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        甲醇精餾系統(tǒng)常見問題的處理

        2017-04-22 02:27:43
        氮肥與合成氣 2017年3期

        李 君

        (新能鳳凰能源有限公司,山東滕州 277527)

        甲醇精餾系統(tǒng)常見問題的處理

        李 君

        (新能鳳凰能源有限公司,山東滕州 277527)

        介紹甲醇精餾工藝流程,分析了精甲醇產(chǎn)品酸度和堿度高的原因。在精餾操作中,通過預精餾塔pH和預塔不凝氣溫度的控制、合成反應氣體成分和空速的控制、常壓精餾塔側(cè)線采出量的控制、加壓塔與常壓塔回流比的控制等方法,可保證產(chǎn)品酸堿度在合格指標之內(nèi)。

        甲醇;精餾;酸堿度

        新能鳳凰能源有限公司一期360 kt/a甲醇裝置以煤為原料,采用華東理工大學自主開發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的對置式四噴嘴高壓氣化工藝制氣,其精餾裝置采用三塔精餾工藝。根據(jù)近幾年的運行情況,發(fā)生了多次精甲醇產(chǎn)品酸度高、堿度高等質(zhì)量事故,現(xiàn)就存在的問題及改進情況進行總結(jié)。

        1 工藝流程

        由甲醇合成膨脹槽來直接進料或由粗甲醇槽來的粗甲醇,經(jīng)預塔進料泵加壓后進入粗甲醇預熱器,由蒸汽冷凝液加熱后送入預精餾塔(簡稱預塔),經(jīng)預塔一級冷凝器將大部分甲醇蒸氣冷凝,然后送往預塔回流槽。預塔塔底來的預后甲醇,經(jīng)加壓塔進料泵加壓后由加壓塔進料預熱器預熱后送至加壓精餾塔(簡稱加壓塔)。加壓塔塔頂甲醇蒸氣進入常壓精餾塔(簡稱常壓塔)再沸器作為常壓塔的塔底熱源,甲醇蒸氣本身被冷凝成液體后進入加壓塔回流槽,一部分由加壓塔回流泵加壓后回流至加壓塔塔頂,其余經(jīng)精甲醇冷卻器冷卻后作為產(chǎn)品送入精甲醇貯槽。由加壓塔塔底排出的甲醇溶液減壓后送至常壓塔,常壓塔塔頂排出的甲醇蒸氣經(jīng)常壓塔冷凝器冷卻后,氣液混合物進入常壓塔回流槽,甲醇液體經(jīng)常壓塔回流泵加壓,一部分作為回流送入常壓塔頂部,其余作為產(chǎn)品送往精甲醇計量槽。

        2 精甲醇產(chǎn)品酸度高

        2.1 預塔不凝氣溫度的控制

        預塔不凝氣溫度的控制在三塔精餾流程中尤為關鍵,預塔的主要作用是脫除二甲醚、甲醛、一甲胺、二甲胺、三甲胺、乙醛、甲酸甲酯等輕組分。這些低沸點物質(zhì),在預精餾塔中以汽液兩相互存,并且有些物質(zhì)極易溶于水,與水形成較穩(wěn)定的酸性溶液;有些物質(zhì)在溶于水后會發(fā)生水解,如甲酸甲酯、乙酸乙酯在溶于水后生成甲酸、乙酸。因此,不凝氣溫度的高低決定著輕組分脫除的效果,進而影響到主精餾塔精甲醇的酸度。

        在原始設計中,預塔不凝氣溫度應控制在≥38 ℃;而在實際運行中,發(fā)現(xiàn)在此溫度下有些酸性物質(zhì)難以脫除干凈,如果不凝氣溫度過高,則粗甲醇的物料損失較大,且排出的不凝氣易造成環(huán)境污染。根據(jù)甲醇工藝運行的經(jīng)驗,預塔不凝氣溫度控制在40 ℃,既可保證輕組分雜質(zhì)脫除干凈,又可盡量減少甲醇蒸汽的損失。在正常生產(chǎn)中,由于循環(huán)水溫度低造成二級冷卻器后的溫度低時,可通過加大蒸汽用量、關小二冷循環(huán)水調(diào)節(jié)閥門來控制不凝氣溫度。如果是因為管網(wǎng)蒸汽壓力低、蒸汽使用緊張時造成的溫度低,關小二冷循環(huán)水調(diào)節(jié)閥后,溫度依然提升時,可適當調(diào)低一冷的循環(huán)水量,此時預塔塔壓上漲,放空量增大,二冷溫度上漲,整個預塔的塔溫、塔壓都可恢復正常。當0.30 MPa的蒸汽下降至0.08 MPa時,預塔放空僅剩2%的閥位,二冷溫度下降至30 ℃,預塔整體溫度比正常低2~3 ℃。因為管網(wǎng)沒有多余的蒸汽供精餾用,只得通過關小一冷的循環(huán)水量來控制整個預塔,二冷溫度維持在30 ℃近0.5 h,取樣分析回流槽甲醇時,酸度由0.000 5%上升至0.001 8%;后將溫度提至42 ℃,放空加大,回流槽置換后分析酸度在0.000 6%。近期由于產(chǎn)品堿度高,二冷溫度控制在50 ℃,放空量大,精醇收率由93.3%降至93.0%,現(xiàn)場甲醇味很重,甲醇損失較多。因此,不凝氣溫度是一個很重要的控制點,該溫度過高過低都會影響生產(chǎn)。

