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        常減壓蒸餾裝置工藝防腐應(yīng)用分析

        2017-04-12 03:42:52高春海
        化工管理 2017年10期
        關(guān)鍵詞:減壓蒸餾緩蝕劑防腐

        高春海

        (山東省昌邑石化有限公司, 山東 濰坊 261300)

        常減壓蒸餾裝置工藝防腐應(yīng)用分析

        高春海

        (山東省昌邑石化有限公司, 山東 濰坊 261300)

        煉油廠加工原油總流程的第一道工序就是常減壓蒸餾裝置,長期處于高強(qiáng)度運(yùn)行狀態(tài)。運(yùn)行時間加長后,逐漸顯現(xiàn)出腐蝕問題,如何控制設(shè)備腐蝕管理直接對裝置平穩(wěn)運(yùn)行產(chǎn)生影響,因此有必要做好相關(guān)研究工作。有鑒于此,本文中筆者結(jié)合實際工作經(jīng)驗,分析常減壓蒸餾裝置工藝防腐技術(shù)的應(yīng)用,探討技術(shù)應(yīng)用過程中需要注意的問題。

        常減壓蒸餾裝置;工藝防腐;技術(shù)分析

        化工類企業(yè)生產(chǎn)中設(shè)備腐蝕問題普遍存在,也是急需解決的現(xiàn)實問題,常減壓裝置中存在嚴(yán)重腐蝕情況,裝置防腐是一個系統(tǒng)、全方位的工作。設(shè)計階段就要開始考慮防腐問題,比如原料性質(zhì)、腐蝕環(huán)境、材料構(gòu)成、工藝防腐等;裝置運(yùn)行階段正確使用與評估防腐劑,做好相關(guān)配套技術(shù)。通過全面分析、針對性的設(shè)計、良好的運(yùn)行與管理,促進(jìn)裝置防腐水平的提高,降低腐蝕概率,提高裝置使用壽命,保證化工企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

        1 常減壓裝置腐蝕介質(zhì)分析

        化工腐蝕介質(zhì)種類較多,其中氯化物是最常見的一種。原油脫水處理后會殘留少量的水分,這些殘留水中大多含有鹽分,其中主要就是氯化物,包括氯化鈉(NaCl)、氯化鈣(CaCl2)及氯化鎂(MgCl2)等,在受熱情況下CaCl2與MgCl2容易發(fā)生水解,產(chǎn)生具有強(qiáng)烈腐蝕性的的氯化氫。

        另外一種常見的腐蝕介質(zhì)就是含硫化合物,硫化物腐蝕能力與溫度存在直接聯(lián)系。原油中部分硫化物不耐熱,在受熱情況下容易發(fā)生分解,隨著溫度上升逐漸分解成相對分子質(zhì)量小的硫化物。硫元素還可以與硫化氫之間相互轉(zhuǎn)化,暴露在空氣中的硫化氫被氧化后生產(chǎn)硫元素,而硫元素又可以與原油中的烴類物發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成硫化氫。這一系列變化造成硫化氫可以在高溫與低溫間不斷轉(zhuǎn)化,分布在裝置的不同位置,其中硫化氫腐蝕主要集中在裝置低溫部位,而元素硫腐蝕則集中在裝置高溫部分。

        此外,有機(jī)酸也是一種常見的腐蝕介質(zhì),有機(jī)酸本身具有極強(qiáng)的腐蝕性,其構(gòu)成主要為環(huán)烷酸與少量低分子脂肪酸。原油中還存在一些處于游離狀態(tài)的氧、二氧化碳及水,常減壓裝置中有原油注入后,處于游離狀態(tài)的雜志會隨著溫度升高而抓緊溢出,冷凝系統(tǒng)處理后產(chǎn)生腐蝕。

