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        1 000 MW機組一次風(fēng)機電機振動增大原因分析與處理

        2017-04-24 03:44:33曹景芳
        綜合智慧能源 2017年3期
        關(guān)鍵詞:臺板軸瓦聯(lián)軸器

        曹景芳

        (華電國際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273522)

        1 000 MW機組一次風(fēng)機電機振動增大原因分析與處理

        曹景芳

        (華電國際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273522)

        某電廠1 000 MW機組YKK710-4W型一次風(fēng)機電機大修后振動合格,在運行3個月后振動開始增大并持續(xù)增長,振動超標(biāo),嚴(yán)重威脅機組的安全、穩(wěn)定運行。通過振動診斷分析和電流頻譜分析,找到振動增大的根本原因是找正不合格,找正調(diào)節(jié)墊片接觸面積小。經(jīng)重新找正并更換尺寸合適的墊片,避免了故障進(jìn)一步擴大及更換電機的“過度檢修”,縮短了檢修時間,節(jié)約了檢修成本,有力地保障了設(shè)備的安全。

        YKK710-4W型一次風(fēng)機電機; 振動診斷;電力頻譜分析;調(diào)節(jié)墊片

        0 引言

        一次風(fēng)機是火力發(fā)電廠鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)的重要設(shè)備,主要是供給磨煤機干燥燃煤和輸送煤粉所需的熱風(fēng)、磨煤機調(diào)溫風(fēng)(冷風(fēng)),用來輸送和干燥煤粉,并供給燃料燃燒初期所需的空氣。某電廠#8機組為1 000 MW機組,一次風(fēng)系統(tǒng)配置有2臺50%容量的PAF19-12.5-2型動葉可調(diào)軸流式風(fēng)機,配套電機為YKK710-4W,額定功率為2 400 kW,額定電壓為10 000 V,額定電流為166.6 A,轉(zhuǎn)速為1 492 r/min,絕緣等級F,冷卻方式1C611,湘潭電機股份有限公司制造。電機支承方式為電機軸瓦安裝在端蓋上。

        #8機組A一次風(fēng)機電機在2014年大修中解體檢查發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)定子有2根槽楔出現(xiàn)松動、磨損現(xiàn)象;(2)電機冷卻器通風(fēng)管輕微堵塞;(3)電機定子繞組、轉(zhuǎn)子鐵芯油污多,電機底部存積大量油泥;(4)電機引線絕緣強度較弱,電機長時間運行引線容易老化、發(fā)熱、斷裂。大修中進(jìn)行了以下處理:(1)電機解體,對冷卻器、定子繞組、轉(zhuǎn)子進(jìn)行清理;(2)更換槽楔墊條,重新打緊槽楔;(3)對電機引線加裝絕緣熱縮管;(4)加裝軸瓦密封管道。

        大修后振動值合格,試運行記錄:“啟動A一次風(fēng)機,進(jìn)行A一次風(fēng)機最大出力試驗。04:10#8爐A一次風(fēng)機動調(diào)指令100%,位返100.3%,電流147.2 A(額定電流166 A)。05:50 A一次風(fēng)機電機電流81 A,就地測量A一次風(fēng)機電機負(fù)荷側(cè)振動值為水平66 μm、垂直44 μm 、軸向65 μm。電機非負(fù)荷側(cè)振動值為水平32 μm、垂直18 μm 、軸向23 μm。A一次風(fēng)機風(fēng)殼振動值為水平20 μm、垂直18 μm 、軸向16 μm(標(biāo)準(zhǔn)≤85 μm)?!迸c大修前振動值相近。

        1 故障現(xiàn)象

        在運行3個月后,發(fā)現(xiàn)A一次風(fēng)機電機振動值逐漸增大,直至振動超標(biāo),運行記錄:“A一次風(fēng)機電流91.7 A,動調(diào)開度66.7%,風(fēng)機軸承溫度無變化,就地檢查風(fēng)機運行正常。測量風(fēng)機機殼振動值為水平36 μm、垂直15 μm、軸向17 μm。電機負(fù)荷側(cè)軸承振動值為水平96 μm、垂直40 μm、軸向90 μm。非負(fù)荷側(cè)軸承振動值為水平93 μm、垂直36 μm、軸向80 μm(合格標(biāo)準(zhǔn)≤85 μm),電機軸承振動不合格?!彪姍C振動情況見表1。