        2.2 回流比的控制

        回流比小、雜醇采出少,也會使酸度增加,同時還會破壞塔的平衡,重組分被蒸餾,造成酸度超標,水分水溶性也會受到影響。雜醇采出少,一些易揮發(fā)酸性物質(zhì)就會發(fā)生蒸餾而上移,當升至塔頂時,隨塔頂甲醇采出,導致甲醇酸度超標。在常壓精餾操作中,根據(jù)運行經(jīng)驗,常壓塔側(cè)線采出控制在進料量的1.0%左右,并且根據(jù)甲醇合成催化劑使用的不同時期決定不同的采出量,在催化劑使用初期,由于催化活性較好,副反應少,一般側(cè)線采出量可低些;在催化劑使用后期,側(cè)線采出量應適當加大。

        2.3 加堿量

        當加堿量過少時,預塔pH低,酸性物質(zhì)脫除不了,不僅會腐蝕塔內(nèi)件,降低塔的使用壽命,而且會使精甲醇酸度超標。前期由于堿液泵故障,出口壓力低,泵打量下降,操作人員未及時發(fā)現(xiàn),取樣分析預后pH為6.1,加壓塔回流槽酸度由0.000 2%上升至0.001 3%,加壓塔回流槽酸度由0.000 5%上升至0.001 7%,立刻將采出改至不合格管線。堿液泵進行倒泵操作,將堿用量先調(diào)大,20 min后取樣分析pH為10.1,60 min后,回流槽酸度恢復正常,然后將堿用量調(diào)至正常,pH控制在7.0~9.0。

        當加堿量過多時,酸度也會上升,因為粗甲醇中有較多甲酸甲酯等酯類的物質(zhì),酯在堿的作用下會發(fā)生水解反應,生成甲酸,故造成精甲醇酸度高。試車初期就遇到此種現(xiàn)象,合格的甲醇送往罐區(qū)幾天后酸度就不合格了,此時預后pH一般在9.5~10.5,剛采出的精甲醇的堿度均都合格(0.000 1%),送往罐區(qū)放置3 d后取樣分析酸度不合格(0.001 6%),取樣分析常壓塔塔底廢水pH為9.5,呈堿性;然后將預后pH控制在7.0~8.0,運行1周后酸度恢復正常,未再出現(xiàn)反酸現(xiàn)象。因此,視情況調(diào)節(jié)預后pH,可穩(wěn)定操作。

        2.4 循環(huán)機填料密封竄氣

        精甲醇在中間罐區(qū)生產(chǎn)合格后送大罐區(qū),酸度不斷上升,直至酸度不合格。初期懷疑是精餾過程中加堿不合適所致,加堿量大,時間長時堿性物質(zhì)促進了酸性物質(zhì)的分解,故酸度會高,但問題解決的效果較差。后期經(jīng)分析氮氣純度不合格,但分析合成裝置前的氮氣純度較好,不存在不合格的項目。因此,最終確定一期循環(huán)機的填料泄漏嚴重,使機體內(nèi)的循環(huán)氣大量泄漏,通過填料的氮氣密封進入了氮氣管網(wǎng),然后送入到罐區(qū)頂部進行氮氣密封,從而使甲醇吸收了二氧化碳,造成甲醇呈酸性。

        3 精甲醇產(chǎn)品堿度高

        3.1 除鹽水指標不合格

        2016年4月,發(fā)現(xiàn)加壓塔堿度高,最高漲至0.003 5%,指標為0.000 2%,調(diào)節(jié)pH,改變一些工藝調(diào)節(jié),但情況未見好轉(zhuǎn)。后懷疑是脫鹽水的問題,從精餾現(xiàn)場取脫鹽水的送脫鹽水站做分析,經(jīng)查證脫鹽水最近pH高,加氨量一直減少,但pH依然高,說明脫鹽水中氨氮含量高,取樣分析氨氮質(zhì)量濃度達15 mg/L,后將脫鹽水中氨氮含量降至7 mg/L以下,精甲醇產(chǎn)品堿度即合格。

        3.2 加壓塔堿度高

        4 結(jié)語

        在精餾操作中,精甲醇產(chǎn)品酸堿度的控制方法有預塔pH和預塔不凝氣溫度的控制、合成反應氣體成分和空速的控制、常壓塔側(cè)線采出量的控制、加壓塔與常壓塔回流比的控制等,一定要精心和優(yōu)化操作,保證精甲醇產(chǎn)品酸堿度在合格指標之內(nèi),使精甲醇優(yōu)等品率達到100%。

        TQ223.12+1

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