馮劍波
(四川美豐化工科技有限責(zé)任公司,四川綿陽(yáng) 618000)
尿液泵故障診斷分析
馮劍波
(四川美豐化工科技有限責(zé)任公司,四川綿陽(yáng) 618000)
分析診斷尿液泵后端軸承振動(dòng)偏大的因素,確認(rèn)支撐腳螺栓無(wú)法達(dá)到緊固效果是主要原因。通過(guò)更換前后端軸承、緊固后端支撐腳螺栓,對(duì)葉輪螺帽進(jìn)行點(diǎn)焊,尿液泵在實(shí)際運(yùn)行中達(dá)到理想狀態(tài)。
頻譜;尿液泵;故障
旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備,如風(fēng)機(jī)、泵等的維護(hù)和安裝調(diào)試過(guò)程中,經(jīng)常發(fā)生因振動(dòng)而無(wú)法正常生產(chǎn)的情況,而振動(dòng)的原因錯(cuò)綜復(fù)雜,僅憑耳聽、手摸等方法很難全面準(zhǔn)確分析判斷故障的原因。采用設(shè)備狀態(tài)檢測(cè)和故障診斷技術(shù),通過(guò)振動(dòng)檢測(cè)掌握各類設(shè)備在一定時(shí)期的運(yùn)行狀態(tài),為設(shè)備維護(hù)提供完整的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)資料,根據(jù)這些資料進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,可分析判斷故障原因、縮短工期,合理安排設(shè)備的預(yù)防維修計(jì)劃,從而避免因突發(fā)性設(shè)備故障而造成的經(jīng)濟(jì)損失,確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。
某尿液泵為2臺(tái)臥式懸臂式離心泵,位號(hào)分別為P201A/P201B,泵體采用雙副葉輪和填料密封結(jié)構(gòu),流量為1 100 m3/h,揚(yáng)程為55 m,轉(zhuǎn)速為1 470 r/min,電機(jī)功率為315 kW,其介質(zhì)為熔融尿液。前端選用1個(gè)深溝球軸承6316,后端選用1個(gè)角接觸球軸承7316ACD和1個(gè)圓錐滾子軸承30316J2/Q。試運(yùn)行期間,該2臺(tái)尿液泵振動(dòng)速度約3.0 mm/s,溫度及噪聲正常;但發(fā)現(xiàn)葉輪存在質(zhì)量問(wèn)題,后聯(lián)系生產(chǎn)廠家進(jìn)行了更換。更換葉輪后,發(fā)現(xiàn)后端軸承振動(dòng)偏大,手觸摸感覺有抖動(dòng),進(jìn)口管線上也存在振動(dòng),但前端軸承振動(dòng)正常。
(1)檢修前(即更換葉輪前),檢測(cè)儀器對(duì)泵各點(diǎn)進(jìn)行振動(dòng)測(cè)量,其振動(dòng)烈度數(shù)據(jù)見表1。
表1 檢修前尿液泵振動(dòng)烈度數(shù)據(jù) mm/s
由表1可知,3倍頻數(shù)據(jù)超標(biāo),推斷為有松動(dòng),但具體哪個(gè)部件松動(dòng),尚不明確。
(2)P201B泵第1次(出口閥門全開,系統(tǒng)無(wú)壓)和第2次(調(diào)整出口壓力至正常生產(chǎn)壓力后)振動(dòng)測(cè)試結(jié)果見表2。
表2 P201B泵2次振動(dòng)烈度數(shù)據(jù)對(duì)比 mm/s
(3)P201A泵更換葉輪后第1次振動(dòng)烈度和第2次振動(dòng)位移的測(cè)試結(jié)果見表3。
表3 P201A泵更換葉輪后第1次振動(dòng)烈度和
由表3知:第2次振動(dòng)測(cè)試中,后端軸承在水平和垂直方向上存在較大振動(dòng),接近國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)上限;后端支撐腳處也存在較大振動(dòng)。在排除軸承損壞、泵軸彎曲、動(dòng)平衡、基礎(chǔ)薄弱、聯(lián)軸器對(duì)中等故障原因后,經(jīng)分析初步判斷為仍有松動(dòng)。
松動(dòng)可能原因如下:①后軸承處支撐腿設(shè)計(jì)承載能力弱,且支腳與泵托架接觸面靠2顆M16螺栓的摩擦力來(lái)固定,也未加防松墊片,結(jié)構(gòu)形式上存在不妥之處,故不能承受軸承振動(dòng),導(dǎo)致支腳隨振動(dòng)負(fù)荷發(fā)生抖動(dòng)。②疑似軸承盒與泵托架之間的間隙過(guò)大,軸承盒的徑向未很好對(duì)中定位,前后端孔同軸度、軸的水平度偏差,造成軸段的跳動(dòng)增大;經(jīng)聯(lián)系設(shè)備廠家,針對(duì)該泵兩處可能存在的問(wèn)題進(jìn)行檢測(cè),并提出整改方案.③因該泵未設(shè)計(jì)防反轉(zhuǎn)措施,易造成葉輪螺母松動(dòng),形成進(jìn)口管路振動(dòng)較大。
