成化學(xué)水,每半小時(shí)排水一次,并稱重;20∶00增加氫氣流量至600m3/h,合成反應(yīng)器入口氫氣濃度為1.18%;22∶40增加氫氣流量至700m3(標(biāo))/ h,合成反應(yīng)器入口氫氣濃度為1.42%,18日14∶30氫氣流量減至150m3(標(biāo))/h,合成反應(yīng)器入口氫氣濃度為0.39%,出口氫氣濃度為0.13%。此階段于17∶40分結(jié)束,化學(xué)出水量為6 129.6kg,耗時(shí)35h40min。
3.3 二次升溫階段
由于18日17∶58中壓氮?dú)馔#袛鄽錃?,合成反?yīng)器內(nèi)催化劑床層溫度保持在180℃恒溫。11月18日21∶00合成系統(tǒng)恢復(fù)還原工作,開始加入氫氣流量為200m3(標(biāo))/h,同時(shí)開始對(duì)合成反應(yīng)器內(nèi)催化劑床層二次升溫,升溫速率控制在20℃/h以內(nèi)。11月19日1∶00合成反應(yīng)器催化劑床層溫度升至210℃,根據(jù)合成反應(yīng)器進(jìn)、出口氫氣的濃度控制加入氫氣流量在200~300Nm3(標(biāo))/h,11月19日9∶00,此階段結(jié)束,化學(xué)出水量為357.7kg,耗時(shí)15h20min。
3.4 還原末期
11月19日9∶00進(jìn)入還原末期,合成反應(yīng)器內(nèi)催化劑床層溫度保持在210℃恒溫;提高合成反應(yīng)器進(jìn)口氫氣濃度,通過控制氫氣加入量在200~300m3(標(biāo))/h,保持合成反應(yīng)器進(jìn)口氫氣濃度在12%以下。13∶23A套空分跳車,低壓氮?dú)鈮毫Σ▌?dòng)大,切斷氫氣進(jìn)氣,13∶50再次加入氫氣。16∶00合成反應(yīng)器進(jìn)口氫氣濃度為9.14%,出口氫氣濃度為8.95%,進(jìn)、出口氫氣濃度差小于0.2%。17∶00進(jìn)、出口氫氣濃度差小于0.1%。此階段結(jié)束,化學(xué)出水量為22.5kg,耗時(shí)10h,甲醇合成催化劑MK-121還原工作結(jié)束。
整個(gè)還原過程中,嚴(yán)格按照甲醇合成催化劑MK-121還原方案及現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員的要求進(jìn)行操作,控制各項(xiàng)指標(biāo);本次還原采用低氫還原法,總計(jì)消耗氫氣15 054Nm3(標(biāo)),物理出水量共計(jì)215.5kg,化學(xué)出水量共計(jì)6 509.8kg,耗時(shí)78h。
4.1 氣體組分的控制
本次催化劑還原采用99.99%的氫氣作為還原氣體,載氣為99.99%氮?dú)猓ㄟ^嚴(yán)格控制還原氣體及載氣的組成,來(lái)保證催化劑的還原質(zhì)量,且還原過程中盡量保證氮?dú)獠荒苤袛?,否則會(huì)對(duì)催化劑活性產(chǎn)生一定影響。
4.2 升溫速率的控制
為保證還原過程中升溫速率得到有效控制及指導(dǎo)還原工作,繪制了理論還原曲線,同時(shí)根據(jù)實(shí)際還原過程繪制了“催化劑升溫還原曲線”(見圖1),催化劑床層溫度基本能按照理論還原曲線控制,有一定偏離,但偏離不大,其主要受氮?dú)庵袛嘤绊憽?/p>
圖1 催化劑升溫還原曲線
4.3 系統(tǒng)壓力的控制
合成塔系統(tǒng)壓力在還原過程中控制在0.85~0.88MPa,壓力控制穩(wěn)定;為保證還原過程中的空速,循環(huán)氣壓縮機(jī)防喘振閥開度保持在50%開度,空速在每立方催化劑1 000m3/h。
4.4 氣體中CO2的分析控制
在分析入口和出口氫氣濃度的同時(shí),還要分析合成塔出口CO2的含量,CO2的來(lái)源如下∶催化劑中含有碳酸鹽,能夠在還原反應(yīng)中轉(zhuǎn)化成為CO2(純氫還原時(shí)合成塔入口氣體不含有CO2,如果用合成氣還原時(shí)還要考慮這部分氣體所含CO2);在相對(duì)較低的催化劑入口溫度下,有CO2同催化劑中氧化鋅生成碳酸鋅的危險(xiǎn),這將削弱催化劑作用,增加回路的馳放以減少CO2的累積,如果還不能降低,就要減少還原氫氣,直到CO2的含量穩(wěn)定在限度以下;鑒于還原完成之后催化劑仍會(huì)釋放一定量的CO2,合成塔應(yīng)在接下來(lái)的2~3d內(nèi),應(yīng)保持監(jiān)控合成塔的壓力,若合成塔壓力升高,則應(yīng)進(jìn)行泄壓,并立即用氮?dú)庵脫Q。
4.5 還原末期和結(jié)束的判定
床層溫度約在210℃時(shí),催化劑在高氫環(huán)境下“浸泡”周期開始,即進(jìn)入還原末期,此階段催化劑床層熱點(diǎn)溫度控制可略高于210℃,但不能超過250℃,當(dāng)入口氫氣達(dá)到4%時(shí),至少要保持兩個(gè)小時(shí);當(dāng)兩次連續(xù)氫氣分析顯示氫氣消耗少于0.1%時(shí),并且底部絕熱催化劑層沒有觀察到溫升,還原可認(rèn)為結(jié)束。
