顏喜,張慶國,王永佳,肖冠華
(華電電力科學研究院山東分院,濟南 250000)
9F級475 MW燃氣輪機三汽包余熱鍋爐吹管技術應用
顏喜,張慶國,王永佳,肖冠華
(華電電力科學研究院山東分院,濟南 250000)
分析了鍋爐蓄能降壓吹管方式的技術要求,介紹了某電廠9F級475 MW燃氣輪機三汽包余熱鍋爐采用蓄能降壓方式進行吹管的具體過程,給出了吹管過程中的控制要點,經過理論分析和實際驗證,吹管工藝結果優(yōu)異。
蓄能降壓吹管;余熱鍋爐;汽包
這些年,蒸汽-燃氣聯合循環(huán)機組因建設周期短、效率高、污染物排放量少、調峰能力強等優(yōu)點[1]而得到了快速發(fā)展,與之相配套的余熱鍋爐也越來越多。根據余熱鍋爐結構特點采用合理的吹管方式,是保障機組安全、可靠運行的基本條件之一。
某F級475 MW燃氣輪機(以下簡稱燃機)配置杭州鍋爐集團股份有限公司設計的三壓、再熱、臥式、無補燃、自然循環(huán)余熱鍋爐。鍋爐本體受熱面采用N/E標準模塊結構,由垂直布置的順列和錯列螺旋鰭片管和進出口集箱組成,以獲得最佳的傳熱效果和最低的煙氣壓降。鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)主要技術參數見表1。
鍋爐吹管方式有穩(wěn)壓吹管法和蓄能吹管法2種,對于汽包鍋爐一般采用蓄能降壓吹管法[2-3]。針對此余熱鍋爐配有三汽包的特點,采用蓄能降壓法吹掃且高壓回路、中壓回路、低壓回路分段進行,吹掃流程如圖1所示。
吹掃前燃機調試工作已經完成,燃機可帶負荷單循環(huán)運行,吹掃蒸汽來源為燃機排氣加熱余熱鍋爐的自產汽。吹管過程中,至少有2次停爐冷卻,且時間>12 h。
吹管范圍包括:余熱鍋爐受熱面管束(蒸汽部分)及其聯絡管;高壓主蒸汽管道;中壓主蒸汽管道;低壓主蒸汽管道;冷段再熱管道和熱段再熱管道;高壓過熱器減溫水管路(不作靶板考核);再熱器減溫水管路(不作靶板考核);取樣及儀表管路(不作靶板考核)。
鍋爐分高壓、中壓、低壓3個系統吹管。
表1 余熱鍋爐主要設計參數
圖1 吹掃流程
(1)高壓系統:高壓汽包→高壓過熱器→高壓主蒸汽管道→臨時管→臨時電動節(jié)能閥1→臨時管→冷再熱蒸汽管路→再熱器→熱再熱蒸汽管路→臨時管→靶板器→臨時管→消音器→排大氣。
(2)中壓系統:中壓汽包→中壓過熱器→冷再熱蒸汽管路→再熱器→熱再熱蒸汽管路→臨時管→臨時電動調節(jié)閥2→臨時管→靶板器→臨時管→消音器→排大氣。
(3)低壓系統:低壓汽包→低壓過熱器→低壓蒸汽管道→臨時管→臨時電動調節(jié)閥3→臨時管→靶板器→臨時管→消音器→排大氣。
(4)其他:減溫水系統管道(過熱減溫水、再熱減溫水)先用給水泵水沖洗,鍋爐吹管時,用蒸汽反吹洗;汽包充氮管路在鍋爐吹管時,用蒸汽反吹洗;取樣及儀表管路的吹掃,在鍋爐升壓過程中和正式吹管結束后,用鍋爐余汽進行吹掃。
根據DL/T 1269—2013《火力發(fā)電建設工程機組蒸汽吹管導則》[4],降壓吹管時,吹管工況與鍋爐BMCR工況過熱器壓降比應不小于1.40。
鍋爐BMCR工況下,高壓汽包出口至中壓主蒸汽入口壓降為1.51 MPa,中壓汽包出口至中壓主蒸汽入口壓降為0.26 MPa,低壓汽包出口至低壓主蒸汽入口壓降為0.03 MPa。
高、中壓吹管壓力p的計算分式如下
p=p1+1.4pm,
式中:p1為補償壓降,根據經驗取0.80~1.00 MPa;pm為系統壓降。
根據上式計算:高壓系統,初壓范圍為3.00~3.30 MPa,終壓范圍為2.00~2.50 MPa(高壓汽包壓力);中壓系統,初壓范圍為1.00~1.50 MPa,終壓范圍為0.40~0.90 MPa(中壓汽包壓力)。
低壓回路壓力與壓降較低,吹管壓力選擇額定壓力的50%左右即可達到要求。低壓系統,吹掃壓力暫定為0.30 MPa(低壓汽包壓力)。