(1)檢查工藝管線、進(jìn)出口閥門開度情況,并核定泵的流量。
(2)檢查軸承內(nèi)外圈配合。軸承內(nèi)圈與軸應(yīng)為過(guò)盈配合,外圈與軸承盒為過(guò)渡配合。
(3)檢查軸承盒與泵托架的配合情況。軸承盒外圓與托架內(nèi)孔之間屬于過(guò)度配合。
(4)注意裝配方式及次序。因泵托架空腔內(nèi)前端軸承處未設(shè)計(jì)孔擋,后端軸承依靠軸承盒底面進(jìn)行軸向限位,因此,裝配時(shí)應(yīng)先裝配后端軸承到位后,再安裝前端軸承。
(5)軸承盒依靠4顆M10螺栓緊固于托架后端,若有松動(dòng),則易造成振動(dòng)。
(6)緊固葉輪螺母,并點(diǎn)焊防止反轉(zhuǎn)松動(dòng)。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn),對(duì)前、后端軸承進(jìn)行了更換,并緊固了后端支撐腳螺栓,對(duì)葉輪螺帽進(jìn)行點(diǎn)焊,防止其反轉(zhuǎn)松動(dòng)。改造后2臺(tái)泵振動(dòng)測(cè)試結(jié)果見表4。
表4 改造后2臺(tái)泵振動(dòng)烈度測(cè)試數(shù)據(jù) mm/s
根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),機(jī)泵振動(dòng)原因很多,情況復(fù)雜,必須逐一排查懷疑對(duì)象,P201A泵各項(xiàng)數(shù)據(jù)正常,但P201B泵存在蝸殼異響,且P201B泵后端軸承的水平、垂直方向均存在振動(dòng)超標(biāo)。經(jīng)觀察,P201B泵在流量600 m3/h以下時(shí),振動(dòng)數(shù)據(jù)正常;當(dāng)流量到800 m3/h、直至額定流量1 100 m3/h時(shí),振動(dòng)及蝸殼處振動(dòng)噪聲成線性增大。比對(duì)后發(fā)現(xiàn)P201B泵處填料及軸密封泄漏,據(jù)此初步懷疑填料水封環(huán)有漏氣,造成泵內(nèi)氣蝕及氣縛兩種現(xiàn)象共存的情況。
經(jīng)檢查,葉輪螺帽未發(fā)現(xiàn)松動(dòng),經(jīng)更換支撐腳與泵體搭接處的鎖緊螺栓,改為長(zhǎng)螺栓后加備帽緊固,實(shí)際運(yùn)行中達(dá)到了理想的狀態(tài),從而確認(rèn)支撐腳螺栓無(wú)法達(dá)到緊固效果是主要原因。改造后P201B泵振動(dòng)數(shù)據(jù)見表5。
表5 改造后P201B泵振動(dòng)烈度數(shù)據(jù) mm/s
《小氮肥》雜志更名啟事
近日,喜獲國(guó)家新聞出版廣電總局批復(fù)(新廣出審〔2016〕3102號(hào)),《小氮肥》雜志刊名變更為《氮肥與合成氣》,新編國(guó)內(nèi)統(tǒng)一連續(xù)出版物號(hào)為CN 31- 2137/TQ,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)連續(xù)出版物號(hào)為ISSN 2096- 3548,出版單位由《小氮肥》編輯部變更為《氮肥與合成氣》編輯部,主管單位為上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),主辦單位為上?;ぱ芯吭?。辦刊宗旨為:交流推廣國(guó)內(nèi)外氮肥、甲醇、合成氣、現(xiàn)代煤化工行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)、節(jié)能減排新工藝、產(chǎn)業(yè)鏈延伸及管理經(jīng)驗(yàn)等,促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和管理水平提高。
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《小氮肥》編輯部
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1674- 2931(2017)03- 0025- 02
2016- 03- 10)