馬亞斌,李新明,趙佳磊
(1.湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南岳陽414012;2.中國石化西安石化分公司,陜西西安710086)
再生滑閥在線修復(fù)技術(shù)在催化裂化裝置的應(yīng)用
馬亞斌1,李新明2,趙佳磊2
(1.湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南岳陽414012;2.中國石化西安石化分公司,陜西西安710086)
催化裂化裝置運行期間再生滑閥閥板與閥桿脫開,催化劑循環(huán)量大幅下降,裝置進料量下降到正常進料的50%,分餾及穩(wěn)定系統(tǒng)無法正常運行。為避免裝置停車,研究再生滑閥的結(jié)構(gòu)特點和電液控制系統(tǒng),充分考慮修復(fù)過程中存在的各種風(fēng)險,并制定相應(yīng)措施,在催化裂化工業(yè)裝置上首次成功實現(xiàn)再生滑閥閥板與閥桿脫落的在線修復(fù)。
石化設(shè)備;再生滑閥;電液控制系統(tǒng);在線修復(fù)
再生滑閥作為催化劑循環(huán)流程中的關(guān)鍵設(shè)備之一,在反應(yīng)再生生產(chǎn)中,對催化裂化反應(yīng)溫度控制、物料調(diào)節(jié)以及壓力控制起到關(guān)鍵作用[1]。在緊急情況下,還起到自保切斷兩器的安全作用。再生滑閥的動作受提升管反應(yīng)溫度信號和該閥前、后壓差信號控制,反應(yīng)溫度與再生滑閥壓降組成超馳控制。再生滑閥出現(xiàn)故障將會直接關(guān)系到整個裝置的長周期平穩(wěn)運行[2-4]。
中國石化西安石化分公司80萬噸/年MIP催化裂化裝置再生滑閥為TSLD600型電液單動滑閥,設(shè)計溫度750℃,設(shè)計壓力0.5 MPa,介質(zhì)為催化劑。2016年2月,在調(diào)整裝置運行負荷時,操作參數(shù)與催化劑循環(huán)量出現(xiàn)大幅度波動,嚴重影響裝置正常生產(chǎn)和全廠油品質(zhì)量調(diào)和方案。分析原因為催化劑再生滑閥閥板與閥桿脫開所致。為減少因裝置停車帶來的經(jīng)濟損失,在各項安全技術(shù)措施落實的提前下,實施不停車在線開孔頂開閥板處置方案,該滑閥修復(fù)后可以實現(xiàn)液動關(guān)閉,手動開閥的功能,不影響正常操作。本文主要介紹在不切斷反應(yīng)進料的情況下催化裂化再生滑閥的在線修復(fù)技術(shù)方案。
2016年2月,80萬噸/年MIP-CGP催化裝置(同軸式)正常運行,加工負荷90%,再生滑閥開度40%,反應(yīng)溫度505℃。09:00接調(diào)度指令提高反應(yīng)進料,操作員將滑閥開度提到45%,發(fā)現(xiàn)反應(yīng)溫度沒有變化,再提到50%,同樣沒有變化。班長命令內(nèi)操緩慢開大滑閥,外操現(xiàn)場觀察滑閥閥桿活動情況,現(xiàn)場反饋信息閥桿動作與內(nèi)操指令相符,班長命令內(nèi)操緩慢關(guān)閉滑閥,觀察動作情況。當(dāng)內(nèi)操將滑閥關(guān)閉到38%時反應(yīng)溫度突然急劇大幅下降,內(nèi)操迅速下調(diào)反應(yīng)進料,反應(yīng)溫度最低降至475℃,再生滑閥壓降從50 kPa升到82 kPa,加工負荷下調(diào)到50%后反應(yīng)溫度回升到480℃,但波動較大,由于負荷太低,分餾和吸收穩(wěn)定系統(tǒng)無法正常運行。技術(shù)人員對故障進行會商,初步判斷為滑閥閥板與閥桿脫開,原因可能是閥桿T形掛鉤90°位移,導(dǎo)致閥桿與閥板脫扣或者閥桿斷裂。
公司組織人員會商后,計劃實施“在線修復(fù)”。即制作手動推動頂桿機構(gòu),在單動滑閥背部與閥桿同軸位置帶壓開孔,裝上頂桿機構(gòu),用手動推動頂桿推動閥板,實現(xiàn)閥板開啟。由于該方案無經(jīng)驗借鑒,高溫開孔穿過耐磨襯里層采用何種刀具、推進頂桿能否對準閥板、能否頂開都是未知數(shù)。邀請滑閥制造廠家、帶壓開孔廠家以及推進機構(gòu)制作廠家,對方案進行可行性論證,確定具體實施步驟。