        2 原因分析

        為查找電機振動增大的原因,對該一次風(fēng)機電機進(jìn)行了振動測試和電流頻譜測試。

        2.1 振動診斷分析

        采用振動分析儀CX7進(jìn)行振動測量分析。電機主要振動頻率為電機的工作頻率及其諧波頻率,其中以1倍、2倍轉(zhuǎn)速頻率幅值較為突出,如圖1~2所示。風(fēng)機端主要振動頻率為1倍、2倍、4倍轉(zhuǎn)速頻率,如圖3所示;時域波形圖為M形狀,如圖4~5所示。

        進(jìn)一步將測量點下移,對電機4個角的電機底腳、臺板進(jìn)行差別振動測試,測量工具為Vm-63a,結(jié)果見表2。

        從表2中可以看出,垂直方向各部位電機底腳與臺板振動差別較大,一般來說,測點上下標(biāo)高差在100 mm以內(nèi)的2個連接部件,在連接緊固的情況下,振動差別應(yīng)小于5 μm,而該電機4個角底腳與臺板之間的差別振動均在30 μm左右,用手摸電機與臺板之間的連接處,4個角處均有明顯“咬手”現(xiàn)象,說明電機存在A型機械松動的“虛腳”問題。現(xiàn)場可以觀察到找正時所使用的墊片遠(yuǎn)比電機底座與臺板的接觸面面積小。

        表1 電機振動位移

        表2 電機振動位移 μm

        圖1 電機自由端軸瓦頻譜

        圖2 電機驅(qū)動端軸瓦頻譜

        圖3 風(fēng)機驅(qū)動端軸承頻譜

        圖4 電機自由端軸瓦時域波形

        圖5 電機驅(qū)動端軸瓦時域波形

        綜合上述分析電機振動具有以下特征。

        (1)電機振動值不穩(wěn)定。

        (2)電機主要振動頻率為電機的工作頻率及其諧波頻率,其中以1倍、2倍轉(zhuǎn)速頻率幅值較為突出。

        (3)電機自由端及驅(qū)動端軸瓦時域波形為M形。

        (4)風(fēng)機端主要振動頻率為1倍、2倍、4倍轉(zhuǎn)速頻率。

        (5)電機底腳與臺板結(jié)合面處存在明顯的“虛腳”即連接松動。

        特征(2)說明存在不平衡、不對中、彎曲、A型機械松動等可能;特征(1),(3),(4),(5)說明軸系存在不對中、連接松動問題。結(jié)合電機軸瓦安裝在端蓋上情況分析,由于找正所用的墊片與電機接觸面積小,電機出現(xiàn)“虛腳”,造成電機轉(zhuǎn)子長時間運行后出現(xiàn)輕微彎曲,表現(xiàn)出不對中、彎曲、松動特征。造成電機振動增大的根源在于找正不符合標(biāo)準(zhǔn)[1]。

        2.2 電機電流頻譜測試

        為分析電機是否存在電氣故障[2],對電機進(jìn)行了電流頻譜測試。

        在測量電流頻譜的同時測量電機的實際轉(zhuǎn)速,該時電機的實際轉(zhuǎn)速為1 496.9 r/min,計算電機的極通過頻率,該電機為4極電機,磁極對數(shù)為2。測量時實際工作電流頻率為49.99 Hz,計算同步轉(zhuǎn)速為1 499.7 r/min。

        式中:ns為同步轉(zhuǎn)速,r/min;n為實際工作轉(zhuǎn)速,r/min;p為磁極對數(shù)。

        以49.99 Hz為中心查找以0.187 Hz為間隔的邊帶,工作電流譜線與兩側(cè)的極通過頻率邊帶的幅值差為86.65 dB,如圖6所示。根據(jù)電流頻譜分析判斷的標(biāo)準(zhǔn)越小斷條的可能性就越大,幅值差大于55 dB以上沒有問題,若是在45~50 dB之間則電機轉(zhuǎn)子條裂紋可能在發(fā)展或存在高阻接點問題,若小于40 dB則存在轉(zhuǎn)子條裂紋或斷條和高阻接點問題就比較肯定。

        圖6 電機電流頻譜

        根據(jù)以上判斷標(biāo)準(zhǔn),#8鍋爐A一次風(fēng)機電機無斷條等明顯電氣故障。

        2.3 綜合診斷結(jié)論

        綜合振動和電流頻譜分析,A一次風(fēng)機電機本體部分無明顯異常。電機振動逐漸增大的根本原因在于找正時所采用的墊片小,電機底座與臺板的接觸面積小,造成電機支承剛度差。而且電機軸瓦安裝在端蓋上支承較弱,長時間運行后電機轉(zhuǎn)子出現(xiàn)輕微彎曲。