        2 常減壓蒸餾裝置工藝防腐應(yīng)用

        2.1 提高防腐工藝水平

        針對常減壓蒸餾裝置存在的腐蝕情況,可以根據(jù)腐蝕成因選擇合適的防護(hù)措施,其中常用的一種防腐技術(shù)就是工藝防腐,這種防腐技術(shù)的效果比較明顯。比如常減壓裝置中使用的低溫腐蝕防護(hù),該防腐技術(shù)主要選擇緩蝕劑作為防腐助劑。使用時從常頂油氣餾出與減頂油氣餾出的位置助入緩蝕劑。實際防護(hù)過程中,還需要緩慢均勻的注入氨,慢慢重視其中的緩蝕劑。技術(shù)應(yīng)用過程中利用在線pH值檢測儀對酸性水酸堿值及時分析,嚴(yán)格管理常減壓裝置頂端位置的酸堿度。將控制塔頂切水pH值控制在7-9之間,保證低溫緩蝕劑可以發(fā)揮作用,在堿性環(huán)境下有效中和其中存在的氯化氫與硫化氫;高溫位的防腐蝕應(yīng)該及時跟蹤調(diào)整高溫緩蝕劑的用量,定期檢查分析其中金屬離子的含量,掌握腐蝕動態(tài)有效控制腐蝕速率。

        2.2 選擇合適的材料

        防腐的關(guān)鍵在于選擇合適的材料,設(shè)備制造中對原材料要進(jìn)行化學(xué)成分、力學(xué)性以及質(zhì)量等相關(guān)性能嚴(yán)格把關(guān)。同時,針對不同部位的腐蝕情況,可選取不銹鋼等直接能夠抗腐蝕的材料去更好的實現(xiàn)防腐目的。

        比如,對于既可能出現(xiàn)硫腐蝕的現(xiàn)象,有可能發(fā)生環(huán)烷酸腐蝕的問題的常減壓裝置的同一位置來說,就應(yīng)該在對裝置進(jìn)行管理時,根據(jù)實際情況,根據(jù)所出現(xiàn)的腐蝕難易度以及實際腐蝕機(jī)理來選擇最合適的防腐材料。因為抗硫腐蝕材料要求低于抗環(huán)烷酸腐蝕材料,所以要實現(xiàn)最佳的防腐的目的,在實際防腐保護(hù)措施中應(yīng)該選擇以抗防環(huán)烷酸腐蝕的設(shè)備材料為標(biāo)準(zhǔn)。除此之外,材料升級也是一種有效的仿佛保護(hù)措施,來確保裝置長期、穩(wěn)定的安全運(yùn)行,比如將材質(zhì)316L升級為317L材質(zhì),在增加裝置強(qiáng)度的同時,也增加裝置的韌度。

        2.3 在線防腐監(jiān)測系統(tǒng)的安裝

        想要做好裝置防腐管理工作,還可以引入現(xiàn)代化監(jiān)測設(shè)備,安裝防腐在線監(jiān)控系統(tǒng)。監(jiān)控系統(tǒng)由多個部分構(gòu)成,主要包括監(jiān)控機(jī)、檢測探針及采送器,通過在線監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測裝置實際腐蝕情況與某些部位的pH值,為后續(xù)防腐工作提供數(shù)據(jù)支持。比如實際中將檢測探針設(shè)置在常頂空冷器入口處管道,該部分溫度大約在130℃左右,考慮到材質(zhì)為20#,進(jìn)而測得階段腐蝕速率為0.17mm/a。處理檢測獲得的數(shù)據(jù),進(jìn)而定量判斷設(shè)備設(shè)備與管道的腐蝕狀況,評估裝置與設(shè)備剩余壽命,保證結(jié)果可以知道安全生產(chǎn),幫助維修部門安排檢修維修計劃,提前預(yù)警腐蝕隱患。