(1)與滑閥廠家及帶壓開孔廠家確定開孔位置及孔徑。開孔位置定在滑閥背部與閥桿同軸位置,開孔直徑38 mm。
(2)開孔廠家根據(jù)襯里材料確定開孔刀具材料及開孔工藝。采用高溫合金研磨鉆頭,低速研磨開孔。
(3)推進機構(gòu)制作廠家根據(jù)公司提供的設(shè)計圖制作推進機構(gòu)。推進機構(gòu)轉(zhuǎn)動部分、支架及填料函利用舊DN200 mm閘閥改造,頂桿直徑36 mm,材料為316L。
(4)搭設(shè)臨時推進機構(gòu)操作操作平臺、敷設(shè)推進機構(gòu)保護蒸汽管線。
設(shè)備開孔位置、推進機構(gòu)及實物圖見圖1~圖3。
施工操作要點:開孔位置的確定是在線修復(fù)方案成敗的關(guān)鍵,接管法蘭的焊接要確保與滑閥閥桿同心,開孔速度要控制平穩(wěn),以免傷害襯里。
2016年2月25日15:00時,在線修復(fù)施工完成,15:20開始投用。投用步驟:①將滑閥電液執(zhí)行機構(gòu)閥位開度調(diào)到45%位置。②將推進機構(gòu)前高溫閘閥全部打開。③投用反吹蒸汽。④緩慢推進頂桿,隨時測量頂桿推進距離,以及時掌握頂桿進入閥體的大概位置。15:30,頂桿即將到達預(yù)計的頂桿與滑閥閥板接觸位置時,通知內(nèi)操注意反應(yīng)溫度變化情況,及時調(diào)節(jié)反應(yīng)溫度。當(dāng)頂桿再次推進后,反應(yīng)溫度開始快速上升,滑閥壓降開始下降,表明推進頂桿已經(jīng)頂開閥板,該修復(fù)方案成功。再生滑閥修復(fù)前后裝置操作參數(shù)見表1。16:00,從頂桿測量數(shù)據(jù)估算,閥板大約頂開120 mm,開度約42%。反應(yīng)進料負荷提到計劃進料量后,反應(yīng)系統(tǒng)各項指標(biāo)均趨于正常。在需要關(guān)閉滑閥時用電液執(zhí)行機構(gòu)完成,需要開啟滑閥時用手動推進頂桿完成。
待生產(chǎn)運行平穩(wěn)后,將推進頂桿緩慢退出,根據(jù)滑閥結(jié)構(gòu),將頂桿退到與滑閥襯里齊平位置,投用滑閥電液執(zhí)行機構(gòu)。退出頂桿的目的:①保證在事故狀態(tài)下再閥的迅速關(guān)閉。②避免頂桿被催化劑的沖刷。③減少開孔處的襯里被催化劑渦流沖刷。
再生滑閥作為催化裂化反應(yīng)—再生系統(tǒng)的重要設(shè)備,其運行狀況直接關(guān)乎到裝置的長周期、安全、平穩(wěn)運行。在以往的生產(chǎn)過程中,若再生滑閥出現(xiàn)閥板和閥桿脫開,均執(zhí)行停車修復(fù)方案,嚴重影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益。應(yīng)用實踐表明,只要控制好關(guān)鍵點,再生滑閥閥桿脫落在線修復(fù)技術(shù)方案完全可行,并且操作簡單,安全風(fēng)險可控、成功率極高。對解決催化劑連續(xù)再生裝置同類問題具有一定的借鑒和參考意義。
圖1 開孔位置示意圖
圖2 推進機構(gòu)示意圖
圖3 推進機構(gòu)實物圖
表1 再生滑閥修復(fù)后前后數(shù)據(jù)對比
[1]陳俊武.催化裂化工藝與工程(第三版)[M].北京:中國石化出版社,2015.
[2]何利娜,葛昕.催化裂化再生滑閥故障實例分析與處理[J].現(xiàn)代化工,2013,(1):88-89.
[3]張斌.催化裂化裝置滑閥故障分析[J].中國機械,2014(5):228-230.
[4]劉愛麗.新型電液滑閥執(zhí)行機構(gòu)的特點及工作原理[J].煉油設(shè)計,2001(11):34-35.
〔編輯 凌瑞〕
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10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.03.30