按照甲醇合成催化劑MK-121催化劑手冊(cè)中規(guī)定∶還原中理論的氫氣消耗量為每噸催化劑MK-121消耗氫氣170m3,因此理論消耗的氫氣物質(zhì)的量為380mol,出水總量為6 840kg(以上數(shù)據(jù)由丹麥托普索公司提供)。實(shí)際物理出水量215.5kg,化學(xué)出水量6 509.8kg,出水總量為6 725.3kg。實(shí)際出水量比理論出水量少114.7kg,經(jīng)與丹麥托普索公司進(jìn)一步溝通,此次還原實(shí)際出水量符合設(shè)計(jì)要求,且合成塔在略高于210℃的溫度和氫氣濃度大于6%的條件下“浸泡”了 10h(托普索公司要求4h),還原徹底。
該催化劑于 2014 年1月21日接合成氣開始生產(chǎn),初期和中期催化劑床層溫度為230℃,2016年1月至9月進(jìn)入后期緩慢提至238℃,目前溫度操作在240~242℃,塔壓差由最初的0.2MPa 至目前的0.4MPa,催化劑運(yùn)行累計(jì)3a,共生產(chǎn)粗甲醇150多萬(wàn)t;經(jīng)過3年的運(yùn)行情況來(lái)看,MK-121 在運(yùn)行過程中主要表現(xiàn)出以下優(yōu)點(diǎn)∶①升溫還原時(shí)間短。②活性好。尤其是在催化劑使用初期和中期新鮮氣單程轉(zhuǎn)化率高,副反應(yīng)少,甲醇產(chǎn)量高。③運(yùn)行穩(wěn)定,塔壓差升高不明顯。④使用壽命長(zhǎng),托普索性能保證值為2a,最多使用4a,目前已使用3a,且還在使用。該催化劑的主要缺點(diǎn)有∶①使用后期副反應(yīng)多,尤其要控制好氫碳比,給精餾系統(tǒng)的操作帶來(lái)了難度。②使用后期蠟的生成較多,對(duì)精甲醇的產(chǎn)品質(zhì)量有一定的影響。③價(jià)格較為昂貴。
在開車時(shí)要注意脫硫反應(yīng)器和合成塔同時(shí)升溫時(shí)的循環(huán)量分配,保證脫硫保護(hù)器和合成塔同步升溫,導(dǎo)氣前保持脫硫反應(yīng)器和合成塔入口溫度始終在190℃以上;在正常操作過程中,加減負(fù)荷要平穩(wěn),防止波動(dòng)過大損壞催化劑,同時(shí)要嚴(yán)格控制合成塔出入口溫度和脫硫保護(hù)器溫度及入塔合成氣硫含量,防止催化劑硫中毒;在合成塔短期停車(<12h)時(shí)維持循環(huán)量直到CO+CO2<1%,完全停車時(shí)需要通氮?dú)庵脫Q系統(tǒng);合成氣壓縮機(jī)跳車時(shí),手動(dòng)放空使合成塔卸壓,泄壓速度應(yīng)低于15min降低50%壓力值;催化劑使用后期適當(dāng)提高系統(tǒng)壓力和溫度及循環(huán)量,以保證粗甲醇產(chǎn)量。
本文針對(duì)中國(guó)石化長(zhǎng)城能源化工(寧夏)有限公司甲醇運(yùn)行部合成裝置甲醇合成催化劑MK-121還原過程控制進(jìn)行了詳細(xì)闡述;在催化劑還原過程中,嚴(yán)格控制氫氣進(jìn)氣量和升溫速率及氣體組成,經(jīng)過對(duì)還原過程進(jìn)行詳細(xì)分析,本次還原過程控制嚴(yán)格,達(dá)到了還原徹底、活性好的目的,為后面的生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ);并對(duì)還原后的該類型催化劑的操作要點(diǎn)和使用情況進(jìn)行了總結(jié),以利于催化劑的保護(hù)和使用,更好地為生產(chǎn)發(fā)揮作用。
[1] 錢海林,樊飛.MK-121型甲醇合成催化劑應(yīng)用總結(jié)[J].化肥工業(yè),2010,(6).
[2] 王輝,王磊.RK-05 型甲醇合成催化劑的應(yīng)用情況[J].氮肥技術(shù),2013,(34).
Methanol Synthesis Catalyst MK-121 Reduction Control Research
Xia Zhong-tao
Aiming at the Sinopec of the Great Wall energy chemical(Ningxia)Co.,methanol synthesis device operation Department of methanol synthesis catalyst MK-121 reduction process control in detail,and the reduction process are analyzed in detail. The usage of the future are summarized.
methanol;catalyst;MK-121;reduction;activity
TQ223.121;TQ426
B
1003-6490(2017)02-0010-02
2017-02-02
夏忠濤(1974—),男,甘肅敦煌人,工程師,主要從事化工生產(chǎn)與管理工作。