        2.4 縮減生產(chǎn)中動力消耗

        化工生產(chǎn)主要依靠動力維持,有效縮減動力消耗也是常見的節(jié)能降耗技術(shù)。首先可以更新供熱系統(tǒng),化學(xué)反應(yīng)一般在高溫環(huán)境下進(jìn)行,供熱系統(tǒng)最為關(guān)鍵,可以尋找與供熱系統(tǒng)相配的組合方式。設(shè)備不同,熱能供應(yīng)也存在差別,根據(jù)設(shè)備夜店重新組合或是優(yōu)化供熱系統(tǒng),提高熱能利用效率;其次采用變頻節(jié)能設(shè)備,減少電機(jī)拖動類系統(tǒng)的能耗,將傳統(tǒng)閥門靜態(tài)調(diào)節(jié)方式變成變頻式節(jié)能調(diào)速,保證電機(jī)拖動系統(tǒng)實際輸出輸入維持動態(tài)平衡狀態(tài),降低電機(jī)能耗。電機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行控制中選擇變頻調(diào)速等先進(jìn)調(diào)速方式達(dá)成優(yōu)化的目的。如果電機(jī)拖動系統(tǒng)長時間處于空載或輕載的運(yùn)行場合,可以選擇合適的節(jié)電控制器或輕載節(jié)電器。依據(jù)電機(jī)與控制系統(tǒng)的負(fù)荷特點選擇合適的型號,避免出現(xiàn)“大馬拉小車”的浪費現(xiàn)象;再次提高催化劑活性強(qiáng)度?;どa(chǎn)離不開催化劑,催化劑可以延緩或是加快反應(yīng),提高能源生產(chǎn)轉(zhuǎn)換率。合理利用催化劑可以避免產(chǎn)生副產(chǎn)物問題,提高原料利用效率。比如在使用三氧化二鋁與五氧化二釩時,將三氧化二鋁作為吸附材料,將原料吸附在表面上,改變原有結(jié)構(gòu),提高生產(chǎn)效率。最后回收廢水?;どa(chǎn)中產(chǎn)生大量廢水,其中一些廢水可以回收利用,通過合理措施回收這部分廢水,實驗環(huán)保目的減少水資源使用。

        3 常減壓蒸餾裝置工藝防腐案例分析

        接下來筆者以某石化企業(yè)的常減壓蒸餾裝置為研究對象,其產(chǎn)能為5.5Mt/a、裝置型號為E1002-2,其出口管線閥門前彎頭腐蝕極為嚴(yán)重,對應(yīng)沖刷彎頭本體已經(jīng)嚴(yán)重腐蝕,如圖1(a)所示。

        圖1 腐蝕形貌

        3.1 裝置腐蝕情況

        檢修人員在檢修常減壓蒸餾裝置中常壓塔C1002、減壓塔C1004過程時,發(fā)現(xiàn)塔頂?shù)蜏夭糠执嬖趪?yán)重腐蝕,常壓塔塔頂踏板浮閥腐蝕嚴(yán)重,具體如圖1(b)所示。觀察圖片可以發(fā)現(xiàn),塔盤存在輕微點蝕情況。浮閥存在嚴(yán)重的脫落情況,部分浮閥被腐蝕厚度減小甚至出現(xiàn)斷裂情況,強(qiáng)度不足。