實際吹管壓力驗證情況見表2。
表2 實際吹管壓力驗證
根據實際驗證情況下對應的壓降比,壓力選擇如下:高壓系統,初壓范圍為4.00~4.50 MPa,終壓范圍為2.80~3.00 MPa(高壓汽包壓力);中壓系統,初壓范圍為1.40~1.70 MPa,終壓范圍為0.95~1.10 MPa(中壓汽包壓力);低壓系統,初壓范圍為0.30~0.40 MPa,終壓范圍為0.20~0.23 MPa。
被吹掃管末端的臨時排氣管內(或排氣口處)裝設靶板,靶板寬度應為靶板安裝處管道內徑的8%且不小于25 mm,厚度不小于5 mm,長度縱貫管道內徑;靶板表面粗糙度應達到Ra 100[5]。
高壓主蒸汽管路、中壓主蒸汽管路和低壓主蒸汽管路分別進行打靶,以確認吹掃是否達到標準;其他吹管管路不參與打靶。
5.1 控制要點
(1)吹掃汽包較多,要注意及時切換觀察3個汽包的壓力和水位,靈活選擇管路,防止某個汽包的壓力過高;當某個汽包壓力達到吹管壓力時,及時開啟臨時電動調節(jié)閥進行吹掃。臨時電動調節(jié)閥打開后,大量蒸汽排放到大氣,汽包壓力急劇下降,加上汽包內蒸汽擾動,會產生虛假水位,導致汽包水位顯示高報警,此時,應適當加大汽包補水量,避免實際汽包水位過低。
(2)根據此次吹管工藝特點,吹掃高壓管路時,必須先打開中壓臨時電動調節(jié)閥,在中壓吹掃結束之后,必須先關閉高壓臨時電動調節(jié)閥,然后關閉中壓臨時電動調節(jié)閥。在吹掃過程中,盡量避免3個臨時電動調節(jié)閥同時打開,尤其在吹低壓管路的時候,盡量不要開高、中壓臨時電動調節(jié)閥??梢酝ㄟ^排氣、排污等方法控制汽包壓力升降速度,防止在吹掃某個管路時,另外兩個管路蒸汽壓力過高。
(3)進行某一管路打靶的時候,要盡量把另外兩路的壓力降低,將排氣、排污閥全開,降低壓力升高速度,給換靶板和裝靶板預留出足夠的時間。尤其在中壓系統打靶的時候,必須全開高壓系統和低壓系統的排氣閥。
(4)每次吹管持續(xù)8 h以上,需要大量補水,應提前準備好足夠的化學水,防止吹管過程中水量供應不上;吹管過程中要注意各級給水泵入口壓力,及時清理濾網,防止給水壓力過大,泵出力不足。
5.2 結果
高壓蒸汽管道第132次和第133次連續(xù)兩次打靶合格,實際有效吹管次數133次;中壓蒸汽管道第80次和第81次連續(xù)兩次打靶合格,實際吹管有效次數81次;低壓蒸汽管道第61次和第62次連續(xù)兩次打靶合格,實際有效吹管次數62次;過熱器減溫水管道、再熱器減溫水管道目測排氣無色或者白色無雜物;靶板沖擊斑痕粒度均小于0.5mm,6塊靶板斑點均不超過3點。
與一般的燃煤鍋爐吹管相比,該余熱鍋爐吹管過程具有系統簡單、水位及吹管壓力控制困難、蒸汽升壓快、單次吹掃時間短、吹掃及打靶控制困難、蒸汽溫度相對較低等特點,可為以后同類型鍋爐吹管提供借鑒。
[1]張東曉.大型燃氣-蒸汽聯合循環(huán)發(fā)電技術叢書:綜合分冊[M].北京:中國電力出版社,2009.
[2]夏永俊,陳林國,朱云鵬,等.660 MW超(超)臨界機組直流鍋爐吹管技術[J].中國電力,2012,45(4):59-63.
[3]龔鵬,米子德,張清峰.循環(huán)流化床鍋爐的吹管特點及運行方式研究[J].熱力發(fā)電,2012,41(5):77-79.
[4]火力發(fā)電建設工程機組蒸汽吹管導則:DL/T 1269—2013[S].
[5]火力發(fā)電建設工程機組調試質量驗收及評價規(guī)程:DL/T 5295—2013[S].
(本文責編:劉炳鋒)
2017-01-24;
2017-02-24
TK 228
B
1674-1951(2017)03-0055-02
顏喜(1989—),男,江蘇連云港人,工程師,工學碩士,從事鍋爐性能試驗及調試工藝方面研究工作(E-mail:yanxi.goodtime@163.com)。