        3 處理措施

        根據(jù)電機振動的發(fā)展情況,電機和風(fēng)機檢修人員開始時都認(rèn)為是電機存在問題,做好了更換電機的準(zhǔn)備工作。后經(jīng)振動診斷人員分析對A一次風(fēng)機電機進(jìn)行重新找正,重新制作尺寸大小合適的墊片。

        因軸流式風(fēng)機帶有中間軸,在找正時需注意以下事項。

        (1)找正的目的是使一轉(zhuǎn)子軸的中心線為另一轉(zhuǎn)子軸的中心線的延續(xù)線。因為兩個轉(zhuǎn)子的軸是用聯(lián)軸器連接,所以只要聯(lián)軸器的兩對輪中心線是延續(xù)的,那么兩轉(zhuǎn)子的中心線也就一定是一條延續(xù)的線。要使聯(lián)軸器的兩對輪中心是延續(xù)的,則必須滿足以下兩個條件:一是使兩個對輪中心重合,也就是使兩對輪的外圓重合;二是使兩對輪的結(jié)合面(端面)平行(兩中心線平行)。

        (2)電機找正前首先要按照銘牌標(biāo)志測出磁力中心位置,在電機聯(lián)軸器上做上標(biāo)記,以避免找正后磁力中心偏移導(dǎo)致電機軸瓦振動大和軸瓦溫度高。為了找正準(zhǔn)確,一般在找正好的電機與臺板上打上定位銷來準(zhǔn)確定位。

        (3)一般軸流風(fēng)機電機軸瓦存在竄動量,因此找正時經(jīng)常竄軸,應(yīng)準(zhǔn)備內(nèi)外聯(lián)軸器百分表各兩塊。百分表的打表方向為同向,最好方式為表打在朝電動機一側(cè),防止存在半聯(lián)軸器記錯數(shù)據(jù)的問題。

        (4)電機找正順序:先調(diào)左右后調(diào)上下,先調(diào)遠(yuǎn)的后調(diào)近的,先調(diào)面距后調(diào)圓距。

        (5)電機找正采用粗找與精找兩個步驟,調(diào)整電機要用頂絲,不準(zhǔn)用大錘敲打。

        (6)科學(xué)計算:分別測量出第1聯(lián)軸器與電機前后地腳的距離,第2個聯(lián)軸器與電機前后地腳的距離,根據(jù)相似三角形原理算出第1個聯(lián)軸器直徑與電機前后地腳的倍數(shù),按照數(shù)據(jù)得出所加或減少的墊片,然后再將其進(jìn)行疊加,計算的結(jié)果即是所需電機提升高度。

        (7)電機所加墊片原則不應(yīng)超過3片,與電機接觸面積不應(yīng)低于80%,新安裝電機應(yīng)該在電機與臺板之間預(yù)先加裝3 cm厚的墊片,然后再對臺板進(jìn)行找正,最后進(jìn)行二次灌漿。

        經(jīng)重新找正并更換合適墊片后,振動合格,電機振動增大缺陷消除,在動調(diào)開度50.8%,A一次風(fēng)機電流69.5 A,電機負(fù)荷側(cè)軸承振動值水平57 μm、垂直38 μm、軸向54 μm,非負(fù)荷側(cè)軸承振動值水平33 μm、垂直21 μm、軸向36 μm(合格標(biāo)準(zhǔn)≤85 μm)工況下,電機軸承振動合格,運行近兩年來一直振動穩(wěn)定。

        4 結(jié)束語

        采用振動診斷技術(shù)和電流頻譜分析技術(shù),找到了一次風(fēng)機電機振動異常增大的故障原因,進(jìn)行針對性的處理,避免了更換電機的過度檢修,節(jié)約了檢修成本,縮短了檢修時間。

        [1]施維新,石靜波.汽輪發(fā)電機組振動及事故[M].北京:中國電力出版社,2008.

        [2]楊智, 張新武,何新.電流頻譜分析在電動機故障診斷中的應(yīng)用[J].內(nèi)蒙古石油化工,2007,33(8):52-54

        (本文責(zé)編:齊琳)

        TK 223.26

        B

        1674-1951(2017)03-0036-03

        2016-10-12;

        2016-12-11

        曹景芳(1976—),女,山東汶上人,高級工程師,從事振動診斷與分析方面的工作(E-mail:caojf5661@qq.com)。

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