        3.2 防腐改進(jìn)措施

        (1)改進(jìn)工藝 常減壓蒸餾裝置防腐蝕處理中主要采用脫鹽、注中和劑及注緩蝕劑與注水的方式。

        原油電脫鹽主要利用破乳劑與優(yōu)化工藝實現(xiàn),通過處理后確保原油鹽質(zhì)量濃度不大于3mg/L,并將水解產(chǎn)生的氯化氫脫除趕緊,從源頭出發(fā)控制氯化物的腐蝕;中和劑從塔頂揮發(fā)線注入,控制冷凝水的pH值,一般控制在7.5-8.5左右,這樣可以有效控制冷凝冷卻系統(tǒng)的腐蝕情況。也可以選擇有機(jī)胺作為中和劑,但考慮到成本問題,實際中并不建議單純采用有機(jī)胺,而是將其與氨混合后使用。同時將緩蝕劑從常頂揮發(fā)線中注入,緩蝕劑本身并不參與化學(xué)反應(yīng),因此不會產(chǎn)生不良副產(chǎn)物,此外還可以形成一種致命膜覆蓋在金屬表面,避免金屬表面直接與腐蝕介質(zhì)接觸。緩和劑也有工作條件,也就是溫度低于230℃、pH呈現(xiàn)強(qiáng)酸性。通常注緩蝕劑前注中和劑,有效控制酸堿性。如果塔頂?shù)蜏夭课凰斢蜌饩€速過大,會對保護(hù)膜的形成產(chǎn)生影響,一般緩蝕劑的注入量控制為餾出物的10-20ug/g。

        在選擇緩蝕劑的時候,企業(yè)要多選擇、多對比,選擇出物美價廉的緩蝕劑,嚴(yán)格監(jiān)控器注射量,保證適當(dāng)?shù)膭┝?,充分發(fā)揮緩蝕劑的作用。

        (2)升級設(shè)備管材質(zhì)量 近些年原油性質(zhì)發(fā)生明顯改變,其中硫含量明顯增加,大于530℃組分也明顯增多,甚至達(dá)到20%,在這樣的背景下,原來設(shè)計的裝置設(shè)備不能適應(yīng)這種變化,升級裝置材質(zhì),提高使用壽命。裝置防腐材質(zhì)升級具體方案如下:選擇加厚的20#碳鋼作為各塔頂餾出線材質(zhì);換熱器殼體材質(zhì)選擇16MnR,管束則直接選擇鈦材,鈦材使用壽命較長。

        (3)強(qiáng)化腐蝕監(jiān)測 加強(qiáng)設(shè)備腐蝕檢測。為了及時對防腐壓蒸餾裝置防腐效果及時進(jìn)行評估,煉油廠采取了一系列措及檢測手段來觀察防腐效果及現(xiàn)場情況,其中就包括腐蝕探針、紅外熱測試、化學(xué)分析、腐蝕掛片、定期巡查探傷等,為避免發(fā)生嚴(yán)重腐蝕,會根據(jù)這些檢測結(jié)果來及時調(diào)整防腐措施。對腐蝕的重點部位,增大監(jiān)測頻率,同時密切監(jiān)控注入系統(tǒng)的緩蝕劑和中和劑的精確性及作用情況,嚴(yán)格檢測常壓蒸餾塔冷凝系統(tǒng)中鐵離子含量、pH值等各項指標(biāo)。

        (4)腐蝕效果分析 在常減壓蒸餾裝置采取上述防腐措施后,經(jīng)過長時間使用后2016年年末停產(chǎn)檢修。檢修設(shè)備時發(fā)現(xiàn)初餾塔、常壓塔及減壓塔的塔壁與塔內(nèi)構(gòu)件僅有輕微腐蝕狀態(tài)。這說明本次防腐方案切實可行,具有現(xiàn)實意義,通過聯(lián)合使用工藝防腐與設(shè)備材質(zhì)升級改造效果明顯。

        4 結(jié)語

        為了有效的規(guī)避安全事故的發(fā)生,保護(hù)生產(chǎn)過程及現(xiàn)場操作人員生命財產(chǎn)安全,需要對常減壓裝置出現(xiàn)的腐蝕問題進(jìn)行有效的防護(hù),尋找正確、科學(xué)的解決措施,相關(guān)的裝置管理人員需要注重防護(hù)工作的實施,對腐蝕問題加強(qiáng)研究分析,總結(jié)防護(hù)工作經(jīng)驗,使得常減壓裝置的防腐蝕工作能夠取得更大的成效,使化工企業(yè)獲得更良好的發(fā)展。

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